3000W纯正弦波逆变器设计报告

3000W 纯正弦波逆变器

一、机器基本参数

标称功率3000W

持续功率;2800W

峰值功率6000W 2S ;

整机效率:87%以上

300次开机短路,200次短路开机

过载保护3200W 3S

短路立即保护

欠压保护20V 延时5S 关断,过压30V 保护立即关断过热保护:65

二、此款逆变器的基本情况(架构,组成)

总括的说,这是一款24V 逆变器,这款逆变器由三个部分组成,1、前级驱动板;2、后级驱动板;3、功率主板。

1、前级驱动板上主要是由三个小部分组成,一个辅助电源部分,一个部分是PWM 驱动,第三个部分是保护部分;

2、后级驱动板主要由三个部分组成,一个是SPWM 信号的产生(单片机完成)部分,一个是硬件RC 死区时间设置部分;再一个就是IR2110的驱动部分。

3、功率主板主要由四个部分组成,一个是前级升压及整流滤波,第二个是后级H 全桥正弦变换部分,第三个是稳压反馈部分;第四个是LC 滤波部分

三、电路结构及原理分析

1、前级驱动板

A 、辅助电源

电路的功能就是将功24V 的电池电压降到13-15V 左右然后再经过LM7812稳成12V 后供给整机电路的控制部分供电,先上图:

在这个电路中,BT 输入电压范围可以达到15-36V, 而输出稳定在12V.Q1也可以用P 型的MOS 管,适当的选取不同型号的P 管可以将电压做到60V 左右。

下面来讲一下这个电路的工作原理,电路起动的瞬间,电源通过R21提供Q1足够大的基极电流,Q1饱和导通,其集电极电流一部分通过L1给C121充电供给负载,一部分储存在L1里。当C21两端的电压超过15V 时Q4导通,Q3也导通导致Q1的基极电位上升,电流减小,C12的上端的电位下降,由于C12两端的电压不能突变,Q3基极的电位继续迅速下降,Q1的基极电位迅速上升直到快速关断,Q1关断后L1的储能通过续流二极管D7释放给C15和负载,然后开始下一个周期的循环。

B 、PWM 驱动部分

先上图,再做解析

这是一个SG3525和专业MOS 驱动TC4452组成的强驱动能力驱动电路,TC4452的驱动能力和反应时间都相当的惊人,内部集成了MOS 图腾,驱动能力达到了13A 。

当这部分电路接入12V 的电源后,SG3525得电,进而由内部振荡器和外部振荡电容C11电阻R6及死区时间设置电阻R17构成的振荡电路产生钜齿波,为整个IC 提供时钟源,让IC 进行工作状态,因为接入了开机软启动电容C14,开机后输出的矩形脉冲是先从最小占空比变化到50%的状态的,主要是保护此信号所推动的MOS 不是一开机步工作在较大的占空比状态,减轻了开机瞬间MOS 的冲击压力。

了解一下SG3525,其PWM 输出是11脚和14脚且两脚输出波形相位相差180度,互为反相。这两路信号输出后通过两个限流电阻R16和R18分别接到TC4452的PWM 信号输入端进行射随放大(就是幅度不变,电源放大的意思,因为射极跟随器本来就有这个功能),在引入TC4452前大家看到了分别有两个10K 的电阻将PWM 信号拉到地,这有什么用呢,共实这个下拉非常有必要,两个作用,一是给SG3525的PWM 信号加一个假负载,使信号稳定不浮跃,二是在关闭逆变器控制部分的开关后,能将TC4452的信号输入端有一个稳定

的低电平,使TC4452在关机时不会因为一些干而产生高电平,使功率板上的MOS 栅极同时产生高电平,在大容量电池供电情况下导通而炸管。

简单的提醒一下各位新学逆变的朋友,不管用的是专业驱动还是三极管组成的图腾柱电路,在SG3525/TL494的PWM 输出到专驱或图腾的输入端间一定要接一个1-10K 内的下拉以保证MOS 管的安全!

在这部分电路SG3525的应用时采用了浅闭环调制,其原理是,给SG3525的2脚引入一个固定基准,就是现在的5V (由SG3525的16脚产生),1脚接前级升压后的高压分量,当输出高压的分量大于2脚上的固定值时,SG3525的误差放大器将会将大于2脚的电压的变量作为误差,对其进行放大,误差放大的量来对PWM 的占空比进行调制,使逆变器在开机空载时有一个很小的静电流。做好这一功能的原则是,在空载时能使PWM 的占空比达到最小,在带载的时候要马上将占空比拉到最大,使用电路工作在最高效率状态。

C 、保护部分

保护部分的电路如下:

这个电路是一个典型的非隔离式逆变器的保护部分电路,包括了欠压保护、过流保护、短路保护、过热保护及保护自锁。

过载保护:非隔离逆变的过载保护大多都是在后级功率H 桥的下管S 极到功率地间串接采样电阻,当出现过载时,会有较大电流流过采样电阻,进而产生压降,运用专业比较器采集此压降和一个固定阈值{比如说在3000W 的逆变器大于3000W 时过载,则此时的电流应该是(3000W/380V)*RS=US,这个US 就是这个阈值了}进么比较,大于些值时输出高电平,而后引这个高电平来做保护关断信号,在过载的时候关断PWM 和SPWM 驱动信号,保护MOS 不因过大电流挂掉。

