添加SiO2质钝化剂改善焦炭热性能试验

20lO年7月燃料与化工

Fuel&ChemicalProcesses

第4l卷第4期

15

添加Si02质钝化剂改善焦炭热性能试验

李应海

(攀钢集团攀枝花钢钒有限公司煤化工厂,攀枝花617022)

摘要:对添加SiO:质钝化剂改善焦炭热性能效果进行Yd,试、中试和工业化实验。研究结果表明,用SiO:质钝

化剂5%o水溶液直接喷洒熄焦对CSR有较好的改善作用,对焦炭冷强度‰影响很小;SiO:质钝化剂粉末添加到

配合煤中,大幅降低了焦炭的热性能,起了相反作用;正常熄焦后再添加钝化剂水溶液几乎没有改善效果。关键词:钝化剂

Si02

焦炭热性能文献标识码:A

CRICSR

中图分类号:TQ522

文章编号:1001—3709(2010)04—0015-04

Experiment

on

improvingcokehotproperty

on

byadditionofpassivatingagentbased

ZhangLin

LiYinghai

Si02

(CoalChemicalPlantofPanzhihuaSteel-vanadiumCo.,LtdofPan-steelGroup,Panzhihua617022,China)

Abstract:ThesmallSCaletest,mediumscaletestandindustrialexperimenthotpropertyresult

are

on

theimprovementofcoke

donebyaddingpassivatingagentbased

on

Si02.Thestudyresultshowsthatcoke

on

quenchingwithdirectsprayingof5%0watersolutionofthepassivatingagentbasedprovementfunctionofCSRandhasverysmallinfluencepowderofpassivatingagentbasednegativealmost

no

on

on

Si02has

goodim-

thecokecold

strength‰Theadditionofthe

Si02intocoalblendreducesthecokehotpropertygreatlyandplays

role.Theaddition

ofthewatersolutionofthepassivatingagentafternormalcokequenchinghas

improvementresult.

Si02

Cokehotproperty

CRI

CSR

Keywords:Passivatingagent

在高炉大型化和大量喷煤技术发展背景下,要求焦炭在炉内停留并保持骨架作用的时间越来越长,提高焦炭反应后强度已成为焦化界与炼铁界的共识。

改进配煤品种提高焦炭热性能是建立在较好煤质基础上的措施。焦炉大型化、煤调湿、捣固、型煤以及干熄焦等新技术.虽能改善焦炭热态性能,然而需较大投资。钝化处理焦炭技术是一种投资省、实施快、收效大的改善焦炭热强度的方法。该技术在国内已受到关注,八钢、安钢、昆钢、鞍钢、济钢等钢铁企业开展过钝化剂水溶液处理焦炭的试验,取得了不错的效果。攀钢焦炭因原料煤碱金属、碱土金属含量高.热性能指标一直差于同行企业.故此开展了焦炭钝化技术改善热性能的试验研究。

收稿日期:2009—11-23

作者简介:张林(1969一)。男。工程师

1焦炭钝化技术

焦炭钝化处理技术是利用某些矿物质添加剂来降低焦炭的反应性(CHI),从而提高焦炭反应后强度(csR),减轻焦炭粒度破损劣化程度。

提高焦炭高温强度关键是减少碳熔损反应。在高炉内1

100—1

300℃区域的焦炭气化反应:

J/m01)

C+COr=2CO(AHr孵=165390

由气固两相反应动力学理论可得单位时间内的炭量消耗Ⅲ(反应速率玑):

vc=28.8@・t3r,o・Do)抛・e--EO.RT・严・P√(Dp・pc)

式中:Ot为单位容积焦炭的空隙表面积;I|B为焦炭气孔率;Pc为焦炭密度;E为反应活化能;Do为扩散系数;DD为焦炭当量直径;Ko为化学反应速度

常数;T为温度;%为体系内C02气体分压;R

燃料与化工

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Fuel&Chemical

Processes

Jul.2010

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No.4

为气体常数;n为试验常数。

钝化处理作用机理有以下几个方面:

