关于防止汽轮机大轴弯曲事故的学习交流材料

关于防止汽轮机大轴弯曲事故的学习交流材料

一、相关设备和系统情况

江苏新海发电有限公司1号机组系上海电气集团引进德国西门子技术生产的超超临界、一次中间再热、单轴、四缸四排汽、双背压凝汽式汽轮发电机组,额定容量1030MW 。汽轮机型号为 N1000-26.25/600/600 (TC4F ),发电机型号为 THDF125/67。该机组于 2012年11 月24日投入商业运行。

机组轴系由高压转子、中压转子、两根低压转子、发电机转子和励磁机转子及相应的 8 个支持轴承组成。轴系中高压转子为双支撑结构,中压转子和两根低压转子都是单支撑结构,发电机和励磁机转子是三支撑结构。 汽轮机轴承都是椭圆瓦落地轴承,发电机轴承是端盖轴承。机组的轴系结构示意图见图 1所示。

该机组自投产并运行至 2013年3月,#1 轴承瓦振偶尔出现波动,4月波动现象开始较为频繁出现,多次发生振动突跳现象,轴振动幅值大幅爬升,并且分别于 5月8日、 7月10日和10月23日因#1轴承瓦振超过跳机值引发三次跳机。此问题的存在严重影响了机组运行的安全性和可靠性。在2013年12月开始的机组首次A 级检修

中,公司工程技术人员在前期充分、细致的准备工作基础上,通过设备检修彻底解决了这一重大缺陷,保证了机组的安全、稳定运行。

二、新电公司对照“二十五项重点要求”的检查情况

1、应具备和熟悉掌握的资料。

由于该机组为新建机组,未进行过机组大修,相关的机组安装资料已由施工单位移交公司档案部门。经检查档案部门保管的资料,确认资料齐全、记录完整,记录中的相关数据都符合质量标准的要求。运行规程、运行系统图、检修规程等相关文件都已完成编审批工作。

2、汽轮机启动前必须符合的条件。

上海电气集团引进德国西门子技术生产的1000MW 机组在启动过程中,必须满足设定条件才可以执行后续操作。查看机组启动期间的相关历史数据,未发现异常。

3、机组启停过程操作措施。

对照“二十五项重点要求”的相关规定,未发现在机组启停过程中存在违规情况。

4、汽轮机发生下列异常情况,应立即打闸停机。

检查确认机组各项保护投入率100%,出现制造商规定的停机动作值,立即自动打闸停机。在2013年5月8日、 7月10日和10月23日三次#1轴承瓦振超过跳机值时,保护动作及时、准确。

5、采用良好的保温材料和施工工艺,保证机组正常停机后的温差符合要求。

查看机组停机后的历史数据,确认机组正常停机后的温差符合要求。

6、疏水系统保证疏水畅通;减温水管路阀门应能关闭严密,应设臵逆止阀和截止阀;门杆漏汽至除氧器管路应设臵逆止阀和截止阀;高、低压加热器应装设紧急疏水阀。

对照“二十五项重点要求”的相关规定,对机组现场的管道系统、阀门设臵等情况进行了排查,未发现不符合规定的情况。

7、机组监测仪表完好、准确,定期校验。

运行、检修人员对机组的监测仪表进行排查、梳理,确保电气仪表、热工仪表完好准确率≥99%;继电保护、热工保护正确动作率=100%;热工保护投入率=100%。

8、凝汽器应有高水位报警并在停机后正常投入;除氧器应有水位报警和高水位自动放水装臵。

对现场设备进行检查,确认凝汽器、除氧器具备“二十五项重点要求”中规定的要求。

9、严格执行运行、检修操作规程,严防汽轮机进水、进冷汽。 对运行、检修的相关操作程序进行梳理、检查,确保不发生违反汽轮机进水、进冷汽的情况。

三、新电公司#1机组汽轮机振动大攻关工作开展情况

3.1 第一阶段

3.1.1 情况经过

2013年4月9日#1机组#1轴瓦振动首次异常,4月20日#1机组#1轴瓦振动再次异常。

图2 4月9日#1轴瓦异常振动时负荷、轴振、瓦振曲线

3.1.2 事后分析

3.1.2.1 2013年4月9日首次出现#1轴瓦异常振动后,对补汽阀进行检查,确认补汽阀处于关闭状态、未有动作,为确保机组运行期间补汽阀不发生误动,将补汽阀EH 进油门关闭。但4月20日依然再次出现#1轴瓦异常振动,故基本可排除补汽阀问题。

