第22卷第1期
2009年3月
江西电力职业技术学院学报
JournalofJmngxiVocationalandTechnicalCollegeofElectricity
V01.22No.1
Mar.2009
给水泵跳闸时触发RB与人工处理方法的探析
黄松武
(广东红海湾发电有限公司,广东汕尾516623)
摘
要:详细分析了600MW超临界机组一台汽动给水泵跣闸触发R_B(Runback)功能与人工事故处理方法,为火
、
力发电厂超临界机组汽动给水泵故障跳闸处理提供参考。
关键词:超临界机组;汽动给水泵;故障跳闸;处理方法;触发RB
中图分类号:TM621.7文献标识码:B文章编号:1673—0097(2009)01—0049—04
1机组设备及功能简介
汕尾电厂舵机组锅炉型号:DGl900/25.4一Ⅱ2;
机组在运行中突发主要辅机跳闸时.DCS系统自动迅
速降低锅炉及汽轮发电机的负荷.使机组能够继续
凝汽式汽轮机;发电机型号:QFSN…600
全、高效运行。
安全运行。机组要成功实现RB功能必须具备三个条
汽轮机型式:TC4F-40冲动式,单轴三缸四排汽再热
2
件:①机组控制必须在协调方式下;②机组负荷大于RUNBACK触发负荷;⑧辅机故障退出运行,但备用辅机无法联锁启动,从而使机组出力低于负荷请求。
如运行中的给水泵出现跳闸.触发RUNBACK时.将自动产生以下运行工况:
22A。水一
氢一氢冷却方式汽轮发电机:DCS由为爱默生公司提
供的OVATION分散控制系统。能实现工艺系统的全
过程控制。以满足各种运行工况的要求。确保机组安
(1)燃料指令输出按一定的速率减少,直到燃料指
令输出等于相应设备RUNBACKH标负荷的对应值。
(2)RUNBACK触发后根据相应的RUNBACK目标负荷切、投燃料。
(3)在一台给水泵跳闸后,CCS系统会发出“给
该机组主给水系统配置两台50%容量的汽动给水泵作为正常运行.一台30*/o容量的电动调速给水
泵作为机组启动和汽动给水泵故障时的备用泵。电
动给水泵在机组正常运行期间处于热备用状态f电动给水泵勺管开度保持在33%。出口电动门处于全开状态),当汽动给水泵突然出现故障跳闸时,电动给水泵能立即投入运行.并可以与汽动给水泵并列运行。
#2机组于2008年2月底投产。为了降低机组的运
水泵RUNBACK”信号。这时如磨煤机运行台数大于
或等于4台(汕尾电厂600MW超临界机组配备6台磨煤机,满负荷时6台运行),RUNBACK触发后将立即
按以下顺序联跳B磨煤机、E磨煤机、D磨煤机,每台
磨跳闸间隔时间为10秒,直至只剩3台磨煤机运行;
行风险,确保机组的安全稳定运行,2008年5月29日一30日对舵机组进行了送风机满负荷RUNBACK试验、
引风机满负荷RUNBACK试验、给水泵满负荷RUNBACK试验、一次风机中负荷RUNBACK试验及
并调整给煤量和给水流量。以600MW,min速率降负
荷至300MW。
新投产机组DCS系统设计有RB功能。汕尾电厂
空预器满负荷RUNBACK试验,在RUNBACK试验过
程中所有自动调节系统投入、保护投入。
#2机组于2008年2月底投产.5月底便完成了RB功能
试验,实现RB功能,其功能示意图如图1所示。
2理论分析
2.1给水泵跳闸触发RB功能时的情况分析
辅机故障快速减负荷(Runback,简称RB),是指
收稿日期:2008—10-16
作者简介:黄松武(1969一).男,广东省普宁人.热控工程师
下面以汽动给水泵为例,说明RB功能的试验过程。2.2模拟试验过程
