氯化亚砜生产工艺技改总结

・38・

河南化工

HENAN CHEMICAL INDUSTRY 2006年 第23卷

氯化亚砜生产工艺技改总结

李春雷1,刘敬丽1,罗玉华2

(1. 平煤集团开封东大化工(集团)有限公司,河南开封 475200;2. 重庆博腾科技有限公司,四川重庆 401220)

摘 要:对氯化亚砜生产系统中存在的问题进行分析,通过去除SO 2中杂质,提高活性炭使用寿命;加高精馏塔,提高精馏塔效果;冷凝装置由片式冷凝器改为列管式冷凝器等措施,提高了氯化亚砜回收率。关键词:氯化亚砜;精馏塔;冷凝器

中图分类号:TO227. 2 文献标识码:B 文章编号:1003-3467(2006)11-0038-01

1 概述

开封东大化工(集团)有限公司采用气相合成法生产氯化亚砜,生产系统为封闭式,主要是以活性炭为催化剂,氯化硫与二氧化硫、氯气充分反应。该工艺比较简单,投资少,产品纯度较高。生产系统由合成和精制两套系统组成,合成系统是指液氯、液体二氧化硫气化,与一氯化硫反应合成氯化亚砜;精制系统是指氯化亚砜粗品补硫、精馏、过硫、冷凝分离的收集过程。生产过程中主要存在以下问题,严重影响氯化亚砜的产量及质量。

力打料泵。

2. 3 冷凝装置冷凝效果差

氯化亚砜的冷凝装置为片式冷凝器,冷凝温度降不下来,不能冷凝的氯化亚砜气体随尾气排出,并且片式冷凝器泄漏严重,检修频繁,费用太高。

措施:将原来的片式冷凝器改为列管式冷凝器,提高了氯化亚砜的回收率。列管式冷凝器内部采用具有抗强腐蚀性的不锈钢材质,冷凝器不易泄漏,避免了经常停车检修,稳定了生产;同时冷却水改用0C 左右的冷却盐水,使氯化亚砜回收率达到98%以上,达到了工艺设计的要求。2. 4 精馏塔的改造

精馏塔较低,精馏产品纯度低(<95%),色泽不好,未达到设计要求,产量难以提高。

措施:适当加高精馏塔,增加了精馏塔的装置能力和精馏效果,产品质量明显提高。

2 存在问题及解决措施

2. 1 液态二氧化硫中存在杂质

二氧化硫液体中存在一些油状物等杂质,杂质进入合成系统后,粘附在催化剂表面,使催化剂表面积减少,催化效率降低,甚至造成催化剂中毒,严重影响合成效率及装置能力的发挥,合成运行不稳定,副产物多,粗品质量差,给精制系统造成不利影响。 措施:! 给SO 2管道增加伴热管提高SO 2的汽

化程度;" 在SO 2进入合成系统前添加一个过滤装置(内含活性炭、不锈钢网、玻璃丝布等),有效去除SO 2内含有的油状物等杂质,提高了活性炭的使用寿命。2. 2 泵泄漏

合成系统的尾气循环泵和一氯化硫打料泵零配件损坏,泵泄漏严重,造成频繁停车检修,影响生产。 措施:将尾气循环泵更换为不锈钢材质的氯气压缩泵;将一氯化硫打料泵更换为50CO -40型磁

收稿日期:2006-06-27

3 改造效果

氯化亚砜生产工艺改造前后数据对比:改造前产量为1000~1200I /a ,产品外观呈微黄色,氯化粗品外观为暗红色,活性炭使用寿亚砜含量96%,

命1年,原料消耗:Cl 2,0. 7I /I ,SO 2,0. 35I /I ,硫黄0. 15I /I 。改造后产品产量达到2500I /a ,外观无色透明,氯化亚砜含量>99%;粗品外观淡黄色,活性炭使用寿命>2年,原料消耗:Cl 2,0. 633I /I ,SO 2,0. 333I /I ,硫黄0. 14I /I 。

