第29卷第2期2012年4月
特种结构
V01.29No.2
Apr.2012
一起典型钢结构事故分析及处理措施
胡世强
(中国市政工程西南设计研究总院成都610081)
(SouthwestMunicipalEngineeringDesignandResearchInstituteofChina,Chengdu610081)
[摘要]本文案例是一起典型的钢结构失稳事故,首先就事故发生的原因进行了分析,然后在分析结果的基础上采取了对应的处理措施。希望本文能引起结构设计人员对钢结构失稳的重视,从中汲取教训,引以为戒。[关键词]供水管
ABSTRACT:Thisis
吊架钢结构失稳
a
typical
case
ofdestabilizing
Oil
accidentinsteelstructure.First,the
cause
of
theaccidentWas
shouldbe
analyzed,then,mec.1¥1tFe¥weretakenbased
theanalysis.It’shopedthatdestabilizationinsteel
structure
胆讨more
attention
forstructuraldesigner
andaware
ofthe
incident.
Destabilization
KEYWOICJ】s:Watersupply
1
p枷Hanger
Steelstructure
工程概述
某幅00供水钢管在经过桥梁时,吊挂在桥梁
重合,在竖向力的作用下就不会产生扭转。
2.槽钢的竖向抗弯刚度与横向抗弯刚度相差较大(本案例采用[10槽钢,两者比值达7.7倍)。一旦发生扭转,原来的横、竖方向立即转变,结果产牛比单纯扭转更为严重的弯扭组合变形。
3.水管上二设置3处伸缩节,在其转弯处又没有设置支墩,各吊杆与水管只是竖向点支承关系,水管纵向实际上处于无约束状态。在通水状态下,水管弯头处将产生推力R,为:
R=1.57D。q。‘sin寺
厶
翼缘板下通过。钢管长度与桥梁长度一致,为85m,在桥梁两端及中部各设置了一个伸缩节,钢管在两个桥台处平面转45。角至桥梁翼缘板下。每个吊架吊杆采用2根帕2Ⅲ级钢筋,横梁采用l根[10槽钢,吊杆上端锚固在桥梁翼缘板中、下端与槽钢锚栓连接,横梁f二设置1根扁钢箍住钢管。吊架间距5m,共17套吊架。在建成试水时所有吊架的横梁全部发生扭曲破坏,供水管已不能正常使用。供水钢管架设情况如图l所示。
(kN)
式中D一水管内径(111111);q。一供水管道压力(MPa);a一管道弯头转角。
在此推力作用下,水管产生纵向位移,从而加
剧了横梁的扭转趋势。
4.横梁竖向抗弯刚度本身也不足。即使采
图1钢管架设情况
2
用相同高度的其他对称截面的横梁,在相同荷载下也会产生过大的竖向变形。
5.由于有纵向推力的存在,管道又没有纵向约束,即使吊架设计没有问题,在营运中管道本身也存在极大的安全隐患。
3
事故原因分析
经现场调查和深层分析,事故产生原因主要
为以下几点:
1.竖向作用力偏心产生扭转。横梁采用了截面不对称的槽钢,水管与横梁、吊杆与横梁的作用力作用在形心L,形心位置与槽钢的“剪心”位置并不重合,存在严重的偏心而产生扭矩,槽钢的抗扭能力又明显不足,造成典型的扭转破坏。如果采用截面对称的H形或工字形钢,由于“剪心”与“形心”受嘲强L辄跚四嚅塔No.2∞您
事故处理措施
针对以上存在的问题,采用了以下对应处理
措施。
3.1重新设计横梁及支撑(图2、图3)
1.横梁采用钢板焊接工字钢,钢板厚度均为