1)某些矿物质对焦炭气化反应过程的负催化作用。如二氧化钛、硼酸、钼酸根、二氧化硅、三氧化二铝、五氧化二钒等氧化物和化合物,以及非金属物质如三价磷、卤族元素及其化合物[21。直接降低化学反应速度常数K。

2)添加剂能影响气化反应界面的面积和活化点的数量。如非金属三价磷和卤族元素及有些硼化合物。是氧化性气体的抑制剂,能在碳结构中的活化点上吸附形成稳定的络合物,使活性点消失。减少参与碳熔反应的面积a。

3)添加剂影响或阻断了扩散过程。有关焦炭微晶结构的研究表明。负催化剂能形成层间化合物,使二氧化碳的扩散通道受阻,低温下阻止二氧4)配煤中添加负催化剂在炼焦过程中影响焦昆钢、济钢等单位使用的是以硼酸为主的钝化该SiO:质钝化剂组成为:微硅粉70%、Ca.

6%、MgSO。7%、A1203

7%、助溶剂与分散剂

微硅粉的主要化学成分是SiO:,含量可达723℃,沸点22300C)。微硅粉平根据钝化剂厂家意见及对经济性较好的钝化浓表1钝化剂元素检测表

g・L。1

注:水溶液条件下。氧元素含量不能检测。

3小试试验

自制钝化剂溶液铁桶、装焦炭铁丝网:桶内配制5%0钝化剂熄焦水、25~40mm焦炭样各10kg。

1)“熄焦”采用红焦直接放入:

2)

“浸泡”为正常熄焦后的焦炭放入。

小试结果见表2。用5‰钝化剂溶液“熄焦”

后,焦炭的CSR平均提高4.59个百分点:正常熄焦后的焦炭再用5%o钝化剂溶液“浸泡”.CSR仅提高1.47个百分点。

表2

小试数据

由表2可见,熄焦时间越长,改善越明显。“浸泡”效果差的主要原因:一是焦炭熄焦后,吸附能力低于红焦;二是钝化剂溶液直接熄焦,在高温条件下能生成少量莫来石相。

200kg试验小焦炉,炼焦条件一致.统一取煤。中试试验考虑了将钝化剂粉末(煤料重量的中试结果见表3。

1)空白样:工业水熄焦;2)加钝化剂粉末:工业水熄焦;

3)钝化剂水液:钝化剂水液浓度5%e熄焦:4)正常熄焦后加钝化剂水液:钝化剂水液浓与空白样相比:

1)配合煤添加粉末钝化剂。焦炭CRI值比空白样高5.7个百分点以上,CSR比空白样降低5.2化碳向焦炭内层扩散[31。部分负催化剂在高温条件转化为相应的碳化物.在焦炭表面形成屏蔽保护膜,或负催化剂在焦炭表面上富集,减少参与碳熔反应的气孑L率J|B与面积a。

炭的光学组织成分。有关研究表明,负催化剂在成焦过程中能俘获煤热解时放出的氧.有利于各向异性组织的增长131。光学组分中各向异性和碳石墨化的程度高,可使反应活化能E值增大、碳熔反应速率1,,降低。

2实验原料

剂,攀钢本次研究对象是以SiO:为主的钝化剂。

Si034中试试验

4.1试验条件

5%0)直接添加到配合煤中,对比钝化剂水液效果。度5%o浸泡60s。

个百分点以上。其原因是主要成分中微硅粉极细.

