五强溪水电站混流式机组不稳定现象的分析和处理

五强溪水电站混流式机组不稳定现象的分析和处理2006.№4

五强溪水电站混流式机组不稳定现象

的分析和处理

杜凯堂

(五强溪水电厂,湖南常德415000)

【摘要】本文介绍了五强溪水电站机组的运行稳定性,分析了引起振动的原因,并阐述了改进措施及改善效果。改变混流式水轮机泄水锥的结构,可以降低尾水管压力脉动值。【关键词】五强溪水电站;混流式水轮机;稳定性;改进效果

【中图分类号】TK730.7

【文献标识码】B

【文章编号】1000-3983(2006)04-0040-06

TheInstabilityAnalysisforFrancisTurbineofWuqiangxiHydropowerStationandItsImprovement

DUKai-tang

(Wuqiangxi

HydropowerPlant,Changde

415000,China)

Abstract:Inthispaper,theoperatingstabilityofWuqiangxiFrancisturbines,thereason

causedby

vibration

oftheunit,and

the

measures

tobetaken

forimprovementand

effecthave

been

introduced.Thefactthatthepressurepulsationinthedrafttubemaybereducedby

modification

of

runnercone

oftheseturbineshasbeenobserved.

Keywords:

Wuqiangxihydropowerstation;Francisturbine;stability;improvementeffect.

1电站基本情况

额定转速68.18r/min五强溪水电站位于湖南省沅陵县境内,装有5台额定流量

627m3/s

单机容量为240blW的混流式水轮发电机组。电站水轮机最大允许出力290

MW(大于等于55.0

l一3#才(轮机由以V01TH为责任公司的V01TH-哈尔滨m水头)

电机厂有限责任公司(以下简称哈电)联营体承包制发电机

造,4~5#水轮机的关键部件由联营体供货,其余部分型号

SF240-88/17290(半伞式)

由哈电根据1-3#/01,的设计图纸资料制造,5台发电机额定容量266.67MVA

全部由哈电设计并生产。

额定电压15.75kV

首台l觎组于1994年12月并网发电,全部机组

额定电流9776A

于1996年12月全部投入商业运行。

额定转速68.18r/min额定频率

50Hz

2设备主要参数

额定功率因数0.9(滞后)水轮机

发电机最大功率

280MVA

型号}玎LA551.LJ.830

3投产后机组的运行稳定性

额定出力248MW

额定水头44.5m机组投产初期,水库水位较低,机组的运行稳定最大水头

60.1m性表现较正常,当达到较高水头(约50m)运行时出最小水头

36.2m

现了振动区,机组在8-200Mw运行时,上机架和顶

2006.Na4

大电机技术

41

盖振动以及水导摆度等均不同程度地超过了振动和摆度标准,机组不得不越过振动区运行。

4.1试验适用的技术标准和规程规范

(1)GB/T15468.1995《水轮机基本技术条件》;(2)GB厂I’17189一1997《水力机械振动与脉动现场测试规程》;

(3)IEC3994(1991.01)《水力机械振动和脉动现

4机组振动原因的试验检查及原因分析

为了查明机组振动和摆度超标的原因,五强溪水电厂于1997年初至1998年底委托湖南省电力试验研究所对5台机组分高中低三个水头段进行振动试验研场测试导则》;

(4)GB8564—88《水轮发电机安装技术规范》。

究,以便发现振源和查出振动规律。前后共进行了154.2试验仪器及测点布置

台次的试验。

试验仪器及测点布置见表l。

仪器名称型号

生产厂家数量基本参数布置的测点

水力机械振动BB7-,.J

深圳州立达公司

1套

测试仪振动传感器

DP-0.5—8型

清华大学

6套

频响范围:0.5—200Hz

上机架水平振动x、y;下机灵敏度:8mv/“m架垂直振动,定子水平振动。量程:±1

inln

顶盖水平、垂直振动;

线性度:(5%工作温度:一20一+60℃

电涡流传感器

CWY—DO型

天瑞仪表电器公司

5套

频响范围:0-IkHz内<l%上导摆度x、y灵敏度:

水导摆度x、y灵敏度误差:≤5%键相

工作温度:,30~+150。C

压力变送器

MPM420型

中美麦克传感器有1套

精度:≤.4-0.5%尾水肘管水压脉动限公司

长期稳定性:≤±0.2%单点测量

工作温度:.10一S06C湿度:≤±90%RFI大气压:86~106

kPa

噪声测试仪

AWA6270

美国

1套

精度:≤±0.5%尾水人孔门噪声

长期稳定性:≤±0.2%工作温度:.10—80。C湿度:≤±90%RH

4.3试验结果及原因分析

项2

(1)分析选用的标准

下机架垂直振动≤O.1mill

参照GB8564—88的规定,五强溪水电厂机组各上机架水平振动≤O.14哪

部位振动及摆度允许值见表2。

顶盖水平振动

≤O.14m

(2)5台机组振动呈现的基本特征

定子铁芯部分机座水平振动≤O.04mm

湖南省电力试验研究所在分析了5台机组15台次上导摆度O.125

l'IlTn(在设计间隙值下)

的试验数据后认为:机组在下列负荷区域振动严重超水导摆度

0.385111111(在设计间隙值一F)