3.1.2.2 振动突变时,低频量(25Hz 左右)突增。在振动未突变时,#1瓦也在一定范围内波动,其波动原因为存在低频量。

图3 1X振动列表图

从图3可以看出,4月9日在振动突然增大前,#1瓦X 方向轴振0.5倍频(25Hz )在7μm ~45μm 范围内波动,在突变后#1瓦X 方向轴振0.5倍频在78μm ~101μm 间波动,振动增大成分主要是低频成分(25Hz ), 同时工频振动也有一定的增大,在突变消失后#1瓦X 方向轴振0.5倍频又变成在7μm ~30μm 间波动。

图4 #1瓦X 方向轴振频谱

由图5可以看出,在4月20日#1轴瓦振动突然增大时,#1轴瓦

的频谱分析中也有较大的25HZ 分量。

图5 4月20日#1轴瓦异常振动时频谱图

从机组正常运行#1瓦轴振等存在低频量,且振动突变时也主要是低频量突增等现象,分析机组异常振动原因为#1瓦油膜失稳或高压转子汽流激振,但考虑到高压缸对称进气,汽流激振可能性较小(制造厂认为不可能是汽流激振)。

要消除低频量,只能增加轴瓦稳定性,提高轴瓦抗失稳能力。采取措施一般为:1、提高#1瓦承载(提高#1瓦标高),2、检查轴瓦、及间隙、紧力情况,3、适当缩小轴瓦顶隙,增大轴瓦侧隙。但这种处理需要一定时间。

3.1.3 事后采取的措施

(1)运行人员采取措施,降低高缸两侧的调门进汽差异。

(2)确保轴承进油量、油温正常。

(3)为确保机组运行期间补汽阀不发生误动,将补汽阀EH 进油门关闭.

(4)运行人员发现#4、#5轴瓦的顶轴油模块逆止门不严,怀疑#4、

#5轴瓦的顶轴油进入#1轴瓦造成#1轴瓦异常,于5月1日#1机组开机后将#4、#5轴瓦的顶轴油进油门关闭。

3.2 第二阶段

3.2.1 情况经过

2013年5月8日因#1机#1轴瓦振动异常汽机跳闸。2013年7月10日再次因#1机#1轴瓦振动异常机组跳闸。

3.2.2 事后分析

图6 2013年7月10日跳机#1轴X 振动和1瓦振动频谱图

如图5所示,4月20日#1轴瓦异常振动时的轴振动已呈现较大的低频成分(≈60μm ),且其瓦振动不但存在低频成分,还存在一定量

的高频成分。

从图6来看,与此前相比较轴振动的低频成分显著增大(≈120μm ),且轴承座振动也呈现明显的低频振动和大量的高次谐波。

图7 2013年7月10日跳机前1瓦轴振低频分量趋势图

1

图8 2013年7月10日跳机前1瓦轴振低频分量趋势图2

从图7和图8 来看,19:20~19:40#1轴瓦的轴振低频成分最大不超过30μm,20:45~21:05低频振动成分最大接近80μm ,从整体上看低频振动幅值呈现逐步增大趋势。