(1)将机组负荷维持在400MW左右10-.20分钟。并满足下列条件:送风机、引风机、一次风机和汽动给水
江西电力职业技术学院学报第22卷
机组向目标负荷300MW过渡
给水泵RB触发
I—l与
主蒸汽流量向1190一1006t/h过渡
燃料量向126—153t/h过渡
圈1RB功能示意图
泵均有2台运行;5台磨煤机运行(F、E磨煤机可打至手动并调整至最低负荷运行);解除备用给水泵联锁。
(2)将RUNBACK目标值BFPRUNBACK设定为300MW。
(3)将机组的控制方式投入到机炉协调自动。(4)在DCS逻辑中强制给水泵RB信号为l,给水泵B的出力为300MW(注意:要保证给水泵A继续正常运行)。这时,CCS系统会发出“给水泵RUNBACK”信号。并发生上面描述的RUNBACK工况过程。
(5)机组按600MW/min的负荷速率减少燃料,
负荷向300MW过渡。
(6)机组负荷达到新的稳定值后,按表1的内容填写有关记录。
(7)恢复给水泵A的状态反馈信号,并确保其正确。
2.3给水泵跳闸未触发RB功能的情况分析
在机组未完成RB功能试验前.运行中发生给水泵跳闸,此时减负荷操作只能由运行人员手动进行。由于操作量大、人为因素多,操作时必须统一指挥、
衰1给水泵RUNBACK模拟试验参数记录
序号
12
3
项目名称RUNBACK设备RUNBACK目标RUNBACK速率/%raino
数值给水泵模拟
300600
序号
13
14
项目名称磨煤机投运情况油枪投运情况炉膛压力变化范围,Pa左侧烟气氧量,%02右侧烟气氧量,%02中间点温度,℃
A侧二级过热汽沮变化范围,℃B侧二级过热汽温变化范围,℃A饲再热汽温变化范围,℃B侧再热汽温变化范围/T:BFPB转速变化范围,r・min一BFPA转速变化范围/r・min。
数值5(AC无
一750一1284.5—8.14.2-7.5370-367566-575567-570567—536562—5403823—36513847—3675
D
En
1516
17
4试验日期
5
2008年5月28日19时57分20时4分
153—126
RUNBACK齄发时间
6负荷稳定时间7燃煤流量/t・h一8燃油流量,I・h4
9
1819
20
无
50.9—42
锅炉主控变化范围/t・h~
21222324
10负荷变化范围删W
11主汽流量变化范围h・h-112主汽压力变化范围/MPa
400-2∞
1190-100618—17.3
谨慎、正确处理。才能确保机组安全运行。
机组高负荷运行中,一台汽动给水泵跳闸后,
点温度)急剧上升,最终可能会达到锅炉MFr(主燃料跳闸)保护动作值483℃。此时的操作要点在于:一方面,应及时调节给水流量以及锅炉热负荷控制中间点温度的上升速度,防止中间点温度上升至483℃
锅炉给水流量将大幅度降低,此时锅炉水冷壁将严
重缺水,导致锅炉垂直水冷壁出口集箱温度(即中间
第1期黄松武:给水泵跳闸时触发RB与人工处理方法的探析
51
导致锅炉MFF保护动作;另~方面,应及时调整汽轮机阀门开度,控制主蒸汽压力。同时调节过热器一、
二级减温水以及尾部烟气挡板开度(再热蒸汽温度
调节方法),将主、再蒸汽温度控制在允许范围内。2.3.1给水调节
当一台汽动给水泵跳闸时.另一台汽泵会自动增加出力到最大。同时给水自动退出.电动给水泵联
锁启动;若该汽泵未自动加到最大出力。应手动增
加。如四段抽汽压力不足.应立即投入备用电源。并要密切监视小汽轮机转速以及汽泵组各部温度等参数,防止该汽泵组保护动作跳闸。同时手动增加电动给水泵勺管开度.使之尽快并入系统接带负荷。及时