标,不宜长时间运行见表3。

42

五强溪水电站混流式机组不稳定现象的分析和处理

2006.Na4

从表中可以看出,5台机组均存在一个较宽的超标振动区,而且在各个水头下,5台机组超标振动区的负荷范围基本接近,低水头时,在0~140Mw;中水头

时,在0。160MW;高水头时,在0—170MW至200

机械不平衡力一般由设备制造和设备安装造成,机械不平衡力带来的机组振动的大小可通过变速试验检查。随着机组转速的变化,这种不平衡力增大,激振力的增大使得振幅增大。2#机在高水头时进行了变速试验,从试验测得的上机架水平振动与转速之间的关系曲线可以清楚地看到,随着转速的增加,机组振动值成平方关系地增大,说明在2样机上存在明显的机械不平衡。这种不平衡力是由发电机转子不平衡还是由机组轴线的弯曲度超标引起,需要在机组的A级检修中通过盘车检查机组轴线或通过转子配重试验来检

查。

MW;随着水头的增高,机组的超标振动负荷范围变

宽。

1~5#机组的振动值随负荷变化呈现如下规律:80~120MW至140MW机组振动值大幅增大,0~80Mw虽然振动值超标,但明显比80~120MW至140Mw负荷范围要小,120~140MW以上机组振动值减

少,而月.趋于稳定。5台机组的振动曲线基本类同。图

l为2#机在高水头H=57m时振动曲线。

以强溪水电7—2#kJl.组t振动、摆度波形(1998年)(H=57m)

900

—,

为了检查电气不平衡力,在2#机上进行了变励磁试验。变励试验时,机组各部分的振动和摆度值基本无变化,表明2#机不存在电气方面的故障。

为检查水力不平衡力,在2#机上先后作了低7、中、高三个水头的变负荷试验。由于参数太多,选取机组具有代表性的参数上机架水平振动和上导摆度及水导摆度进行分析。

q、

800700600

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—●一上机絮_x—●一上机禁+Y

Y平振动Y平撮动

}、

呈500

弋400

300200IooO

50

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低水头(/-/--43.0m)时,负荷50%以下(约0~120MW)时上机架水平振动0.16~0.22nllil(混频值,以

--4

下同),上导及水导摆度值分别为0.39—0.61mlil和

100

150

200

0.58~o.72

Iilirl,

均超过国标规定。频谱分析表明,

Hz

N(MW)

图12#机组振动、摆度波形

此区间内0~60MW时起主要作用的主频为1.13

转频。80。120MW时尾水管涡带作用增强,此时

(3)机组振动的原因分析

由于五强溪水电厂在2000~2001年对所有机组水涡轮的泄水锥进行了加长改造,之后只在2}≠机上进行了振动测试试验,为了便于对比,同时l~5#机的振动规律基本类似,选用2#机的试验数据进行分析。

形成水轮发电机组振动的激振力一般有:机械不平衡力,电气不平衡力,水力不平衡力三种。由于不同的激振力对水轮发电机组带来的振动呈现出不同的特征,可以通过不同的试验进行检查。

0.25Hz的低频信号成为主频,而转频信号成为次频。

140

MW以后随负荷进一步增加,各部位振动、摆度在整个负荷区,采用压力传感器测量的尾水管肘

值呈下降趋势并相对处于稳定。

管压力脉动值(混频双振幅值,下同)在1.5~17.9kPa

之间变化,

其最大压力脉动占水头百分比为4.16%。

中水头(H=49.6m)时,在整个负荷区,上机架水平振动值均基本在0.14mm以上,负荷100MW时振动最大,达0.3ITLIT!,严重超过GB8564—88规定值。负荷

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大电机技术

43

0~60

MW时,上导及水导摆度值分别为0.29—0.42

均超过国标规定。对其进行

补充试验。

试验针对原型机净水头H净=56m,下游尾水位

49.5

mm和0.46~0.68mill,

频谱分析表明,此区间内起主要作用的主频为1.13Hz转频。80MW以后尾水管涡带作用增强,此时0.25Hz的低频信号成为主频,而转频信号成为次频。与此同时,上导、水导摆度明显增加,最大值分别达0.76mln

和0.86mln。160MW以后尾水管涡带作用开始减弱,

m,不同出力工况(200,160,120,100MW)(1)试验方案

方案1:五强溪原泄水锥;

方案2:五强溪原泄水锥缩短延伸段;方案3:五强溪原泄水锥加长延伸段;方案4:方案2加均压孑L;方案5:方案3加均压孔。(2)不同补气方案的补气方式

补气方式l:从泄水锥补大气(等于大轴中心孑L补

下进行:

同时摆度值明显减小,随着负荷进一步增加,各部位振动、摆度及尾水管锥管压力脉动值均大大下降,并处于相对稳定状态。

在整个负荷区,采用压力传感器测量的尾水管肘管压力脉动值在10.4~58.0kPa之间变化,力脉动占水头百分比为10.2%。

高水头(H=57.0m)时,在整个负荷区,上机架水平振动值基本均在0.14mnl以上,负荷100MW时

振动最大,达0.3mill,严重超过GB8564.88规定值。负荷0~60MW时,上导及水导摆度值分别为0.29~

0.42

其最大压

气);

补气方式2:从顶盖补压缩空气;

补气方式3:从蜗壳进口补压缩空气(压缩空气量为满负荷流量630m3/s的0.05%(20℃,latIn)。

(3)测点(图2)

mm和0.46~0.68

mlil,

均超过国标规定。对其

测点1:蜗壳进口;

测点2:尾水锥管上游侧;测点3:尾水锥管下游侧;