一99—
特种结构
lOmm,顶、底板宽度200ram,高度150mm,任翼缘板处没置7对竖向加劲肋。吊杆连接孔采用d960×8钢管焊接在』=字钢断面Ilt心。该断面形心位置u-j‘剪心”位置重合,不存在偏心产牛的扭矩。
LD
横梁立面
2012年第2期
蜀200蔼+_200封
图2立面示意
L,E
2.为保证供水管始终处在横梁中心,在营运过程L{I/fi致横向移动,在支撑位置设置一对托架;
E
同时在托架I:放置橡胶垫块以减轻桥梁振动的影响。
A.1
E剖面
图3横粱立、剖面示意
rA
两层BIO钢板(靠紧)
3.原有吊杆端头已经严重变形,又不可能更换,故吊杆采用‘j原设计相同的钢筋,采用帮条焊与原吊杆焊接。
3.2解决供水管纵向约束问题
在进水端左侧桥台,没置法兰盘与水管连接。法兰盘螺栓
图4两端桥台处法兰盘连接
采用柏筋方式植入桥
供水管杠桥台处将受到纵向约束不可移动,但容许桥梁范围内的供水管在温度作用F的纵向伸缩变形,从而避免了供水管纵向无约束而产生的滑动,保让了供水管的安全,如图4、5所示。
4
结语
图5建成后照片
钢结陶的失稳破坏是钢结构破坏的典型方式,钢结构设计一flJ蕾f-以充分认识和重视。本案例的结构虽然很小,但疏忽大意的结果同样会造成损欠。希望结构设计人员能从中汲取教训,引以为成。
参考文献
[1]钢结构设汁规范(GBS0017.2003):2]陈胜颐.钢结构设计于册
台,此处钢管被法芝盘拉住而不会lh]{『nf心方向移
动。
在出水端桥台同样设置一个法兰盘,此处钢管被法兰盘托住而不会向河岸方向移动。同时保留桥梁一1,部位置设置的伸缩节。采用此措施后,一100—
g咂ⅡAI.SIRUCII/RES
NO.22012
一起典型钢结构事故分析及处理措施
作者:作者单位:刊名:英文刊名:年,卷(期):
胡世强
中国市政工程西南设计研究总院 成都610081特种结构
Special Structures2012,29(2)
本文链接:http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_tzjg201202024.aspx
第29卷第2期2012年4月
特种结构
V01.29No.2
Apr.2012
一起典型钢结构事故分析及处理措施
胡世强
(中国市政工程西南设计研究总院成都610081)
(SouthwestMunicipalEngineeringDesignandResearchInstituteofChina,Chengdu610081)
[摘要]本文案例是一起典型的钢结构失稳事故,首先就事故发生的原因进行了分析,然后在分析结果的基础上采取了对应的处理措施。希望本文能引起结构设计人员对钢结构失稳的重视,从中汲取教训,引以为戒。[关键词]供水管
ABSTRACT:Thisis
吊架钢结构失稳
a
typical
case
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Oil
accidentinsteelstructure.First,the
cause
of
theaccidentWas
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胆讨more
attention
forstructuraldesigner
andaware
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incident.
