第45卷第9期2009年9月
氯
碱
工
业
V01.45,No.9Sep.,2009
Chlor-AlkaliIndustry
【盐水】
淡盐水脱氯工艺
李文云+,王鑫
(山东济宁中银电化有限公司,山东济宁272021)
[关键词]盐水精制;淡盐水;游离氯;脱氯
[摘要]介绍脱氯工艺的控制、脱氯原理及操作条件。[中图分类号】TQll4.261
[文献标志码]B
【文章编号]1008—133X(2009)09-0012-03
Adechlorinationprocessfordilutedbrine
ⅡWen-yun.WANG
(ShandongJining
Xin
ZhongyinElectrochemicalCo.,Ltd.,Jining272021,China)
Key
words:brinerefining;dilutedbrine;freechlorine:dechlorination
Abstract:Theprinciple,processcontrol,andoperationconditionsofremovingchlorinefromdilutedbrine
are
introduced.
1
盐水工艺现状及淡盐水脱氯方法
2008年3月,济宁中银电化有限公司(以下简
C12+H20茸HCIO+H++Cl一,HCIO掣H++ClO一。
脱氯就是破坏上述平衡关系,使反应朝生成cl:的方向进行。
2.1真空法脱氯原理
在淡盐水中先加入适量的盐酸,促进水解反应向左进行。混合均匀后,用淡盐水泵将淡盐水送往脱氯塔。含氯淡盐水进入脱氯塔,在一定真空下急剧沸腾。氯气在盐水中的溶解度随压力的降低而减小,从而不断析出,产生的气泡会增大气液两相的接触面积,加快气相流速,加大气液两相中的不平衡度,使液相中的溶解氯不断向气相转移;同时,产生的水蒸气携带着氯气进入钛冷却器。水蒸气冷凝后形成的氯水进入氯水槽,再去脱氯;脱除的氯气经真空泵出口送人氯气总管。2.2化学法脱氯原理
2.2.1
称“济宁中银”)新上的第4期16万t/a离子膜法烧碱装置顺利投产,其中淡盐水脱氯工序采用真空法和化学法结合来脱除盐水中的游离氯。
在离子膜法烧碱生产系统中,盐水中的游离氯会损害二次盐水精制系统的最终过滤元件和螯合树脂,使树脂性能恶化,并且还会腐蚀盐水精制系统的设备及管道材料,因此盐水中的游离氯必须除去。济宁中银淡盐水脱氯工艺是利用真空脱出系统中的游离氯,再用Na。SO,通过化学处理法继续除游离氯,加盐酸除去氯酸盐,进一步除去淡盐水中的残余氯,脱除的氯气送往界区外的氯气处理工序,脱氯后的盐水送往盐水工段循环使用。
2脱氯原理
在离子膜法烧碱生产过程中,由于OH一离子能渗过离子膜,且温度较高,因此会发生下列反应。
C12+H20—_+HCl0+HCl,
C12+2NaOH—_÷NaClO+NaCl+H20。因此在淡盐水中同时有C1:、HCIO、ClO一和H+存在,它们之间的关系是化学平衡。即:
加Na2S03除游离氯
向淡盐水中加入具有还原性的Na2SO,,与具有强氧化性的游离氯发生氧化还原反应,从而把淡盐
水中的游离氯除去。在碱性介质中,so;一被CIO一
氧化成so,一。反应如下:
・
[作者简介]李文云(1979一),男,助理工程师,2004年毕业于西安科技大学化工学院化学工程与工艺专业,现于济宁
中银电化有限公司烧碱车间从事技术工作。
[收稿日期]2008—10一28
第9期
李文云等:淡盐水脱氯工艺
HCIO+NaOH-----*NaCl0+H20,
够透过膜从阳极液向阴极液渗透。为除去氯酸盐,采用加盐酸进行化学分解的方法。向溶液中加入盐酸,氯酸盐在酸性介质中发生下列反应。
NaClO+Na2S03—叶Na2S04+NaCI,
巨口:CIO一+so:‘..!型so:,+cl一。
为避免反应液的pH值下降,反应要在碱性条
NaCl03+6HCI—NaCl+3C12+3H20,(1)
NaCl03+2HCl—_NaCl+C102+1/2C12+