进行频谱分析表明,此区间内起主要作用的主频为

1.13

Hz转频。80MW以后尾水管涡带作用增强,此

时o.25Hz的低频信号成为主频,而转频信号成为次

测点4:尾水肘管内侧;测点5:尾水肘管外侧。

频。与此同时,上导、水导摆度明显增加,最大值分

别达0.76iilnl和0.86

mln。160

Mw以后尾管涡带作用

开始减弱,同时摆度值明显减小,随着负荷进一步增加,各部位振动、摆度及尾水管锥管压力脉动值均大大下降,并处于相对稳定状态。

在整个负荷区,采用压力传感器测量的尾水管肘管压力脉动值在10.4~58.0kPa之间变化,其最大压力脉动占水头百分比为10.2%。

从上面三个水头的试验数据可以看出,上导及水导摆度的振动频率主要是1.13Hz的转频和0.25Hz的低频,从试验的频谱图可以查到,尾水管的压力脉动频率为0.125—6Hz,主频为0.25Hz,是典型的转轮出口涡带频率。因此,可以认为,由于转轮出口的涡带导至尾水管压力脉动,从而使机组发生振动。减轻尾水管的压力脉动,就可以降低机组由水力因素引起韵振动。低水头下压力脉动值较低,中水头和高水头下压力脉动值较大,达10%。

∞∞舳加∞∞∞如加m

压力脉动试验(锥管下游侧),五强溪(H=56m)

—-屎漳水堆.自端扑气L

—●一原泄水镶.气补气I

---0

延长沧水罐.气扑气L

—’~

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~≮.

160

、≮>1

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5改进机组运行稳定性的模型试验

为了改善原型机的运行稳定性能,1997年1月,VOITE在Heidenheim试验室进行了五强溪模型水轮机

100120140

原型机出力,MW)

图3尾水管锥管下游侧压力脉动值

五强溪水电站混流式机组不稳定现象的分析和处理2006.№4

压力脉动试验(肘管内侧),五强溪(H--56m)

(I)试验数据和机组振动原因分析

机组在三个水头下摆度与出力的关系曲线的形状基本类同,图5为高水头(//--55.64m)下斜机的关系曲线。各个水头下的试验数据分析如下:

-—一一

-__一

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七:譬羹鬈臬羹学

、L

I—・-延长泄柬罐不朴气

罂骧葭霹擦嚣R

h’-一夕/

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44

m水头时,上导摆度值+x方向0.125~

0.417rnm,+y方向0.122—0.366mm。负荷80—120MW

左右,上导材、+y向摆度较大,分别达到0.39~

0.417ram和0.334—0.366mm,超过调整间隙值。摆度

较大时,主频为O.25Hz,其他工况下主频为1.126Hz。

00

120

140

160

原型机出力(MW)

水导+y向摆度在全部负荷范围内在0.209~0.413

mnl

之间变化,小于水导调整间隙值(2000年以后水导间

图4尾水肘管内侧压力脉动值

隙按O.30控制,本次试验时水导间隙标准)。负荷80。

120

MW左右时水导摆度值相对较大,为0.359,0.413

从图3和图4所示的曲线中可以看出,泄水锥加长延伸段,不补气对降低压力脉动有明显的效果。因此VOITE公司建议:对泄水锥进行加长改造,同时关闭机组的大轴补气阀。

五强溪电厂在1997年11月对3样机泄水锥进行了改造,经过2年的运行检验,认为机组的稳定性比改造前好。在2000年底到2001年底对其他4台机进行了泄水锥加长改造。

mm,分析其主频为0.25Hz,其他工况下主频为1.126Hz。上机架水平振动在负荷60MW达到0.155mm,略超过国标规定值。其他负荷工况下振动值在0.064,

0.132

mm之间变化,满足规程要求。变负荷时,上机

架水平振动、顶盖水平及垂直振动均不大,无异常现象。尾水管肘管压力脉动在40,140MW时相对较大,

达13.5—19.9kPa,其最大压力脉动19.9kPa发生在负荷100MW,肘管压力脉动占机组段水头百分比为4.6

%。

52.9

6改进后机组稳定性检查

2004年,五强溪水电厂进行机组增容改造时,在2}}机组上做了44m、52.9m和55.6m三个水头的机组稳定性试验。本次试验由湖南省电力试验研究所完成,测试方法与1998年完全相同。这里同样只选上机架振动和上导摆度及水导摆度进行分析。

五强溪水电厂错机组振动、摆度波形(2004年)(//=55.64m)

800700

—■一上导+x攫虞

—■一上导+Y曩度--.一Y辱+xtltt虚—●一Y■+Y曩座

m水头时,上导摆度值+x方向0.191~O.756

nlln,+y方向0.166—0.698mm。负荷100MW左右,

上导以、+】,向摆度较大,分别达到0.756

mill和

0.698mm,超过调整间隙值。摆度较大时,主频为0.26Hz,其他工况下主频为1.14Hz左右。水导+x向及y向摆度在全部负荷范围内分别在0.351~0.558mm

及0.269~0.486mm之间变化,小于水导调整间隙值。负荷100MW左右时水导摆度值相对较大,最大达

0.5581.14

600

500400

匕一k一一

/一一

——●一上机船Y平摄动

0k

、,L勺

mill,分析其主频为O.26Hz,其他工况下主频为Hz。上机架水平振动在负荷80—100MW时达

mm,超过国标规定值。其他负荷工况下

,.k

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一J

r一

300200

_J

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F;

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0.181—0.203

0I

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振动值基本在0.13mm以下,满足规程要求。尾水管

j}

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r一

r一

jI

一一

100O

50

loo

150

200

肘管压力脉动在0—140MW时相对其他工况要大,为

16.6~25.8

■-

r一

kPa,其最大压力脉动发生在负荷100MW’

