6.5万t/a硫酸烷基化装置工艺优化

第2期

田肃宁.6.5万∥n硫酸烷基化装置工艺优化

6.5万t/a硫酸烷基化装置工艺优化

田肃宁

(中国石油兰州炼化公司炼油一广.甘肃兰州730∞0)

擅要:针对65万L/ashtc0硫酸烷基化装置开工前面临的原料及酸沉积殷开工操作问题.采取了

优化q加工流程、控制调整乳化液沉积速度等措施,从而确保了该装置的顺利开工。

关t词:硫酸烷基化装置;开工;工艺优化;技术措施

中圈分类号:TE624.4+8

文献标识码:B文章簟号:1009—0045(2000)02—0097—02

1997年兰州炼化公司(以下简称兰炼)建成了一套6.5万∥a硫酸烷基化装置。该装置采用美国stmIc0公司流出物致冷卧式反应器工艺,由兰州炼油设计院设计。本文阐述了装置开工前面临的问题及解决措施。l装置开工前存在问是1.1原料

(1)异丁烷质量

由于烯烃在硫酸中的溶解度大于异丁烷在硫酸中的溶解度,烯烃能被硫酸不可逆地迅速吸收,且对于烯烃在硫酸中的溶解度又无法测量和控制,烯烃积聚会导致剧烈放热的剐反应发生。因而,装置开工时需先用异丁烷填充装置。这样既可以保证系统中高的异丁烷浓度以及低温、低空速等操作条件,又可以将反应置于控制之中。技术规定异丁烷物料中烯烃含量应小于2%,否则,就有可能使反应失控、系统被污染。同时开工用的异丁烷又是制冷剂,c‘以上组分的含量不能超过规定值。为了保持反应物在系统压力下呈液相,异丁烷中不能有过多的Q组分。

(2)轻c‘馏分中的烯烃含量

在烷基化反应过程中,理论上异丁烷与烯烃是按1:1的比例进行反应的。为保证烯烃具有良好的反应活性,并最大限度地抑制副反应,而生成理想的c8烷基化油,通常要求反应器进料中异丁烷与烯烃之比为(4—10):1。为确保反应器进料中烷烯比达到要求,Q原料中的烷烯比应大于1.2。但是随着催化裂化工艺的改进,使得轻c‘

馏分中的烯烃含量上升,烷烯比下降,已无法满足烷基化的工艺要求。

(3)甲基叔丁基醚装置尾气杂质含量为了解决催化裂化轻a馏分中烷烯比偏低的问题,同时更好地利用cI资源,兰炼于1997年6月建成了一套3万t/a甲基叔丁基醚(MTBE)装置。由于MTBE工艺对异丁烯的选择性高,因此,

从M佃E装置出来的未反应已尾气可以改善烷

基化装置的进料,使烷烯比增大,但MTBE尾气中含氧化合物杂质含量高,这些含氧化合物如MTBE、c地OH、叔丁醇(TBA)、二甲醚(DME)等都能与硫酸发生反应,使酸耗增加。

(4)原料中水分含量

原料中带人的水分会使硫酸浓度下降,从而使异丁烷在酸中的溶解度下降,酸释放H+的活性降低,主反应随之减弱,烯烃聚合反应相应增强.以致影响异辛烷产品的收率和质量。同时增加硫酸消耗,和操作费用。兰炼轻c‘组分中水分含量平均为1成不良影响。1.2酸沉积段

烷基化实际反应区域在酸、烃的液相界面处。调节并保持循环乳化液中酸相不沉积是stratco技术的关键,也是开工中的难点。乳化液

800

rr∥m3,如此高的水分含量,必

定会对s嘲c0烷基化装置的开工及正常生产造

收藕日期:19鲫一10—23;惨订日期:20∞一0l—lOo

作者筒介:田肃宁(1螂一),女.珏宁讳州人,工程师,从事炼

油化工工艺蕾理工作.已发表论文5篇。联蕞电话;(∞”)

7932646。

万方数据 

石化技术与应用第18卷

循环与酸循环相比,循环物料中酸的含量明显减少,所以应适当调节循环速率,以控制反应区域酸的体积百分比达到要求值。2在开工中采取的相关措施2.1解决原料问题

(1)开工用异丁烷的制备

装置开工用异丁烷来自原烷基化装置的脱异丁烷塔。开工前,使原装置最大量生产,同时适当调整脱异丁烷塔操作条件,从而制备出了符合slraclo技术规定的开工用异丁烷。

(2)优化轻c4加工流程

针对催化裂化轻已馏分烯烃含量上升以及MTBE尾气杂质含量高而影响烷基化生产的问题,采取扩大聚异丁烯装置的加工量、优化已加工流程等措施,其中有显著成效的是c4馏分加工流程的优化。图1和图2分别是原G加工流程和优化后的c4加工流程。