(2)
方程式(1)比方程式(2)更容易发生,因为(2)
件下进行。但是过高的碱性会影响一次精制盐水的质量,所以反应后pH值也不宜过大。
2.2.2加盐酸除氯酸盐
氯酸盐NaCIO,是电解产生的副产物,存在于淡盐水中,同样腐蚀设备。由于NaCl0,的溶解度大于NaCl的溶解度,NaClO,在盐水回路中的不断累积会降低NaCl的饱和度并增加成品碱中NaClO,的含量。降低盐水管的氯酸盐含量,就可以降低NaCI在盐水饱和器中的溶解度。在氯酸盐含量高的状况下,成品碱中的氯酸盐含量成比例升高,原因是氯酸盐能
繁l
H20。
产生C10:气体。为减少反应(2)和提高分解效率,需要如下3个条件:①高反应温度;②HCI浓度高且过量;(要)NaClO,浓度高。
为了使氯酸盐高效率分解,通人蒸汽,提高反应温度;通入空气,降低氯气分压,以吹除的方式脱氯。
3工艺控制及操作
酶●
妊l
2'~
《
电解工序含氯蒸汽
8
瞬
撂
门。严
剥7霎崖卦f蓁压
蒸
汽:艺空4
6
淡盐水脱氯工艺流程如图1所示。
质量分数为31%的HC
冷凝水
亚西—]k}超N燃一.▲●‘I
a23U3
l一脱氯塔;2一氯气冷凝器;3一真空泵;4一气液分离罐;
5一氯水冷却器;6一氯水槽;7一氯水泵;8一氯水预热器;9一氯酸盐分解槽;lO--Na.2S03溶解罐;1l—Na2S03给料泵;12一脱氯盐水泵
图1淡盐水脱氯工艺流程图
(1)电解工序的淡盐水一路在管路中被质量分数为31%的HCI酸化至pH值为2(这是脱氯操作的最佳pH值,加酸过多,淡盐水pH值小于1会腐蚀该工序的钛零件,且加大酸的消耗),用泵送往脱氯塔。在脱氯塔中,压强在30—40kPa之间,通过真空泵降低氯气的平衡分压,将游离氯从含氯盐水
氯。脱氯塔底部的脱氯盐水在液位控制下被脱氯盐水泵打出,且在脱氯盐水泵的人口加入界区外的质量分数为32%的NaOH,中和至pH值为ll±l。中和后,Na:SO,被加入到管路中,以除去残余的游离氯,然后送往盐水工段。脱氯塔脱出的湿氯气和水蒸气进入氯气冷凝器,被30一40℃的循环水冷却
中脱除。在脱氯塔的出口,盐水中游离氯的质量分
数已降至3×10。以下。
向N%SO,溶解罐中加入Na:SO,粉末,制备质量分数为10%的Na。SO,溶液,并将此溶液由Na:sO,给料泵加入到脱氯后的盐水管路中。用氧化还原电极指示器来指示送出界区外的盐水中残余游离氯的含量。调整质量分数为10%的Na:sO,的
到50—60℃,冷却后的冷凝氯水由氯气冷凝器底部
流人到氯水罐。氯气则由真空泵吸入到气液分离罐,压缩后经气液分离,氯气被送往氯气总管,氯水经冷却器冷却循环使用。
(2)电解工序淡盐水的另~路在加酸后被送往氯酸盐分解槽,向氯酸盐分解槽加入适量质量分数为3l%的盐酸(盐酸加入量根据预置的盐水流量来控制),
(下转第15页)
】3
流量,使ORP监测仪检测不到盐水中的残余游离
第9期
剧刚:化盐工序节能措施
天平均生产1
138.6
155
m3精盐水计,可节约Na2CO,
质量浓度达60g/L;改为二次水后工段及时制定制度,使排放盐泥中的NaCl质量浓度稳定在15—20g/L。
(3)采用二次水的经济效益。调整前盐泥中的NaCl平均质量浓度为60g/L,改为二次水后,因温度在35℃时对洗泥有利,NaCI平均质量浓度为20g/L,二者相差40g/L。按每天排放盐泥5m3计,可节约原盐200kg/d,68资金:68×250=17
t/a;1
kg;1年生产时间按340天计,可节约Na2C03
t按l100元计,可节约资金:
47.12t/a;1
47.12×l100=51
832(影a)。
2配水工序用水改造及其效果
2.1配水工序的用水改造
化盐工序每班生产精盐水385m3,化盐用水除来自蒸发工序的回收盐水外,其余为一次水和洗泥水。一次水中含有大量的钙离子、镁离子,消耗纯碱和氢氧化钠,并且温度偏低,这就消耗了大量的蒸汽;同时洗泥水温度偏低,导致盐泥中的NaCl含量偏高。后用二次水替代一次水,降低了排泥含盐量,含盐质量浓度由60g/L降为20g/L以下。2.2改造效果