250

300

N(MW)

肘管压力脉动占机组工作水头百分比为4.9%。

55.6

图5五强溪水电厂2#机组摆度与出力关系曲线

(平均工作水头55.64111,大轴补气阀开启)

m水头时,上导摆度值+x方向0.162—

0.694mm,+y方向0.144—0.681mm。负荷100MW左右,上导+x、+y向摆度同时达到最大值并超过调整间

2《)06.Na4

大电机技术

45

隙值。负荷100—130MW,主频为0.28~0.26Hz,其他工况下主频为1.13—1.14Hz左右。水导+x向及y向摆度在全部负荷范围内分别在0.346~0.6mm及

0.337.0.573

0.36

mill。说明在各个负荷区,水导摆度均大幅降低。2)改造前后尾水压力脉动值的变化。1998年和

2004年两次试验均作了低中高三个水头的变负荷试验,低水头和高水头的水头数据接近,具有可比较的基础,两次试验的中水头相差较大,不能进行比较。

低水头时,1998年尾水肘管压力脉动值在整个负荷区,采用压力传感器测量的尾水管肘管压力脉动值(混频双振幅值)在1.5.17.9kPa之间变化,其最大压力脉动占水头百分比为4.16%。2004年尾水管肘管最大压力脉动(混频双振幅值)在2.3~19.9kPa之间变化,说明两种情况下的压力脉动值变化不大,两次试验最大压力脉动都发生在60~140Mw负荷区域。

高水头时,1998年在整个负荷区,采用压力传感器测量的尾水管肘管压力脉动值(混频双振幅值)在

10.4。58.0

rain之间变化,负荷100MW左右时水导

摆度值达到最大值,x向及】,向摆度分别为0.6mln和0.573mm,接近调整间隙值。负荷100。130MW,主

频为O.28~0.26Hz,其他工况下主频为1.13~1.14

Hz

左右。上机架水平振动在负荷70~120MW时超过0.14Ilun的国标规定值。负荷100MW时达到最大值o.209iiun。其他负荷工况下振动值在0.14mln以下,满足规程要求。尾水管肘管压力脉动在0。180MW时相对其

他工况要大,为22~49.96kPa,肘管最大压力脉动发生在负荷100~130MW,压力脉动占机组工作水头百分比为7.78%~9.43%。

(2)机组振动情况分析

从图5可以看出,水涡轮泄水锥改造后机组的振动呈现出与改造前相似的规律性。负荷80.120MW左右时振动值最大,频谱分析各个参数在负荷80—120MW时主频为0.25Hz左右。其他工况主频为1.13—

1.14

kPa之间变化,其最大压力脉动占水头百分

比为10.2%o2004年尾水管肘管压力脉动值(混频双

振幅值)在0—180Mw时术Ix,-J-其他工况要大,为22~

49.96

kPa,其最大压力脉动发生在负荷100~130Mw。

后次试验尾水压力脉动最大值(49.96kPa)较前次试验(58.0kPa)降低13.8%。

3)从两次的对比数据可以看出,压力脉动最大值降幅与水导摆度的降幅是不成比例的;高水头时尾水压力脉动最大值降低幅度为13.8%。水导摆度降幅就,达到30%,说明降低尾水压力脉动值对减小水导摆度有非常明显的作用。

(3)对比图l和图5,泄水锥结构改变前后上导摆度变化不大。

(4)在2004年的变负荷试验中,在中高两个水头下做了大轴补气阀关闭和开启情况下机组振动值变化的对比实验,试验证明开启大轴补气阀对改善机组振动是有作用的,这刚好与试验室的模型试验结果相

反。

【收稿日期】2006_07.20

Hz左右,尾水管的压力脉动是机组稳定性差的主

要因素。

7对五强溪混流式机组稳定性的一些认识

(1)五强溪水轮机在制造前的模型试验中,压力脉动混频双振幅相对值(AH/H)超过了10%的要求,个别甚至达到14%,原型机投产后,机组振动范围宽,机组在200MW以下都超标,远宽于一般混流式水轮机的振动区,在大、中型水轮机中,要求我们在水轮机的模型试验中,对压力脉动值要有足够的重视。

(2)水涡轮泄水锥进行加长改造后振动参数值的变化情况

1)水导摆度大幅降低。以高水头的试验数据来分析。1998年试验水头57m,2000年试验水头55.64m,两头试验的水头接近,两次试验尾水位基本相同,均在50高程左右,使得试验数据具有可比较的基础。水导摆度最大值为0.855llLrn(100MW时),改进后,最大值为0.60turn(100MW时),降幅达30%。对比图l和图4,在高水头时,O。60MW时,水导摆度改造前为0.57—0.64mln,改造后为、0.40~0.47mm;140MW以后,水导摆度改造前O.57.0.60111111,改造后0.45—

【作者简介】

杜凯堂(1962.),1985年毕业于武汉水利电力学院水电站动力设备专业,长期从事设备检修工作,现从事发电设备的运行管理工作,高级工程师:

五强溪水电站混流式机组不稳定现象的分析和处理

作者:作者单位:刊名:英文刊名:年,卷(期):被引用次数:

杜凯堂, DU Kai-tang

五强溪水电厂,湖南,常德,415000

大电机技术

LARGE ELECTRIC MACHINE AND HYDRAULIC TURBINE2006(4)1次

引证文献(1条)

1.王春暖 优秀混流式水轮机转轮的应用综述[期刊论文]-水力发电 2009(7)

本文链接:http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_ddjjs200604011.aspx