等10%。

85%~95%,而Si02中Si—O键的键能很高,熔点、沸点较高(熔点1均粒径在0.1~0.15/xm.为水泥平均粒径的几百分之一。比表面积为15~27m2/g。由于其超微结构的填隙作用。可使被填充物的致密性和强度获得大幅度提高;微硅粉在A1:O,成分存在的前提下,高温易生成莫来石相,使被填充物的高温强度、热震性明显提高。钝化剂相关元素检测结果见表1。

度分析比较,确定了本次试验浓度为5%o。

20lO年7月

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表3中试数据%

是煤颗粒大小的几万分之一。按5‰钝化剂粉末计算,其总表面积比煤颗总表面积大50.25倍。因此能够很强地阻断煤颗粒间的连接熔融。降低胶质层的作用。故对冷态和热态强度都有降低

2)用钝化剂水液直接熄红焦。CRJ比空白样降低了4.7个百分点以上.CSR比空白样增加了4.5个百分点;灰分增加0.37个百分点。

3)正常熄焦后加钝化剂水液,CRJ比空白样降低1.8个百分点以上.csR比空白样增加0.2个百分点。

试验时间为11天,前3天的数据作为对比数据。

1)工业试验条件。煤源稳定,保证配煤比不变;5。、酽焦炉结焦时间不变、熄焦喷水时间不变;焦炉加热煤气种类不变;高炉炉料结构、矿石品位不变,炉况稳定。

2)添加方式。车载泵将钝化剂抽至9m,钝化剂储槽,接胶管向熄焦水池添加。

3)钝化剂浓度检测。以熄焦水中SiO:浓度来反映钝化剂浓度.确定5‰钝化剂熄焦水对应的SiO:浓度为2.889JL。Si02检测仪器:ND一2106数头式硅酸根仪。5.1配合煤指标

工业试验期间配煤比稳定,煤质数据见表4。

5.2焦炭质量的检测结果

4)对焦炭冷态强度指标‰、M1。影响很小。

主要原因是增碳剂的添加与正常水熄焦方式一样.对焦炭的内部及裂缝的结构、数量和强度不会引起变化,故不会影响冷态强度指标变化。4.2中试讨论

正常熄焦后再喷洒钝化剂水液几乎没有效果,与小试浸泡效果一致;SiO:质钝化剂粉末添加到配合煤中对焦炭质量起到了反作用:钝化剂水液直接用于熄焦。对焦炭热性能有比较显著的改善作

工业试验期间焦炭主要质量指标见表5。炼铁厂检测的数据:M0增加0.55个百分点:M10降低0.41个百分点;CRI下降2.86个百分点;c.sR提高3.90个百分点。工业试验结果与小试、中试情况基本一致。

5.3其他

用;钝化剂水液熄焦不会降低焦炭冷态性能‰。

5钝化剂工业试验

工业试验内容及范围:5*、6*焦炉熄焦水池添加钝化剂,检测焦炭质量改善情况;记录对应的矿高炉技术经济参数,分析添加钝化剂的使用效果。

表4

受高炉风压控制欠佳而造成数次滑料的影响.试验期间4号高炉生铁产量下降,综合焦比增加,相关的经济技术指标无法准确计算。

每炉焦炭21.5t,每炉吸附钝化剂90.3kg;每吨焦炭吸附钝化剂4.2kg,添加钝化剂增加吨焦成

工业试验煤质数据

项目第1天第2天第3天第4天第5天第6天第7天第8天第9天第1。天第11天幸蔫辜是对比

朋k朋k

C尺JCSR

87.356.7336.9057.19

86.806.6636.8054.27

86.896.8538.8052.94

86.486.9639.3052.47

87.206.7038.2051.78

87.006.5338.0052.10

86.936.5337.2053.50

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(下转第20页)

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另外,采取在装煤段的集气管吸力设定在_400Pa,比正常段吸力增加一100Pa,不仅使得装煤炉号吸力足够,同时从柁杆阀位100%达到一60Pa时间可进一步缩短2s左右,实际上每炉平均等待时间仅在16s左右。2.3优化后程序的合理性分析