(1)采用二次水不须提前消耗纯碱和氢氧化钠。调整前,每天用一次水360m3,一次水中钙离子的质量浓度为40mg/L、镁离子的质量浓度为25mg/L,二次水基本不含钙离子、镁离子。采用一次水时,因含有钙离子和镁离子,提前消耗了纯碱和氢氧化钠,改为采用二次水后,不须提前消耗,1天节约纯碱14.4kg;1年生产时间按340天计算,可节约纯碱4
896
t按250元计,可节约
000(形a)。
(4)节约蒸汽消耗量。以前化盐用水是由回收水、一次水和洗泥水组成,打满1罐后平均温度为30℃;改为二次水回收水后,打满1罐后的平均温度为40℃。根据内蒙古君正化工氯碱分厂的实际情况,二次水温度可在此基础上降5℃。1t碱节约蒸汽173kg,碱产量按4万t/a计算,直接经济效益为:40
000x0.173=6
920(t);
蒸汽价格按50形t计,可节约资金:6920x50=346000(形a)。
3利用废旧管道回收电解排水
电解开车时须排放大量盐水进入地沟。而在实际生产过程中,因盐水工序防腐没有到位而造成盐水入槽管道末端存有铁锈,为防止其进入电解槽,需3天排放1次。而清洁电解槽和地面时冲走部分结晶盐,浪费很大。经合理计划,利用一些直径为159mm的废旧钢管把电解排水全部引到化盐工序洗泥水池中,回收利用,效益明显。经计算,回收电解排水500
in3/a,l
kg/a;lt按l100元计算,可节约资
金:4.9×1
100=5
280(形a);1天节约NaOH
93.
kg,1年生产时间按340天计算,可节约NaOH
060=4
500衫t计算,可节约资金:3.060×l590(衫a)。
t;按1
500
用二次水替代一次水后,1天节约一次水360
m3;l
Ill3盐水含盐质量浓度按100g/L计,
500
t一次水按0.7元m3计,可节约资金:360×节约原盐50t/a,则可节约资金:50×250=12
O.7×340=85
680(形a)。(形a)。内蒙古君正化工氯碱分厂将继续挖掘潜
力,学习兄弟厂家的先进经验,合理制定并严格执行各项制度,从而更多地降低成本、提高效益。
[编辑:费红丽]
(2)采用二次水对洗泥有利。调整前因三层洗泥桶一直在用一次水洗泥,因洗水温度较低和操作人员的责任心问题,盐泥中的NaCI含量严重超标,(上接第13页)以保证NaCIO,分解槽后HCI的质量浓度应过量15∥L。NaCl0,分解槽装有蒸汽注人管,保证反应在高温下进行,盐水温度为90℃;并且装有工艺空气搅拌装置,以降低氯气分压,减小CIO:气体放出浓度。NaClO,的分解效率可达到80%。为减少反应产生不受欢迎的CIO:气体,NaClO,再在90℃和盐酸过量至质量浓度为15g/L的条件下分解,此时的分解效率低于10%。NaClO,分解槽产生的低浓度氯气被送往氯气处理工序进行废气处理,反应后的淡盐水通过u型水封溢流回到氯水罐。氯水罐中的氯水由氯水泵打往氯水预热
...。、.,’....,‘~....。~...‘...|,’.....'’~。,’......‘’.,‘、...’~..or。、,‘....,‘......‘....,‘...,’......‘......’~.,。、,‘、.,‘、...。...,。.../...,。......‘......’......。、.,。...,‘~。,’~.,。...,。~.,’~。,’~.,’~.,’~....’~....’、,。~....‘~....“。,。■.,“..,’~
器,对氯水进行预热至80℃后,进入脱氯塔中,与来自电解工序的淡盐水混合,继续循环脱氯。
4脱氯效果
通过近半年的运行,淡盐水脱氯新装置的脱氯效果良好,运行稳定,脱氯后的淡盐水达到了回收循环利用的目的。由此可见,真空法和化学法结合脱除盐水中的游离氯是比较理想的脱氯工艺,值得兄弟企业借鉴。
参考文献
[1]程殿彬,陈伯森,施孝奎.离子膜法制碱生产技术[M].