五强溪水电站混流式机组不稳定现象的分析和处理2006.№4

五强溪水电站混流式机组不稳定现象

的分析和处理

杜凯堂

(五强溪水电厂,湖南常德415000)

【摘要】本文介绍了五强溪水电站机组的运行稳定性,分析了引起振动的原因,并阐述了改进措施及改善效果。改变混流式水轮机泄水锥的结构,可以降低尾水管压力脉动值。【关键词】五强溪水电站;混流式水轮机;稳定性;改进效果

【中图分类号】TK730.7

【文献标识码】B

【文章编号】1000-3983(2006)04-0040-06

TheInstabilityAnalysisforFrancisTurbineofWuqiangxiHydropowerStationandItsImprovement

DUKai-tang

(Wuqiangxi

HydropowerPlant,Changde

415000,China)

Abstract:Inthispaper,theoperatingstabilityofWuqiangxiFrancisturbines,thereason

causedby

vibration

oftheunit,and

the

measures

tobetaken

forimprovementand

effecthave

been

introduced.Thefactthatthepressurepulsationinthedrafttubemaybereducedby

modification

of

runnercone

oftheseturbineshasbeenobserved.

Keywords:

Wuqiangxihydropowerstation;Francisturbine;stability;improvementeffect.

1电站基本情况

额定转速68.18r/min五强溪水电站位于湖南省沅陵县境内,装有5台额定流量

627m3/s

单机容量为240blW的混流式水轮发电机组。电站水轮机最大允许出力290

MW(大于等于55.0

l一3#才(轮机由以V01TH为责任公司的V01TH-哈尔滨m水头)

电机厂有限责任公司(以下简称哈电)联营体承包制发电机

造,4~5#水轮机的关键部件由联营体供货,其余部分型号

SF240-88/17290(半伞式)

由哈电根据1-3#/01,的设计图纸资料制造,5台发电机额定容量266.67MVA

全部由哈电设计并生产。

额定电压15.75kV

首台l觎组于1994年12月并网发电,全部机组

额定电流9776A

于1996年12月全部投入商业运行。

额定转速68.18r/min额定频率

50Hz

2设备主要参数

额定功率因数0.9(滞后)水轮机

发电机最大功率

280MVA

型号}玎LA551.LJ.830

3投产后机组的运行稳定性

额定出力248MW

额定水头44.5m机组投产初期,水库水位较低,机组的运行稳定最大水头

60.1m性表现较正常,当达到较高水头(约50m)运行时出最小水头

36.2m

现了振动区,机组在8-200Mw运行时,上机架和顶

2006.Na4

大电机技术

41

盖振动以及水导摆度等均不同程度地超过了振动和摆度标准,机组不得不越过振动区运行。

4.1试验适用的技术标准和规程规范

(1)GB/T15468.1995《水轮机基本技术条件》;(2)GB厂I’17189一1997《水力机械振动与脉动现场测试规程》;

(3)IEC3994(1991.01)《水力机械振动和脉动现

4机组振动原因的试验检查及原因分析

为了查明机组振动和摆度超标的原因,五强溪水电厂于1997年初至1998年底委托湖南省电力试验研究所对5台机组分高中低三个水头段进行振动试验研场测试导则》;

(4)GB8564—88《水轮发电机安装技术规范》。

究,以便发现振源和查出振动规律。前后共进行了154.2试验仪器及测点布置

台次的试验。

试验仪器及测点布置见表l。

仪器名称型号

生产厂家数量基本参数布置的测点

水力机械振动BB7-,.J

深圳州立达公司

1套

测试仪振动传感器

DP-0.5—8型

清华大学

6套

频响范围:0.5—200Hz

上机架水平振动x、y;下机灵敏度:8mv/“m架垂直振动,定子水平振动。量程:±1

inln

顶盖水平、垂直振动;

线性度:(5%工作温度:一20一+60℃

电涡流传感器

CWY—DO型

天瑞仪表电器公司

5套

频响范围:0-IkHz内<l%上导摆度x、y灵敏度:

水导摆度x、y灵敏度误差:≤5%键相

工作温度:,30~+150。C

压力变送器

MPM420型

中美麦克传感器有1套

精度:≤.4-0.5%尾水肘管水压脉动限公司

长期稳定性:≤±0.2%单点测量

工作温度:.10一S06C湿度:≤±90%RFI大气压:86~106

kPa

噪声测试仪

AWA6270

美国

1套

精度:≤±0.5%尾水人孔门噪声

长期稳定性:≤±0.2%工作温度:.10—80。C湿度:≤±90%RH

4.3试验结果及原因分析

项2

(1)分析选用的标准

下机架垂直振动≤O.1mill

参照GB8564—88的规定,五强溪水电厂机组各上机架水平振动≤O.14哪

部位振动及摆度允许值见表2。

顶盖水平振动

≤O.14m

(2)5台机组振动呈现的基本特征

定子铁芯部分机座水平振动≤O.04mm

湖南省电力试验研究所在分析了5台机组15台次上导摆度O.125

l'IlTn(在设计间隙值下)

的试验数据后认为:机组在下列负荷区域振动严重超水导摆度

0.385111111(在设计间隙值一F)