优化后的程序仍有16s以上的等待时间,其合理性分析如下。

1)当装煤车导套锁定之前将杯阀杆从64%的阀位提高到100%。将会有大量空气通过炭化室装煤孔直接吸人集气管,煤气含氧量将大大增加,这不能满足煤气净化单元的正常生产,同时也存在一定的安全隐患。因此。装煤车导套锁定以后,PROven系统的柁杆才能动作。从64%的阀位提高到100%需要一定的设备动作时间。至少需要10s。

2)如果上升管未达到一60Pa负压.就存在平煤前小炉门打开时跑火的隐患.及装煤初期炉顶严重冒烟现象。一60Pa值的设定,是通过生产实验经验总结的数据。因此。从正压到负压的调节过程时间至少6s也是必要的。(上接第17页)

本20多元。故未继续应用。

3)当上升管达到100%阀位时.快速注水阀已经打开,若杯柁脱落,将不会产生负压。虽然一60Pa负压不是很大,但装煤初期装煤缓慢开始。在此期间,桥管测点的吸力仍在快速增加,能够满足无烟装煤。另外,适当增加装煤段集气管吸力对装煤炉号装煤期间的冒烟并无任何安全隐患。

通过上述分析。装煤车套筒就位后等待上升管负压反馈信号的时间已不能再缩短。优化后的程序是合理的。能满足实际生产的要求。

3结论

通过以上2个方面的优化后,PROven系统的功能更加完善,一方面现场的荒煤气逸散得到有效的解决,大大改善了现场操作环境;另一方面装煤车与PROven系统的自动连锁在实际生产中使用效果良好,有效地避免人为操作的失误。实践证明。7.63m焦炉PROven系统的参数优化后.大大减少了操作事故,增加了生产操作的安全性和可靠性。’

刘晓明编辑

5)焦炭添加钝化剂作为炼焦后处理技术.不需改造和投资,是一种较好的改善焦炭热性能的方式。如果降低SiO:质成本,则在煤化工行业会有更好的应用前景。

参考文献

fl】胡源申.关于影响焦炭热性能的主要因素叨.炼铁,1994,22

(6):33-37.

【2】刘德军。王尤清,于淑娟,等.提高焦炭热态性能的钝化处理技

术研究叨.中国冶金,2006,16(12):27—30.f3】张群.Sludy

On

6结论

1)小试试验、小焦炉试验、工业试验都得到了一致效果,即:SiO:质钝化剂5%0水溶液对焦炭热性能有改善作用。

2)SiO:质钝化剂粉末添加到配合煤中,大幅降低了焦炭的热性能,起到了相反作用。

3)熄焦后焦炭再添加钝化剂水溶液(浸泡、或喷洒),所得焦炭热性能几乎没有改善;

4)每吨焦炭吸附钝化剂4.2kg,相当于增加焦炭灰分0.42个百分点,这与表3中的数据比较一致。这种以钝化剂形式的灰分对焦炭在高炉中有改良作用。

Approaches

to

ImprovetheCokeThermal

Propertie

【c】.南京:理工大学出版社,2003,34—36.

刘跷明编辑

《燃料与化工》杂志光盘征订启事

2003—2006年《燃料与化工》杂志光盘共2张,售价80元,含邮费。

原1970—2006年《燃料与化工》杂志光盘继续发行,全套共2张(DVD光盘),售价530元,外加邮费50元。有订购者,请与编辑部联系。

地址:鞍山市胜利南路27号

邮编:114002

电话:0412—5531327

联系人:甘李军

添加SiO2质钝化剂改善焦炭热性能试验

作者:作者单位:刊名:英文刊名:年,卷(期):

张林, 李应海, Zhang Lin, Li Yinghai

攀钢集团攀枝花钢钒有限公司煤化工厂,攀枝花,617022燃料与化工

FUEL & CHEMICAL PROCESSES2010,41(4)

参考文献(3条)