在上图电路中应用的就是这个原理,IS 是从采样电阻RS 处采样过来的信号,通过RC 延时网络后到LM339的9脚,在8脚设置一个0.5V 的阈值(3000W),因为在带感了/容性负载时,刚接入负载时冲击很大同,此时的功率可能会超过逆变器所设计的过载功率,但又不能

一过载就关断,那这样就太麻烦了,所以在入比较器前将信号进行RC 延时(此处是2S ),如果在2S 后仍然过载就关断了,如果2S 内没有过载了也就继续工作,这样就有利于逆变器稳定有效的带动冲击性大的负载。

短路保护:在上图中. 短路保护和过载保护的方式类似, 短路保护就是严重过载, 只是在过载时延RC 常数要设置在短路后后级H 桥不烧MOS 的范围内就可。原理在这里不再多讲。

过热保护:这个保护很间单,基础级的理论,R14,R15分压得到6V 作为比较器的反相输入阈值,正相端用热敏RT 和R13同样组成分压电路,当温度达到65度时,其分压刚好于6V ,此比较器输出高电平,引作保护信号就可。

保护自锁:看下图

在这个部分中,我将自锁和欠压设计在一起当然,在3000W 这款逆变器中,我的过欠压不是在前级做的,所以这里用于设置欠压的R30,R37并没有焊接在板子上,画出来主要是想在单一用这个驱动板时也可以设置欠压保护。取代R30和R37的是R28和6V 稳压管,用

于给

LM339的6脚一个6V 的其准,这样做的作用是,一是给6脚一个阈值,另一个就是钳位6脚电压,使用机器在瞬间带大负载时经得直冲击。

自锁的原理是:当过载、短路或过热任何一个比较器有保护信号时,都会分别通过D5、D2、D6将一个11V 左右的高电平关到LM339的5脚,5脚电压大于6脚电压,比较器反转,输出高电平,此高电平又通过D3接到5脚,5脚一直大于6脚此比较器一直输出高电平!始终关断PWM 及SPWM ,停止逆变,有效的保护MOS 功率管的安全!在这里,友情的提示一下各位,在应用LM339时,每个输入脚都要接一个103左右的电容到地,很重要,输出脚一定要有上拉电阻1K-3K 效果最佳。另外,在如果以反相端为基准,那么应该在开机时给予高电平预置,可以有效的避免一开机就是某个比较器输出高电平,导致整机一开机就保护!如下图的C16就是这样的功能。

2、后级驱动

A 、SPWM 生成:主要是由PIC16F73产生,数字电路,不用多讲,我将PIC 的引脚说明贴上来大家就明白了,如下:

1.

2. 5V 供电,需要5V 稳定的电源供电,需要最少提供50MA 的电流;电流保护输入(高频机实际未用,工频机可用):当此引脚

输入

电压大于2V 小于4V 时视为过流,延时5S 保护。大于4V 视为严重过流或短路立即保护;当保护后15脚会输出低电平控制驱动关断。

3. 输出电压反馈引脚,当输出交流电降压整流滤波后变成2.5V 左右的直流电输入此引脚可以使系统进入闭环稳压状态;

4. 电池输入过压欠压检测,当电池电压经电阻分压后输入此引脚低于2V 时,延时5S 关断本机,高于3V 时立即关断,体现在14脚输出高电平,26,28脚的LED 灭。

9,10. 接晶振50HZ 配套晶振为16M,60HZ 配套晶振为20M. 12,13. 双极性SPWM 输出,时序

14. 单片机正常工作输出,低电平有效;

15. 过流保护输出(高频机未用),低电平有效;

26,28. 单片机正常工作指示,LED 亮表示正常工作;

27. 复位引脚;

19.地。

B 、RC 死区设置:为了不使H 桥同边共导,给SPWM 设置合适时死区是很有必要的,其工作原理如下图:

简单的讲下RC 死区是如何这样硬件实现的,以IC3C 这里为例:SPWM 实际上就是单片机按一定算法DA 转换出来的价梯波,就是说它仍然是一个开关信号,以一个开关信号来分析它,在高电平时,一路接到与门的8脚,另一路经由R19对C17充电,在C17充电未完阶段,9脚这里信号是“0”,此时与门输出低电平,当C17充电完成后,9脚才为“1”与门才能输出合成后的信号,那么中间就间隔了R19对C17的充电时间,这个时间就是我们所说的死区时间。

C 、IR2110驱动电路是典型的应用电路,没有加入负压,因为些款机器是非隔离逆变器,做负压,不是那么好做,也就没太下功夫了,但可以放心,工作绝对正常。其工作原理就不多讲了,后面大家自己下载电路图后分析。

3

、功率板

功率板前级采用之8个IC4025的主变,16个190N08,做3000W 功率完全是小CASE 了,后级用的是FQL40N50这个N 管,共四个,但用四个还有功率小了点,如果想做大更大可以买120N50,120A500V 的MOS ,非常给力,但价格也很给力;另外本机是双极性调制,要个47的铁硅铝,60U-90U 的环做1.5UH 的电感进行输出滤波. 大家可下载电路图后就清楚了.

四、PCB 剪图

前级驱动板

后级驱动板

功率板

12

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五、制作过程

1、前级驱动板

A 、板子的焊接

双面板设计,一边完全放置贴片,一边完全放直插件,分布明确,安装简单,调试容易。上空板图

下面讲解下些板的焊接:。。。。。。。。。。请先不要焊上LM7812,切记切记(此处省略见100万字)

焊接完成了,上图!