补充给水流量,控制中间点温度上升速度。在调整给
水流量时,要注意2台并列泵的出力,不要偏差太大,防止出现抢水现象。2.3.2给煤调节
在增加给水流量的同时.还要迅速降低锅炉热
负荷,保证水煤比(即给水流量与给煤量比值)在合
适范围内。由于DCS系统中RB功能未投入.一台汽泵跳闸后,不会联锁跳闸制粉系统,因此要想快速降低锅炉热负荷.只能通过运行人员手动紧急打跳2台制粉系统,保留中下层3台制粉系统运行。另外.由于在
异常工况下.锅炉主控仍然保持在原始负荷下的指
令输出.即使打跳2台制粉系统,其他3台制粉系统会自动补偿出力加到最大,锅炉热负荷瞬间仍然偏大。此时应将煤主控退出自动,手动输人煤主控指令.调节总给煤量。保证水煤比在合适范围内。汽泵跳闸后
一段时间内,由于锅炉短时缺水,此时应该保证水煤
比高于正常运行时的值.在中间点温度稳定并有下降趋势时,再缓慢降低水煤比至正常值。
当中间点温度变化减缓时。此时的水煤比调节应是一个缓慢调整的过程。并且给水调节和给煤调
节不应同时进行。应尽量减少操作,使机组趋于稳定
状态。由于煤粉进人锅炉燃烧过程有一定的时间,因此给煤调节延迟较大;而调节给水时,中间点温度反应速度快,故采用调节给水流量的方法缓慢调整水
煤比至正常值,使中间点温度降至正常范围内。2.3.3汽机调节及主蒸汽温度控制
当一台汽动给水泵跳闸后.另一台汽泵自动增
加至最大出力,同时给水自动退出.锅炉主控相继退
出自动,机组控制方式由CCS(机炉协调控制)跳至
Ⅱ(汽机跟踪控制)方式。一台汽泵跳闸后.给水压
力大幅下降,主蒸汽压力也会跟着大幅下降,TF方
式下汽机调节主蒸汽压力,将自动关小阀门开度指
令;此时应将汽机主控自动退出,将机组控制方式切
至机炉手动控制.手动调节汽机阀门开度,维持主蒸汽压力稳定。调节汽机阀门开度时还要注意不能关
得太小,防止主蒸汽压力过高,使给水压力低于主蒸
汽压力,导致给水泵打水不正常;一般保证汽机阀门开度指令在80%以上,并且避免大幅波动。给水压力
波动及中间点温度变化幅度大,导致过热器一、二级
减温水自动调节很难跟踪时.应及时切手动调节控制主蒸汽温度。
3实例分析
实例一:机组负荷600MW,主汽压23.73MPa,
主汽温565℃,再热汽压4.OMPa,再热汽温564℃,真空一95.6KPa;A、B汽动给水泵运行,C电动给水泵备用;给水流量1560t/h,校正后总燃料量238t/h。A汽泵跳闸报警并已确认跳闸.C电动给水泵联锁启动正常。主给水流量瞬间降至723t/h,运行人员立即手动将C给水泵转速升至5900r/min.与B汽泵并列带负荷,给水流量加至1234t/h,同时手
动紧停D、E制粉系统运行,并退出煤主控自动,
手动降低给煤量(校正后总燃料量)至151t/h;另外退出汽机主控自动。切至手动调整。中间点温度有下降趋势时开始减少给水流量。调整水煤比至正常范围内。在处理过程中.中间点温度由398MW,主汽温最高578℃,再热汽温570℃。其它各参数均正常。
实例二:机组负荷600MW,主汽压24MPa。主汽温566℃,再热汽压4.1MPa,再热汽温5650C;A、B
汽动给水泵运行,C电动给水泵备用,给水流量
1590t/h。B汽泵突然跳闸后。机组控制方式由CCS协调跳至TF方式,A汽泵跳至手动方式.锅炉主控跳至手动,电泵联锁启动,给水流量突降至735t/h.运行人员立即手动增加电泵勺管。将电泵与汽泵并
列,提高给水流量至1295t/h,退出汽机主控自动,将
