24
油气田地面工程第23卷第3期(2004.3)
电厂高温蒸汽管道保温效果测试与评价
陈丽燕(大庆职业学院)
康凯(大庆龙凤热电厂)
李卫东(中国石油天然气集团公司油田节能监测中心)乃叭62
6
高温蒸汽管道是火力发电厂的主要热力设备,良好的保温对提高设备的安全可靠性,减少热损失,创造良好的工作热环
境。节约能源都有重要的意义。电厂的绝热材料投资约占新建电
站总投资的I%。若再算上配套供应的耐火材料,总投资就更为可观。日本、美国等发达国家对保温节能工作非常重视,一些大中型电站的节能效果十分明显。
大庆龙凤热电厂是个比较老的电厂,其高温蒸汽管道的保
温层及保护层大多已经破损,造成热量散失严重,从而直接导
致了企业能源成本增加、经济效益下降。龙凤热电厂现有高温
蒸汽管道800m,其中:锅炉侧高温管道主要是主蒸汽管道,
从过热器联箱出口到汽轮机电动主闸门为止,包括汽机间的管道。总长500m,直径273mm,介质温度430"C。汽机抽汽供炼油厂中压供热管道两条,在汽机厂房内每条长150m,直径500ram,介质温度310。C。本文对其高温蒸汽管道的保温状况进行了测试、分析及评价。
测试方案与测试方法
1.1测试方案
参照GB一8175《设备及管道保温效果的测试与评价》和GB-4272《设备及管道保温技术通则》,制定具体测试方案如下。
(I)将高温蒸汽管道分为三个测试区,每个测试区段根据
其长度及管道走向选择一定数量的测试截面,要求弯头必须布置截面。
(2)每个测量面选定顶部、上侧和下侧3个测点,每个测点分别测3次,取其平均温度值。
(3)环境温度测点布置在被测管道附近。对于架空管道测试应在距离被测管道1m处。
1.2测试方法
采用热流密度法进行测试。用热阻式热流计。将其传感器(探头)用双面胶纸贴敷在保温结构外表面,直接测量热流密
度。基本原理是:当一维稳态热流g垂直地通过探头时,经过
一段非稳态过程后,在热阻板两面产生相应的温度差AT,依
据博立叶定律,就可根据已标定的热电势与热流关系,在仪表
上直接读出热流密度g值。
2.测试结果与评价
依据上述测试方案,于2002年12月,对龙凤热电厂的主蒸汽管线及几条蒸汽母线进行了测试,具体测试结果见表1,
数据处理及评价结果见表2。
国标GB8472—92规定,管道表面温度(管道介质温度)
为430℃时,管道常年运行工况最大允许散热损失为237W/
m2,保温管道外表面温度不允许超过50%。由表1可见,所有
高温蒸汽管道上部散热损失都超标很严重,这是因为管道保温
材料下沉,管道上部保温材料很薄造成的。由表2可见,其高
万
方数据温蒸汽管道平均热流密度超标43%,说明所测试的主蒸汽管道
保温结构血进行改造。
表1
龙凤热电厂主蒸汽管线热流密度测试记录
测试位置
测试项目测试值
l平均值
环境温度(℃)30
30
3030
30
管径(mm)273
介质温度(℃)
430
上部
下部
55.9
1
管线表面温度(℃)59.658.4
52.6
53.O
上部
下部
热流峦度(W/m2)402
507
511
289
300
保温材料种类复合硅酸盐
保温层厚度(ram)156环境温度(℃)22管径(ram)273介质温度(℃)
420
上部
下部
43.8
2
管线表面温度(℃)46.2
47.8
40.840.2
上部
下部
热流密度(W/m2)235
255
2792ll
195
保温材料种类复合硅酸盐
保温层厚度(mm)137
环境温度(℃)22
22
22
2222
管径(ram)273
介质温度(℃)
440
上部
下部
44.3
3
管线表面温度(℃)48.2
50.6
40.1
38.3
上部
热流密度(W/m2)下部
245
308
346
139
186
保温材料种类复合硅酸盐
保温层厚度(ram)
156
表2龙凤热电厂蒸汽管线测试及分析结果
热流密年均热管线介质表面测试热标准分段
温度温度
流密度
度修正值
流密度
允许值
评定意见
(℃)(℃)(W・in一2)(w・111-2)(W・III。2)(w・nl。2)
l43056加2
“2
462掰
超标95%2
42044235260272234
超标16%3
4403824527028224l超标17%平均值
430
46
287
316
339
237
超标43%
3.结语
针对龙凤热电厂高温蒸汽管道保温现状.制定了详细的保温效果测试方案。并进行了保温现状测试与分析。结果表明该电厂的主蒸汽管线热损失已经超过国家标准。碰该进行改造。
(栏目主持杨军)