1.张群 Study on Approaches to Improve the Coke Thermal Propertie 2003

2.刘德军;王尤清;于淑娟 提高焦炭热态性能的钝化处理技术研究[期刊论文]-中国冶金 2006(12)3.胡源申 关于影响焦炭热性能的主要因素 1994(06)

本文链接:http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_rlyhg201004005.aspx

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李应海

(攀钢集团攀枝花钢钒有限公司煤化工厂,攀枝花617022)

摘要:对添加SiO:质钝化剂改善焦炭热性能效果进行Yd,试、中试和工业化实验。研究结果表明,用SiO:质钝

化剂5%o水溶液直接喷洒熄焦对CSR有较好的改善作用,对焦炭冷强度‰影响很小;SiO:质钝化剂粉末添加到

配合煤中,大幅降低了焦炭的热性能,起了相反作用;正常熄焦后再添加钝化剂水溶液几乎没有改善效果。关键词:钝化剂

Si02

焦炭热性能文献标识码:A

CRICSR

中图分类号:TQ522

文章编号:1001—3709(2010)04—0015-04

Experiment

on

improvingcokehotproperty

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ZhangLin

LiYinghai

Si02

(CoalChemicalPlantofPanzhihuaSteel-vanadiumCo.,LtdofPan-steelGroup,Panzhihua617022,China)

Abstract:ThesmallSCaletest,mediumscaletestandindustrialexperimenthotpropertyresult

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Si02.Thestudyresultshowsthatcoke

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quenchingwithdirectsprayingof5%0watersolutionofthepassivatingagentbasedprovementfunctionofCSRandhasverysmallinfluencepowderofpassivatingagentbasednegativealmost

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Si02intocoalblendreducesthecokehotpropertygreatlyandplays

role.Theaddition

ofthewatersolutionofthepassivatingagentafternormalcokequenchinghas

improvementresult.

Si02

Cokehotproperty

CRI

CSR

Keywords:Passivatingagent

在高炉大型化和大量喷煤技术发展背景下,要求焦炭在炉内停留并保持骨架作用的时间越来越长,提高焦炭反应后强度已成为焦化界与炼铁界的共识。

改进配煤品种提高焦炭热性能是建立在较好煤质基础上的措施。焦炉大型化、煤调湿、捣固、型煤以及干熄焦等新技术.虽能改善焦炭热态性能,然而需较大投资。钝化处理焦炭技术是一种投资省、实施快、收效大的改善焦炭热强度的方法。该技术在国内已受到关注,八钢、安钢、昆钢、鞍钢、济钢等钢铁企业开展过钝化剂水溶液处理焦炭的试验,取得了不错的效果。攀钢焦炭因原料煤碱金属、碱土金属含量高.热性能指标一直差于同行企业.故此开展了焦炭钝化技术改善热性能的试验研究。

收稿日期:2009—11-23

作者简介:张林(1969一)。男。工程师

1焦炭钝化技术

焦炭钝化处理技术是利用某些矿物质添加剂来降低焦炭的反应性(CHI),从而提高焦炭反应后强度(csR),减轻焦炭粒度破损劣化程度。

提高焦炭高温强度关键是减少碳熔损反应。在高炉内1

100—1

300℃区域的焦炭气化反应:

J/m01)

C+COr=2CO(AHr孵=165390

由气固两相反应动力学理论可得单位时间内的炭量消耗Ⅲ(反应速率玑):

vc=28.8@・t3r,o・Do)抛・e--EO.RT・严・P√(Dp・pc)

式中:Ot为单位容积焦炭的空隙表面积;I|B为焦炭气孔率;Pc为焦炭密度;E为反应活化能;Do为扩散系数;DD为焦炭当量直径;Ko为化学反应速度

常数;T为温度;%为体系内C02气体分压;R

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为气体常数;n为试验常数。

钝化处理作用机理有以下几个方面:

1)某些矿物质对焦炭气化反应过程的负催化作用。如二氧化钛、硼酸、钼酸根、二氧化硅、三氧化二铝、五氧化二钒等氧化物和化合物,以及非金属物质如三价磷、卤族元素及其化合物[21。直接降低化学反应速度常数K。