3.2.2.1 #1轴瓦的瓦振和轴振的振动特征

(1)轴瓦振动在运行中会突然跳升,轴振也呈现同步爬升。

(2)轴瓦振动跳动现象最初发生在额定负荷附近,后在较低负荷也出现,且波动的频次趋于频繁,波动的幅值趋于增大,似乎有一定的随机性。

(3)振动跳动时轴振出现较大的25Hz (半频)振动成分,但瓦

振除有一定的低频分量外,还有很多幅值较大的高次谐波分量,此时油膜压力也会同步波动。

(4)振动跳动是前箱附近伴随异常的声音。

(5)振动跳动的持续时间长短不一。

(6)#1轴瓦轴振的基数不断增大趋势。

(7)振动跳动时,通常采取降负荷或限制蒸汽流量来控制或消除振动突升,提高油温对抑制振动波动也有一定作用。

(8)#1轴瓦润滑油压较以前略有降低,为2.5MPa 左右。

3.2.2.2 #1轴瓦瓦振大和轴振波动的可能原因

(1)高压转子动静碰磨产生热弯曲。

(2)轴承支座摆动。

当#1轴瓦垫铁与轴承支座接触差,呈局部点接触时,转子运行中会对轴承支座产生冲击振动,造成轴承支座的摆动,在瓦振动频谱上呈现高频振动分量,且会产生异常撞击声。当出现新的扰动时,#1轴瓦垫铁与轴承支座接触状态改变,振动可能复原,这种振动与扰动有关,呈现一定的随机性。

(3)轴系稳定性不足。

#1 轴承承载较轻,油膜压力只有 2.5MPa 左右,数值较同型机组 5MPa 左右的油膜压力明显偏小,因而轴承稳定性较差,轴瓦磨损后,转子下沉,承载进一步减小(油膜压力有降低趋势),同时顶隙增大,使得轴承稳定性继续降低。 当转子在汽流力作用下发生移位时,转子偏心产生的汽流激振力进一步降低了轴系稳定性,造成轴系

失稳,就会出现低频振动。

(4)高压转子外伸端不平衡 。

高压转子相对较小,其前与盘车装臵的齿形联轴器相连,后通过联轴器与中压转子相连,它们都可认为是高压转子的外伸端。当齿形联轴器过度磨损,或与高压转子连接存在较大偏差,在变工况时高压转子外伸端会产生不平衡,引起不平衡振动。同样,当高/中转子联轴器连接螺栓紧力不足或不均匀时,在变工况时联轴器连接状况恶化,会产生附加的质量不平衡,从而也会影响高压转子的振动。 此外,当运行后因工况突变(如甩负荷)时或应力释放引起联轴器或盘车齿轮晃度增大,都会造成平衡恶化使振动出现爬升。

3.2.3 事后采取的措施

(1)由于2013年4月9日、4月20日#1轴瓦在机组负荷1000MW 出现异常振动后,将机组负荷降低至950MW 左右振动情况即回复正常,而5月8日机组跳机时的机组负荷也为1000MW 。故在5月8日机组跳机后将机组负荷限制在950MW 以下。但2013年7月10日机组跳闸时机组的负荷为930MW ,后发现7月10日机组跳机时尽管未超过原有的负荷限值950MW ,可是由于当时气温较高,机组背压偏高,主蒸汽流量为2540T/h,已达到5月份(第一次机组跳闸)950MW 时的主蒸汽流量值,因此进行机组的负荷控制时以主蒸汽流量为准,主蒸汽流量不超过2450 T/h。

(2)在现场架设瓦振测量装臵监测目前DCS 中的#1轴瓦瓦振数据是否受到干扰。

(3)适当改变轴封温度。

(4)运行进行压力偏臵试验。

(5)运行人员加强监视,一旦出现轴瓦振动异常的情况,立即降低机组负荷。

(6)将主机润滑油温由50℃提高至52℃。

3.3 第三阶段

3.3.1 情况经过

10月23日#1机#1轴承振动参数突然跳变,轴承振动保护动作,机组跳闸。

3.3.2 事后分析

3.3.2.1 振动特征

(1)引起跳机主要是低频成份,基频振动基本不变。

(2)轴振动和轴承座振动同步增大。

(3)机组跳闸后转速降低低频振动即消失,再定速正常。 振动趋势图和频谱图见图7所示。

图7 2013年10月23日跳机#1轴X 振动和1瓦振动趋势和频谱图

3.3.2.2 振动分析

综合以上振动特征,就#1轴瓦振动突增并跳闸而言,原因与此前两次跳机是一致的,即,机组在运行中低频振动成分急剧增大,振动迅速发散引起机组跳闸。

因为负荷稳定#1轴瓦仍然又诱发了很大的低频成分,因此其振动性质属于轴承自激振动,这种振动本身就具有突发性,其出现和消失都非常快,以秒计。

据目前的状况来看,#1轴瓦自身的油膜形成非常脆弱,任何轻微扰动都可能破坏其正常工作并诱发失稳加剧,进而导致低频振动成分剧增。当机组跳闸后转速下降,工作状态离开了失稳区域则低频成分很快消失。