Destabilization
KEYWOICJ】s:Watersupply
1
p枷Hanger
Steelstructure
工程概述
某幅00供水钢管在经过桥梁时,吊挂在桥梁
重合,在竖向力的作用下就不会产生扭转。
2.槽钢的竖向抗弯刚度与横向抗弯刚度相差较大(本案例采用[10槽钢,两者比值达7.7倍)。一旦发生扭转,原来的横、竖方向立即转变,结果产牛比单纯扭转更为严重的弯扭组合变形。
3.水管上二设置3处伸缩节,在其转弯处又没有设置支墩,各吊杆与水管只是竖向点支承关系,水管纵向实际上处于无约束状态。在通水状态下,水管弯头处将产生推力R,为:
R=1.57D。q。‘sin寺
厶
翼缘板下通过。钢管长度与桥梁长度一致,为85m,在桥梁两端及中部各设置了一个伸缩节,钢管在两个桥台处平面转45。角至桥梁翼缘板下。每个吊架吊杆采用2根帕2Ⅲ级钢筋,横梁采用l根[10槽钢,吊杆上端锚固在桥梁翼缘板中、下端与槽钢锚栓连接,横梁f二设置1根扁钢箍住钢管。吊架间距5m,共17套吊架。在建成试水时所有吊架的横梁全部发生扭曲破坏,供水管已不能正常使用。供水钢管架设情况如图l所示。
(kN)
式中D一水管内径(111111);q。一供水管道压力(MPa);a一管道弯头转角。
在此推力作用下,水管产生纵向位移,从而加
剧了横梁的扭转趋势。
4.横梁竖向抗弯刚度本身也不足。即使采
图1钢管架设情况
2
用相同高度的其他对称截面的横梁,在相同荷载下也会产生过大的竖向变形。
5.由于有纵向推力的存在,管道又没有纵向约束,即使吊架设计没有问题,在营运中管道本身也存在极大的安全隐患。
3
事故原因分析
经现场调查和深层分析,事故产生原因主要
为以下几点:
1.竖向作用力偏心产生扭转。横梁采用了截面不对称的槽钢,水管与横梁、吊杆与横梁的作用力作用在形心L,形心位置与槽钢的“剪心”位置并不重合,存在严重的偏心而产生扭矩,槽钢的抗扭能力又明显不足,造成典型的扭转破坏。如果采用截面对称的H形或工字形钢,由于“剪心”与“形心”受嘲强L辄跚四嚅塔No.2∞您
事故处理措施
针对以上存在的问题,采用了以下对应处理
措施。
3.1重新设计横梁及支撑(图2、图3)
1.横梁采用钢板焊接工字钢,钢板厚度均为
一99—
特种结构
lOmm,顶、底板宽度200ram,高度150mm,任翼缘板处没置7对竖向加劲肋。吊杆连接孔采用d960×8钢管焊接在』=字钢断面Ilt心。该断面形心位置u-j‘剪心”位置重合,不存在偏心产牛的扭矩。
LD
横梁立面
2012年第2期
蜀200蔼+_200封
图2立面示意
L,E
2.为保证供水管始终处在横梁中心,在营运过程L{I/fi致横向移动,在支撑位置设置一对托架;
E
同时在托架I:放置橡胶垫块以减轻桥梁振动的影响。
A.1
E剖面
图3横粱立、剖面示意
rA
两层BIO钢板(靠紧)
3.原有吊杆端头已经严重变形,又不可能更换,故吊杆采用‘j原设计相同的钢筋,采用帮条焊与原吊杆焊接。
3.2解决供水管纵向约束问题
在进水端左侧桥台,没置法兰盘与水管连接。法兰盘螺栓
图4两端桥台处法兰盘连接
采用柏筋方式植入桥
供水管杠桥台处将受到纵向约束不可移动,但容许桥梁范围内的供水管在温度作用F的纵向伸缩变形,从而避免了供水管纵向无约束而产生的滑动,保让了供水管的安全,如图4、5所示。
4
结语
图5建成后照片
钢结陶的失稳破坏是钢结构破坏的典型方式,钢结构设计一flJ蕾f-以充分认识和重视。本案例的结构虽然很小,但疏忽大意的结果同样会造成损欠。希望结构设计人员能从中汲取教训,引以为成。
参考文献
[1]钢结构设汁规范(GBS0017.2003):2]陈胜颐.钢结构设计于册
台,此处钢管被法芝盘拉住而不会lh]{『nf心方向移
动。
在出水端桥台同样设置一个法兰盘,此处钢管被法兰盘托住而不会向河岸方向移动。同时保留桥梁一1,部位置设置的伸缩节。采用此措施后,一100—
g咂ⅡAI.SIRUCII/RES
NO.22012
一起典型钢结构事故分析及处理措施
作者:作者单位:刊名:英文刊名:年,卷(期):
胡世强
中国市政工程西南设计研究总院 成都610081特种结构
Special Structures2012,29(2)
本文链接:http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_tzjg201202024.aspx