北京:化学工业出版社,1999.
[编辑:费红丽]
15
第45卷第9期2009年9月
氯
碱
工
业
V01.45,No.9Sep.,2009
Chlor-AlkaliIndustry
【盐水】
淡盐水脱氯工艺
李文云+,王鑫
(山东济宁中银电化有限公司,山东济宁272021)
[关键词]盐水精制;淡盐水;游离氯;脱氯
[摘要]介绍脱氯工艺的控制、脱氯原理及操作条件。[中图分类号】TQll4.261
[文献标志码]B
【文章编号]1008—133X(2009)09-0012-03
Adechlorinationprocessfordilutedbrine
ⅡWen-yun.WANG
(ShandongJining
Xin
ZhongyinElectrochemicalCo.,Ltd.,Jining272021,China)
Key
words:brinerefining;dilutedbrine;freechlorine:dechlorination
Abstract:Theprinciple,processcontrol,andoperationconditionsofremovingchlorinefromdilutedbrine
are
introduced.
1
盐水工艺现状及淡盐水脱氯方法
2008年3月,济宁中银电化有限公司(以下简
C12+H20茸HCIO+H++Cl一,HCIO掣H++ClO一。
脱氯就是破坏上述平衡关系,使反应朝生成cl:的方向进行。
2.1真空法脱氯原理
在淡盐水中先加入适量的盐酸,促进水解反应向左进行。混合均匀后,用淡盐水泵将淡盐水送往脱氯塔。含氯淡盐水进入脱氯塔,在一定真空下急剧沸腾。氯气在盐水中的溶解度随压力的降低而减小,从而不断析出,产生的气泡会增大气液两相的接触面积,加快气相流速,加大气液两相中的不平衡度,使液相中的溶解氯不断向气相转移;同时,产生的水蒸气携带着氯气进入钛冷却器。水蒸气冷凝后形成的氯水进入氯水槽,再去脱氯;脱除的氯气经真空泵出口送人氯气总管。2.2化学法脱氯原理
2.2.1
称“济宁中银”)新上的第4期16万t/a离子膜法烧碱装置顺利投产,其中淡盐水脱氯工序采用真空法和化学法结合来脱除盐水中的游离氯。
在离子膜法烧碱生产系统中,盐水中的游离氯会损害二次盐水精制系统的最终过滤元件和螯合树脂,使树脂性能恶化,并且还会腐蚀盐水精制系统的设备及管道材料,因此盐水中的游离氯必须除去。济宁中银淡盐水脱氯工艺是利用真空脱出系统中的游离氯,再用Na。SO,通过化学处理法继续除游离氯,加盐酸除去氯酸盐,进一步除去淡盐水中的残余氯,脱除的氯气送往界区外的氯气处理工序,脱氯后的盐水送往盐水工段循环使用。
2脱氯原理
在离子膜法烧碱生产过程中,由于OH一离子能渗过离子膜,且温度较高,因此会发生下列反应。
C12+H20—_+HCl0+HCl,
C12+2NaOH—_÷NaClO+NaCl+H20。因此在淡盐水中同时有C1:、HCIO、ClO一和H+存在,它们之间的关系是化学平衡。即:
加Na2S03除游离氯
向淡盐水中加入具有还原性的Na2SO,,与具有强氧化性的游离氯发生氧化还原反应,从而把淡盐
水中的游离氯除去。在碱性介质中,so;一被CIO一
氧化成so,一。反应如下:
・
[作者简介]李文云(1979一),男,助理工程师,2004年毕业于西安科技大学化工学院化学工程与工艺专业,现于济宁
中银电化有限公司烧碱车间从事技术工作。
[收稿日期]2008—10一28
第9期
李文云等:淡盐水脱氯工艺
HCIO+NaOH-----*NaCl0+H20,
够透过膜从阳极液向阴极液渗透。为除去氯酸盐,采用加盐酸进行化学分解的方法。向溶液中加入盐酸,氯酸盐在酸性介质中发生下列反应。
NaClO+Na2S03—叶Na2S04+NaCI,
巨口:CIO一+so:‘..!型so:,+cl一。
为避免反应液的pH值下降,反应要在碱性条
