变换炉进气加热器腐蚀原因探讨

2013年6月第36卷第3

LargeScaleNitrogenousFertilizerIndustry

Jun.2013Vol.36No.3

变换炉进气加热器腐蚀原因探讨

李湖帝,周群群,李海根

(中国石化巴陵分公司化肥事业部,湖南岳阳414000)

摘要:针对煤气化装置变换炉进气加热器三通及换热管腐蚀失效的过程,分析腐蚀原因为湿硫化氢腐蚀造成,提出相应的改进建议。

关键词:变换炉

加热器

三通

换热管

腐蚀

1变换炉进气加热器概况

中国石化巴陵分公司煤气化装置变换单元采

表1

项目

设计压力/MPa

变换炉进气加热器参数

壳程

管程

用耐硫变换工艺,原工艺设计水气比较高、能耗大、催化剂寿命短,为延长催化剂使用寿命,减少中压蒸汽的消耗,同时降低变换炉出口CO含量,实现绿色低碳和清洁生产,于2010年6月对变换系统进行了低水气比改造,为满足改造及预变换炉入口温度要求,新增了1台变换炉进气加热器,利用2#变换炉出口变换气为加热介质,同时设计调温副线,根据预变换炉催化剂活性调整预变换炉入口温度,以提高催化剂转化效率及使用寿命。工艺流程如图1。

4.13.7300160/238粗合成气

4.03.64475445/204变换气

最高工作压力/MPa设计温度/℃最高/低工作温度/℃介质

煤气化装置来的160℃、3.7MPa粗合成气,经粗合成气分离器分离出部分水蒸气和煤粉尘、碳黑等固体杂质后,气相分两路,一路进入到变换炉进气加热器壳程,另一路作为加热器壳程出口粗合成气调温副线使用;换热器管程介质为2#变换炉出口269℃、3.64MPa的变换气,换热后管程出口温度为232℃;壳程粗合成气被加热到约200℃后进入预变换炉。粗合成气主要成分见表2。

表2

成分含量

粗合成气成分

H2S0.663

H223.9

体积分数,

N210.9

CO57.377

变换气中的CO和H2S的体积分数分别为

1.075%和0.411%,在粗合成气和变换气中均含有

图1

变换炉进气加热器工艺流程

少量饱和水蒸气。

变换炉进气加热器采用内浮头结构,结构简图见图2,其相关设计参数见表1。

2事故经过及处理措施

2010年9月25日,总控DCS显示变换单元

收稿日期:2012-12-04;收到修改稿日期:2013-04-01。作者简介:李湖帝,男,1985年8月出生,助理工程师,2009年毕业于湘潭大学过程装备与控制工程专业,本科学历,现在中国石化巴陵分公司化肥事业部从事设备管理工作。联系电话:

图2变换炉进气加热器结构

[1**********];E-mail:lihudi1985@126.com。

第3期李湖帝等.变换炉进气加热器腐蚀原因探讨

191

可燃气体泄漏报警,检查发现变换炉进气加热器壳侧出口三通处有气体泄漏,并伴有水蒸气冒出。紧急停车后检修发现,三通泄漏处呈明显的裂开状,裂缝两端明显错口,腐蚀区域严重减薄,壁厚由设计的25mm减薄至3~8mm,三通腐蚀部位均有块状沉积物附着。由于三通备件无法及时到货,采取在腐蚀区域内衬厚度为3mm的321板材方式进行处理,以避免腐蚀并保证强度,同时对该三通设立长期测厚监控点,监控使用。

2010年11月,变换炉进气加热器壳侧出口三

通在运行过程中又出现新的漏点,为避免装置非计划停车,实施泄漏点注胶带压堵漏。由于泄漏点在三通角焊缝处,普通的打胶方法无法实施,采用了一种创新型的打胶方法,彻底解决了粗合成气泄漏。同时为确保安全,在原胶卡外部加焊一层