B 、板子的调试

a 、先调辅助电源

调试辅助电源是否有用很重要,因为如果没有先降到15V 而是24V 直接接到了LM7812上,那么只要在7812上流过100MA 的电流,那么在LM7812上就会产生1.2W 的耗散功率, 这样7812的温升是很快的, 容易烧坏.

首先在焊这个板子时,不要将LM7812焊上,因为如果辅助电源没有将24V 降到15V ,那就有可能会出大问题的。

看一下辅助电源部分的板子

辅电部

在驱动板排针的1脚接一根红线,作为24V 正极接入线,2脚接一根蓝线,作为地线(你可以随便用什么线的), 先将可调电源调到20V(因为机器的工作范围内20-30V) 然后分别接到这两根线

空载20MA, 电压19.8, 用万用表测试LM7812的输入端, 看下降到多少

V:

LMXXX 系列管子只要主控电源有1V 的压降就可以稳压, 这个DATASHEET 里有说到, 不用多说, 所以在20V 时电压降为13.3V 足够LM7812稳压输出. 下面再看到更高电压时

.

输入电压是30V 了, 我的电源表头有点问题, 空载电流40MA(大点是可以想通的, 因为降大了电压为13.7V 相当于有16V 的压降了), 电压降到13.7V, 说明辅助电源的稳定度是在可靠范围内的, 所以应该是可以给LM7812提供一个稳定的主控源的. 现在接上LM7812, 看下效果

如何

:

看好, 黑表笔黑线和电源负极是接到了LM7812的金属片上的, 这里就是地! 红表笔这样接不会错. 能看到0.07A 是因为我将SG3525部分和保护部分也焊好了, 省事. 看下LM7812的稳压

:

很正常, 相当好, 不错, 辅助电源调试很顺利! 下面就是PWM 驱动了.

b 、SG3525驱动部分的调试,拿到电路图后,将对着电路将相关元件焊好,仔细点,不要把参数焊错了!如下图

驱动部分,另外两个八脚IC

就是TC4452专驱,相当的给

力,可推63对IRF3207!

继续上测试图

找不到示波器的套子了,接根线吧效果还是可以看到的如下

很漂亮,很平滑的波形,专驱就是NN !

在制作过程中,如果可以测试到这样的波形,那么说明前级驱动已成功了,80%了。下面要做的就是保护电路的调试了。

C 、保护电路:

保护部

其实这部分我不打算多说,因为是比较简单的比较器而已,而且前面已经说过了原理,这里主要提一点,加上保护部分后,接通24V 电压,如果会发出“D ”声,那可能是因为短路保护比较器那里有浮动,造成了误动作使保护部分进入自锁,解决这个问题只要将IS 就是驱动板排针的8脚接一根导线到6脚(GND ),再开机就不会有这种情况了,因为设计时已经解决了反相端置高电平的问题了。

不难吧,一下子就把前级驱动解决了!接下来我们来制作后级驱动板。

2、后级驱动板的制作

A 、元件的安装和板面的焊接

其实大家都会焊,我作为一个余业的我只是简单的提一下:如果大家想一次性成功,那么就按这样的顺序焊:单片机------各贴片阻容--------各直插件阻容及IC ,注意,上在没有说到除单片机外的其它贴片IC ,所以就先不要焊了。

看下空板:贴片

直插件

焊好的板子

上面那个电位器大家下载了电路图后就知道是用来调压的。

B 、调试

按A 中的频骤做了后,在驱动板的第三、四、五排针分别用不同色的线引出,看电路图,3脚为驱动板的电池电量采集脚,4脚为12V 供电脚,5脚是GND ,做了这些准备后。上电(这里要台电源,在玩家制作过程中,如果没有两台电源,也不急将调试好的前级驱动拿来用就可以了,因为上面有12V 和24V 的接口,共用就是了)!在单片机的12,13脚要测到如图波形:(将示波器作下图调整周期调到0。5MS 档

应该看到这样的波

做完了这一步,那么现要要把那些没焊的IC 贴上去了,不是一齐贴,现在我们贴CD4069,在相对的输入输出脚也应该看到如上图的波形,说明装到这一步仍然上成功了!

再装上CD4081,进行测试,看电路图,在与门的两个不同的输入脚波形是不一样的,分别是这样的:

过RC 延时的应该是这样

没有RC 延时原保持单片机输出的波形!

一切正常,往后走,那么现在就要贴上那两个看起来比较麻烦的东西了,对,就是IR2110这个损管!贴上后,如果正常,在两个IR2110的低端能测到如下波形

请注意些看,我的示波器没有调运过幅度档,但现在的波形明显幅度更大了,很简单,因为这个波形的驱动图腾是12V 供电。所以。。。。。。

注意看,这个波形和单片机出来时的波形有什么区别呢,自己分析下吧。

不要去测高低的波形,因为你测不到,VS 没有回馈是不可能测到波形的。

有人会问这波形为什么长这样,我只能告诉你,他生出来就长这样!

做完了这些后,很欣慰的告诉您,你的前后级驱动都调度好了,离整机成功不远了。不能停,停下来就没兴趣了,要保持兴奋!我们现在做功率板!

