优化运行调整,降低机组供电煤耗

摘 要 节能降耗一直是提高效益的手段,对于燃煤电厂降低煤耗有着十分重要的意义。本文通过黄岛电厂5、6号炉的实际运行情况,分析了影响供电煤耗的主要因素,提出了降低供电煤耗的主要方法,在加强燃烧调整、优化运行方式等方面提出了可行性建议。

关键词 优化 运行调整 氧量 供电煤耗

中图分类号:tk227.1 文献标识码:a

0前言

随着电力行业改革的进一步深化,环保节能调度已经开始实施,今后发电企业的竞争将更加激烈,供电煤耗高低、污染物排放多少将与每个电厂的允许上网电量严密相关,并最终影响到电厂的经济效益。只有提高机组的运行水平,降低供电煤耗,减少污染物排放,有效降低发电成本,才能在电力市场的竞争中占据有利位置。

供电煤耗是火力发电厂的一项重要技术经济指标,在很大程度上反映了电厂的运行水平和管理水平。锅炉的燃烧优化一直是一个未能很好解决的问题,目前较多的是采用间隔一段时间进行一次热力调整试验,然后按调整结果确定最优的调节参数供运行人员参考。但由于锅炉的煤种和负荷的多变性,热力调整试验采用的煤质往往与日常运行煤质有所不同,热力调整试验所进行的工况也往往有限,不一定能获得最佳的调整参数。

1设备简介

炉膛按正四角布置燃烧器,煤粉燃烧器为直流式喷燃器,每组燃烧器由15层喷嘴组成,其中煤粉燃烧器6层,二次风喷嘴9层(3层雾化油枪燃烧器装于其中),一、二次风间隔布置,一、二次风切圆采用双切圆布置, 5、6号炉在锅炉燃烧器顶端布置二层燃尽风喷口,由原二次风箱引出,同时将部份二次风喷口面积改小,并使用偏置二次风技术,各二次风正切一定角度,保护水冷壁。制粉系统采用中速磨冷一次风正压直吹式系统。

2锅炉影响供电煤耗的主要因素分析

锅炉方面影响供电煤耗的主要因素有锅炉效率和厂用电率,而影响锅炉效率的主要损失是排烟热损失、机械不完全燃烧热损失,厂用电率高低则与各主要辅机耗电率有关。 机械不完全燃烧热损失是由于飞灰的炉渣中含有未完全燃烧的碳造成的热损失,也是影响燃煤锅炉的主要损失之一,黄岛电厂5、6号炉设计的飞灰可燃物含量是4-6%,经几年的燃烧调整后,现在已经低于3%,虽比先进机组(2%以下)有一定的差距,但根据锅炉设备的实际情况,降低飞灰可燃物的空间较小。

回转空气预热器的漏风率较大也是影响供电煤耗的一个因素。回转空气预热器漏风率变大,造成热一次风和热二次风都会漏向烟气侧,造成排烟温度升高,排烟热损失就会增加。黄岛电厂5、6号炉的空预器间隙调节装置跟踪的线性不是很好,曾多次出现空预器跟踪信号不准导致的扇形板强制提升事故,排烟热损失增加,进而使供电煤耗增加。

受热面结焦时水冷壁吸热较少烟气温度增加。结焦严重时,为保证锅炉正常处理满足汽机需求,必须增投燃料。这进一步增加了排烟热损失。而且由于对流换热增强,使得主/再热蒸汽温度升高,为了使主/再热蒸汽不超温,加大了减温水的使用,进一步降低了供电煤耗。 3降低供电煤耗的方法及应用

氧量是影响排烟热损失的主要因素,对锅炉效率影响很大,降低氧量运行可以有效降低供电煤耗,但由于低氧运行对锅炉煤粉燃烧完全程度、炉膛结渣、高温腐蚀有较大影响,为防止对锅炉设备的损坏及增加机械不完全燃烧损失,黄岛电厂5、6号炉的氧量一直维持在3-5%运行。黄岛电厂经过多年的燃烧调整后,飞灰可燃物含量已降至3%以下,为低氧燃烧创造了有利条件,而且经过低氮燃烧改造后,采用偏置二次风技术,有利于保护水冷壁受热面,加上低氧燃烧可带来降低nox 排放、减少尾部受热面磨损、提高电除尘效率、减少脱硫ggh 堵塞及降低引、送风机、脱硫增压风机耗电率等一系列好处,对节能、减排意义重大,黄岛