304不锈钢夹套,夹套外包碳钢保护层,并在夹套

层配一导流管引流至纯碱吸收罐,用以观察泄漏量和及时排出腐蚀性气体。

停车后,全面检查了三通腐蚀情况,发现内三通已经腐蚀缺口,321内衬只在三通下部有少量残留,外部夹套也存在较严重的腐蚀。停车检修期间对三通进行了更换,并对新三通及变换炉进气加热器进出口管线增加了电伴热,提高粗合成气温度,避免三通内壁冷凝腐蚀减薄。三通腐蚀情况如图3。

图3

变换气出口三通腐蚀情况

2011年10月大检修期间,又对变换炉进气加

热器本体及其附属管道进行了检查,三通及管道部位还是有明显的腐蚀痕迹,换热管也查出有23根发生泄漏,部位在加热器壳程进口侧挡灰板附

近,部分管束明显腐蚀断裂,管束外表面积灰严重。换热管腐蚀情况如图4。

图4

变换炉进气加热器换热管腐蚀情况

3事故原因分析

3.1三通腐蚀减薄失效的原因

综合三通腐蚀减薄失效的情况,三通腐蚀减薄存在区域性的特点,减薄部位在调温副线(冷流体)与变换炉进气加热器壳程出口(热流体)交汇处———三通的下半部靠近调温副线侧。腐蚀减薄失效的主要原因如下:

1)上游装置来的粗合成气温度为160℃,改

造后粗合成气输送管道长度达到110m左右,为保证粗合成气温度,原设计采用480℃的中压蒸汽进行缠绕伴热,但伴热管与粗合成气管道接触空隙大,传热效率不高,粗合成气输送过程中热损大,到达变换炉进气加热器入口处时管道外壁温度仅有122℃,在此温度下管道内壁易产生湿H2S腐蚀。

2)三通部位为两种温度不同的气体混合区,

在混合区下部容易产生气旋,气旋造成粗合成气内的饱和水蒸气膨胀冷却而凝结,附着在三通下表面,同时吸附粗合成气中的H2S,在气旋区域产生H2S浓缩液,形成湿H2S腐蚀环境。

3)三通采用的材质为15CrMo,对湿H2S环境抗腐蚀能力较弱,设备投用后的2个月期间,平均腐蚀速率达0.4mm/d。另从设备结构上看,三通采

用“├”型安装形式,气体混合无缓冲,为气旋的形成提供了外部条件。

4)

由于上游煤气化装置的固体颗粒洗涤过滤

192

2013年第36卷

系统在此阶段损坏,过滤效果不佳,粗合成气中夹带大量煤灰等粉尘,并在气旋区域沉积,积垢吸收粗合成气中的饱和水及H2S,浓缩并形成垢下湿

更均匀,温度可控且稳定,因此有效提高了管道保温效果。开工前先开电加热器有助于提高变换炉进气加热器入口处气流温度,减少冷凝水的产生;开工过程中,电加热器能及时补偿并稳定管道内气体温度,避免气体输送过程中的热损失,有效降低湿H2S和Cl-腐蚀环境形成的可能性。

建议今后从以下方面继续进行改进,以期达到延长三通和加热器寿命的目的:

H2S腐蚀环境,而腐蚀产生的凹坑,更加剧了这种

腐蚀,形成恶性循环。

3.2

变换炉进气加热器换热管腐蚀穿孔的主要原

1)换热管腐蚀部位均位于管束与挡灰板的结

合部位,由于管束与挡灰板对气流的阻挡,极易产生局部紊流,形成局部低压区,开车初期气体温度不高,更容易产生冷凝水,同时气体中夹带的粉尘在管束与挡灰板的结合部位形成积灰,粗合成气中的Cl-与H2S浓缩在积灰中,对0Cr18Ni10Ti材质不锈钢换热管产生应力腐蚀,造成晶间和穿晶腐蚀,形成微裂纹,湿H2S也会加速换热管腐蚀[1]。