物,使原装置的酸耗大幅度下降。因此,在s№tco装置开工时,原料采用优化调整后的Q加工馏分,使开工原料烷烯比高达1.5。装置开工结果表明,此措施较好地解决了原料质量问题,满足了stmtco工艺对原料的要求。

催化裂化轻G

圈2调整后的c.加工藏程

(3)对原料进行脱水

为了降低原料中的水分含量,采用先进的电脱水器对原料进行脱水,其脱水率高达97.5%,使原料中的水分含量从1800-ng/m3降低到45rn∥m3,满足了stract0工艺要求。2.2酸沉积段的开工

为了保持循环乳化液中酸相不沉积,开工前,根据原料烯烃含量比设计值稍高的情况,适

田I原G加工谴程

当提高了循环流率,降低了乳化液中酸的体积分数,并控制沉降器酸的液面低于20%。同时利用反应器上的比例液面计,测量、调整酸烃比及乳化液沉积速度,将沉积曲线向典型沉积曲线靠拢,从而使开工过程得到了有效控制,避免了反应超温、酸相沉积、烯烃积聚等事故的发生。

优化c4加工流程后,首先在原烷基化装置上进行了试验。结果表明,烷基化原料性质得到很大改善,烷烯比完全可以控制在工艺要求范围之

内.而且,基本上去除了M佃E尾气中的含氧化合

Pr眦嘲0p咖血a6蛐of

(舶.,删{wry

Abs自啮ct:Aiming

8tan一“P0f

65

h/a砌fuIjcacid枷【yl枷伽pl蚰t

Su一Ⅱing

o,儿础0Ⅱ尸“r。如“m尸,∞咖。利仇戚c村corr叫麒,k砌Du,刀∞卯,傩i眦)

at

1UN

the

facedbeforetlle

p。Dblems0ft11e珀wmate五alsandt11eope珀bonofacidsettb“gstage

sulfu^cacid

tlle65k∥a

st脚co

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plaIlt,tlle

tec“cal眦删res

ofc4pIocess

were

o皿蚵z撕叩肌d

emuIsion∞tUi“gr砒e

contdwere璐ed.卟e

acidalkylation

0fstan—upprovedtlIatt}lesemeasures

feasible.

Key啪r出:8un打cpl如t;咖n一“p;p。oces8叩tiInization;techllical

me越ure

万方数据 

6.5万t/a硫酸烷基化装置工艺优化

作者:作者单位:刊名:英文刊名:年,卷(期):被引用次数:

田肃宁, TIAN Su-ning

中国石油兰州炼化公司炼油一厂,甘肃兰州 730060石化技术与应用

PETROCHEMICAL TECHNOLOGY & APPLICATION2000,18(2)1次

本文读者也读过(10条)

1. 田梅.刘凯.余汉波.仇晨 硫酸烷基化装置腐蚀与防护[期刊论文]-齐鲁石油化工2001,29(2)2. 程丽丽.CHENG Li-li 硫酸法烷基化工艺的推进[期刊论文]-当代化工2005,34(2)

3. 许志键.张利新.张利民.马士华 硫酸法烷基化装置的脱瓶颈方案探讨[期刊论文]-当代化工2001,30(1)4. 周学俊 烷基化装置精制系统电沉降器故障分析与改造[期刊论文]-齐鲁石油化工2003,31(3)5. 雷斯 60kt/a硫酸烷基化装置电沉降器改进[期刊论文]-齐鲁石油化工2002,30(3)6. 杨坚 硫酸法烷基化装置的一种新开工方法[期刊论文]-炼油技术与工程2004,34(8)

7. 解国宏.Xie Guohong 废硫酸裂解制酸装置转化工序的技术改造[期刊论文]-化学工业与工程技术2006,27(6)8. 郑冬梅 异丁烷与烯烃烷基化工艺技术进展[期刊论文]-化工进展2004,23(z1)9. 李文弢 燕山石化公司烷基化装置改造方案研究[学位论文]2007