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油气田地面工程第23卷第3期(2004.3)
电厂高温蒸汽管道保温效果测试与评价
陈丽燕(大庆职业学院)
康凯(大庆龙凤热电厂)
李卫东(中国石油天然气集团公司油田节能监测中心)乃叭62
6
高温蒸汽管道是火力发电厂的主要热力设备,良好的保温对提高设备的安全可靠性,减少热损失,创造良好的工作热环
境。节约能源都有重要的意义。电厂的绝热材料投资约占新建电
站总投资的I%。若再算上配套供应的耐火材料,总投资就更为可观。日本、美国等发达国家对保温节能工作非常重视,一些大中型电站的节能效果十分明显。
大庆龙凤热电厂是个比较老的电厂,其高温蒸汽管道的保
温层及保护层大多已经破损,造成热量散失严重,从而直接导
致了企业能源成本增加、经济效益下降。龙凤热电厂现有高温
蒸汽管道800m,其中:锅炉侧高温管道主要是主蒸汽管道,
从过热器联箱出口到汽轮机电动主闸门为止,包括汽机间的管道。总长500m,直径273mm,介质温度430"C。汽机抽汽供炼油厂中压供热管道两条,在汽机厂房内每条长150m,直径500ram,介质温度310。C。本文对其高温蒸汽管道的保温状况进行了测试、分析及评价。
测试方案与测试方法
1.1测试方案
参照GB一8175《设备及管道保温效果的测试与评价》和GB-4272《设备及管道保温技术通则》,制定具体测试方案如下。
(I)将高温蒸汽管道分为三个测试区,每个测试区段根据
其长度及管道走向选择一定数量的测试截面,要求弯头必须布置截面。
(2)每个测量面选定顶部、上侧和下侧3个测点,每个测点分别测3次,取其平均温度值。
(3)环境温度测点布置在被测管道附近。对于架空管道测试应在距离被测管道1m处。
1.2测试方法
采用热流密度法进行测试。用热阻式热流计。将其传感器(探头)用双面胶纸贴敷在保温结构外表面,直接测量热流密
度。基本原理是:当一维稳态热流g垂直地通过探头时,经过
一段非稳态过程后,在热阻板两面产生相应的温度差AT,依
据博立叶定律,就可根据已标定的热电势与热流关系,在仪表
上直接读出热流密度g值。
2.测试结果与评价
依据上述测试方案,于2002年12月,对龙凤热电厂的主蒸汽管线及几条蒸汽母线进行了测试,具体测试结果见表1,
数据处理及评价结果见表2。
国标GB8472—92规定,管道表面温度(管道介质温度)
为430℃时,管道常年运行工况最大允许散热损失为237W/
m2,保温管道外表面温度不允许超过50%。由表1可见,所有
高温蒸汽管道上部散热损失都超标很严重,这是因为管道保温
材料下沉,管道上部保温材料很薄造成的。由表2可见,其高
万
方数据温蒸汽管道平均热流密度超标43%,说明所测试的主蒸汽管道
保温结构血进行改造。
表1
龙凤热电厂主蒸汽管线热流密度测试记录
测试位置
测试项目测试值
l平均值
环境温度(℃)30
30
3030
30
管径(mm)273
介质温度(℃)
430
上部
下部
55.9
1
管线表面温度(℃)59.658.4
52.6
53.O
上部
下部
热流峦度(W/m2)402
507
511
289
300
保温材料种类复合硅酸盐
保温层厚度(ram)156环境温度(℃)22管径(ram)273介质温度(℃)
420
上部
下部
43.8
2
管线表面温度(℃)46.2
47.8
40.840.2
上部
下部
热流密度(W/m2)235
255
2792ll
195
保温材料种类复合硅酸盐
保温层厚度(mm)137
环境温度(℃)22
22
22
2222
管径(ram)273
介质温度(℃)
440
上部
下部
44.3
3
管线表面温度(℃)48.2
50.6
40.1
38.3
上部
热流密度(W/m2)下部
245
308
346
139
186
保温材料种类复合硅酸盐
保温层厚度(ram)
156
表2龙凤热电厂蒸汽管线测试及分析结果
热流密年均热管线介质表面测试热标准分段
温度温度
流密度
度修正值
流密度
允许值
评定意见
(℃)(℃)(W・in一2)(w・111-2)(W・III。2)(w・nl。2)
l43056加2
“2
462掰
超标95%2
42044235260272234
超标16%3
4403824527028224l超标17%平均值
430
46
287
316
339
237
超标43%
3.结语
针对龙凤热电厂高温蒸汽管道保温现状.制定了详细的保温效果测试方案。并进行了保温现状测试与分析。结果表明该电厂的主蒸汽管线热损失已经超过国家标准。碰该进行改造。
(栏目主持杨军)