1)对容易产生气旋的区域进行内部抗腐蚀处

理。出口三通内部喷钛,能有效阻止气体对三通母材的腐蚀。喷涂层外部增加3mm的321材质内衬,对三通进行进一步的保护[2]。

2)改变三通结构形式。将现行的“├”型结构改为“Y”型结构,使气体混合平缓过渡,减少气旋

的形成,减少湿H2S腐蚀[3]。

2)加热器处于系统前端,直接与煤气化装置过来的粗合成气接触,虽然煤气化装置内有1套过滤装置,加热器前也有1个分离罐,但仍有一部

分粉尘进入到加热器内部。加热器为下进上出,内部有3处挡灰板,这种设计有利于粉尘的沉积,积灰不但影响换热器效率而且有助于腐蚀环境的形成。

3)改变加热器结构。采用立式“U”型管换热

器,使气体从下向上进入管程,让积灰沉积于封头底部。

4)采取措施减少粗合成气中粉尘的携带量。

可在系统前增加两组过滤器,对粗合成气中粉尘进行过滤,并定期切换清洗。

5)加强装置的维护与保养,减少非计划停车,

3)每年约有9次的非计划停车,停车后由于

为换热器的高效稳定运行创造好的外部条件。

湿H2S均匀腐蚀和Cl-应力腐蚀是煤化工的一个难题,要彻底解决该难题,确保装置安稳长满优运行,还需要做进一步探讨,提出更加可靠的解决方案。

参考文献

[1][2][3]

陆世英.不锈钢[M].北京:原子能出版社,1995:45.小若正伦.金属的腐蚀破坏与防腐技术[M].北京:化学工业出版社,1988:61.

肖纪美.应力作用下的金属腐蚀[M].北京:化学工业出版社,1990:18.

温度降低环境较差,加速了管外壁的腐蚀。每次开车后都有管子穿孔,这从变换气出口CO含量可以判断出来。

4改进建议

如上所述,在检修期间,已经采取了一些措

施,也取得了一定效果。如更换了三通,在三通处加了内衬,并将蒸汽伴热改为电伴热,电伴热由于电热丝和管道接触紧密,产热量比中压蒸汽更大

CORROSIONONFEEDGASHEATEROFSHIFTCONVERTER

LiHudi,ZhouQunqun,LiHaigen

(SINOPECBalingBranch,Yueyang414000)

Abstract:Wethydrogensulfidewasfoundtobethemainfactortocausecorrosionontee-jointsand

heatexchangertubesinfeedgasheaterofCOshiftconverterincoalgasificationplant.Improvementsugges-tionswereproposed.

Keywords:shiftconverter;heater;tee-joint;exchangertube;corrosion

2013年6月第36卷第3

LargeScaleNitrogenousFertilizerIndustry

Jun.2013Vol.36No.3

变换炉进气加热器腐蚀原因探讨

李湖帝,周群群,李海根

(中国石化巴陵分公司化肥事业部,湖南岳阳414000)

摘要:针对煤气化装置变换炉进气加热器三通及换热管腐蚀失效的过程,分析腐蚀原因为湿硫化氢腐蚀造成,提出相应的改进建议。

关键词:变换炉

加热器

三通

换热管

腐蚀

1变换炉进气加热器概况

中国石化巴陵分公司煤气化装置变换单元采

表1

项目

设计压力/MPa

变换炉进气加热器参数

壳程

管程

用耐硫变换工艺,原工艺设计水气比较高、能耗大、催化剂寿命短,为延长催化剂使用寿命,减少中压蒸汽的消耗,同时降低变换炉出口CO含量,实现绿色低碳和清洁生产,于2010年6月对变换系统进行了低水气比改造,为满足改造及预变换炉入口温度要求,新增了1台变换炉进气加热器,利用2#变换炉出口变换气为加热介质,同时设计调温副线,根据预变换炉催化剂活性调整预变换炉入口温度,以提高催化剂转化效率及使用寿命。工艺流程如图1。

4.13.7300160/238粗合成气

4.03.64475445/204变换气

最高工作压力/MPa设计温度/℃最高/低工作温度/℃介质

煤气化装置来的160℃、3.7MPa粗合成气,经粗合成气分离器分离出部分水蒸气和煤粉尘、碳黑等固体杂质后,气相分两路,一路进入到变换炉进气加热器壳程,另一路作为加热器壳程出口粗合成气调温副线使用;换热器管程介质为2#变换炉出口269℃、3.64MPa的变换气,换热后管程出口温度为232℃;壳程粗合成气被加热到约200℃后进入预变换炉。粗合成气主要成分见表2。