汽机阀门指令关小至82%。中间点温度最高上升至
未调整.之后中间点温度继续上升至483℃触发锅
炉MFT保护动作。事后分析导致机组非停主要原因是:给水流量变化幅度太大,导致水煤比过小,
运行人员未及时发现中间点温度继续上升,没有采取措施。
在实例一的处理过程中,水煤比开始控制在
较高范围内(具体数值根据煤质好坏不同而定)。
在中间点温度有下降趋势时,开始降低给水流量。缓慢调整水煤比至合适范围内。在实例二的处理过程中没有控制好水煤比,增加给水流量至1295
404℃最高上升至444℃.机组负荷最低降至46l℃开始下降时,降低给水流量至1012t/h,燃料量
52
江西电力职业技术学院学报第22卷
t,h时,水煤比适当,中间点温度上升至461℃开始成功,DCS会自动切除上层制粉系统,保留中下层3台制粉系统运行.并在CCS机炉协调方式下快速降负荷至300MW。此时运行人员应密切监视RB动作情况,CCS自动调整不当时。应立即切手动调节;若机组无法实现RB功能.需要运行人员手动处理时,只要抓住中间点温度,控制好水煤比的原则,保证中间点温度不上升至MFT保护动作值,同时保证主再热
下降.但下降速度慢。由于运行人员经验不足,降
低给水流量过快,使水煤比偏小,中间点温度继续上升至483℃引起MFrr保护动作.汽轮机跳闸。发电机解列。
实例三:2008年7月31日10:52分.#2机组B给
水泵汽机振动达100um,振动大.保护信号正常动作引发B给水泵汽机跳闸.给水泵跳闸触发RB,机
组立即由当时负荷508MW自动向目标负荷300MW
蒸汽温度在允许范围内,不严重超温,不过度低温,
便可以保证机组安全运行。
RUNBACK功能试验是新机组投产后需要完成的19项性能中的一项。它也是19项性能试验中难度
的工况快速调整过渡;约5分钟后,机组负荷、主汽
压力、主汽温度、给水流量、燃料量等重要参数均自动调整过渡到目标负荷为300MW的新稳态值。
最大、风险最高的一项。完成了RUNBACK功能试验
的机组与未完成RUNBACK功能试验的机组相比,在自动化水平、机组安全稳定运行、辅机故障后系统恢复等性能方面都有显著提高。因此建议新建机组应尽早创造条件完成RB功能试验,使发电机组具备RB功能。RUNBACK功能的投人,确保机组设备多了一道安全保障:一方面大大减少了运行人员的操作压
我厂#1、舵机组均于小修前成功完成了RB功能的
各项试验。此次#2机组给水泵RB的正常触发,是试验完成以来的首次触发,真实检验了RB功能的正确性.同时也真实检验了我厂机组设备对大幅度负荷变化的适应能力。
4结束语
高负荷一台汽动给水泵跳闸后,若机组RB动作
力.另一方面大大提高了机组的自动控制水平.减少
了人为的误操作。
[责任编辑韩翠丽]
TheAnalysisofSteamFeedPumpTripInduceRB&HandleStrategy
HUANGSong-wu
(Guang
Dong
RedBayPowerPlant,Shanwei
of
one
516623,China)
pumptripsof600MWsupercriticalunits.And
units
Abstract:This
introducesin
articleanalyzestheRBfunction
thehandlestrategyit
o触a
stcaznfeed
referenceto
thetreatmentofbreakdowntripofsteamfeedpumpofsupercritical
thermalpowerplant.