标,不宜长时间运行见表3。

42

五强溪水电站混流式机组不稳定现象的分析和处理

2006.Na4

从表中可以看出,5台机组均存在一个较宽的超标振动区,而且在各个水头下,5台机组超标振动区的负荷范围基本接近,低水头时,在0~140Mw;中水头

时,在0。160MW;高水头时,在0—170MW至200

机械不平衡力一般由设备制造和设备安装造成,机械不平衡力带来的机组振动的大小可通过变速试验检查。随着机组转速的变化,这种不平衡力增大,激振力的增大使得振幅增大。2#机在高水头时进行了变速试验,从试验测得的上机架水平振动与转速之间的关系曲线可以清楚地看到,随着转速的增加,机组振动值成平方关系地增大,说明在2样机上存在明显的机械不平衡。这种不平衡力是由发电机转子不平衡还是由机组轴线的弯曲度超标引起,需要在机组的A级检修中通过盘车检查机组轴线或通过转子配重试验来检

查。

MW;随着水头的增高,机组的超标振动负荷范围变

宽。

1~5#机组的振动值随负荷变化呈现如下规律:80~120MW至140MW机组振动值大幅增大,0~80Mw虽然振动值超标,但明显比80~120MW至140Mw负荷范围要小,120~140MW以上机组振动值减

少,而月.趋于稳定。5台机组的振动曲线基本类同。图

l为2#机在高水头H=57m时振动曲线。

以强溪水电7—2#kJl.组t振动、摆度波形(1998年)(H=57m)

900

—,

为了检查电气不平衡力,在2#机上进行了变励磁试验。变励试验时,机组各部分的振动和摆度值基本无变化,表明2#机不存在电气方面的故障。

为检查水力不平衡力,在2#机上先后作了低7、中、高三个水头的变负荷试验。由于参数太多,选取机组具有代表性的参数上机架水平振动和上导摆度及水导摆度进行分析。

q、

800700600

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—■一上导一x捶度--I----上导一Y撂度—●一Y导一x攉度

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—●一上机絮_x—●一上机禁+Y

Y平振动Y平撮动

}、

呈500

弋400

300200IooO

50

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j一#

低水头(/-/--43.0m)时,负荷50%以下(约0~120MW)时上机架水平振动0.16~0.22nllil(混频值,以

--4

下同),上导及水导摆度值分别为0.39—0.61mlil和

100

150

200

0.58~o.72

Iilirl,

均超过国标规定。频谱分析表明,

Hz

N(MW)

图12#机组振动、摆度波形

此区间内0~60MW时起主要作用的主频为1.13

转频。80。120MW时尾水管涡带作用增强,此时

(3)机组振动的原因分析

由于五强溪水电厂在2000~2001年对所有机组水涡轮的泄水锥进行了加长改造,之后只在2}≠机上进行了振动测试试验,为了便于对比,同时l~5#机的振动规律基本类似,选用2#机的试验数据进行分析。

形成水轮发电机组振动的激振力一般有:机械不平衡力,电气不平衡力,水力不平衡力三种。由于不同的激振力对水轮发电机组带来的振动呈现出不同的特征,可以通过不同的试验进行检查。

0.25Hz的低频信号成为主频,而转频信号成为次频。

140

MW以后随负荷进一步增加,各部位振动、摆度在整个负荷区,采用压力传感器测量的尾水管肘

值呈下降趋势并相对处于稳定。

管压力脉动值(混频双振幅值,下同)在1.5~17.9kPa

之间变化,

其最大压力脉动占水头百分比为4.16%。

中水头(H=49.6m)时,在整个负荷区,上机架水平振动值均基本在0.14mm以上,负荷100MW时振动最大,达0.3ITLIT!,严重超过GB8564—88规定值。负荷

2006.№4

大电机技术

43

0~60

MW时,上导及水导摆度值分别为0.29—0.42

均超过国标规定。对其进行

补充试验。

试验针对原型机净水头H净=56m,下游尾水位

49.5

mm和0.46~0.68mill,

频谱分析表明,此区间内起主要作用的主频为1.13Hz转频。80MW以后尾水管涡带作用增强,此时0.25Hz的低频信号成为主频,而转频信号成为次频。与此同时,上导、水导摆度明显增加,最大值分别达0.76mln

和0.86mln。160MW以后尾水管涡带作用开始减弱,

m,不同出力工况(200,160,120,100MW)(1)试验方案

方案1:五强溪原泄水锥;

方案2:五强溪原泄水锥缩短延伸段;方案3:五强溪原泄水锥加长延伸段;方案4:方案2加均压孑L;方案5:方案3加均压孔。(2)不同补气方案的补气方式

补气方式l:从泄水锥补大气(等于大轴中心孑L补

下进行:

同时摆度值明显减小,随着负荷进一步增加,各部位振动、摆度及尾水管锥管压力脉动值均大大下降,并处于相对稳定状态。

在整个负荷区,采用压力传感器测量的尾水管肘管压力脉动值在10.4~58.0kPa之间变化,力脉动占水头百分比为10.2%。

高水头(H=57.0m)时,在整个负荷区,上机架水平振动值基本均在0.14mnl以上,负荷100MW时

振动最大,达0.3mill,严重超过GB8564.88规定值。负荷0~60MW时,上导及水导摆度值分别为0.29~

0.42

其最大压

气);

补气方式2:从顶盖补压缩空气;

补气方式3:从蜗壳进口补压缩空气(压缩空气量为满负荷流量630m3/s的0.05%(20℃,latIn)。

(3)测点(图2)

mm和0.46~0.68

mlil,

均超过国标规定。对其

测点1:蜗壳进口;

测点2:尾水锥管上游侧;测点3:尾水锥管下游侧;