表2

成分含量

粗合成气成分

H2S0.663

H223.9

体积分数,

N210.9

CO57.377

变换气中的CO和H2S的体积分数分别为

1.075%和0.411%,在粗合成气和变换气中均含有

图1

变换炉进气加热器工艺流程

少量饱和水蒸气。

变换炉进气加热器采用内浮头结构,结构简图见图2,其相关设计参数见表1。

2事故经过及处理措施

2010年9月25日,总控DCS显示变换单元

收稿日期:2012-12-04;收到修改稿日期:2013-04-01。作者简介:李湖帝,男,1985年8月出生,助理工程师,2009年毕业于湘潭大学过程装备与控制工程专业,本科学历,现在中国石化巴陵分公司化肥事业部从事设备管理工作。联系电话:

图2变换炉进气加热器结构

[1**********];E-mail:lihudi1985@126.com。

第3期李湖帝等.变换炉进气加热器腐蚀原因探讨

191

可燃气体泄漏报警,检查发现变换炉进气加热器壳侧出口三通处有气体泄漏,并伴有水蒸气冒出。紧急停车后检修发现,三通泄漏处呈明显的裂开状,裂缝两端明显错口,腐蚀区域严重减薄,壁厚由设计的25mm减薄至3~8mm,三通腐蚀部位均有块状沉积物附着。由于三通备件无法及时到货,采取在腐蚀区域内衬厚度为3mm的321板材方式进行处理,以避免腐蚀并保证强度,同时对该三通设立长期测厚监控点,监控使用。

2010年11月,变换炉进气加热器壳侧出口三

通在运行过程中又出现新的漏点,为避免装置非计划停车,实施泄漏点注胶带压堵漏。由于泄漏点在三通角焊缝处,普通的打胶方法无法实施,采用了一种创新型的打胶方法,彻底解决了粗合成气泄漏。同时为确保安全,在原胶卡外部加焊一层

304不锈钢夹套,夹套外包碳钢保护层,并在夹套

层配一导流管引流至纯碱吸收罐,用以观察泄漏量和及时排出腐蚀性气体。

停车后,全面检查了三通腐蚀情况,发现内三通已经腐蚀缺口,321内衬只在三通下部有少量残留,外部夹套也存在较严重的腐蚀。停车检修期间对三通进行了更换,并对新三通及变换炉进气加热器进出口管线增加了电伴热,提高粗合成气温度,避免三通内壁冷凝腐蚀减薄。三通腐蚀情况如图3。

图3

变换气出口三通腐蚀情况

2011年10月大检修期间,又对变换炉进气加

热器本体及其附属管道进行了检查,三通及管道部位还是有明显的腐蚀痕迹,换热管也查出有23根发生泄漏,部位在加热器壳程进口侧挡灰板附

近,部分管束明显腐蚀断裂,管束外表面积灰严重。换热管腐蚀情况如图4。

图4

变换炉进气加热器换热管腐蚀情况

3事故原因分析

3.1三通腐蚀减薄失效的原因

综合三通腐蚀减薄失效的情况,三通腐蚀减薄存在区域性的特点,减薄部位在调温副线(冷流体)与变换炉进气加热器壳程出口(热流体)交汇处———三通的下半部靠近调温副线侧。腐蚀减薄失效的主要原因如下:

1)上游装置来的粗合成气温度为160℃,改

造后粗合成气输送管道长度达到110m左右,为保证粗合成气温度,原设计采用480℃的中压蒸汽进行缠绕伴热,但伴热管与粗合成气管道接触空隙大,传热效率不高,粗合成气输送过程中热损大,到达变换炉进气加热器入口处时管道外壁温度仅有122℃,在此温度下管道内壁易产生湿H2S腐蚀。

2)三通部位为两种温度不同的气体混合区,

在混合区下部容易产生气旋,气旋造成粗合成气内的饱和水蒸气膨胀冷却而凝结,附着在三通下表面,同时吸附粗合成气中的H2S,在气旋区域产生H2S浓缩液,形成湿H2S腐蚀环境。

3)三通采用的材质为15CrMo,对湿H2S环境抗腐蚀能力较弱,设备投用后的2个月期间,平均腐蚀速率达0.4mm/d。另从设备结构上看,三通采

用“├”型安装形式,气体混合无缓冲,为气旋的形成提供了外部条件。

4)