增加轴承稳定性需要采取提高轴承比压,消除轴瓦缺陷等等措施,估计#1轴瓦可能存在比较大的缺陷,使轴承本身就工作在失稳区域的边缘。

3.3.3 事后采取的措施

(1)将机组的轴瓦进口润滑油温由当时的52℃,提高至55℃。(上海汽轮机厂要求的润滑油温范围为50℃--55℃。)

(2)运行人员严控两侧主汽温,确保两侧主汽温不出现过大偏差。

(3)运行人员密切监视#1轴瓦的顶轴油压,当#1轴瓦顶轴油压下降到1.7MPa 以下时,机组限负荷运行。

3.4 检修情况

2013年12月,江苏新海发电有限公司开始#1机组的首次A 级检修,本次机组检修的重点任务就是要解决#1轴瓦的异常振动问题,确保机组修后的安全运行。

3.4.1 检修中发现的问题

(1)#1轴瓦顶隙不符合标准(0.17--0.21mm ,标准为0.30--0.35mm )。

(2)#1轴瓦两侧垫块间隙超标(两侧的垫块间隙一侧为0.06mm ,另一侧为0.29mm ,标准为0.01--0.03mm )。

(3)#1轴瓦底部垫铁接触情况较差,存在较深的沟痕。

(4)#1轴承座紧固螺栓松动。

(5)#1轴瓦进油口处有冲刷痕迹。

(6)高压缸动静部件同心度偏差较大。检查高压缸动静部件同心度,发现高压缸#1轴瓦端转子偏B 0.65 mm ,转子偏上0.05 mm;

(7)液压盘车传动轴推力间隙超标。

3.4.2 基于发现问题进行的振动原因分析

(1)轴承的安装缺陷,包括垫铁与轴承支座的接触不良、轴瓦间隙不均匀等,进而引发了低频、基频,甚至高次谐波的振动波动。

(2)轴承承载较轻、稳定性裕度不足,再加上汽流扰动力影响,使得轴承存在轻微失稳,引发了低频振动波动。

(3 )该型机组的高压缸受热后是以2号轴承座为死点向机头膨胀,由于高压缸重量轻,且长期处于高温、高压等恶劣环境下运行,现场容易出现因缸体跑偏或高压转子的大幅浮起而引发的动静碰摩,最终导致1号轴振的基频振动波动。

3.4.3 针对问题采取的处理措施

(1)轴瓦返厂处理,加工至标准尺寸。

(2)轴瓦底部的球面垫块接触面返厂重新加工。

(3)轴瓦两侧的垫块间隙调整至标准值;

(4)调整高压缸动静部件同心度。

(5)将#1轴瓦的标高向上调整0.09 mm。

3.5 机组修后情况

#1机组A 级检修后于2014年2月11日冲转至3000 rpm, 目前机组负荷最大已达到1030MW ,各道轴瓦的轴振最大不超过55um ,瓦振最大不超过5.0mm/s,且振动情况非常稳定。同时,根据修后#1轴瓦振动频谱的分析,修前#1轴瓦一直存在的25HZ 分量,现在也基本消失(见图8)。根据目前的机组运行情况,可以认定#1机组#1轴瓦异常振动问题已得到圆满解决。

图8 2014年3月19日#1轴振动和#1瓦振动频谱图

四、意见或建议

1、在问题的分析过程中,公司技术人员通过多种方式进行验证,确认在轴瓦异常振动时出现的高次谐波(见图6)是真实的。这点与当前的主流观点(即轴瓦振动不应该出现200 Hz以上的高次谐波)相左。建议在机组出现轴瓦振动异常且存在高频值时,在没有确认此高频值是否是干扰的情况下,不要草率加装滤波装臵将此高频值滤掉,确保设备安全。

2、在现场的测量过程中发现,我们现场的数据采集仪器中反映出来的数据与DCS 中反映的数据有偏差(即峰峰值与有效值的偏差),后经上海汽轮机厂确认该单位在1000MW 机组上提供的#1轴瓦的瓦振跳机值11.8mm/s是有效峰值,即峰峰值。因此,上海汽轮机厂1000MW 机组的瓦振跳机值比国家标准中的瓦振跳机值要求更严格。此点提醒同类型机组的厂家予以注意。