2)添加剂能影响气化反应界面的面积和活化点的数量。如非金属三价磷和卤族元素及有些硼化合物。是氧化性气体的抑制剂,能在碳结构中的活化点上吸附形成稳定的络合物,使活性点消失。减少参与碳熔反应的面积a。

3)添加剂影响或阻断了扩散过程。有关焦炭微晶结构的研究表明。负催化剂能形成层间化合物,使二氧化碳的扩散通道受阻,低温下阻止二氧4)配煤中添加负催化剂在炼焦过程中影响焦昆钢、济钢等单位使用的是以硼酸为主的钝化该SiO:质钝化剂组成为:微硅粉70%、Ca.

6%、MgSO。7%、A1203

7%、助溶剂与分散剂

微硅粉的主要化学成分是SiO:,含量可达723℃,沸点22300C)。微硅粉平根据钝化剂厂家意见及对经济性较好的钝化浓表1钝化剂元素检测表

g・L。1

注:水溶液条件下。氧元素含量不能检测。

3小试试验

自制钝化剂溶液铁桶、装焦炭铁丝网:桶内配制5%0钝化剂熄焦水、25~40mm焦炭样各10kg。

1)“熄焦”采用红焦直接放入:

2)

“浸泡”为正常熄焦后的焦炭放入。

小试结果见表2。用5‰钝化剂溶液“熄焦”

后,焦炭的CSR平均提高4.59个百分点:正常熄焦后的焦炭再用5%o钝化剂溶液“浸泡”.CSR仅提高1.47个百分点。

表2

小试数据

由表2可见,熄焦时间越长,改善越明显。“浸泡”效果差的主要原因:一是焦炭熄焦后,吸附能力低于红焦;二是钝化剂溶液直接熄焦,在高温条件下能生成少量莫来石相。

200kg试验小焦炉,炼焦条件一致.统一取煤。中试试验考虑了将钝化剂粉末(煤料重量的中试结果见表3。

1)空白样:工业水熄焦;2)加钝化剂粉末:工业水熄焦;

3)钝化剂水液:钝化剂水液浓度5%e熄焦:4)正常熄焦后加钝化剂水液:钝化剂水液浓与空白样相比:

1)配合煤添加粉末钝化剂。焦炭CRI值比空白样高5.7个百分点以上,CSR比空白样降低5.2化碳向焦炭内层扩散[31。部分负催化剂在高温条件转化为相应的碳化物.在焦炭表面形成屏蔽保护膜,或负催化剂在焦炭表面上富集,减少参与碳熔反应的气孑L率J|B与面积a。

炭的光学组织成分。有关研究表明,负催化剂在成焦过程中能俘获煤热解时放出的氧.有利于各向异性组织的增长131。光学组分中各向异性和碳石墨化的程度高,可使反应活化能E值增大、碳熔反应速率1,,降低。

2实验原料

剂,攀钢本次研究对象是以SiO:为主的钝化剂。

Si034中试试验

4.1试验条件

5%0)直接添加到配合煤中,对比钝化剂水液效果。度5%o浸泡60s。

个百分点以上。其原因是主要成分中微硅粉极细.

等10%。

85%~95%,而Si02中Si—O键的键能很高,熔点、沸点较高(熔点1均粒径在0.1~0.15/xm.为水泥平均粒径的几百分之一。比表面积为15~27m2/g。由于其超微结构的填隙作用。可使被填充物的致密性和强度获得大幅度提高;微硅粉在A1:O,成分存在的前提下,高温易生成莫来石相,使被填充物的高温强度、热震性明显提高。钝化剂相关元素检测结果见表1。