进行频谱分析表明,此区间内起主要作用的主频为

1.13

Hz转频。80MW以后尾水管涡带作用增强,此

时o.25Hz的低频信号成为主频,而转频信号成为次

测点4:尾水肘管内侧;测点5:尾水肘管外侧。

频。与此同时,上导、水导摆度明显增加,最大值分

别达0.76iilnl和0.86

mln。160

Mw以后尾管涡带作用

开始减弱,同时摆度值明显减小,随着负荷进一步增加,各部位振动、摆度及尾水管锥管压力脉动值均大大下降,并处于相对稳定状态。

在整个负荷区,采用压力传感器测量的尾水管肘管压力脉动值在10.4~58.0kPa之间变化,其最大压力脉动占水头百分比为10.2%。

从上面三个水头的试验数据可以看出,上导及水导摆度的振动频率主要是1.13Hz的转频和0.25Hz的低频,从试验的频谱图可以查到,尾水管的压力脉动频率为0.125—6Hz,主频为0.25Hz,是典型的转轮出口涡带频率。因此,可以认为,由于转轮出口的涡带导至尾水管压力脉动,从而使机组发生振动。减轻尾水管的压力脉动,就可以降低机组由水力因素引起韵振动。低水头下压力脉动值较低,中水头和高水头下压力脉动值较大,达10%。

∞∞舳加∞∞∞如加m

压力脉动试验(锥管下游侧),五强溪(H=56m)

—-屎漳水堆.自端扑气L

—●一原泄水镶.气补气I

---0

延长沧水罐.气扑气L

—’~

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、’、习

~≮.

160

、≮>1

一一‘~

~~

5改进机组运行稳定性的模型试验

为了改善原型机的运行稳定性能,1997年1月,VOITE在Heidenheim试验室进行了五强溪模型水轮机

100120140

原型机出力,MW)

图3尾水管锥管下游侧压力脉动值

五强溪水电站混流式机组不稳定现象的分析和处理2006.№4

压力脉动试验(肘管内侧),五强溪(H--56m)

(I)试验数据和机组振动原因分析

机组在三个水头下摆度与出力的关系曲线的形状基本类同,图5为高水头(//--55.64m)下斜机的关系曲线。各个水头下的试验数据分析如下:

-—一一

-__一

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七:譬羹鬈臬羹学

、L

I—・-延长泄柬罐不朴气

罂骧葭霹擦嚣R

h’-一夕/

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7\

l?、:

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、q

44

m水头时,上导摆度值+x方向0.125~

0.417rnm,+y方向0.122—0.366mm。负荷80—120MW

左右,上导材、+y向摆度较大,分别达到0.39~

0.417ram和0.334—0.366mm,超过调整间隙值。摆度

较大时,主频为O.25Hz,其他工况下主频为1.126Hz。

00

120

140

160

原型机出力(MW)

水导+y向摆度在全部负荷范围内在0.209~0.413

mnl

之间变化,小于水导调整间隙值(2000年以后水导间

图4尾水肘管内侧压力脉动值

隙按O.30控制,本次试验时水导间隙标准)。负荷80。

120

MW左右时水导摆度值相对较大,为0.359,0.413

从图3和图4所示的曲线中可以看出,泄水锥加长延伸段,不补气对降低压力脉动有明显的效果。因此VOITE公司建议:对泄水锥进行加长改造,同时关闭机组的大轴补气阀。

五强溪电厂在1997年11月对3样机泄水锥进行了改造,经过2年的运行检验,认为机组的稳定性比改造前好。在2000年底到2001年底对其他4台机进行了泄水锥加长改造。

mm,分析其主频为0.25Hz,其他工况下主频为1.126Hz。上机架水平振动在负荷60MW达到0.155mm,略超过国标规定值。其他负荷工况下振动值在0.064,

0.132

mm之间变化,满足规程要求。变负荷时,上机

架水平振动、顶盖水平及垂直振动均不大,无异常现象。尾水管肘管压力脉动在40,140MW时相对较大,

达13.5—19.9kPa,其最大压力脉动19.9kPa发生在负荷100MW,肘管压力脉动占机组段水头百分比为4.6

%。

52.9

6改进后机组稳定性检查

2004年,五强溪水电厂进行机组增容改造时,在2}}机组上做了44m、52.9m和55.6m三个水头的机组稳定性试验。本次试验由湖南省电力试验研究所完成,测试方法与1998年完全相同。这里同样只选上机架振动和上导摆度及水导摆度进行分析。

五强溪水电厂错机组振动、摆度波形(2004年)(//=55.64m)

800700

—■一上导+x攫虞

—■一上导+Y曩度--.一Y辱+xtltt虚—●一Y■+Y曩座

m水头时,上导摆度值+x方向0.191~O.756

nlln,+y方向0.166—0.698mm。负荷100MW左右,

上导以、+】,向摆度较大,分别达到0.756

mill和

0.698mm,超过调整间隙值。摆度较大时,主频为0.26Hz,其他工况下主频为1.14Hz左右。水导+x向及y向摆度在全部负荷范围内分别在0.351~0.558mm

及0.269~0.486mm之间变化,小于水导调整间隙值。负荷100MW左右时水导摆度值相对较大,最大达

0.5581.14

600

500400

匕一k一一

/一一

——●一上机船Y平摄动

0k

、,L勺

mill,分析其主频为O.26Hz,其他工况下主频为Hz。上机架水平振动在负荷80—100MW时达

mm,超过国标规定值。其他负荷工况下

,.k

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一J

r一

300200

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F;

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0.181—0.203

0I

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振动值基本在0.13mm以下,满足规程要求。尾水管

j}

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r一

r一

jI

一一

100O

50

loo

150

200

肘管压力脉动在0—140MW时相对其他工况要大,为

16.6~25.8

■-

r一

kPa,其最大压力脉动发生在负荷100MW’