电厂决定进行低氧燃烧试验,同时进行相应的燃烧调整,确保机组的安全经济环保运行。 黄岛电厂由于没有建立锅炉燃烧优化系统,无法在线监视燃烧调整对供电煤耗的直接影响,而热力调整试验由于煤种、负荷多变的影响,代表性不强。为了更好反应燃烧调整对供电煤耗的影响,黄岛电厂以入炉煤量正平衡计算煤耗为主、以每天的日报表有关参数变化进行耗差分析来校核煤耗的方法,通过长期跟踪,检验燃烧调整效果。

锅炉送、引风机及磨煤机是用电大户,耗电率分别为1.33%及1.36%。分析制粉电耗高的主要原因是运行工况偏离最佳通风量,为了寻找制粉系统的最佳通风量,采用调整磨煤机入口风门、调整磨煤机出口温度并连续跟踪制粉电耗的方法进行试验。通过试验,发现调整磨煤机入口风门使风量在70-85t/h、煤机出口温度在65℃左右时,制粉电耗最低,制粉耗电率降至1.18%。同时通过低氧燃烧,有效降低送、引风机耗电率至1.08%。通过以上办法,降低厂用电率0.5%。

对于空预器漏风和结焦情况,重新对吹灰运行进行了调整。要求空预器吹灰改为每班吹灰一次,以减少堵灰和漏风。空预器间隙调整装置重新修改逻辑,现在改为每8小时自动跟踪一次,以减少误动作。水冷壁吹灰由原来的每天固定式吹灰改为动态吹灰。规定当再热器减温水量超过30t/h时,投入水冷壁吹灰。

通过以上的燃烧调整,优化运行方式,有效降低黄岛电厂5、6号机组的供电煤耗。 4结论

黄岛电厂5、6号炉通过加强燃烧调整,优化运行方式,运用正、负平衡的方法计算来校核供电煤耗的变化,得出了锅炉运行的最佳方式;根据燃烧调整、优化运行方式的效果,逐步降低氧量运行,在确保锅炉设备安全的前提下,有效降低排烟热损失,维持较低的机械不完全燃烧损失,提高了锅炉效率;合理的配风方式,同时降低了烟尘,nox 和sox 的排放,很好地起到“节能减排”的效果;通过优化制粉系统参数,降低厂用电率,使供电煤耗得到明显下降。

摘 要 节能降耗一直是提高效益的手段,对于燃煤电厂降低煤耗有着十分重要的意义。本文通过黄岛电厂5、6号炉的实际运行情况,分析了影响供电煤耗的主要因素,提出了降低供电煤耗的主要方法,在加强燃烧调整、优化运行方式等方面提出了可行性建议。

关键词 优化 运行调整 氧量 供电煤耗

中图分类号:tk227.1 文献标识码:a

0前言

随着电力行业改革的进一步深化,环保节能调度已经开始实施,今后发电企业的竞争将更加激烈,供电煤耗高低、污染物排放多少将与每个电厂的允许上网电量严密相关,并最终影响到电厂的经济效益。只有提高机组的运行水平,降低供电煤耗,减少污染物排放,有效降低发电成本,才能在电力市场的竞争中占据有利位置。

供电煤耗是火力发电厂的一项重要技术经济指标,在很大程度上反映了电厂的运行水平和管理水平。锅炉的燃烧优化一直是一个未能很好解决的问题,目前较多的是采用间隔一段时间进行一次热力调整试验,然后按调整结果确定最优的调节参数供运行人员参考。但由于锅炉的煤种和负荷的多变性,热力调整试验采用的煤质往往与日常运行煤质有所不同,热力调整试验所进行的工况也往往有限,不一定能获得最佳的调整参数。