度分析比较,确定了本次试验浓度为5%o。

20lO年7月

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表3中试数据%

是煤颗粒大小的几万分之一。按5‰钝化剂粉末计算,其总表面积比煤颗总表面积大50.25倍。因此能够很强地阻断煤颗粒间的连接熔融。降低胶质层的作用。故对冷态和热态强度都有降低

2)用钝化剂水液直接熄红焦。CRJ比空白样降低了4.7个百分点以上.CSR比空白样增加了4.5个百分点;灰分增加0.37个百分点。

3)正常熄焦后加钝化剂水液,CRJ比空白样降低1.8个百分点以上.csR比空白样增加0.2个百分点。

试验时间为11天,前3天的数据作为对比数据。

1)工业试验条件。煤源稳定,保证配煤比不变;5。、酽焦炉结焦时间不变、熄焦喷水时间不变;焦炉加热煤气种类不变;高炉炉料结构、矿石品位不变,炉况稳定。

2)添加方式。车载泵将钝化剂抽至9m,钝化剂储槽,接胶管向熄焦水池添加。

3)钝化剂浓度检测。以熄焦水中SiO:浓度来反映钝化剂浓度.确定5‰钝化剂熄焦水对应的SiO:浓度为2.889JL。Si02检测仪器:ND一2106数头式硅酸根仪。5.1配合煤指标

工业试验期间配煤比稳定,煤质数据见表4。

5.2焦炭质量的检测结果

4)对焦炭冷态强度指标‰、M1。影响很小。

主要原因是增碳剂的添加与正常水熄焦方式一样.对焦炭的内部及裂缝的结构、数量和强度不会引起变化,故不会影响冷态强度指标变化。4.2中试讨论

正常熄焦后再喷洒钝化剂水液几乎没有效果,与小试浸泡效果一致;SiO:质钝化剂粉末添加到配合煤中对焦炭质量起到了反作用:钝化剂水液直接用于熄焦。对焦炭热性能有比较显著的改善作

工业试验期间焦炭主要质量指标见表5。炼铁厂检测的数据:M0增加0.55个百分点:M10降低0.41个百分点;CRI下降2.86个百分点;c.sR提高3.90个百分点。工业试验结果与小试、中试情况基本一致。

5.3其他

用;钝化剂水液熄焦不会降低焦炭冷态性能‰。

5钝化剂工业试验

工业试验内容及范围:5*、6*焦炉熄焦水池添加钝化剂,检测焦炭质量改善情况;记录对应的矿高炉技术经济参数,分析添加钝化剂的使用效果。

表4

受高炉风压控制欠佳而造成数次滑料的影响.试验期间4号高炉生铁产量下降,综合焦比增加,相关的经济技术指标无法准确计算。

每炉焦炭21.5t,每炉吸附钝化剂90.3kg;每吨焦炭吸附钝化剂4.2kg,添加钝化剂增加吨焦成

工业试验煤质数据

项目第1天第2天第3天第4天第5天第6天第7天第8天第9天第1。天第11天幸蔫辜是对比

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C尺JCSR

87.356.7336.9057.19

86.806.6636.8054.27

86.896.8538.8052.94

86.486.9639.3052.47

87.206.7038.2051.78

87.006.5338.0052.10

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(下转第20页)

燃料与化工

Fuel&ChemiealProcesses

Jul.2010

V01.4l

No.4

另外,采取在装煤段的集气管吸力设定在_400Pa,比正常段吸力增加一100Pa,不仅使得装煤炉号吸力足够,同时从柁杆阀位100%达到一60Pa时间可进一步缩短2s左右,实际上每炉平均等待时间仅在16s左右。2.3优化后程序的合理性分析

优化后的程序仍有16s以上的等待时间,其合理性分析如下。

1)当装煤车导套锁定之前将杯阀杆从64%的阀位提高到100%。将会有大量空气通过炭化室装煤孔直接吸人集气管,煤气含氧量将大大增加,这不能满足煤气净化单元的正常生产,同时也存在一定的安全隐患。因此。装煤车导套锁定以后,PROven系统的柁杆才能动作。从64%的阀位提高到100%需要一定的设备动作时间。至少需要10s。