关于防止汽轮机大轴弯曲事故的学习交流材料

一、相关设备和系统情况

江苏新海发电有限公司1号机组系上海电气集团引进德国西门子技术生产的超超临界、一次中间再热、单轴、四缸四排汽、双背压凝汽式汽轮发电机组,额定容量1030MW 。汽轮机型号为 N1000-26.25/600/600 (TC4F ),发电机型号为 THDF125/67。该机组于 2012年11 月24日投入商业运行。

机组轴系由高压转子、中压转子、两根低压转子、发电机转子和励磁机转子及相应的 8 个支持轴承组成。轴系中高压转子为双支撑结构,中压转子和两根低压转子都是单支撑结构,发电机和励磁机转子是三支撑结构。 汽轮机轴承都是椭圆瓦落地轴承,发电机轴承是端盖轴承。机组的轴系结构示意图见图 1所示。

该机组自投产并运行至 2013年3月,#1 轴承瓦振偶尔出现波动,4月波动现象开始较为频繁出现,多次发生振动突跳现象,轴振动幅值大幅爬升,并且分别于 5月8日、 7月10日和10月23日因#1轴承瓦振超过跳机值引发三次跳机。此问题的存在严重影响了机组运行的安全性和可靠性。在2013年12月开始的机组首次A 级检修

中,公司工程技术人员在前期充分、细致的准备工作基础上,通过设备检修彻底解决了这一重大缺陷,保证了机组的安全、稳定运行。

二、新电公司对照“二十五项重点要求”的检查情况

1、应具备和熟悉掌握的资料。

由于该机组为新建机组,未进行过机组大修,相关的机组安装资料已由施工单位移交公司档案部门。经检查档案部门保管的资料,确认资料齐全、记录完整,记录中的相关数据都符合质量标准的要求。运行规程、运行系统图、检修规程等相关文件都已完成编审批工作。

2、汽轮机启动前必须符合的条件。

上海电气集团引进德国西门子技术生产的1000MW 机组在启动过程中,必须满足设定条件才可以执行后续操作。查看机组启动期间的相关历史数据,未发现异常。

3、机组启停过程操作措施。

对照“二十五项重点要求”的相关规定,未发现在机组启停过程中存在违规情况。

4、汽轮机发生下列异常情况,应立即打闸停机。

检查确认机组各项保护投入率100%,出现制造商规定的停机动作值,立即自动打闸停机。在2013年5月8日、 7月10日和10月23日三次#1轴承瓦振超过跳机值时,保护动作及时、准确。

5、采用良好的保温材料和施工工艺,保证机组正常停机后的温差符合要求。

查看机组停机后的历史数据,确认机组正常停机后的温差符合要求。

6、疏水系统保证疏水畅通;减温水管路阀门应能关闭严密,应设臵逆止阀和截止阀;门杆漏汽至除氧器管路应设臵逆止阀和截止阀;高、低压加热器应装设紧急疏水阀。

对照“二十五项重点要求”的相关规定,对机组现场的管道系统、阀门设臵等情况进行了排查,未发现不符合规定的情况。

7、机组监测仪表完好、准确,定期校验。

运行、检修人员对机组的监测仪表进行排查、梳理,确保电气仪表、热工仪表完好准确率≥99%;继电保护、热工保护正确动作率=100%;热工保护投入率=100%。

8、凝汽器应有高水位报警并在停机后正常投入;除氧器应有水位报警和高水位自动放水装臵。

对现场设备进行检查,确认凝汽器、除氧器具备“二十五项重点要求”中规定的要求。

9、严格执行运行、检修操作规程,严防汽轮机进水、进冷汽。 对运行、检修的相关操作程序进行梳理、检查,确保不发生违反汽轮机进水、进冷汽的情况。

三、新电公司#1机组汽轮机振动大攻关工作开展情况

3.1 第一阶段

3.1.1 情况经过

2013年4月9日#1机组#1轴瓦振动首次异常,4月20日#1机组#1轴瓦振动再次异常。

图2 4月9日#1轴瓦异常振动时负荷、轴振、瓦振曲线

3.1.2 事后分析

3.1.2.1 2013年4月9日首次出现#1轴瓦异常振动后,对补汽阀进行检查,确认补汽阀处于关闭状态、未有动作,为确保机组运行期间补汽阀不发生误动,将补汽阀EH 进油门关闭。但4月20日依然再次出现#1轴瓦异常振动,故基本可排除补汽阀问题。