3、功率板;

A 、焊接组装,有朋友从我这里申请过套件,我一般都会很慷慨的帮他把前后级调试好,然后功率板让他自己去装,为什么呢?因为功率板的焊接组装件耗钱,耗时,耗精力的事,比较悲崔。下面来看下有多少悲崔吧,上空板图

看到露铜的地方了吗,这地方都要加铜线和加锡了,铜线还好,锡丝就贵了。讨厌的进,加铜线的时候很麻烦,只能用手工上,而且要准备一把功率100W 左右的烙铁,要不然不好啃动它,最后要将功率板后板面处理成这样

有人曾和我开玩笑说,光这铜线和这锡就够几十块的了,这机器不怎么DIY 啊,我觉得也是,但喜欢和爱好是不计成本的!

看下变压器吧,这个是我自己绕的,工艺不可见人,但还是拿出来看下

引脚线有点长,就是想用它来代替要加的铜线的。但焊接出来的美感就不如用铜线的了,忘了说了铜线是2。5平方的。

再看下磁环吧:是不90导率47的环,感量为1。5MH ,价格也是相当的贵

没办法,我现在已经没有没安装的环了,拍这个顶下吧。

那么整板组装出来是什么样的呢,看一下一款组装好的机器里的板子吧

功率板是12V/24V/48V通用的,最近有朋友说最好做成兼容EG 的板子的,还在

考滤中。

那么在前级升压部分,功率MOS 可以选择RU190N08,也可以选择IRF2907都是TO —220封装的,看您用的感觉如何,个人建议用IR 的N 管,进口原装管很耐操,这是公认的。当然,国产也难得有锐骏这们的企来,大家也要支持下(此句绝对是实话实说,没有带任何的攻击性质,本人与本人的言论无关)。

再上张装好没加散热器的图片吧:

装成上图这个样子后将底面和导线都接好焊劳后,仔细检查板面有没有桥接,用万用表测试下电池正负输入线间是否短路,检查无误后,请将前后级驱动板都拔下来,高压保险也不能装上,因为我们要上电测试下功率板有没有短路和MOS 烧坏。

将小电源(0-30V 可调,5A 电流输出的电源)调到24V 。将组装好并检查过的板子的电池输入线与电源的输出线正确,再强调下,一定要正确联接(首次接触,会有很大的电火花,没关系,很正常,因为在板子上有16个50V2200UF 的电解电容要充电)。观查一下小电源是否有短路,如果没有短路,说明功率板安装正确,而且很成功。

做下一步:测试前级的工作情况

电源线脱掉,只将前级驱动板插入到功率板上相应的插座上(意思是后级驱动板和高压保险丝是不能插的),插稳!接24V 电源线开机。

在接上小电源后开机,如果是线性电源,应该一开机就能正常启动,但如果是开关稳压电源,那么机器会在前四次左右的开机过程中发出报警“D ”声。多开关几次就好了,因为高压电解电容要充电,开机瞬间相当于短路;而开关稳压电源的抗冲击能力又差才会这样的。

按着电路图上的元件参数制作出来的机器,前级工作时,如果接成开环空载电流为

1.4A 左右, 如接接成闭环, 则空载电流为100MA 左右.(现在没有单一前级工作的图片了) 如果前后级都一起工作,则接成闭环时空载电流如下图

现在测试前级的空载开环空载MOS D 极波形如下图

没办法,是硬开关逆变器,空载就有点尖波了,开关频率33KHz ,但个人觉得这样的波形已经很漂亮了。看到这们的开环D 极波形,说明前级工作正常。关机且将高压电容两端的电荷放掉(这一步在整机组装完成前都要做,要不然会被电!)

插入后级驱动板,(不装保险丝)开机,用示波器分别探测各个H 桥MOS 管的G 极,应该看到如下漂亮平滑的波形

如果波形杂了,是不行的,有可能是后级驱动板的VS 没有联接到各半桥的中间,这个很重要,一般测如果上管G 极没有波形,那么就用万有表测量一下,IR2110的VS 端有没有9V 以上的电压,若有,则说明VS 与半桥中间联接正常,反之则不正常,检查后级驱动板上相应的IR21110有无烧坏,同时也检查后级全桥MOS 有同有烧坏,这种烧坏有可能是人体静电导致的,所以说有时候静电手环还是有必要的,因为一个后级MOS 就20多RMB 。

一切正常后,关机,放电,装上高压保险,将示波器的探针分别接到逆变器的AC 输出注要衰减一下到十倍档,然后开机。不出意外示波器上会出机这样的波形

已经基本调试成功了,让机器工作半小时已上,然后关机,放高压电,放低压电,将上散热器成下面这个样子

然后就是开始测试各种负载了,但不要急于求成,慢慢来,先从小负载带起,慢慢的加大,然后找个外壳,装起来,像这样

如此后,就算是有一台自己的大功率纯正弦波逆变器了。(当然我的外壳难看了点)

六、编后语

谢谢大家对我这个DIY 的支持,非常感谢21世纪电源网给予我们这些余业电源爱好者这样的机会,提供一个广交朋友和技术交流的平台!

关于本机的测试,在贴子里有很多了,我不必说得太多,大家可以贴子里再看下,最后祝世纪电源网本届DIY 大奖赛取得圆满成功!祝各位电源爱好都工作愉快,DIY 快乐!!!

