第2期
田肃宁.6.5万∥n硫酸烷基化装置工艺优化
6.5万t/a硫酸烷基化装置工艺优化
田肃宁
(中国石油兰州炼化公司炼油一广.甘肃兰州730∞0)
擅要:针对65万L/ashtc0硫酸烷基化装置开工前面临的原料及酸沉积殷开工操作问题.采取了
优化q加工流程、控制调整乳化液沉积速度等措施,从而确保了该装置的顺利开工。
关t词:硫酸烷基化装置;开工;工艺优化;技术措施
中圈分类号:TE624.4+8
文献标识码:B文章簟号:1009—0045(2000)02—0097—02
1997年兰州炼化公司(以下简称兰炼)建成了一套6.5万∥a硫酸烷基化装置。该装置采用美国stmIc0公司流出物致冷卧式反应器工艺,由兰州炼油设计院设计。本文阐述了装置开工前面临的问题及解决措施。l装置开工前存在问是1.1原料
(1)异丁烷质量
由于烯烃在硫酸中的溶解度大于异丁烷在硫酸中的溶解度,烯烃能被硫酸不可逆地迅速吸收,且对于烯烃在硫酸中的溶解度又无法测量和控制,烯烃积聚会导致剧烈放热的剐反应发生。因而,装置开工时需先用异丁烷填充装置。这样既可以保证系统中高的异丁烷浓度以及低温、低空速等操作条件,又可以将反应置于控制之中。技术规定异丁烷物料中烯烃含量应小于2%,否则,就有可能使反应失控、系统被污染。同时开工用的异丁烷又是制冷剂,c‘以上组分的含量不能超过规定值。为了保持反应物在系统压力下呈液相,异丁烷中不能有过多的Q组分。
(2)轻c‘馏分中的烯烃含量
在烷基化反应过程中,理论上异丁烷与烯烃是按1:1的比例进行反应的。为保证烯烃具有良好的反应活性,并最大限度地抑制副反应,而生成理想的c8烷基化油,通常要求反应器进料中异丁烷与烯烃之比为(4—10):1。为确保反应器进料中烷烯比达到要求,Q原料中的烷烯比应大于1.2。但是随着催化裂化工艺的改进,使得轻c‘
馏分中的烯烃含量上升,烷烯比下降,已无法满足烷基化的工艺要求。
(3)甲基叔丁基醚装置尾气杂质含量为了解决催化裂化轻a馏分中烷烯比偏低的问题,同时更好地利用cI资源,兰炼于1997年6月建成了一套3万t/a甲基叔丁基醚(MTBE)装置。由于MTBE工艺对异丁烯的选择性高,因此,
从M佃E装置出来的未反应已尾气可以改善烷
基化装置的进料,使烷烯比增大,但MTBE尾气中含氧化合物杂质含量高,这些含氧化合物如MTBE、c地OH、叔丁醇(TBA)、二甲醚(DME)等都能与硫酸发生反应,使酸耗增加。
(4)原料中水分含量
原料中带人的水分会使硫酸浓度下降,从而使异丁烷在酸中的溶解度下降,酸释放H+的活性降低,主反应随之减弱,烯烃聚合反应相应增强.以致影响异辛烷产品的收率和质量。同时增加硫酸消耗,和操作费用。兰炼轻c‘组分中水分含量平均为1成不良影响。1.2酸沉积段
烷基化实际反应区域在酸、烃的液相界面处。调节并保持循环乳化液中酸相不沉积是stratco技术的关键,也是开工中的难点。乳化液
800
rr∥m3,如此高的水分含量,必
定会对s嘲c0烷基化装置的开工及正常生产造
收藕日期:19鲫一10—23;惨订日期:20∞一0l—lOo
作者筒介:田肃宁(1螂一),女.珏宁讳州人,工程师,从事炼
油化工工艺蕾理工作.已发表论文5篇。联蕞电话;(∞”)
7932646。
万方数据
石化技术与应用第18卷
循环与酸循环相比,循环物料中酸的含量明显减少,所以应适当调节循环速率,以控制反应区域酸的体积百分比达到要求值。2在开工中采取的相关措施2.1解决原料问题
(1)开工用异丁烷的制备
装置开工用异丁烷来自原烷基化装置的脱异丁烷塔。开工前,使原装置最大量生产,同时适当调整脱异丁烷塔操作条件,从而制备出了符合slraclo技术规定的开工用异丁烷。
(2)优化轻c4加工流程
针对催化裂化轻已馏分烯烃含量上升以及MTBE尾气杂质含量高而影响烷基化生产的问题,采取扩大聚异丁烯装置的加工量、优化已加工流程等措施,其中有显著成效的是c4馏分加工流程的优化。图1和图2分别是原G加工流程和优化后的c4加工流程。
