汽轮机凝结水泵管线改造方案
一、课题背景:
自2016年1月下旬起,发现汽轮机运行中凝结水泵管线出现间歇性震动现象。当凝汽器水位较高(远传液位530mm 以上,就地液位650mm 以上)时,凝结水泵运行稳定,没有震动,当凝汽器水位开始下降后,凝结水泵进出口管线开始出现汽蚀震动,最大时声音类似于向冷管道内通入高温蒸汽时的响声。凝汽器水位达到低点,再向上涨时,声音逐渐减小,水位达到530mm 以上后声音消除。水位变化时,凝汽器的真空度也跟着变化,水位上涨时,真空度降低,水位下降时,真空度上涨,变化范围从80至90KPa 。该现象大约间隔十分钟出现一次,对水泵的长期运行造成隐患。
二、原因分析:
根据有关资料,结合我公司实际情况,分析原因如下
凝结水泵汽蚀原因:
1、 从凝汽器到凝结水泵的进口管线设计不合理,管径为DN150的偏小,直角弯头偏多,造成进口管道阻力偏大。
2、 凝结水泵进口管线为独立设计,水泵运行时一个凝汽器的出水口出水,出水口水量大有可能产生漩涡
3、 凝结水泵设计流量为60m ³/小时,汽轮机额定状况凝结水量为50m ³。年前开两台螺杆机生产时,汽轮机进气量为46~50吨/小时,凝结水量大约42至48吨/小时,此时水量基本满足水泵的设计工况,因当前生产负荷低,汽轮机的实际进气量28~30吨/小时,凝结水量大约25至28吨,远低于水泵的设计工况,水泵工作在不稳定工矿区。 水泵出口管线震动分析:
1、 液位体调节阀距离水泵出口大约10米,管线较长,具备足够的容积。
2、 调节阀后管线分至合成装置凝结水储罐、空压站软水箱、焦化厂等管线非常长,水管具有一定的压力
3、 调节阀自动调节时,泵出口流量会出现频繁的变化,泵子就会进入不稳定工况区。
4、 鉴于以上几个方面的原因,当泵子进入不稳定工况区域出现回流时,就会同时伴随着流量压力的波动产生喘振。
三、方案简要:
根据以上原因分析,最根本的原因还在泵子出现汽蚀,要解决这个问题就要从杜绝出现汽蚀上着手,根据出现汽蚀的原因分析,提出以下解决方案
1、 从凝汽器到凝结水泵的进口管线改为DN200的偏小,尽量减少直角弯头。
2、 2个凝汽器的出水口先汇总为一根管线,再分到2台凝结水泵的进口,运行时两个出水口同时出水。
3、 关于水泵的流量问题,因单前低生产负荷为暂时状况,满负荷生产后,凝结水量就会满
足泵子设计工况,是否需要改型需咨询水泵厂家及汽轮机厂家后再做决定。
4、 为避免阀门内漏造成凝结水泵无法维修得问题,在凝结水泵的入口改为双阀模式。
四、效益:
1、提高系统的稳定性 ,避免跳车现象
2、延长水泵的使用寿命,降低维修费用
五、流程图
汽轮机凝结水泵管线改造方案
一、课题背景:
自2016年1月下旬起,发现汽轮机运行中凝结水泵管线出现间歇性震动现象。当凝汽器水位较高(远传液位530mm 以上,就地液位650mm 以上)时,凝结水泵运行稳定,没有震动,当凝汽器水位开始下降后,凝结水泵进出口管线开始出现汽蚀震动,最大时声音类似于向冷管道内通入高温蒸汽时的响声。凝汽器水位达到低点,再向上涨时,声音逐渐减小,水位达到530mm 以上后声音消除。水位变化时,凝汽器的真空度也跟着变化,水位上涨时,真空度降低,水位下降时,真空度上涨,变化范围从80至90KPa 。该现象大约间隔十分钟出现一次,对水泵的长期运行造成隐患。
二、原因分析:
根据有关资料,结合我公司实际情况,分析原因如下
凝结水泵汽蚀原因:
1、 从凝汽器到凝结水泵的进口管线设计不合理,管径为DN150的偏小,直角弯头偏多,造成进口管道阻力偏大。
2、 凝结水泵进口管线为独立设计,水泵运行时一个凝汽器的出水口出水,出水口水量大有可能产生漩涡
3、 凝结水泵设计流量为60m ³/小时,汽轮机额定状况凝结水量为50m ³。年前开两台螺杆机生产时,汽轮机进气量为46~50吨/小时,凝结水量大约42至48吨/小时,此时水量基本满足水泵的设计工况,因当前生产负荷低,汽轮机的实际进气量28~30吨/小时,凝结水量大约25至28吨,远低于水泵的设计工况,水泵工作在不稳定工矿区。 水泵出口管线震动分析:
1、 液位体调节阀距离水泵出口大约10米,管线较长,具备足够的容积。
2、 调节阀后管线分至合成装置凝结水储罐、空压站软水箱、焦化厂等管线非常长,水管具有一定的压力
3、 调节阀自动调节时,泵出口流量会出现频繁的变化,泵子就会进入不稳定工况区。
4、 鉴于以上几个方面的原因,当泵子进入不稳定工况区域出现回流时,就会同时伴随着流量压力的波动产生喘振。
三、方案简要:
根据以上原因分析,最根本的原因还在泵子出现汽蚀,要解决这个问题就要从杜绝出现汽蚀上着手,根据出现汽蚀的原因分析,提出以下解决方案
1、 从凝汽器到凝结水泵的进口管线改为DN200的偏小,尽量减少直角弯头。
2、 2个凝汽器的出水口先汇总为一根管线,再分到2台凝结水泵的进口,运行时两个出水口同时出水。
3、 关于水泵的流量问题,因单前低生产负荷为暂时状况,满负荷生产后,凝结水量就会满
足泵子设计工况,是否需要改型需咨询水泵厂家及汽轮机厂家后再做决定。
4、 为避免阀门内漏造成凝结水泵无法维修得问题,在凝结水泵的入口改为双阀模式。
四、效益:
1、提高系统的稳定性 ,避免跳车现象
2、延长水泵的使用寿命,降低维修费用
五、流程图