1设备简介

炉膛按正四角布置燃烧器,煤粉燃烧器为直流式喷燃器,每组燃烧器由15层喷嘴组成,其中煤粉燃烧器6层,二次风喷嘴9层(3层雾化油枪燃烧器装于其中),一、二次风间隔布置,一、二次风切圆采用双切圆布置, 5、6号炉在锅炉燃烧器顶端布置二层燃尽风喷口,由原二次风箱引出,同时将部份二次风喷口面积改小,并使用偏置二次风技术,各二次风正切一定角度,保护水冷壁。制粉系统采用中速磨冷一次风正压直吹式系统。

2锅炉影响供电煤耗的主要因素分析

锅炉方面影响供电煤耗的主要因素有锅炉效率和厂用电率,而影响锅炉效率的主要损失是排烟热损失、机械不完全燃烧热损失,厂用电率高低则与各主要辅机耗电率有关。 机械不完全燃烧热损失是由于飞灰的炉渣中含有未完全燃烧的碳造成的热损失,也是影响燃煤锅炉的主要损失之一,黄岛电厂5、6号炉设计的飞灰可燃物含量是4-6%,经几年的燃烧调整后,现在已经低于3%,虽比先进机组(2%以下)有一定的差距,但根据锅炉设备的实际情况,降低飞灰可燃物的空间较小。

回转空气预热器的漏风率较大也是影响供电煤耗的一个因素。回转空气预热器漏风率变大,造成热一次风和热二次风都会漏向烟气侧,造成排烟温度升高,排烟热损失就会增加。黄岛电厂5、6号炉的空预器间隙调节装置跟踪的线性不是很好,曾多次出现空预器跟踪信号不准导致的扇形板强制提升事故,排烟热损失增加,进而使供电煤耗增加。

受热面结焦时水冷壁吸热较少烟气温度增加。结焦严重时,为保证锅炉正常处理满足汽机需求,必须增投燃料。这进一步增加了排烟热损失。而且由于对流换热增强,使得主/再热蒸汽温度升高,为了使主/再热蒸汽不超温,加大了减温水的使用,进一步降低了供电煤耗。 3降低供电煤耗的方法及应用

氧量是影响排烟热损失的主要因素,对锅炉效率影响很大,降低氧量运行可以有效降低供电煤耗,但由于低氧运行对锅炉煤粉燃烧完全程度、炉膛结渣、高温腐蚀有较大影响,为防止对锅炉设备的损坏及增加机械不完全燃烧损失,黄岛电厂5、6号炉的氧量一直维持在3-5%运行。黄岛电厂经过多年的燃烧调整后,飞灰可燃物含量已降至3%以下,为低氧燃烧创造了有利条件,而且经过低氮燃烧改造后,采用偏置二次风技术,有利于保护水冷壁受热面,加上低氧燃烧可带来降低nox 排放、减少尾部受热面磨损、提高电除尘效率、减少脱硫ggh 堵塞及降低引、送风机、脱硫增压风机耗电率等一系列好处,对节能、减排意义重大,黄岛

电厂决定进行低氧燃烧试验,同时进行相应的燃烧调整,确保机组的安全经济环保运行。 黄岛电厂由于没有建立锅炉燃烧优化系统,无法在线监视燃烧调整对供电煤耗的直接影响,而热力调整试验由于煤种、负荷多变的影响,代表性不强。为了更好反应燃烧调整对供电煤耗的影响,黄岛电厂以入炉煤量正平衡计算煤耗为主、以每天的日报表有关参数变化进行耗差分析来校核煤耗的方法,通过长期跟踪,检验燃烧调整效果。

锅炉送、引风机及磨煤机是用电大户,耗电率分别为1.33%及1.36%。分析制粉电耗高的主要原因是运行工况偏离最佳通风量,为了寻找制粉系统的最佳通风量,采用调整磨煤机入口风门、调整磨煤机出口温度并连续跟踪制粉电耗的方法进行试验。通过试验,发现调整磨煤机入口风门使风量在70-85t/h、煤机出口温度在65℃左右时,制粉电耗最低,制粉耗电率降至1.18%。同时通过低氧燃烧,有效降低送、引风机耗电率至1.08%。通过以上办法,降低厂用电率0.5%。