物,使原装置的酸耗大幅度下降。因此,在s№tco装置开工时,原料采用优化调整后的Q加工馏分,使开工原料烷烯比高达1.5。装置开工结果表明,此措施较好地解决了原料质量问题,满足了stmtco工艺对原料的要求。
催化裂化轻G
圈2调整后的c.加工藏程
(3)对原料进行脱水
为了降低原料中的水分含量,采用先进的电脱水器对原料进行脱水,其脱水率高达97.5%,使原料中的水分含量从1800-ng/m3降低到45rn∥m3,满足了stract0工艺要求。2.2酸沉积段的开工
为了保持循环乳化液中酸相不沉积,开工前,根据原料烯烃含量比设计值稍高的情况,适
田I原G加工谴程
当提高了循环流率,降低了乳化液中酸的体积分数,并控制沉降器酸的液面低于20%。同时利用反应器上的比例液面计,测量、调整酸烃比及乳化液沉积速度,将沉积曲线向典型沉积曲线靠拢,从而使开工过程得到了有效控制,避免了反应超温、酸相沉积、烯烃积聚等事故的发生。
优化c4加工流程后,首先在原烷基化装置上进行了试验。结果表明,烷基化原料性质得到很大改善,烷烯比完全可以控制在工艺要求范围之
内.而且,基本上去除了M佃E尾气中的含氧化合
Pr眦嘲0p咖血a6蛐of
(舶.,删{wry
Abs自啮ct:Aiming
8tan一“P0f
65
h/a砌fuIjcacid枷【yl枷伽pl蚰t
Su一Ⅱing
o,儿础0Ⅱ尸“r。如“m尸,∞咖。利仇戚c村corr叫麒,k砌Du,刀∞卯,傩i眦)
at
1UN
the
facedbeforetlle
p。Dblems0ft11e珀wmate五alsandt11eope珀bonofacidsettb“gstage
sulfu^cacid
tlle65k∥a
st脚co
alkyl“0n
resuh
plaIlt,tlle
tec“cal眦删res
ofc4pIocess
were
o皿蚵z撕叩肌d
emuIsion∞tUi“gr砒e
contdwere璐ed.卟e
acidalkylation
0fstan—upprovedtlIatt}lesemeasures
feasible.
Key啪r出:8un打cpl如t;咖n一“p;p。oces8叩tiInization;techllical
me越ure
万方数据
6.5万t/a硫酸烷基化装置工艺优化
作者:作者单位:刊名:英文刊名:年,卷(期):被引用次数:
田肃宁, TIAN Su-ning
中国石油兰州炼化公司炼油一厂,甘肃兰州 730060石化技术与应用
PETROCHEMICAL TECHNOLOGY & APPLICATION2000,18(2)1次
本文读者也读过(10条)
1. 田梅.刘凯.余汉波.仇晨 硫酸烷基化装置腐蚀与防护[期刊论文]-齐鲁石油化工2001,29(2)2. 程丽丽.CHENG Li-li 硫酸法烷基化工艺的推进[期刊论文]-当代化工2005,34(2)
3. 许志键.张利新.张利民.马士华 硫酸法烷基化装置的脱瓶颈方案探讨[期刊论文]-当代化工2001,30(1)4. 周学俊 烷基化装置精制系统电沉降器故障分析与改造[期刊论文]-齐鲁石油化工2003,31(3)5. 雷斯 60kt/a硫酸烷基化装置电沉降器改进[期刊论文]-齐鲁石油化工2002,30(3)6. 杨坚 硫酸法烷基化装置的一种新开工方法[期刊论文]-炼油技术与工程2004,34(8)
7. 解国宏.Xie Guohong 废硫酸裂解制酸装置转化工序的技术改造[期刊论文]-化学工业与工程技术2006,27(6)8. 郑冬梅 异丁烷与烯烃烷基化工艺技术进展[期刊论文]-化工进展2004,23(z1)9. 李文弢 燕山石化公司烷基化装置改造方案研究[学位论文]2007
10. 王迎春.高步良.陈国鹏.崔云梓 硫酸法烷基化原料的净化[期刊论文]-石油炼制与化工2003,34(1)
引证文献(1条)
1.董菁 杂质对复合离子液体催化性能的影响[学位论文]硕士 2006
引用本文格式:田肃宁.TIAN Su-ning 6.5万t/a硫酸烷基化装置工艺优化[期刊论文]-石化技术与应用 2000(2)