3000W 纯正弦波逆变器

一、机器基本参数

标称功率3000W

持续功率;2800W

峰值功率6000W 2S ;

整机效率:87%以上

300次开机短路,200次短路开机

过载保护3200W 3S

短路立即保护

欠压保护20V 延时5S 关断,过压30V 保护立即关断过热保护:65

二、此款逆变器的基本情况(架构,组成)

总括的说,这是一款24V 逆变器,这款逆变器由三个部分组成,1、前级驱动板;2、后级驱动板;3、功率主板。

1、前级驱动板上主要是由三个小部分组成,一个辅助电源部分,一个部分是PWM 驱动,第三个部分是保护部分;

2、后级驱动板主要由三个部分组成,一个是SPWM 信号的产生(单片机完成)部分,一个是硬件RC 死区时间设置部分;再一个就是IR2110的驱动部分。

3、功率主板主要由四个部分组成,一个是前级升压及整流滤波,第二个是后级H 全桥正弦变换部分,第三个是稳压反馈部分;第四个是LC 滤波部分

三、电路结构及原理分析

1、前级驱动板

A 、辅助电源

电路的功能就是将功24V 的电池电压降到13-15V 左右然后再经过LM7812稳成12V 后供给整机电路的控制部分供电,先上图:

在这个电路中,BT 输入电压范围可以达到15-36V, 而输出稳定在12V.Q1也可以用P 型的MOS 管,适当的选取不同型号的P 管可以将电压做到60V 左右。

下面来讲一下这个电路的工作原理,电路起动的瞬间,电源通过R21提供Q1足够大的基极电流,Q1饱和导通,其集电极电流一部分通过L1给C121充电供给负载,一部分储存在L1里。当C21两端的电压超过15V 时Q4导通,Q3也导通导致Q1的基极电位上升,电流减小,C12的上端的电位下降,由于C12两端的电压不能突变,Q3基极的电位继续迅速下降,Q1的基极电位迅速上升直到快速关断,Q1关断后L1的储能通过续流二极管D7释放给C15和负载,然后开始下一个周期的循环。

B 、PWM 驱动部分

先上图,再做解析

这是一个SG3525和专业MOS 驱动TC4452组成的强驱动能力驱动电路,TC4452的驱动能力和反应时间都相当的惊人,内部集成了MOS 图腾,驱动能力达到了13A 。

当这部分电路接入12V 的电源后,SG3525得电,进而由内部振荡器和外部振荡电容C11电阻R6及死区时间设置电阻R17构成的振荡电路产生钜齿波,为整个IC 提供时钟源,让IC 进行工作状态,因为接入了开机软启动电容C14,开机后输出的矩形脉冲是先从最小占空比变化到50%的状态的,主要是保护此信号所推动的MOS 不是一开机步工作在较大的占空比状态,减轻了开机瞬间MOS 的冲击压力。

了解一下SG3525,其PWM 输出是11脚和14脚且两脚输出波形相位相差180度,互为反相。这两路信号输出后通过两个限流电阻R16和R18分别接到TC4452的PWM 信号输入端进行射随放大(就是幅度不变,电源放大的意思,因为射极跟随器本来就有这个功能),在引入TC4452前大家看到了分别有两个10K 的电阻将PWM 信号拉到地,这有什么用呢,共实这个下拉非常有必要,两个作用,一是给SG3525的PWM 信号加一个假负载,使信号稳定不浮跃,二是在关闭逆变器控制部分的开关后,能将TC4452的信号输入端有一个稳定

的低电平,使TC4452在关机时不会因为一些干而产生高电平,使功率板上的MOS 栅极同时产生高电平,在大容量电池供电情况下导通而炸管。

简单的提醒一下各位新学逆变的朋友,不管用的是专业驱动还是三极管组成的图腾柱电路,在SG3525/TL494的PWM 输出到专驱或图腾的输入端间一定要接一个1-10K 内的下拉以保证MOS 管的安全!

在这部分电路SG3525的应用时采用了浅闭环调制,其原理是,给SG3525的2脚引入一个固定基准,就是现在的5V (由SG3525的16脚产生),1脚接前级升压后的高压分量,当输出高压的分量大于2脚上的固定值时,SG3525的误差放大器将会将大于2脚的电压的变量作为误差,对其进行放大,误差放大的量来对PWM 的占空比进行调制,使逆变器在开机空载时有一个很小的静电流。做好这一功能的原则是,在空载时能使PWM 的占空比达到最小,在带载的时候要马上将占空比拉到最大,使用电路工作在最高效率状态。

C 、保护部分

保护部分的电路如下:

这个电路是一个典型的非隔离式逆变器的保护部分电路,包括了欠压保护、过流保护、短路保护、过热保护及保护自锁。

过载保护:非隔离逆变的过载保护大多都是在后级功率H 桥的下管S 极到功率地间串接采样电阻,当出现过载时,会有较大电流流过采样电阻,进而产生压降,运用专业比较器采集此压降和一个固定阈值{比如说在3000W 的逆变器大于3000W 时过载,则此时的电流应该是(3000W/380V)*RS=US,这个US 就是这个阈值了}进么比较,大于些值时输出高电平,而后引这个高电平来做保护关断信号,在过载的时候关断PWM 和SPWM 驱动信号,保护MOS 不因过大电流挂掉。