Keywords:super-criticalunits;steam
feed
pump;breakdowntrip;handlemethods;tLBfunction
第22卷第1期
2009年3月
江西电力职业技术学院学报
JournalofJmngxiVocationalandTechnicalCollegeofElectricity
V01.22No.1
Mar.2009
给水泵跳闸时触发RB与人工处理方法的探析
黄松武
(广东红海湾发电有限公司,广东汕尾516623)
摘
要:详细分析了600MW超临界机组一台汽动给水泵跣闸触发R_B(Runback)功能与人工事故处理方法,为火
、
力发电厂超临界机组汽动给水泵故障跳闸处理提供参考。
关键词:超临界机组;汽动给水泵;故障跳闸;处理方法;触发RB
中图分类号:TM621.7文献标识码:B文章编号:1673—0097(2009)01—0049—04
1机组设备及功能简介
汕尾电厂舵机组锅炉型号:DGl900/25.4一Ⅱ2;
机组在运行中突发主要辅机跳闸时.DCS系统自动迅
速降低锅炉及汽轮发电机的负荷.使机组能够继续
凝汽式汽轮机;发电机型号:QFSN…600
全、高效运行。
安全运行。机组要成功实现RB功能必须具备三个条
汽轮机型式:TC4F-40冲动式,单轴三缸四排汽再热
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件:①机组控制必须在协调方式下;②机组负荷大于RUNBACK触发负荷;⑧辅机故障退出运行,但备用辅机无法联锁启动,从而使机组出力低于负荷请求。
如运行中的给水泵出现跳闸.触发RUNBACK时.将自动产生以下运行工况:
22A。水一
氢一氢冷却方式汽轮发电机:DCS由为爱默生公司提
供的OVATION分散控制系统。能实现工艺系统的全
过程控制。以满足各种运行工况的要求。确保机组安
(1)燃料指令输出按一定的速率减少,直到燃料指
令输出等于相应设备RUNBACKH标负荷的对应值。
(2)RUNBACK触发后根据相应的RUNBACK目标负荷切、投燃料。
(3)在一台给水泵跳闸后,CCS系统会发出“给
该机组主给水系统配置两台50%容量的汽动给水泵作为正常运行.一台30*/o容量的电动调速给水
泵作为机组启动和汽动给水泵故障时的备用泵。电
动给水泵在机组正常运行期间处于热备用状态f电动给水泵勺管开度保持在33%。出口电动门处于全开状态),当汽动给水泵突然出现故障跳闸时,电动给水泵能立即投入运行.并可以与汽动给水泵并列运行。
#2机组于2008年2月底投产。为了降低机组的运
水泵RUNBACK”信号。这时如磨煤机运行台数大于
或等于4台(汕尾电厂600MW超临界机组配备6台磨煤机,满负荷时6台运行),RUNBACK触发后将立即
按以下顺序联跳B磨煤机、E磨煤机、D磨煤机,每台
磨跳闸间隔时间为10秒,直至只剩3台磨煤机运行;
行风险,确保机组的安全稳定运行,2008年5月29日一30日对舵机组进行了送风机满负荷RUNBACK试验、
引风机满负荷RUNBACK试验、给水泵满负荷RUNBACK试验、一次风机中负荷RUNBACK试验及
并调整给煤量和给水流量。以600MW,min速率降负
荷至300MW。
新投产机组DCS系统设计有RB功能。汕尾电厂
空预器满负荷RUNBACK试验,在RUNBACK试验过
程中所有自动调节系统投入、保护投入。
#2机组于2008年2月底投产.5月底便完成了RB功能
试验,实现RB功能,其功能示意图如图1所示。
2理论分析
2.1给水泵跳闸触发RB功能时的情况分析
辅机故障快速减负荷(Runback,简称RB),是指
收稿日期:2008—10-16
作者简介:黄松武(1969一).男,广东省普宁人.热控工程师