3.1.2.2 振动突变时,低频量(25Hz 左右)突增。在振动未突变时,#1瓦也在一定范围内波动,其波动原因为存在低频量。

图3 1X振动列表图

从图3可以看出,4月9日在振动突然增大前,#1瓦X 方向轴振0.5倍频(25Hz )在7μm ~45μm 范围内波动,在突变后#1瓦X 方向轴振0.5倍频在78μm ~101μm 间波动,振动增大成分主要是低频成分(25Hz ), 同时工频振动也有一定的增大,在突变消失后#1瓦X 方向轴振0.5倍频又变成在7μm ~30μm 间波动。

图4 #1瓦X 方向轴振频谱

由图5可以看出,在4月20日#1轴瓦振动突然增大时,#1轴瓦

的频谱分析中也有较大的25HZ 分量。

图5 4月20日#1轴瓦异常振动时频谱图

从机组正常运行#1瓦轴振等存在低频量,且振动突变时也主要是低频量突增等现象,分析机组异常振动原因为#1瓦油膜失稳或高压转子汽流激振,但考虑到高压缸对称进气,汽流激振可能性较小(制造厂认为不可能是汽流激振)。

要消除低频量,只能增加轴瓦稳定性,提高轴瓦抗失稳能力。采取措施一般为:1、提高#1瓦承载(提高#1瓦标高),2、检查轴瓦、及间隙、紧力情况,3、适当缩小轴瓦顶隙,增大轴瓦侧隙。但这种处理需要一定时间。

3.1.3 事后采取的措施

(1)运行人员采取措施,降低高缸两侧的调门进汽差异。

(2)确保轴承进油量、油温正常。

(3)为确保机组运行期间补汽阀不发生误动,将补汽阀EH 进油门关闭.

(4)运行人员发现#4、#5轴瓦的顶轴油模块逆止门不严,怀疑#4、

#5轴瓦的顶轴油进入#1轴瓦造成#1轴瓦异常,于5月1日#1机组开机后将#4、#5轴瓦的顶轴油进油门关闭。

3.2 第二阶段

3.2.1 情况经过

2013年5月8日因#1机#1轴瓦振动异常汽机跳闸。2013年7月10日再次因#1机#1轴瓦振动异常机组跳闸。

3.2.2 事后分析

图6 2013年7月10日跳机#1轴X 振动和1瓦振动频谱图

如图5所示,4月20日#1轴瓦异常振动时的轴振动已呈现较大的低频成分(≈60μm ),且其瓦振动不但存在低频成分,还存在一定量

的高频成分。

从图6来看,与此前相比较轴振动的低频成分显著增大(≈120μm ),且轴承座振动也呈现明显的低频振动和大量的高次谐波。

图7 2013年7月10日跳机前1瓦轴振低频分量趋势图

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图8 2013年7月10日跳机前1瓦轴振低频分量趋势图2

从图7和图8 来看,19:20~19:40#1轴瓦的轴振低频成分最大不超过30μm,20:45~21:05低频振动成分最大接近80μm ,从整体上看低频振动幅值呈现逐步增大趋势。

3.2.2.1 #1轴瓦的瓦振和轴振的振动特征

(1)轴瓦振动在运行中会突然跳升,轴振也呈现同步爬升。

(2)轴瓦振动跳动现象最初发生在额定负荷附近,后在较低负荷也出现,且波动的频次趋于频繁,波动的幅值趋于增大,似乎有一定的随机性。

(3)振动跳动时轴振出现较大的25Hz (半频)振动成分,但瓦

振除有一定的低频分量外,还有很多幅值较大的高次谐波分量,此时油膜压力也会同步波动。

(4)振动跳动是前箱附近伴随异常的声音。

(5)振动跳动的持续时间长短不一。

(6)#1轴瓦轴振的基数不断增大趋势。

(7)振动跳动时,通常采取降负荷或限制蒸汽流量来控制或消除振动突升,提高油温对抑制振动波动也有一定作用。

(8)#1轴瓦润滑油压较以前略有降低,为2.5MPa 左右。

3.2.2.2 #1轴瓦瓦振大和轴振波动的可能原因

(1)高压转子动静碰磨产生热弯曲。

(2)轴承支座摆动。

当#1轴瓦垫铁与轴承支座接触差,呈局部点接触时,转子运行中会对轴承支座产生冲击振动,造成轴承支座的摆动,在瓦振动频谱上呈现高频振动分量,且会产生异常撞击声。当出现新的扰动时,#1轴瓦垫铁与轴承支座接触状态改变,振动可能复原,这种振动与扰动有关,呈现一定的随机性。