在上图电路中应用的就是这个原理,IS 是从采样电阻RS 处采样过来的信号,通过RC 延时网络后到LM339的9脚,在8脚设置一个0.5V 的阈值(3000W),因为在带感了/容性负载时,刚接入负载时冲击很大同,此时的功率可能会超过逆变器所设计的过载功率,但又不能

一过载就关断,那这样就太麻烦了,所以在入比较器前将信号进行RC 延时(此处是2S ),如果在2S 后仍然过载就关断了,如果2S 内没有过载了也就继续工作,这样就有利于逆变器稳定有效的带动冲击性大的负载。

短路保护:在上图中. 短路保护和过载保护的方式类似, 短路保护就是严重过载, 只是在过载时延RC 常数要设置在短路后后级H 桥不烧MOS 的范围内就可。原理在这里不再多讲。

过热保护:这个保护很间单,基础级的理论,R14,R15分压得到6V 作为比较器的反相输入阈值,正相端用热敏RT 和R13同样组成分压电路,当温度达到65度时,其分压刚好于6V ,此比较器输出高电平,引作保护信号就可。

保护自锁:看下图

在这个部分中,我将自锁和欠压设计在一起当然,在3000W 这款逆变器中,我的过欠压不是在前级做的,所以这里用于设置欠压的R30,R37并没有焊接在板子上,画出来主要是想在单一用这个驱动板时也可以设置欠压保护。取代R30和R37的是R28和6V 稳压管,用

于给

LM339的6脚一个6V 的其准,这样做的作用是,一是给6脚一个阈值,另一个就是钳位6脚电压,使用机器在瞬间带大负载时经得直冲击。

自锁的原理是:当过载、短路或过热任何一个比较器有保护信号时,都会分别通过D5、D2、D6将一个11V 左右的高电平关到LM339的5脚,5脚电压大于6脚电压,比较器反转,输出高电平,此高电平又通过D3接到5脚,5脚一直大于6脚此比较器一直输出高电平!始终关断PWM 及SPWM ,停止逆变,有效的保护MOS 功率管的安全!在这里,友情的提示一下各位,在应用LM339时,每个输入脚都要接一个103左右的电容到地,很重要,输出脚一定要有上拉电阻1K-3K 效果最佳。另外,在如果以反相端为基准,那么应该在开机时给予高电平预置,可以有效的避免一开机就是某个比较器输出高电平,导致整机一开机就保护!如下图的C16就是这样的功能。

2、后级驱动

A 、SPWM 生成:主要是由PIC16F73产生,数字电路,不用多讲,我将PIC 的引脚说明贴上来大家就明白了,如下:

1.

2. 5V 供电,需要5V 稳定的电源供电,需要最少提供50MA 的电流;电流保护输入(高频机实际未用,工频机可用):当此引脚

输入

电压大于2V 小于4V 时视为过流,延时5S 保护。大于4V 视为严重过流或短路立即保护;当保护后15脚会输出低电平控制驱动关断。

3. 输出电压反馈引脚,当输出交流电降压整流滤波后变成2.5V 左右的直流电输入此引脚可以使系统进入闭环稳压状态;

4. 电池输入过压欠压检测,当电池电压经电阻分压后输入此引脚低于2V 时,延时5S 关断本机,高于3V 时立即关断,体现在14脚输出高电平,26,28脚的LED 灭。

9,10. 接晶振50HZ 配套晶振为16M,60HZ 配套晶振为20M. 12,13. 双极性SPWM 输出,时序

14. 单片机正常工作输出,低电平有效;

15. 过流保护输出(高频机未用),低电平有效;

26,28. 单片机正常工作指示,LED 亮表示正常工作;

27. 复位引脚;

19.地。

B 、RC 死区设置:为了不使H 桥同边共导,给SPWM 设置合适时死区是很有必要的,其工作原理如下图:

简单的讲下RC 死区是如何这样硬件实现的,以IC3C 这里为例:SPWM 实际上就是单片机按一定算法DA 转换出来的价梯波,就是说它仍然是一个开关信号,以一个开关信号来分析它,在高电平时,一路接到与门的8脚,另一路经由R19对C17充电,在C17充电未完阶段,9脚这里信号是“0”,此时与门输出低电平,当C17充电完成后,9脚才为“1”与门才能输出合成后的信号,那么中间就间隔了R19对C17的充电时间,这个时间就是我们所说的死区时间。

C 、IR2110驱动电路是典型的应用电路,没有加入负压,因为些款机器是非隔离逆变器,做负压,不是那么好做,也就没太下功夫了,但可以放心,工作绝对正常。其工作原理就不多讲了,后面大家自己下载电路图后分析。

3

、功率板

功率板前级采用之8个IC4025的主变,16个190N08,做3000W 功率完全是小CASE 了,后级用的是FQL40N50这个N 管,共四个,但用四个还有功率小了点,如果想做大更大可以买120N50,120A500V 的MOS ,非常给力,但价格也很给力;另外本机是双极性调制,要个47的铁硅铝,60U-90U 的环做1.5UH 的电感进行输出滤波. 大家可下载电路图后就清楚了.

四、PCB 剪图

前级驱动板

后级驱动板

功率板

12

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建

五、制作过程

1、前级驱动板

A 、板子的焊接

双面板设计,一边完全放置贴片,一边完全放直插件,分布明确,安装简单,调试容易。上空板图

下面讲解下些板的焊接:。。。。。。。。。。请先不要焊上LM7812,切记切记(此处省略见100万字)

焊接完成了,上图!