对于空预器漏风和结焦情况,重新对吹灰运行进行了调整。要求空预器吹灰改为每班吹灰一次,以减少堵灰和漏风。空预器间隙调整装置重新修改逻辑,现在改为每8小时自动跟踪一次,以减少误动作。水冷壁吹灰由原来的每天固定式吹灰改为动态吹灰。规定当再热器减温水量超过30t/h时,投入水冷壁吹灰。

通过以上的燃烧调整,优化运行方式,有效降低黄岛电厂5、6号机组的供电煤耗。 4结论

黄岛电厂5、6号炉通过加强燃烧调整,优化运行方式,运用正、负平衡的方法计算来校核供电煤耗的变化,得出了锅炉运行的最佳方式;根据燃烧调整、优化运行方式的效果,逐步降低氧量运行,在确保锅炉设备安全的前提下,有效降低排烟热损失,维持较低的机械不完全燃烧损失,提高了锅炉效率;合理的配风方式,同时降低了烟尘,nox 和sox 的排放,很好地起到“节能减排”的效果;通过优化制粉系统参数,降低厂用电率,使供电煤耗得到明显下降。


相关文章

  • 火电厂600MW超临界机组节能改进方法
  • 摘要:超临界技术在当今社会是一项还在继续发展优化的成熟的火电技术.文章通过对现今发展现状的了解,结合了火电厂超临界机组的改进分析以及优化方法,以增强机组的热效率为目标,对其进行分析. 关键词:火电厂:整体优化:节能性改进:供电煤耗:可靠性: ...查看


  • 影响600MWe等级机组供电煤耗的因素
  • 第19卷第3期电力技术 V01.19No.320lO年2月 ElectricPowerTechnology Feb.2010 影响600MWe等级机组供电煤耗的因素 全国发电机组技术协作会 .,,-. ., , 1.' ...≯..L÷.. ...查看


  • 电力标准化管理汇报材料
  • 电力生产标准化管理及成套设备管 理汇报材料 华亭发电有限责任公司 2012年08月 电力生产标准化管理及成套设备 管理汇报材料 2012年,是华亭公司深入推进电力生产标准化建设管理的开局之年,面对新形势.新任务和新要求,其总体思路是:以电力 ...查看


  • 对于火电行业能效对标分析
  • 火电行业能效水平对标分析 张拓 (中北大学 朔州校区,山西 朔州 036000) 摘要:能效对标指企业为提高能效水平,与国际国内同行业先进企业能效指标进行对比分析,确定标杆,通过管理和采取技术措施,达到标杆或更高能效水平的节能实践活动.本文 ...查看


  • 抽水蓄能电站经济型评价
  • 抽水蓄能电站经济型评价 摘要:本文针对抽水蓄能电站的经济效益评价问题,结合我国电力市场改革的实际,在以往抽水蓄能电站经济效益评价的基础上,对其静态效益和动态效益进行了全面的分析,并考虑在厂网分开条件下,针对不同利益主体对抽水蓄能电站的综合经 ...查看


  • 火力发电厂节能减排方法研究及在SIS系统中的实现
  • 摘 要:火力发电厂是我国电能生产的重要基地,随着电力改革的不断深入,火力发电厂的整体发电质量在一定程度上获得了提升,但是,火力发电厂配备的成套设施能耗问题较为严重,需要加强节能减排方面的改进和完善.火力发电厂要充分借助SIS系统的应用效应, ...查看


  • 火力发电厂技术经济指标解释及耗差分析
  • 余热发电厂技术经济指标解释及耗差分析 一.概述........................................................................................... 1 二.综 ...查看


  • 2015中国电力工业现状及未来
  • 一.电力工业发展现状 (一)2014年电力工业发展情况 2014年,电力工业持续健康发展,装机总量及发电量进一步增长,非化石能源发电量比重首次超25%,火电发电量负增长,设备利用小时创新低. 根据中电联年度快报统计,截至2014年底,全国全 ...查看


  • 优秀党员事迹
  • 滕林春同志事迹材料 滕林春,男,42岁,现为滦电锅炉分场检修专工,自参加工作以来,一直从事锅炉检修工作.他时刻牢记党的教诲,对党忠诚,积极工作,把一个共产党员的坚定信念,远大理想,人生追求化作朴实无华的行动,落实到实际工作中. 一.永葆党员 ...查看


热门内容