(3)轴系稳定性不足。

#1 轴承承载较轻,油膜压力只有 2.5MPa 左右,数值较同型机组 5MPa 左右的油膜压力明显偏小,因而轴承稳定性较差,轴瓦磨损后,转子下沉,承载进一步减小(油膜压力有降低趋势),同时顶隙增大,使得轴承稳定性继续降低。 当转子在汽流力作用下发生移位时,转子偏心产生的汽流激振力进一步降低了轴系稳定性,造成轴系

失稳,就会出现低频振动。

(4)高压转子外伸端不平衡 。

高压转子相对较小,其前与盘车装臵的齿形联轴器相连,后通过联轴器与中压转子相连,它们都可认为是高压转子的外伸端。当齿形联轴器过度磨损,或与高压转子连接存在较大偏差,在变工况时高压转子外伸端会产生不平衡,引起不平衡振动。同样,当高/中转子联轴器连接螺栓紧力不足或不均匀时,在变工况时联轴器连接状况恶化,会产生附加的质量不平衡,从而也会影响高压转子的振动。 此外,当运行后因工况突变(如甩负荷)时或应力释放引起联轴器或盘车齿轮晃度增大,都会造成平衡恶化使振动出现爬升。

3.2.3 事后采取的措施

(1)由于2013年4月9日、4月20日#1轴瓦在机组负荷1000MW 出现异常振动后,将机组负荷降低至950MW 左右振动情况即回复正常,而5月8日机组跳机时的机组负荷也为1000MW 。故在5月8日机组跳机后将机组负荷限制在950MW 以下。但2013年7月10日机组跳闸时机组的负荷为930MW ,后发现7月10日机组跳机时尽管未超过原有的负荷限值950MW ,可是由于当时气温较高,机组背压偏高,主蒸汽流量为2540T/h,已达到5月份(第一次机组跳闸)950MW 时的主蒸汽流量值,因此进行机组的负荷控制时以主蒸汽流量为准,主蒸汽流量不超过2450 T/h。

(2)在现场架设瓦振测量装臵监测目前DCS 中的#1轴瓦瓦振数据是否受到干扰。

(3)适当改变轴封温度。

(4)运行进行压力偏臵试验。

(5)运行人员加强监视,一旦出现轴瓦振动异常的情况,立即降低机组负荷。

(6)将主机润滑油温由50℃提高至52℃。

3.3 第三阶段

3.3.1 情况经过

10月23日#1机#1轴承振动参数突然跳变,轴承振动保护动作,机组跳闸。

3.3.2 事后分析

3.3.2.1 振动特征

(1)引起跳机主要是低频成份,基频振动基本不变。

(2)轴振动和轴承座振动同步增大。

(3)机组跳闸后转速降低低频振动即消失,再定速正常。 振动趋势图和频谱图见图7所示。

图7 2013年10月23日跳机#1轴X 振动和1瓦振动趋势和频谱图

3.3.2.2 振动分析

综合以上振动特征,就#1轴瓦振动突增并跳闸而言,原因与此前两次跳机是一致的,即,机组在运行中低频振动成分急剧增大,振动迅速发散引起机组跳闸。

因为负荷稳定#1轴瓦仍然又诱发了很大的低频成分,因此其振动性质属于轴承自激振动,这种振动本身就具有突发性,其出现和消失都非常快,以秒计。

据目前的状况来看,#1轴瓦自身的油膜形成非常脆弱,任何轻微扰动都可能破坏其正常工作并诱发失稳加剧,进而导致低频振动成分剧增。当机组跳闸后转速下降,工作状态离开了失稳区域则低频成分很快消失。