结果表明,装置生产能力提高100%,粗品质量及产品质量明显提高,产品纯度提高三个百分点,产品色泽明显改观,生产成本及原料消耗降低。

作者简介:李春雷(1972-),男,助理工程师,从事氯化亚砜的生产及研究工作,电话:(0378)3925035。

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河南化工

HENAN CHEMICAL INDUSTRY 2006年 第23卷

氯化亚砜生产工艺技改总结

李春雷1,刘敬丽1,罗玉华2

(1. 平煤集团开封东大化工(集团)有限公司,河南开封 475200;2. 重庆博腾科技有限公司,四川重庆 401220)

摘 要:对氯化亚砜生产系统中存在的问题进行分析,通过去除SO 2中杂质,提高活性炭使用寿命;加高精馏塔,提高精馏塔效果;冷凝装置由片式冷凝器改为列管式冷凝器等措施,提高了氯化亚砜回收率。关键词:氯化亚砜;精馏塔;冷凝器

中图分类号:TO227. 2 文献标识码:B 文章编号:1003-3467(2006)11-0038-01

1 概述

开封东大化工(集团)有限公司采用气相合成法生产氯化亚砜,生产系统为封闭式,主要是以活性炭为催化剂,氯化硫与二氧化硫、氯气充分反应。该工艺比较简单,投资少,产品纯度较高。生产系统由合成和精制两套系统组成,合成系统是指液氯、液体二氧化硫气化,与一氯化硫反应合成氯化亚砜;精制系统是指氯化亚砜粗品补硫、精馏、过硫、冷凝分离的收集过程。生产过程中主要存在以下问题,严重影响氯化亚砜的产量及质量。

力打料泵。

2. 3 冷凝装置冷凝效果差

氯化亚砜的冷凝装置为片式冷凝器,冷凝温度降不下来,不能冷凝的氯化亚砜气体随尾气排出,并且片式冷凝器泄漏严重,检修频繁,费用太高。

措施:将原来的片式冷凝器改为列管式冷凝器,提高了氯化亚砜的回收率。列管式冷凝器内部采用具有抗强腐蚀性的不锈钢材质,冷凝器不易泄漏,避免了经常停车检修,稳定了生产;同时冷却水改用0C 左右的冷却盐水,使氯化亚砜回收率达到98%以上,达到了工艺设计的要求。2. 4 精馏塔的改造

精馏塔较低,精馏产品纯度低(<95%),色泽不好,未达到设计要求,产量难以提高。

措施:适当加高精馏塔,增加了精馏塔的装置能力和精馏效果,产品质量明显提高。

2 存在问题及解决措施

2. 1 液态二氧化硫中存在杂质

二氧化硫液体中存在一些油状物等杂质,杂质进入合成系统后,粘附在催化剂表面,使催化剂表面积减少,催化效率降低,甚至造成催化剂中毒,严重影响合成效率及装置能力的发挥,合成运行不稳定,副产物多,粗品质量差,给精制系统造成不利影响。 措施:! 给SO 2管道增加伴热管提高SO 2的汽

化程度;" 在SO 2进入合成系统前添加一个过滤装置(内含活性炭、不锈钢网、玻璃丝布等),有效去除SO 2内含有的油状物等杂质,提高了活性炭的使用寿命。2. 2 泵泄漏

合成系统的尾气循环泵和一氯化硫打料泵零配件损坏,泵泄漏严重,造成频繁停车检修,影响生产。 措施:将尾气循环泵更换为不锈钢材质的氯气压缩泵;将一氯化硫打料泵更换为50CO -40型磁

收稿日期:2006-06-27

3 改造效果

氯化亚砜生产工艺改造前后数据对比:改造前产量为1000~1200I /a ,产品外观呈微黄色,氯化粗品外观为暗红色,活性炭使用寿亚砜含量96%,

命1年,原料消耗:Cl 2,0. 7I /I ,SO 2,0. 35I /I ,硫黄0. 15I /I 。改造后产品产量达到2500I /a ,外观无色透明,氯化亚砜含量>99%;粗品外观淡黄色,活性炭使用寿命>2年,原料消耗:Cl 2,0. 633I /I ,SO 2,0. 333I /I ,硫黄0. 14I /I 。

结果表明,装置生产能力提高100%,粗品质量及产品质量明显提高,产品纯度提高三个百分点,产品色泽明显改观,生产成本及原料消耗降低。

作者简介:李春雷(1972-),男,助理工程师,从事氯化亚砜的生产及研究工作,电话:(0378)3925035。


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