一台变压器大修故障分析报告
林场变电所2#主变为西安变压器厂1989年10月产品,额定容量为2000KV A ,额定电压高压35KV 、低压10.5KV ,通常最大负荷1200-1500KV A 。我公司于4月19日对2#主变油样进行常检,油化分析合格。由于林场变电所1#、2#主变已运行多年,经双方协议对两台主变进行大修。
一. 2#变过热经过
5月24-25日公司对林场2#主变吊芯大修,5月25日
12时大修完毕;
1. 取油样色谱分析数据:
H2 CO CO2 CH4 C2H6 C2H4 C2H2 总烃 0 6.5 455.7 1.0 0 2.5 0 3.5 色谱分析正常,2#变油合格。
2. 大修后试验项目:绝缘电阻、整体介损、整体泄漏电流、直流电阻、铁芯绝缘、交流耐压,所有项目均合格(见后附试验报告)。
当日便带电冲击三次,后空载。
5月30日该主变带负荷投运后,出现轻瓦斯频繁动作,至5月31日11时轻瓦斯动作8次,变压器班取油样回局,油样分析数据如下:
H2 CO CO2 CH4 C2H6 C2H4 C2H2 总烃
209 89.5 167.2 732.7 365.6 3702.7 488.5 35289
三比值为1 2 2,色谱分析已说明该主变内部存在高温过热或放电现象。5月31日14:00-17:002#主变带负荷1300KV A 轻瓦斯动作5次,据值班员称主变内部可以听见轻微的放电声。
6月1日油化班取油样分析:
H2 CO CO2 CH4 C2H6 C2H4 C2H2 总烃 2118.7 86.4 181.4 1088.6 569.1 5188.80 627.9 7474.4 从色谱分析和产气速率判断,主变内部过热仍未消失,变电检修公司要求停运进行检查。
6月3日-4日,我公司对2#主变吊芯检查,发现低压线圈A 相首端与B 相末端连接线中部烧断,通过打磨焊接使其连接良好,直阻试验合格,并认真检查其它接线,确保无误安装。同时,将该主变全部油用真空滤油机脱气,静置后试验合格(试验报告后附),于6月4日16时带负荷投运,现已恢复正常。
二. 原因分析
1. 通过大修前和投运前油样、试验报告分析,2#主变带电
前应合格完好,三次冲击与带负荷运行后出现过热、放电现象,说明该主变10KV 低压线圈存在固有缺陷,冲击时缺陷暴露,致使连线是接非接,带负荷运行后产生过热放电。
2. 我公司检修人员在大修吊芯过程中,发现部分绝缘夹件
松动,进行全面检查和紧固,并根据试验结果认为高低压线圈及所有连线无问题,对隐蔽缺陷未能认真检查,导致低压线圈A 相与B 相间连线固有缺陷存在于变压器内。
三. 吸取的经验和要采取的措施
1. 加强检修工艺,对于解体、吊芯等大修尤其要认真检查,
不得丝毫马虎,同时试验要紧密配合,发现问题及时解决;
2. 对林场变2#主变加强跟踪,及时回访,确保林场变供电
正常;
一台变压器大修故障分析报告
林场变电所2#主变为西安变压器厂1989年10月产品,额定容量为2000KV A ,额定电压高压35KV 、低压10.5KV ,通常最大负荷1200-1500KV A 。我公司于4月19日对2#主变油样进行常检,油化分析合格。由于林场变电所1#、2#主变已运行多年,经双方协议对两台主变进行大修。
一. 2#变过热经过
5月24-25日公司对林场2#主变吊芯大修,5月25日
12时大修完毕;
1. 取油样色谱分析数据:
H2 CO CO2 CH4 C2H6 C2H4 C2H2 总烃 0 6.5 455.7 1.0 0 2.5 0 3.5 色谱分析正常,2#变油合格。
2. 大修后试验项目:绝缘电阻、整体介损、整体泄漏电流、直流电阻、铁芯绝缘、交流耐压,所有项目均合格(见后附试验报告)。
当日便带电冲击三次,后空载。
5月30日该主变带负荷投运后,出现轻瓦斯频繁动作,至5月31日11时轻瓦斯动作8次,变压器班取油样回局,油样分析数据如下:
H2 CO CO2 CH4 C2H6 C2H4 C2H2 总烃
209 89.5 167.2 732.7 365.6 3702.7 488.5 35289
三比值为1 2 2,色谱分析已说明该主变内部存在高温过热或放电现象。5月31日14:00-17:002#主变带负荷1300KV A 轻瓦斯动作5次,据值班员称主变内部可以听见轻微的放电声。
6月1日油化班取油样分析:
H2 CO CO2 CH4 C2H6 C2H4 C2H2 总烃 2118.7 86.4 181.4 1088.6 569.1 5188.80 627.9 7474.4 从色谱分析和产气速率判断,主变内部过热仍未消失,变电检修公司要求停运进行检查。
6月3日-4日,我公司对2#主变吊芯检查,发现低压线圈A 相首端与B 相末端连接线中部烧断,通过打磨焊接使其连接良好,直阻试验合格,并认真检查其它接线,确保无误安装。同时,将该主变全部油用真空滤油机脱气,静置后试验合格(试验报告后附),于6月4日16时带负荷投运,现已恢复正常。
二. 原因分析
1. 通过大修前和投运前油样、试验报告分析,2#主变带电
前应合格完好,三次冲击与带负荷运行后出现过热、放电现象,说明该主变10KV 低压线圈存在固有缺陷,冲击时缺陷暴露,致使连线是接非接,带负荷运行后产生过热放电。
2. 我公司检修人员在大修吊芯过程中,发现部分绝缘夹件
松动,进行全面检查和紧固,并根据试验结果认为高低压线圈及所有连线无问题,对隐蔽缺陷未能认真检查,导致低压线圈A 相与B 相间连线固有缺陷存在于变压器内。
三. 吸取的经验和要采取的措施
1. 加强检修工艺,对于解体、吊芯等大修尤其要认真检查,
不得丝毫马虎,同时试验要紧密配合,发现问题及时解决;
2. 对林场变2#主变加强跟踪,及时回访,确保林场变供电
正常;