10. 王迎春.高步良.陈国鹏.崔云梓 硫酸法烷基化原料的净化[期刊论文]-石油炼制与化工2003,34(1)

引证文献(1条)

1.董菁 杂质对复合离子液体催化性能的影响[学位论文]硕士 2006

引用本文格式:田肃宁.TIAN Su-ning 6.5万t/a硫酸烷基化装置工艺优化[期刊论文]-石化技术与应用 2000(2)

第2期

田肃宁.6.5万∥n硫酸烷基化装置工艺优化

6.5万t/a硫酸烷基化装置工艺优化

田肃宁

(中国石油兰州炼化公司炼油一广.甘肃兰州730∞0)

擅要:针对65万L/ashtc0硫酸烷基化装置开工前面临的原料及酸沉积殷开工操作问题.采取了

优化q加工流程、控制调整乳化液沉积速度等措施,从而确保了该装置的顺利开工。

关t词:硫酸烷基化装置;开工;工艺优化;技术措施

中圈分类号:TE624.4+8

文献标识码:B文章簟号:1009—0045(2000)02—0097—02

1997年兰州炼化公司(以下简称兰炼)建成了一套6.5万∥a硫酸烷基化装置。该装置采用美国stmIc0公司流出物致冷卧式反应器工艺,由兰州炼油设计院设计。本文阐述了装置开工前面临的问题及解决措施。l装置开工前存在问是1.1原料

(1)异丁烷质量

由于烯烃在硫酸中的溶解度大于异丁烷在硫酸中的溶解度,烯烃能被硫酸不可逆地迅速吸收,且对于烯烃在硫酸中的溶解度又无法测量和控制,烯烃积聚会导致剧烈放热的剐反应发生。因而,装置开工时需先用异丁烷填充装置。这样既可以保证系统中高的异丁烷浓度以及低温、低空速等操作条件,又可以将反应置于控制之中。技术规定异丁烷物料中烯烃含量应小于2%,否则,就有可能使反应失控、系统被污染。同时开工用的异丁烷又是制冷剂,c‘以上组分的含量不能超过规定值。为了保持反应物在系统压力下呈液相,异丁烷中不能有过多的Q组分。

(2)轻c‘馏分中的烯烃含量

在烷基化反应过程中,理论上异丁烷与烯烃是按1:1的比例进行反应的。为保证烯烃具有良好的反应活性,并最大限度地抑制副反应,而生成理想的c8烷基化油,通常要求反应器进料中异丁烷与烯烃之比为(4—10):1。为确保反应器进料中烷烯比达到要求,Q原料中的烷烯比应大于1.2。但是随着催化裂化工艺的改进,使得轻c‘

馏分中的烯烃含量上升,烷烯比下降,已无法满足烷基化的工艺要求。

(3)甲基叔丁基醚装置尾气杂质含量为了解决催化裂化轻a馏分中烷烯比偏低的问题,同时更好地利用cI资源,兰炼于1997年6月建成了一套3万t/a甲基叔丁基醚(MTBE)装置。由于MTBE工艺对异丁烯的选择性高,因此,

从M佃E装置出来的未反应已尾气可以改善烷

基化装置的进料,使烷烯比增大,但MTBE尾气中含氧化合物杂质含量高,这些含氧化合物如MTBE、c地OH、叔丁醇(TBA)、二甲醚(DME)等都能与硫酸发生反应,使酸耗增加。

(4)原料中水分含量

原料中带人的水分会使硫酸浓度下降,从而使异丁烷在酸中的溶解度下降,酸释放H+的活性降低,主反应随之减弱,烯烃聚合反应相应增强.以致影响异辛烷产品的收率和质量。同时增加硫酸消耗,和操作费用。兰炼轻c‘组分中水分含量平均为1成不良影响。1.2酸沉积段

烷基化实际反应区域在酸、烃的液相界面处。调节并保持循环乳化液中酸相不沉积是stratco技术的关键,也是开工中的难点。乳化液

800

rr∥m3,如此高的水分含量,必

定会对s嘲c0烷基化装置的开工及正常生产造

收藕日期:19鲫一10—23;惨订日期:20∞一0l—lOo

作者筒介:田肃宁(1螂一),女.珏宁讳州人,工程师,从事炼

油化工工艺蕾理工作.已发表论文5篇。联蕞电话;(∞”)