由于上游煤气化装置的固体颗粒洗涤过滤

192

2013年第36卷

系统在此阶段损坏,过滤效果不佳,粗合成气中夹带大量煤灰等粉尘,并在气旋区域沉积,积垢吸收粗合成气中的饱和水及H2S,浓缩并形成垢下湿

更均匀,温度可控且稳定,因此有效提高了管道保温效果。开工前先开电加热器有助于提高变换炉进气加热器入口处气流温度,减少冷凝水的产生;开工过程中,电加热器能及时补偿并稳定管道内气体温度,避免气体输送过程中的热损失,有效降低湿H2S和Cl-腐蚀环境形成的可能性。

建议今后从以下方面继续进行改进,以期达到延长三通和加热器寿命的目的:

H2S腐蚀环境,而腐蚀产生的凹坑,更加剧了这种

腐蚀,形成恶性循环。

3.2

变换炉进气加热器换热管腐蚀穿孔的主要原

1)换热管腐蚀部位均位于管束与挡灰板的结

合部位,由于管束与挡灰板对气流的阻挡,极易产生局部紊流,形成局部低压区,开车初期气体温度不高,更容易产生冷凝水,同时气体中夹带的粉尘在管束与挡灰板的结合部位形成积灰,粗合成气中的Cl-与H2S浓缩在积灰中,对0Cr18Ni10Ti材质不锈钢换热管产生应力腐蚀,造成晶间和穿晶腐蚀,形成微裂纹,湿H2S也会加速换热管腐蚀[1]。

1)对容易产生气旋的区域进行内部抗腐蚀处

理。出口三通内部喷钛,能有效阻止气体对三通母材的腐蚀。喷涂层外部增加3mm的321材质内衬,对三通进行进一步的保护[2]。

2)改变三通结构形式。将现行的“├”型结构改为“Y”型结构,使气体混合平缓过渡,减少气旋

的形成,减少湿H2S腐蚀[3]。

2)加热器处于系统前端,直接与煤气化装置过来的粗合成气接触,虽然煤气化装置内有1套过滤装置,加热器前也有1个分离罐,但仍有一部

分粉尘进入到加热器内部。加热器为下进上出,内部有3处挡灰板,这种设计有利于粉尘的沉积,积灰不但影响换热器效率而且有助于腐蚀环境的形成。

3)改变加热器结构。采用立式“U”型管换热

器,使气体从下向上进入管程,让积灰沉积于封头底部。

4)采取措施减少粗合成气中粉尘的携带量。

可在系统前增加两组过滤器,对粗合成气中粉尘进行过滤,并定期切换清洗。

5)加强装置的维护与保养,减少非计划停车,

3)每年约有9次的非计划停车,停车后由于

为换热器的高效稳定运行创造好的外部条件。

湿H2S均匀腐蚀和Cl-应力腐蚀是煤化工的一个难题,要彻底解决该难题,确保装置安稳长满优运行,还需要做进一步探讨,提出更加可靠的解决方案。

参考文献

[1][2][3]

陆世英.不锈钢[M].北京:原子能出版社,1995:45.小若正伦.金属的腐蚀破坏与防腐技术[M].北京:化学工业出版社,1988:61.

肖纪美.应力作用下的金属腐蚀[M].北京:化学工业出版社,1990:18.

温度降低环境较差,加速了管外壁的腐蚀。每次开车后都有管子穿孔,这从变换气出口CO含量可以判断出来。

4改进建议

如上所述,在检修期间,已经采取了一些措

施,也取得了一定效果。如更换了三通,在三通处加了内衬,并将蒸汽伴热改为电伴热,电伴热由于电热丝和管道接触紧密,产热量比中压蒸汽更大

CORROSIONONFEEDGASHEATEROFSHIFTCONVERTER

LiHudi,ZhouQunqun,LiHaigen

(SINOPECBalingBranch,Yueyang414000)

Abstract:Wethydrogensulfidewasfoundtobethemainfactortocausecorrosionontee-jointsand

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Keywords:shiftconverter;heater;tee-joint;exchangertube;corrosion


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