B 、板子的调试

a 、先调辅助电源

调试辅助电源是否有用很重要,因为如果没有先降到15V 而是24V 直接接到了LM7812上,那么只要在7812上流过100MA 的电流,那么在LM7812上就会产生1.2W 的耗散功率, 这样7812的温升是很快的, 容易烧坏.

首先在焊这个板子时,不要将LM7812焊上,因为如果辅助电源没有将24V 降到15V ,那就有可能会出大问题的。

看一下辅助电源部分的板子

辅电部

在驱动板排针的1脚接一根红线,作为24V 正极接入线,2脚接一根蓝线,作为地线(你可以随便用什么线的), 先将可调电源调到20V(因为机器的工作范围内20-30V) 然后分别接到这两根线

空载20MA, 电压19.8, 用万用表测试LM7812的输入端, 看下降到多少

V:

LMXXX 系列管子只要主控电源有1V 的压降就可以稳压, 这个DATASHEET 里有说到, 不用多说, 所以在20V 时电压降为13.3V 足够LM7812稳压输出. 下面再看到更高电压时

.

输入电压是30V 了, 我的电源表头有点问题, 空载电流40MA(大点是可以想通的, 因为降大了电压为13.7V 相当于有16V 的压降了), 电压降到13.7V, 说明辅助电源的稳定度是在可靠范围内的, 所以应该是可以给LM7812提供一个稳定的主控源的. 现在接上LM7812, 看下效果

如何

:

看好, 黑表笔黑线和电源负极是接到了LM7812的金属片上的, 这里就是地! 红表笔这样接不会错. 能看到0.07A 是因为我将SG3525部分和保护部分也焊好了, 省事. 看下LM7812的稳压

:

很正常, 相当好, 不错, 辅助电源调试很顺利! 下面就是PWM 驱动了.

b 、SG3525驱动部分的调试,拿到电路图后,将对着电路将相关元件焊好,仔细点,不要把参数焊错了!如下图

驱动部分,另外两个八脚IC

就是TC4452专驱,相当的给

力,可推63对IRF3207!

继续上测试图

找不到示波器的套子了,接根线吧效果还是可以看到的如下

很漂亮,很平滑的波形,专驱就是NN !

在制作过程中,如果可以测试到这样的波形,那么说明前级驱动已成功了,80%了。下面要做的就是保护电路的调试了。

C 、保护电路:

保护部

其实这部分我不打算多说,因为是比较简单的比较器而已,而且前面已经说过了原理,这里主要提一点,加上保护部分后,接通24V 电压,如果会发出“D ”声,那可能是因为短路保护比较器那里有浮动,造成了误动作使保护部分进入自锁,解决这个问题只要将IS 就是驱动板排针的8脚接一根导线到6脚(GND ),再开机就不会有这种情况了,因为设计时已经解决了反相端置高电平的问题了。

不难吧,一下子就把前级驱动解决了!接下来我们来制作后级驱动板。

2、后级驱动板的制作

A 、元件的安装和板面的焊接

其实大家都会焊,我作为一个余业的我只是简单的提一下:如果大家想一次性成功,那么就按这样的顺序焊:单片机------各贴片阻容--------各直插件阻容及IC ,注意,上在没有说到除单片机外的其它贴片IC ,所以就先不要焊了。

看下空板:贴片

直插件

焊好的板子

上面那个电位器大家下载了电路图后就知道是用来调压的。

B 、调试

按A 中的频骤做了后,在驱动板的第三、四、五排针分别用不同色的线引出,看电路图,3脚为驱动板的电池电量采集脚,4脚为12V 供电脚,5脚是GND ,做了这些准备后。上电(这里要台电源,在玩家制作过程中,如果没有两台电源,也不急将调试好的前级驱动拿来用就可以了,因为上面有12V 和24V 的接口,共用就是了)!在单片机的12,13脚要测到如图波形:(将示波器作下图调整周期调到0。5MS 档

应该看到这样的波

做完了这一步,那么现要要把那些没焊的IC 贴上去了,不是一齐贴,现在我们贴CD4069,在相对的输入输出脚也应该看到如上图的波形,说明装到这一步仍然上成功了!

再装上CD4081,进行测试,看电路图,在与门的两个不同的输入脚波形是不一样的,分别是这样的:

过RC 延时的应该是这样

没有RC 延时原保持单片机输出的波形!

一切正常,往后走,那么现在就要贴上那两个看起来比较麻烦的东西了,对,就是IR2110这个损管!贴上后,如果正常,在两个IR2110的低端能测到如下波形

请注意些看,我的示波器没有调运过幅度档,但现在的波形明显幅度更大了,很简单,因为这个波形的驱动图腾是12V 供电。所以。。。。。。

注意看,这个波形和单片机出来时的波形有什么区别呢,自己分析下吧。

不要去测高低的波形,因为你测不到,VS 没有回馈是不可能测到波形的。

有人会问这波形为什么长这样,我只能告诉你,他生出来就长这样!

做完了这些后,很欣慰的告诉您,你的前后级驱动都调度好了,离整机成功不远了。不能停,停下来就没兴趣了,要保持兴奋!我们现在做功率板!