250

300

N(MW)

肘管压力脉动占机组工作水头百分比为4.9%。

55.6

图5五强溪水电厂2#机组摆度与出力关系曲线

(平均工作水头55.64111,大轴补气阀开启)

m水头时,上导摆度值+x方向0.162—

0.694mm,+y方向0.144—0.681mm。负荷100MW左右,上导+x、+y向摆度同时达到最大值并超过调整间

2《)06.Na4

大电机技术

45

隙值。负荷100—130MW,主频为0.28~0.26Hz,其他工况下主频为1.13—1.14Hz左右。水导+x向及y向摆度在全部负荷范围内分别在0.346~0.6mm及

0.337.0.573

0.36

mill。说明在各个负荷区,水导摆度均大幅降低。2)改造前后尾水压力脉动值的变化。1998年和

2004年两次试验均作了低中高三个水头的变负荷试验,低水头和高水头的水头数据接近,具有可比较的基础,两次试验的中水头相差较大,不能进行比较。

低水头时,1998年尾水肘管压力脉动值在整个负荷区,采用压力传感器测量的尾水管肘管压力脉动值(混频双振幅值)在1.5.17.9kPa之间变化,其最大压力脉动占水头百分比为4.16%。2004年尾水管肘管最大压力脉动(混频双振幅值)在2.3~19.9kPa之间变化,说明两种情况下的压力脉动值变化不大,两次试验最大压力脉动都发生在60~140Mw负荷区域。

高水头时,1998年在整个负荷区,采用压力传感器测量的尾水管肘管压力脉动值(混频双振幅值)在

10.4。58.0

rain之间变化,负荷100MW左右时水导

摆度值达到最大值,x向及】,向摆度分别为0.6mln和0.573mm,接近调整间隙值。负荷100。130MW,主

频为O.28~0.26Hz,其他工况下主频为1.13~1.14

Hz

左右。上机架水平振动在负荷70~120MW时超过0.14Ilun的国标规定值。负荷100MW时达到最大值o.209iiun。其他负荷工况下振动值在0.14mln以下,满足规程要求。尾水管肘管压力脉动在0。180MW时相对其

他工况要大,为22~49.96kPa,肘管最大压力脉动发生在负荷100~130MW,压力脉动占机组工作水头百分比为7.78%~9.43%。

(2)机组振动情况分析

从图5可以看出,水涡轮泄水锥改造后机组的振动呈现出与改造前相似的规律性。负荷80.120MW左右时振动值最大,频谱分析各个参数在负荷80—120MW时主频为0.25Hz左右。其他工况主频为1.13—

1.14

kPa之间变化,其最大压力脉动占水头百分

比为10.2%o2004年尾水管肘管压力脉动值(混频双

振幅值)在0—180Mw时术Ix,-J-其他工况要大,为22~

49.96

kPa,其最大压力脉动发生在负荷100~130Mw。

后次试验尾水压力脉动最大值(49.96kPa)较前次试验(58.0kPa)降低13.8%。

3)从两次的对比数据可以看出,压力脉动最大值降幅与水导摆度的降幅是不成比例的;高水头时尾水压力脉动最大值降低幅度为13.8%。水导摆度降幅就,达到30%,说明降低尾水压力脉动值对减小水导摆度有非常明显的作用。

(3)对比图l和图5,泄水锥结构改变前后上导摆度变化不大。

(4)在2004年的变负荷试验中,在中高两个水头下做了大轴补气阀关闭和开启情况下机组振动值变化的对比实验,试验证明开启大轴补气阀对改善机组振动是有作用的,这刚好与试验室的模型试验结果相

反。

【收稿日期】2006_07.20

Hz左右,尾水管的压力脉动是机组稳定性差的主

要因素。

7对五强溪混流式机组稳定性的一些认识

(1)五强溪水轮机在制造前的模型试验中,压力脉动混频双振幅相对值(AH/H)超过了10%的要求,个别甚至达到14%,原型机投产后,机组振动范围宽,机组在200MW以下都超标,远宽于一般混流式水轮机的振动区,在大、中型水轮机中,要求我们在水轮机的模型试验中,对压力脉动值要有足够的重视。

(2)水涡轮泄水锥进行加长改造后振动参数值的变化情况

1)水导摆度大幅降低。以高水头的试验数据来分析。1998年试验水头57m,2000年试验水头55.64m,两头试验的水头接近,两次试验尾水位基本相同,均在50高程左右,使得试验数据具有可比较的基础。水导摆度最大值为0.855llLrn(100MW时),改进后,最大值为0.60turn(100MW时),降幅达30%。对比图l和图4,在高水头时,O。60MW时,水导摆度改造前为0.57—0.64mln,改造后为、0.40~0.47mm;140MW以后,水导摆度改造前O.57.0.60111111,改造后0.45—

【作者简介】

杜凯堂(1962.),1985年毕业于武汉水利电力学院水电站动力设备专业,长期从事设备检修工作,现从事发电设备的运行管理工作,高级工程师:

五强溪水电站混流式机组不稳定现象的分析和处理

作者:作者单位:刊名:英文刊名:年,卷(期):被引用次数:

杜凯堂, DU Kai-tang

五强溪水电厂,湖南,常德,415000

大电机技术

LARGE ELECTRIC MACHINE AND HYDRAULIC TURBINE2006(4)1次

引证文献(1条)

1.王春暖 优秀混流式水轮机转轮的应用综述[期刊论文]-水力发电 2009(7)

本文链接:http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_ddjjs200604011.aspx


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