NaCl03+6HCI—NaCl+3C12+3H20,(1)
NaCl03+2HCl—_NaCl+C102+1/2C12+
(2)
方程式(1)比方程式(2)更容易发生,因为(2)
件下进行。但是过高的碱性会影响一次精制盐水的质量,所以反应后pH值也不宜过大。
2.2.2加盐酸除氯酸盐
氯酸盐NaCIO,是电解产生的副产物,存在于淡盐水中,同样腐蚀设备。由于NaCl0,的溶解度大于NaCl的溶解度,NaClO,在盐水回路中的不断累积会降低NaCl的饱和度并增加成品碱中NaClO,的含量。降低盐水管的氯酸盐含量,就可以降低NaCI在盐水饱和器中的溶解度。在氯酸盐含量高的状况下,成品碱中的氯酸盐含量成比例升高,原因是氯酸盐能
繁l
H20。
产生C10:气体。为减少反应(2)和提高分解效率,需要如下3个条件:①高反应温度;②HCI浓度高且过量;(要)NaClO,浓度高。
为了使氯酸盐高效率分解,通人蒸汽,提高反应温度;通入空气,降低氯气分压,以吹除的方式脱氯。
3工艺控制及操作
酶●
妊l
2'~
《
电解工序含氯蒸汽
8
瞬
撂
门。严
剥7霎崖卦f蓁压
蒸
汽:艺空4
6
淡盐水脱氯工艺流程如图1所示。
质量分数为31%的HC
冷凝水
亚西—]k}超N燃一.▲●‘I
a23U3
l一脱氯塔;2一氯气冷凝器;3一真空泵;4一气液分离罐;
5一氯水冷却器;6一氯水槽;7一氯水泵;8一氯水预热器;9一氯酸盐分解槽;lO--Na.2S03溶解罐;1l—Na2S03给料泵;12一脱氯盐水泵
图1淡盐水脱氯工艺流程图
(1)电解工序的淡盐水一路在管路中被质量分数为31%的HCI酸化至pH值为2(这是脱氯操作的最佳pH值,加酸过多,淡盐水pH值小于1会腐蚀该工序的钛零件,且加大酸的消耗),用泵送往脱氯塔。在脱氯塔中,压强在30—40kPa之间,通过真空泵降低氯气的平衡分压,将游离氯从含氯盐水
氯。脱氯塔底部的脱氯盐水在液位控制下被脱氯盐水泵打出,且在脱氯盐水泵的人口加入界区外的质量分数为32%的NaOH,中和至pH值为ll±l。中和后,Na:SO,被加入到管路中,以除去残余的游离氯,然后送往盐水工段。脱氯塔脱出的湿氯气和水蒸气进入氯气冷凝器,被30一40℃的循环水冷却
中脱除。在脱氯塔的出口,盐水中游离氯的质量分
数已降至3×10。以下。
向N%SO,溶解罐中加入Na:SO,粉末,制备质量分数为10%的Na。SO,溶液,并将此溶液由Na:sO,给料泵加入到脱氯后的盐水管路中。用氧化还原电极指示器来指示送出界区外的盐水中残余游离氯的含量。调整质量分数为10%的Na:sO,的
到50—60℃,冷却后的冷凝氯水由氯气冷凝器底部
流人到氯水罐。氯气则由真空泵吸入到气液分离罐,压缩后经气液分离,氯气被送往氯气总管,氯水经冷却器冷却循环使用。
(2)电解工序淡盐水的另~路在加酸后被送往氯酸盐分解槽,向氯酸盐分解槽加入适量质量分数为3l%的盐酸(盐酸加入量根据预置的盐水流量来控制),
(下转第15页)
】3
流量,使ORP监测仪检测不到盐水中的残余游离
第9期
剧刚:化盐工序节能措施
天平均生产1
138.6
155
m3精盐水计,可节约Na2CO,
质量浓度达60g/L;改为二次水后工段及时制定制度,使排放盐泥中的NaCl质量浓度稳定在15—20g/L。
(3)采用二次水的经济效益。调整前盐泥中的NaCl平均质量浓度为60g/L,改为二次水后,因温度在35℃时对洗泥有利,NaCI平均质量浓度为20g/L,二者相差40g/L。按每天排放盐泥5m3计,可节约原盐200kg/d,68资金:68×250=17
t/a;1
kg;1年生产时间按340天计,可节约Na2C03
t按l100元计,可节约资金:
47.12t/a;1
47.12×l100=51
832(影a)。
2配水工序用水改造及其效果
2.1配水工序的用水改造