2)如果上升管未达到一60Pa负压.就存在平煤前小炉门打开时跑火的隐患.及装煤初期炉顶严重冒烟现象。一60Pa值的设定,是通过生产实验经验总结的数据。因此。从正压到负压的调节过程时间至少6s也是必要的。(上接第17页)

本20多元。故未继续应用。

3)当上升管达到100%阀位时.快速注水阀已经打开,若杯柁脱落,将不会产生负压。虽然一60Pa负压不是很大,但装煤初期装煤缓慢开始。在此期间,桥管测点的吸力仍在快速增加,能够满足无烟装煤。另外,适当增加装煤段集气管吸力对装煤炉号装煤期间的冒烟并无任何安全隐患。

通过上述分析。装煤车套筒就位后等待上升管负压反馈信号的时间已不能再缩短。优化后的程序是合理的。能满足实际生产的要求。

3结论

通过以上2个方面的优化后,PROven系统的功能更加完善,一方面现场的荒煤气逸散得到有效的解决,大大改善了现场操作环境;另一方面装煤车与PROven系统的自动连锁在实际生产中使用效果良好,有效地避免人为操作的失误。实践证明。7.63m焦炉PROven系统的参数优化后.大大减少了操作事故,增加了生产操作的安全性和可靠性。’

刘晓明编辑

5)焦炭添加钝化剂作为炼焦后处理技术.不需改造和投资,是一种较好的改善焦炭热性能的方式。如果降低SiO:质成本,则在煤化工行业会有更好的应用前景。

参考文献

fl】胡源申.关于影响焦炭热性能的主要因素叨.炼铁,1994,22

(6):33-37.

【2】刘德军。王尤清,于淑娟,等.提高焦炭热态性能的钝化处理技

术研究叨.中国冶金,2006,16(12):27—30.f3】张群.Sludy

On

6结论

1)小试试验、小焦炉试验、工业试验都得到了一致效果,即:SiO:质钝化剂5%0水溶液对焦炭热性能有改善作用。

2)SiO:质钝化剂粉末添加到配合煤中,大幅降低了焦炭的热性能,起到了相反作用。

3)熄焦后焦炭再添加钝化剂水溶液(浸泡、或喷洒),所得焦炭热性能几乎没有改善;

4)每吨焦炭吸附钝化剂4.2kg,相当于增加焦炭灰分0.42个百分点,这与表3中的数据比较一致。这种以钝化剂形式的灰分对焦炭在高炉中有改良作用。

Approaches

to

ImprovetheCokeThermal

Propertie

【c】.南京:理工大学出版社,2003,34—36.

刘跷明编辑

《燃料与化工》杂志光盘征订启事

2003—2006年《燃料与化工》杂志光盘共2张,售价80元,含邮费。

原1970—2006年《燃料与化工》杂志光盘继续发行,全套共2张(DVD光盘),售价530元,外加邮费50元。有订购者,请与编辑部联系。

地址:鞍山市胜利南路27号

邮编:114002

电话:0412—5531327

联系人:甘李军

添加SiO2质钝化剂改善焦炭热性能试验

作者:作者单位:刊名:英文刊名:年,卷(期):

张林, 李应海, Zhang Lin, Li Yinghai

攀钢集团攀枝花钢钒有限公司煤化工厂,攀枝花,617022燃料与化工

FUEL & CHEMICAL PROCESSES2010,41(4)

参考文献(3条)

1.张群 Study on Approaches to Improve the Coke Thermal Propertie 2003

2.刘德军;王尤清;于淑娟 提高焦炭热态性能的钝化处理技术研究[期刊论文]-中国冶金 2006(12)3.胡源申 关于影响焦炭热性能的主要因素 1994(06)

本文链接:http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_rlyhg201004005.aspx


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