下面以汽动给水泵为例,说明RB功能的试验过程。2.2模拟试验过程
(1)将机组负荷维持在400MW左右10-.20分钟。并满足下列条件:送风机、引风机、一次风机和汽动给水
江西电力职业技术学院学报第22卷
机组向目标负荷300MW过渡
给水泵RB触发
I—l与
主蒸汽流量向1190一1006t/h过渡
燃料量向126—153t/h过渡
圈1RB功能示意图
泵均有2台运行;5台磨煤机运行(F、E磨煤机可打至手动并调整至最低负荷运行);解除备用给水泵联锁。
(2)将RUNBACK目标值BFPRUNBACK设定为300MW。
(3)将机组的控制方式投入到机炉协调自动。(4)在DCS逻辑中强制给水泵RB信号为l,给水泵B的出力为300MW(注意:要保证给水泵A继续正常运行)。这时,CCS系统会发出“给水泵RUNBACK”信号。并发生上面描述的RUNBACK工况过程。
(5)机组按600MW/min的负荷速率减少燃料,
负荷向300MW过渡。
(6)机组负荷达到新的稳定值后,按表1的内容填写有关记录。
(7)恢复给水泵A的状态反馈信号,并确保其正确。
2.3给水泵跳闸未触发RB功能的情况分析
在机组未完成RB功能试验前.运行中发生给水泵跳闸,此时减负荷操作只能由运行人员手动进行。由于操作量大、人为因素多,操作时必须统一指挥、
衰1给水泵RUNBACK模拟试验参数记录
序号
12
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项目名称RUNBACK设备RUNBACK目标RUNBACK速率/%raino
数值给水泵模拟
300600
序号
13
14
项目名称磨煤机投运情况油枪投运情况炉膛压力变化范围,Pa左侧烟气氧量,%02右侧烟气氧量,%02中间点温度,℃
A侧二级过热汽沮变化范围,℃B侧二级过热汽温变化范围,℃A饲再热汽温变化范围,℃B侧再热汽温变化范围/T:BFPB转速变化范围,r・min一BFPA转速变化范围/r・min。
数值5(AC无
一750一1284.5—8.14.2-7.5370-367566-575567-570567—536562—5403823—36513847—3675
D
En
1516
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4试验日期
5
2008年5月28日19时57分20时4分
153—126
RUNBACK齄发时间
6负荷稳定时间7燃煤流量/t・h一8燃油流量,I・h4
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无
50.9—42
锅炉主控变化范围/t・h~
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10负荷变化范围删W
11主汽流量变化范围h・h-112主汽压力变化范围/MPa
400-2∞
1190-100618—17.3
谨慎、正确处理。才能确保机组安全运行。
机组高负荷运行中,一台汽动给水泵跳闸后,
点温度)急剧上升,最终可能会达到锅炉MFr(主燃料跳闸)保护动作值483℃。此时的操作要点在于:一方面,应及时调节给水流量以及锅炉热负荷控制中间点温度的上升速度,防止中间点温度上升至483℃
锅炉给水流量将大幅度降低,此时锅炉水冷壁将严
重缺水,导致锅炉垂直水冷壁出口集箱温度(即中间
第1期黄松武:给水泵跳闸时触发RB与人工处理方法的探析
51
导致锅炉MFF保护动作;另~方面,应及时调整汽轮机阀门开度,控制主蒸汽压力。同时调节过热器一、
二级减温水以及尾部烟气挡板开度(再热蒸汽温度
调节方法),将主、再蒸汽温度控制在允许范围内。2.3.1给水调节
当一台汽动给水泵跳闸时.另一台汽泵会自动增加出力到最大。同时给水自动退出.电动给水泵联