化盐工序每班生产精盐水385m3,化盐用水除来自蒸发工序的回收盐水外,其余为一次水和洗泥水。一次水中含有大量的钙离子、镁离子,消耗纯碱和氢氧化钠,并且温度偏低,这就消耗了大量的蒸汽;同时洗泥水温度偏低,导致盐泥中的NaCl含量偏高。后用二次水替代一次水,降低了排泥含盐量,含盐质量浓度由60g/L降为20g/L以下。2.2改造效果
(1)采用二次水不须提前消耗纯碱和氢氧化钠。调整前,每天用一次水360m3,一次水中钙离子的质量浓度为40mg/L、镁离子的质量浓度为25mg/L,二次水基本不含钙离子、镁离子。采用一次水时,因含有钙离子和镁离子,提前消耗了纯碱和氢氧化钠,改为采用二次水后,不须提前消耗,1天节约纯碱14.4kg;1年生产时间按340天计算,可节约纯碱4
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t按250元计,可节约
000(形a)。
(4)节约蒸汽消耗量。以前化盐用水是由回收水、一次水和洗泥水组成,打满1罐后平均温度为30℃;改为二次水回收水后,打满1罐后的平均温度为40℃。根据内蒙古君正化工氯碱分厂的实际情况,二次水温度可在此基础上降5℃。1t碱节约蒸汽173kg,碱产量按4万t/a计算,直接经济效益为:40
000x0.173=6
920(t);
蒸汽价格按50形t计,可节约资金:6920x50=346000(形a)。
3利用废旧管道回收电解排水
电解开车时须排放大量盐水进入地沟。而在实际生产过程中,因盐水工序防腐没有到位而造成盐水入槽管道末端存有铁锈,为防止其进入电解槽,需3天排放1次。而清洁电解槽和地面时冲走部分结晶盐,浪费很大。经合理计划,利用一些直径为159mm的废旧钢管把电解排水全部引到化盐工序洗泥水池中,回收利用,效益明显。经计算,回收电解排水500
in3/a,l
kg/a;lt按l100元计算,可节约资
金:4.9×1
100=5
280(形a);1天节约NaOH
93.
kg,1年生产时间按340天计算,可节约NaOH
060=4
500衫t计算,可节约资金:3.060×l590(衫a)。
t;按1
500
用二次水替代一次水后,1天节约一次水360
m3;l
Ill3盐水含盐质量浓度按100g/L计,
500
t一次水按0.7元m3计,可节约资金:360×节约原盐50t/a,则可节约资金:50×250=12
O.7×340=85
680(形a)。(形a)。内蒙古君正化工氯碱分厂将继续挖掘潜
力,学习兄弟厂家的先进经验,合理制定并严格执行各项制度,从而更多地降低成本、提高效益。
[编辑:费红丽]
(2)采用二次水对洗泥有利。调整前因三层洗泥桶一直在用一次水洗泥,因洗水温度较低和操作人员的责任心问题,盐泥中的NaCI含量严重超标,(上接第13页)以保证NaCIO,分解槽后HCI的质量浓度应过量15∥L。NaCl0,分解槽装有蒸汽注人管,保证反应在高温下进行,盐水温度为90℃;并且装有工艺空气搅拌装置,以降低氯气分压,减小CIO:气体放出浓度。NaClO,的分解效率可达到80%。为减少反应产生不受欢迎的CIO:气体,NaClO,再在90℃和盐酸过量至质量浓度为15g/L的条件下分解,此时的分解效率低于10%。NaClO,分解槽产生的低浓度氯气被送往氯气处理工序进行废气处理,反应后的淡盐水通过u型水封溢流回到氯水罐。氯水罐中的氯水由氯水泵打往氯水预热
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器,对氯水进行预热至80℃后,进入脱氯塔中,与来自电解工序的淡盐水混合,继续循环脱氯。
4脱氯效果
通过近半年的运行,淡盐水脱氯新装置的脱氯效果良好,运行稳定,脱氯后的淡盐水达到了回收循环利用的目的。由此可见,真空法和化学法结合脱除盐水中的游离氯是比较理想的脱氯工艺,值得兄弟企业借鉴。
参考文献
[1]程殿彬,陈伯森,施孝奎.离子膜法制碱生产技术[M].
北京:化学工业出版社,1999.
[编辑:费红丽]
15