第2期
田肃宁.6.5万∥n硫酸烷基化装置工艺优化
6.5万t/a硫酸烷基化装置工艺优化
田肃宁
(中国石油兰州炼化公司炼油一广.甘肃兰州730∞0)
擅要:针对65万L/ashtc0硫酸烷基化装置开工前面临的原料及酸沉积殷开工操作问题.采取了
优化q加工流程、控制调整乳化液沉积速度等措施,从而确保了该装置的顺利开工。
关t词:硫酸烷基化装置;开工;工艺优化;技术措施
中圈分类号:TE624.4+8
文献标识码:B文章簟号:1009—0045(2000)02—0097—02
1997年兰州炼化公司(以下简称兰炼)建成了一套6.5万∥a硫酸烷基化装置。该装置采用美国stmIc0公司流出物致冷卧式反应器工艺,由兰州炼油设计院设计。本文阐述了装置开工前面临的问题及解决措施。l装置开工前存在问是1.1原料
(1)异丁烷质量
由于烯烃在硫酸中的溶解度大于异丁烷在硫酸中的溶解度,烯烃能被硫酸不可逆地迅速吸收,且对于烯烃在硫酸中的溶解度又无法测量和控制,烯烃积聚会导致剧烈放热的剐反应发生。因而,装置开工时需先用异丁烷填充装置。这样既可以保证系统中高的异丁烷浓度以及低温、低空速等操作条件,又可以将反应置于控制之中。技术规定异丁烷物料中烯烃含量应小于2%,否则,就有可能使反应失控、系统被污染。同时开工用的异丁烷又是制冷剂,c‘以上组分的含量不能超过规定值。为了保持反应物在系统压力下呈液相,异丁烷中不能有过多的Q组分。
(2)轻c‘馏分中的烯烃含量
在烷基化反应过程中,理论上异丁烷与烯烃是按1:1的比例进行反应的。为保证烯烃具有良好的反应活性,并最大限度地抑制副反应,而生成理想的c8烷基化油,通常要求反应器进料中异丁烷与烯烃之比为(4—10):1。为确保反应器进料中烷烯比达到要求,Q原料中的烷烯比应大于1.2。但是随着催化裂化工艺的改进,使得轻c‘
馏分中的烯烃含量上升,烷烯比下降,已无法满足烷基化的工艺要求。
(3)甲基叔丁基醚装置尾气杂质含量为了解决催化裂化轻a馏分中烷烯比偏低的问题,同时更好地利用cI资源,兰炼于1997年6月建成了一套3万t/a甲基叔丁基醚(MTBE)装置。由于MTBE工艺对异丁烯的选择性高,因此,
从M佃E装置出来的未反应已尾气可以改善烷
基化装置的进料,使烷烯比增大,但MTBE尾气中含氧化合物杂质含量高,这些含氧化合物如MTBE、c地OH、叔丁醇(TBA)、二甲醚(DME)等都能与硫酸发生反应,使酸耗增加。
(4)原料中水分含量
原料中带人的水分会使硫酸浓度下降,从而使异丁烷在酸中的溶解度下降,酸释放H+的活性降低,主反应随之减弱,烯烃聚合反应相应增强.以致影响异辛烷产品的收率和质量。同时增加硫酸消耗,和操作费用。兰炼轻c‘组分中水分含量平均为1成不良影响。1.2酸沉积段
烷基化实际反应区域在酸、烃的液相界面处。调节并保持循环乳化液中酸相不沉积是stratco技术的关键,也是开工中的难点。乳化液
800
rr∥m3,如此高的水分含量,必
定会对s嘲c0烷基化装置的开工及正常生产造
收藕日期:19鲫一10—23;惨订日期:20∞一0l—lOo
作者筒介:田肃宁(1螂一),女.珏宁讳州人,工程师,从事炼
油化工工艺蕾理工作.已发表论文5篇。联蕞电话;(∞”)
7932646。
万方数据
石化技术与应用第18卷
循环与酸循环相比,循环物料中酸的含量明显减少,所以应适当调节循环速率,以控制反应区域酸的体积百分比达到要求值。2在开工中采取的相关措施2.1解决原料问题
(1)开工用异丁烷的制备
装置开工用异丁烷来自原烷基化装置的脱异丁烷塔。开工前,使原装置最大量生产,同时适当调整脱异丁烷塔操作条件,从而制备出了符合slraclo技术规定的开工用异丁烷。
(2)优化轻c4加工流程
针对催化裂化轻已馏分烯烃含量上升以及MTBE尾气杂质含量高而影响烷基化生产的问题,采取扩大聚异丁烯装置的加工量、优化已加工流程等措施,其中有显著成效的是c4馏分加工流程的优化。图1和图2分别是原G加工流程和优化后的c4加工流程。