锁启动;若该汽泵未自动加到最大出力。应手动增
加。如四段抽汽压力不足.应立即投入备用电源。并要密切监视小汽轮机转速以及汽泵组各部温度等参数,防止该汽泵组保护动作跳闸。同时手动增加电动给水泵勺管开度.使之尽快并入系统接带负荷。及时
补充给水流量,控制中间点温度上升速度。在调整给
水流量时,要注意2台并列泵的出力,不要偏差太大,防止出现抢水现象。2.3.2给煤调节
在增加给水流量的同时.还要迅速降低锅炉热
负荷,保证水煤比(即给水流量与给煤量比值)在合
适范围内。由于DCS系统中RB功能未投入.一台汽泵跳闸后,不会联锁跳闸制粉系统,因此要想快速降低锅炉热负荷.只能通过运行人员手动紧急打跳2台制粉系统,保留中下层3台制粉系统运行。另外.由于在
异常工况下.锅炉主控仍然保持在原始负荷下的指
令输出.即使打跳2台制粉系统,其他3台制粉系统会自动补偿出力加到最大,锅炉热负荷瞬间仍然偏大。此时应将煤主控退出自动,手动输人煤主控指令.调节总给煤量。保证水煤比在合适范围内。汽泵跳闸后
一段时间内,由于锅炉短时缺水,此时应该保证水煤
比高于正常运行时的值.在中间点温度稳定并有下降趋势时,再缓慢降低水煤比至正常值。
当中间点温度变化减缓时。此时的水煤比调节应是一个缓慢调整的过程。并且给水调节和给煤调
节不应同时进行。应尽量减少操作,使机组趋于稳定
状态。由于煤粉进人锅炉燃烧过程有一定的时间,因此给煤调节延迟较大;而调节给水时,中间点温度反应速度快,故采用调节给水流量的方法缓慢调整水
煤比至正常值,使中间点温度降至正常范围内。2.3.3汽机调节及主蒸汽温度控制
当一台汽动给水泵跳闸后.另一台汽泵自动增
加至最大出力,同时给水自动退出.锅炉主控相继退
出自动,机组控制方式由CCS(机炉协调控制)跳至
Ⅱ(汽机跟踪控制)方式。一台汽泵跳闸后.给水压
力大幅下降,主蒸汽压力也会跟着大幅下降,TF方
式下汽机调节主蒸汽压力,将自动关小阀门开度指
令;此时应将汽机主控自动退出,将机组控制方式切
至机炉手动控制.手动调节汽机阀门开度,维持主蒸汽压力稳定。调节汽机阀门开度时还要注意不能关
得太小,防止主蒸汽压力过高,使给水压力低于主蒸
汽压力,导致给水泵打水不正常;一般保证汽机阀门开度指令在80%以上,并且避免大幅波动。给水压力
波动及中间点温度变化幅度大,导致过热器一、二级
减温水自动调节很难跟踪时.应及时切手动调节控制主蒸汽温度。
3实例分析
实例一:机组负荷600MW,主汽压23.73MPa,
主汽温565℃,再热汽压4.OMPa,再热汽温564℃,真空一95.6KPa;A、B汽动给水泵运行,C电动给水泵备用;给水流量1560t/h,校正后总燃料量238t/h。A汽泵跳闸报警并已确认跳闸.C电动给水泵联锁启动正常。主给水流量瞬间降至723t/h,运行人员立即手动将C给水泵转速升至5900r/min.与B汽泵并列带负荷,给水流量加至1234t/h,同时手
动紧停D、E制粉系统运行,并退出煤主控自动,
手动降低给煤量(校正后总燃料量)至151t/h;另外退出汽机主控自动。切至手动调整。中间点温度有下降趋势时开始减少给水流量。调整水煤比至正常范围内。在处理过程中.中间点温度由398MW,主汽温最高578℃,再热汽温570℃。其它各参数均正常。
实例二:机组负荷600MW,主汽压24MPa。主汽温566℃,再热汽压4.1MPa,再热汽温5650C;A、B
汽动给水泵运行,C电动给水泵备用,给水流量
1590t/h。B汽泵突然跳闸后。机组控制方式由CCS协调跳至TF方式,A汽泵跳至手动方式.锅炉主控跳至手动,电泵联锁启动,给水流量突降至735t/h.运行人员立即手动增加电泵勺管。将电泵与汽泵并
列,提高给水流量至1295t/h,退出汽机主控自动,将
汽机阀门指令关小至82%。中间点温度最高上升至