3、功率板;

A 、焊接组装,有朋友从我这里申请过套件,我一般都会很慷慨的帮他把前后级调试好,然后功率板让他自己去装,为什么呢?因为功率板的焊接组装件耗钱,耗时,耗精力的事,比较悲崔。下面来看下有多少悲崔吧,上空板图

看到露铜的地方了吗,这地方都要加铜线和加锡了,铜线还好,锡丝就贵了。讨厌的进,加铜线的时候很麻烦,只能用手工上,而且要准备一把功率100W 左右的烙铁,要不然不好啃动它,最后要将功率板后板面处理成这样

有人曾和我开玩笑说,光这铜线和这锡就够几十块的了,这机器不怎么DIY 啊,我觉得也是,但喜欢和爱好是不计成本的!

看下变压器吧,这个是我自己绕的,工艺不可见人,但还是拿出来看下

引脚线有点长,就是想用它来代替要加的铜线的。但焊接出来的美感就不如用铜线的了,忘了说了铜线是2。5平方的。

再看下磁环吧:是不90导率47的环,感量为1。5MH ,价格也是相当的贵

没办法,我现在已经没有没安装的环了,拍这个顶下吧。

那么整板组装出来是什么样的呢,看一下一款组装好的机器里的板子吧

功率板是12V/24V/48V通用的,最近有朋友说最好做成兼容EG 的板子的,还在

考滤中。

那么在前级升压部分,功率MOS 可以选择RU190N08,也可以选择IRF2907都是TO —220封装的,看您用的感觉如何,个人建议用IR 的N 管,进口原装管很耐操,这是公认的。当然,国产也难得有锐骏这们的企来,大家也要支持下(此句绝对是实话实说,没有带任何的攻击性质,本人与本人的言论无关)。

再上张装好没加散热器的图片吧:

装成上图这个样子后将底面和导线都接好焊劳后,仔细检查板面有没有桥接,用万用表测试下电池正负输入线间是否短路,检查无误后,请将前后级驱动板都拔下来,高压保险也不能装上,因为我们要上电测试下功率板有没有短路和MOS 烧坏。

将小电源(0-30V 可调,5A 电流输出的电源)调到24V 。将组装好并检查过的板子的电池输入线与电源的输出线正确,再强调下,一定要正确联接(首次接触,会有很大的电火花,没关系,很正常,因为在板子上有16个50V2200UF 的电解电容要充电)。观查一下小电源是否有短路,如果没有短路,说明功率板安装正确,而且很成功。

做下一步:测试前级的工作情况

电源线脱掉,只将前级驱动板插入到功率板上相应的插座上(意思是后级驱动板和高压保险丝是不能插的),插稳!接24V 电源线开机。

在接上小电源后开机,如果是线性电源,应该一开机就能正常启动,但如果是开关稳压电源,那么机器会在前四次左右的开机过程中发出报警“D ”声。多开关几次就好了,因为高压电解电容要充电,开机瞬间相当于短路;而开关稳压电源的抗冲击能力又差才会这样的。

按着电路图上的元件参数制作出来的机器,前级工作时,如果接成开环空载电流为

1.4A 左右, 如接接成闭环, 则空载电流为100MA 左右.(现在没有单一前级工作的图片了) 如果前后级都一起工作,则接成闭环时空载电流如下图

现在测试前级的空载开环空载MOS D 极波形如下图

没办法,是硬开关逆变器,空载就有点尖波了,开关频率33KHz ,但个人觉得这样的波形已经很漂亮了。看到这们的开环D 极波形,说明前级工作正常。关机且将高压电容两端的电荷放掉(这一步在整机组装完成前都要做,要不然会被电!)

插入后级驱动板,(不装保险丝)开机,用示波器分别探测各个H 桥MOS 管的G 极,应该看到如下漂亮平滑的波形

如果波形杂了,是不行的,有可能是后级驱动板的VS 没有联接到各半桥的中间,这个很重要,一般测如果上管G 极没有波形,那么就用万有表测量一下,IR2110的VS 端有没有9V 以上的电压,若有,则说明VS 与半桥中间联接正常,反之则不正常,检查后级驱动板上相应的IR21110有无烧坏,同时也检查后级全桥MOS 有同有烧坏,这种烧坏有可能是人体静电导致的,所以说有时候静电手环还是有必要的,因为一个后级MOS 就20多RMB 。

一切正常后,关机,放电,装上高压保险,将示波器的探针分别接到逆变器的AC 输出注要衰减一下到十倍档,然后开机。不出意外示波器上会出机这样的波形

已经基本调试成功了,让机器工作半小时已上,然后关机,放高压电,放低压电,将上散热器成下面这个样子

然后就是开始测试各种负载了,但不要急于求成,慢慢来,先从小负载带起,慢慢的加大,然后找个外壳,装起来,像这样

如此后,就算是有一台自己的大功率纯正弦波逆变器了。(当然我的外壳难看了点)

六、编后语

谢谢大家对我这个DIY 的支持,非常感谢21世纪电源网给予我们这些余业电源爱好者这样的机会,提供一个广交朋友和技术交流的平台!

关于本机的测试,在贴子里有很多了,我不必说得太多,大家可以贴子里再看下,最后祝世纪电源网本届DIY 大奖赛取得圆满成功!祝各位电源爱好都工作愉快,DIY 快乐!!!


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