增加轴承稳定性需要采取提高轴承比压,消除轴瓦缺陷等等措施,估计#1轴瓦可能存在比较大的缺陷,使轴承本身就工作在失稳区域的边缘。

3.3.3 事后采取的措施

(1)将机组的轴瓦进口润滑油温由当时的52℃,提高至55℃。(上海汽轮机厂要求的润滑油温范围为50℃--55℃。)

(2)运行人员严控两侧主汽温,确保两侧主汽温不出现过大偏差。

(3)运行人员密切监视#1轴瓦的顶轴油压,当#1轴瓦顶轴油压下降到1.7MPa 以下时,机组限负荷运行。

3.4 检修情况

2013年12月,江苏新海发电有限公司开始#1机组的首次A 级检修,本次机组检修的重点任务就是要解决#1轴瓦的异常振动问题,确保机组修后的安全运行。

3.4.1 检修中发现的问题

(1)#1轴瓦顶隙不符合标准(0.17--0.21mm ,标准为0.30--0.35mm )。

(2)#1轴瓦两侧垫块间隙超标(两侧的垫块间隙一侧为0.06mm ,另一侧为0.29mm ,标准为0.01--0.03mm )。

(3)#1轴瓦底部垫铁接触情况较差,存在较深的沟痕。

(4)#1轴承座紧固螺栓松动。

(5)#1轴瓦进油口处有冲刷痕迹。

(6)高压缸动静部件同心度偏差较大。检查高压缸动静部件同心度,发现高压缸#1轴瓦端转子偏B 0.65 mm ,转子偏上0.05 mm;

(7)液压盘车传动轴推力间隙超标。

3.4.2 基于发现问题进行的振动原因分析

(1)轴承的安装缺陷,包括垫铁与轴承支座的接触不良、轴瓦间隙不均匀等,进而引发了低频、基频,甚至高次谐波的振动波动。

(2)轴承承载较轻、稳定性裕度不足,再加上汽流扰动力影响,使得轴承存在轻微失稳,引发了低频振动波动。

(3 )该型机组的高压缸受热后是以2号轴承座为死点向机头膨胀,由于高压缸重量轻,且长期处于高温、高压等恶劣环境下运行,现场容易出现因缸体跑偏或高压转子的大幅浮起而引发的动静碰摩,最终导致1号轴振的基频振动波动。

3.4.3 针对问题采取的处理措施

(1)轴瓦返厂处理,加工至标准尺寸。

(2)轴瓦底部的球面垫块接触面返厂重新加工。

(3)轴瓦两侧的垫块间隙调整至标准值;

(4)调整高压缸动静部件同心度。

(5)将#1轴瓦的标高向上调整0.09 mm。

3.5 机组修后情况

#1机组A 级检修后于2014年2月11日冲转至3000 rpm, 目前机组负荷最大已达到1030MW ,各道轴瓦的轴振最大不超过55um ,瓦振最大不超过5.0mm/s,且振动情况非常稳定。同时,根据修后#1轴瓦振动频谱的分析,修前#1轴瓦一直存在的25HZ 分量,现在也基本消失(见图8)。根据目前的机组运行情况,可以认定#1机组#1轴瓦异常振动问题已得到圆满解决。

图8 2014年3月19日#1轴振动和#1瓦振动频谱图

四、意见或建议

1、在问题的分析过程中,公司技术人员通过多种方式进行验证,确认在轴瓦异常振动时出现的高次谐波(见图6)是真实的。这点与当前的主流观点(即轴瓦振动不应该出现200 Hz以上的高次谐波)相左。建议在机组出现轴瓦振动异常且存在高频值时,在没有确认此高频值是否是干扰的情况下,不要草率加装滤波装臵将此高频值滤掉,确保设备安全。

2、在现场的测量过程中发现,我们现场的数据采集仪器中反映出来的数据与DCS 中反映的数据有偏差(即峰峰值与有效值的偏差),后经上海汽轮机厂确认该单位在1000MW 机组上提供的#1轴瓦的瓦振跳机值11.8mm/s是有效峰值,即峰峰值。因此,上海汽轮机厂1000MW 机组的瓦振跳机值比国家标准中的瓦振跳机值要求更严格。此点提醒同类型机组的厂家予以注意。


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