未调整.之后中间点温度继续上升至483℃触发锅
炉MFT保护动作。事后分析导致机组非停主要原因是:给水流量变化幅度太大,导致水煤比过小,
运行人员未及时发现中间点温度继续上升,没有采取措施。
在实例一的处理过程中,水煤比开始控制在
较高范围内(具体数值根据煤质好坏不同而定)。
在中间点温度有下降趋势时,开始降低给水流量。缓慢调整水煤比至合适范围内。在实例二的处理过程中没有控制好水煤比,增加给水流量至1295
404℃最高上升至444℃.机组负荷最低降至46l℃开始下降时,降低给水流量至1012t/h,燃料量
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江西电力职业技术学院学报第22卷
t,h时,水煤比适当,中间点温度上升至461℃开始成功,DCS会自动切除上层制粉系统,保留中下层3台制粉系统运行.并在CCS机炉协调方式下快速降负荷至300MW。此时运行人员应密切监视RB动作情况,CCS自动调整不当时。应立即切手动调节;若机组无法实现RB功能.需要运行人员手动处理时,只要抓住中间点温度,控制好水煤比的原则,保证中间点温度不上升至MFT保护动作值,同时保证主再热
下降.但下降速度慢。由于运行人员经验不足,降
低给水流量过快,使水煤比偏小,中间点温度继续上升至483℃引起MFrr保护动作.汽轮机跳闸。发电机解列。
实例三:2008年7月31日10:52分.#2机组B给
水泵汽机振动达100um,振动大.保护信号正常动作引发B给水泵汽机跳闸.给水泵跳闸触发RB,机
组立即由当时负荷508MW自动向目标负荷300MW
蒸汽温度在允许范围内,不严重超温,不过度低温,
便可以保证机组安全运行。
RUNBACK功能试验是新机组投产后需要完成的19项性能中的一项。它也是19项性能试验中难度
的工况快速调整过渡;约5分钟后,机组负荷、主汽
压力、主汽温度、给水流量、燃料量等重要参数均自动调整过渡到目标负荷为300MW的新稳态值。
最大、风险最高的一项。完成了RUNBACK功能试验
的机组与未完成RUNBACK功能试验的机组相比,在自动化水平、机组安全稳定运行、辅机故障后系统恢复等性能方面都有显著提高。因此建议新建机组应尽早创造条件完成RB功能试验,使发电机组具备RB功能。RUNBACK功能的投人,确保机组设备多了一道安全保障:一方面大大减少了运行人员的操作压
我厂#1、舵机组均于小修前成功完成了RB功能的
各项试验。此次#2机组给水泵RB的正常触发,是试验完成以来的首次触发,真实检验了RB功能的正确性.同时也真实检验了我厂机组设备对大幅度负荷变化的适应能力。
4结束语
高负荷一台汽动给水泵跳闸后,若机组RB动作
力.另一方面大大提高了机组的自动控制水平.减少
了人为的误操作。
[责任编辑韩翠丽]
TheAnalysisofSteamFeedPumpTripInduceRB&HandleStrategy
HUANGSong-wu
(Guang
Dong
RedBayPowerPlant,Shanwei
of
one
516623,China)
pumptripsof600MWsupercriticalunits.And
units
Abstract:This
introducesin
articleanalyzestheRBfunction
thehandlestrategyit
o触a
stcaznfeed
referenceto
thetreatmentofbreakdowntripofsteamfeedpumpofsupercritical
thermalpowerplant.
Keywords:super-criticalunits;steam
feed
pump;breakdowntrip;handlemethods;tLBfunction