物,使原装置的酸耗大幅度下降。因此,在s№tco装置开工时,原料采用优化调整后的Q加工馏分,使开工原料烷烯比高达1.5。装置开工结果表明,此措施较好地解决了原料质量问题,满足了stmtco工艺对原料的要求。
催化裂化轻G
圈2调整后的c.加工藏程
(3)对原料进行脱水
为了降低原料中的水分含量,采用先进的电脱水器对原料进行脱水,其脱水率高达97.5%,使原料中的水分含量从1800-ng/m3降低到45rn∥m3,满足了stract0工艺要求。2.2酸沉积段的开工
为了保持循环乳化液中酸相不沉积,开工前,根据原料烯烃含量比设计值稍高的情况,适
田I原G加工谴程
当提高了循环流率,降低了乳化液中酸的体积分数,并控制沉降器酸的液面低于20%。同时利用反应器上的比例液面计,测量、调整酸烃比及乳化液沉积速度,将沉积曲线向典型沉积曲线靠拢,从而使开工过程得到了有效控制,避免了反应超温、酸相沉积、烯烃积聚等事故的发生。
优化c4加工流程后,首先在原烷基化装置上进行了试验。结果表明,烷基化原料性质得到很大改善,烷烯比完全可以控制在工艺要求范围之
内.而且,基本上去除了M佃E尾气中的含氧化合
Pr眦嘲0p咖血a6蛐of
(舶.,删{wry
Abs自啮ct:Aiming
8tan一“P0f
65
h/a砌fuIjcacid枷【yl枷伽pl蚰t
Su一Ⅱing
o,儿础0Ⅱ尸“r。如“m尸,∞咖。利仇戚c村corr叫麒,k砌Du,刀∞卯,傩i眦)
at
1UN
the
facedbeforetlle
p。Dblems0ft11e珀wmate五alsandt11eope珀bonofacidsettb“gstage
sulfu^cacid
tlle65k∥a
st脚co
alkyl“0n
resuh
plaIlt,tlle
tec“cal眦删res
ofc4pIocess
were
o皿蚵z撕叩肌d
emuIsion∞tUi“gr砒e
contdwere璐ed.卟e
acidalkylation
0fstan—upprovedtlIatt}lesemeasures
feasible.
Key啪r出:8un打cpl如t;咖n一“p;p。oces8叩tiInization;techllical
me越ure
万方数据
6.5万t/a硫酸烷基化装置工艺优化
作者:作者单位:刊名:英文刊名:年,卷(期):被引用次数:
田肃宁, TIAN Su-ning
中国石油兰州炼化公司炼油一厂,甘肃兰州 730060石化技术与应用
PETROCHEMICAL TECHNOLOGY & APPLICATION2000,18(2)1次
本文读者也读过(10条)
1. 田梅.刘凯.余汉波.仇晨 硫酸烷基化装置腐蚀与防护[期刊论文]-齐鲁石油化工2001,29(2)2. 程丽丽.CHENG Li-li 硫酸法烷基化工艺的推进[期刊论文]-当代化工2005,34(2)
3. 许志键.张利新.张利民.马士华 硫酸法烷基化装置的脱瓶颈方案探讨[期刊论文]-当代化工2001,30(1)4. 周学俊 烷基化装置精制系统电沉降器故障分析与改造[期刊论文]-齐鲁石油化工2003,31(3)5. 雷斯 60kt/a硫酸烷基化装置电沉降器改进[期刊论文]-齐鲁石油化工2002,30(3)6. 杨坚 硫酸法烷基化装置的一种新开工方法[期刊论文]-炼油技术与工程2004,34(8)
7. 解国宏.Xie Guohong 废硫酸裂解制酸装置转化工序的技术改造[期刊论文]-化学工业与工程技术2006,27(6)8. 郑冬梅 异丁烷与烯烃烷基化工艺技术进展[期刊论文]-化工进展2004,23(z1)9. 李文弢 燕山石化公司烷基化装置改造方案研究[学位论文]2007
10. 王迎春.高步良.陈国鹏.崔云梓 硫酸法烷基化原料的净化[期刊论文]-石油炼制与化工2003,34(1)
引证文献(1条)
1.董菁 杂质对复合离子液体催化性能的影响[学位论文]硕士 2006
引用本文格式:田肃宁.TIAN Su-ning 6.5万t/a硫酸烷基化装置工艺优化[期刊论文]-石化技术与应用 2000(2)