7932646。

万方数据 

石化技术与应用第18卷

循环与酸循环相比,循环物料中酸的含量明显减少,所以应适当调节循环速率,以控制反应区域酸的体积百分比达到要求值。2在开工中采取的相关措施2.1解决原料问题

(1)开工用异丁烷的制备

装置开工用异丁烷来自原烷基化装置的脱异丁烷塔。开工前,使原装置最大量生产,同时适当调整脱异丁烷塔操作条件,从而制备出了符合slraclo技术规定的开工用异丁烷。

(2)优化轻c4加工流程

针对催化裂化轻已馏分烯烃含量上升以及MTBE尾气杂质含量高而影响烷基化生产的问题,采取扩大聚异丁烯装置的加工量、优化已加工流程等措施,其中有显著成效的是c4馏分加工流程的优化。图1和图2分别是原G加工流程和优化后的c4加工流程。

物,使原装置的酸耗大幅度下降。因此,在s№tco装置开工时,原料采用优化调整后的Q加工馏分,使开工原料烷烯比高达1.5。装置开工结果表明,此措施较好地解决了原料质量问题,满足了stmtco工艺对原料的要求。

催化裂化轻G

圈2调整后的c.加工藏程

(3)对原料进行脱水

为了降低原料中的水分含量,采用先进的电脱水器对原料进行脱水,其脱水率高达97.5%,使原料中的水分含量从1800-ng/m3降低到45rn∥m3,满足了stract0工艺要求。2.2酸沉积段的开工

为了保持循环乳化液中酸相不沉积,开工前,根据原料烯烃含量比设计值稍高的情况,适

田I原G加工谴程

当提高了循环流率,降低了乳化液中酸的体积分数,并控制沉降器酸的液面低于20%。同时利用反应器上的比例液面计,测量、调整酸烃比及乳化液沉积速度,将沉积曲线向典型沉积曲线靠拢,从而使开工过程得到了有效控制,避免了反应超温、酸相沉积、烯烃积聚等事故的发生。

优化c4加工流程后,首先在原烷基化装置上进行了试验。结果表明,烷基化原料性质得到很大改善,烷烯比完全可以控制在工艺要求范围之

内.而且,基本上去除了M佃E尾气中的含氧化合

Pr眦嘲0p咖血a6蛐of

(舶.,删{wry

Abs自啮ct:Aiming

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65

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0fstan—upprovedtlIatt}lesemeasures

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Key啪r出:8un打cpl如t;咖n一“p;p。oces8叩tiInization;techllical

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万方数据 

6.5万t/a硫酸烷基化装置工艺优化

作者:作者单位:刊名:英文刊名:年,卷(期):被引用次数:

田肃宁, TIAN Su-ning

中国石油兰州炼化公司炼油一厂,甘肃兰州 730060石化技术与应用

PETROCHEMICAL TECHNOLOGY & APPLICATION2000,18(2)1次

本文读者也读过(10条)

1. 田梅.刘凯.余汉波.仇晨 硫酸烷基化装置腐蚀与防护[期刊论文]-齐鲁石油化工2001,29(2)2. 程丽丽.CHENG Li-li 硫酸法烷基化工艺的推进[期刊论文]-当代化工2005,34(2)

3. 许志键.张利新.张利民.马士华 硫酸法烷基化装置的脱瓶颈方案探讨[期刊论文]-当代化工2001,30(1)4. 周学俊 烷基化装置精制系统电沉降器故障分析与改造[期刊论文]-齐鲁石油化工2003,31(3)5. 雷斯 60kt/a硫酸烷基化装置电沉降器改进[期刊论文]-齐鲁石油化工2002,30(3)6. 杨坚 硫酸法烷基化装置的一种新开工方法[期刊论文]-炼油技术与工程2004,34(8)

7. 解国宏.Xie Guohong 废硫酸裂解制酸装置转化工序的技术改造[期刊论文]-化学工业与工程技术2006,27(6)8. 郑冬梅 异丁烷与烯烃烷基化工艺技术进展[期刊论文]-化工进展2004,23(z1)9. 李文弢 燕山石化公司烷基化装置改造方案研究[学位论文]2007

10. 王迎春.高步良.陈国鹏.崔云梓 硫酸法烷基化原料的净化[期刊论文]-石油炼制与化工2003,34(1)

引证文献(1条)

1.董菁 杂质对复合离子液体催化性能的影响[学位论文]硕士 2006

引用本文格式:田肃宁.TIAN Su-ning 6.5万t/a硫酸烷基化装置工艺优化[期刊论文]-石化技术与应用 2000(2)


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