氧化锆分析仪测氧原理及应用
作者:侯典来 单位:中国国电集团公司菏泽发电厂热工
[摘要 :]本文通过氧化锆分析仪在菏泽电厂的成功应用案例,详细论述了125MW机组锅炉采用氧化锆氧量变送器测定烟气中的含氧量工作原理,仪器结构、性能和标定方法,锆头安装与更换,故障判断和消除等。
[关键词:]氧化锆,标定
1 前言
针对#1机组送风单耗升高、氧量高负荷上不去问题进行了全面分析,通过检查发现,送风机全开,氧量只有4.0%左右,同时送风机单耗上升0.45kwh/tq,引风机单耗也有0.1-0. 2 kwh/tq的升高,同时甲侧烟道伴随排烟温度降低,甲侧排烟温度约比乙侧低21℃,判断为预热器甲侧漏风,安排热力试验进行漏风测试,发现甲侧预热器漏风率高达18%以上。
#1炉预热器甲侧漏风严重,严重影响送风单耗,高负荷氧量上不去,利用停炉机会检查消除#1炉预热器内部漏风点。本次#1炉停炉备用期间,对预热器漏风管子进行了封堵,2004年8月24日开机后观察,同负荷、同氧量下,送风耗电率降低0.029个百分点,引风耗电率降低0.009个百分点,送、引风耗电率合计降低0.038个百分点。
菏泽电厂
125MW机组采用氧量信号校正风量指令,如下图1所示。
风量指令送至送风控制系统,去控制甲乙送风机偶合器勺管开度,从而控制送风量;风量指令与实际送风量的偏差经过RAFC块的PI运算输出,作为前馈信号引入引风控制系统,控制甲乙引风机偶合器勺管开度,从而控制炉膛负压。
2 测氧原理
如图2所示,在氧化锆管底的内外表面有两个铂电极,即参比电极和测量电极,分别带有两根铂引线,构成一个氧化锆测氧电池,即氧浓差电池。
该型探头主要由以下组件组成:氧化锆元件为探头的关键部件,以它为主体构成测氧
电池,包括氧化锆管及涂制在管底部的钼电极和电极引线,电极引线可将信号引出;加热
炉用于加热氧化锆管,使它恒定在设定温度(780±10℃)上;标气管用于接通标气,校准
探头;热电偶用于测量氧电池中的温度,接入变送器温控系统;接线板设有信号、热电偶
和加热炉三对接线柱,其它还有过滤器、安装法兰和探头外壳。
4 氧量变送器
原ZO-12(Q)型氧量变送器的原理图如图4所示,有两部分组成。
4.2温控部分
温控部分的作用是将探头中测氧电池的温度定在(780±10℃)范围内,由装在探头中的热电偶将池温信号ET输到温控电路,经过冷端补偿和断偶保护,再放大100倍后加到比例积分电路,并与池温设定电势3.24V比较,其比较结果送移相触发电路,产生可变周期的脉冲,以触发固态继电器,由于脉冲周期不同,所以,可控制固态继电器中可控硅的导通角,从而改变探头加热炉的加热功率,达到恒温的目的。
4.3前面板功能键
该变送器前面板功能键如图5所示,它设有七个功能键和一个本底调节,内容包括:四参数显示键:氧量——显示烟气含氧量,信号——显示探头信号,本底——显示本底电势,池温——显示探头氧化锆电池温度;上排三个键为独立操作键,互不影响,包括数显开关,两个量程转换(10%和
20%),自检内设标准信号代替探头信号,用于检验变送器的氧量转换部分是否正常;本底电势用于标气校验时,调试该电位器以校准本底电势的影响。
该变送器设有两个保护功能:断偶保护用于当热电偶断后,该线路部分将输入一个约34mV的假热偶信号,自动断开加热炉电源,保护探头以免烧坏;超温保护用于当温控系统出现故障而失控时,池温升至820℃,超温保护系统将控制电源恒定在820℃,避免探头烧坏。
5 在线标定:
氧化锆电池老化、积灰、SO2 和SO3 对电池的腐蚀等许多干扰因素的影响,运行过程中,仪器参数将发生逐渐变化,而给测量带来误差,电池老化表现在内阻升高和本底电势增大两个主要参数上。内阻大于800Ω或本底电势增大到(―25~―30)mV时,氧量显示出现跳动现象,响应迟缓。为了使测量准确,必须定期用标气进行校准。
先将标气流量调至500ml/min,然后取下探头上的标气入口堵头,将标气用导管接入标气入口,并密封好。 当标气通入约(3~5)min后,显示稳定,这时调变送器前面板上的本底调节电位器,直至氧气显示和标气值相等。
取下标气连接管,重新堵上标气入口,仪器校准完毕,按下本底键,即可读出记录该值。
[参考文献]
[1]管怡和,阮勇,周建莉.JJG535-88,氧化锆氧分析器[S].
[2]丁卫东.ZO系列氧化锆氧量分析器在黄台发电厂的使用及问题分析[J].山东电力技术,2001年增刊(热控专集):78-80,112.
[作者简介]侯典来(1963-),男,山东梁山人,汉族,1985年毕业于山东工业大学,学士学位,高级工程师,主要从事火电厂基建安装调试和生产检修工作,曾荣获山东省优秀质量管理工作者称号。 电厂运行技术交流网http://www.dcyx.com整理自网络
氧化锆分析仪测氧原理及应用
作者:侯典来 单位:中国国电集团公司菏泽发电厂热工
[摘要 :]本文通过氧化锆分析仪在菏泽电厂的成功应用案例,详细论述了125MW机组锅炉采用氧化锆氧量变送器测定烟气中的含氧量工作原理,仪器结构、性能和标定方法,锆头安装与更换,故障判断和消除等。
[关键词:]氧化锆,标定
1 前言
针对#1机组送风单耗升高、氧量高负荷上不去问题进行了全面分析,通过检查发现,送风机全开,氧量只有4.0%左右,同时送风机单耗上升0.45kwh/tq,引风机单耗也有0.1-0. 2 kwh/tq的升高,同时甲侧烟道伴随排烟温度降低,甲侧排烟温度约比乙侧低21℃,判断为预热器甲侧漏风,安排热力试验进行漏风测试,发现甲侧预热器漏风率高达18%以上。
#1炉预热器甲侧漏风严重,严重影响送风单耗,高负荷氧量上不去,利用停炉机会检查消除#1炉预热器内部漏风点。本次#1炉停炉备用期间,对预热器漏风管子进行了封堵,2004年8月24日开机后观察,同负荷、同氧量下,送风耗电率降低0.029个百分点,引风耗电率降低0.009个百分点,送、引风耗电率合计降低0.038个百分点。
菏泽电厂
125MW机组采用氧量信号校正风量指令,如下图1所示。
风量指令送至送风控制系统,去控制甲乙送风机偶合器勺管开度,从而控制送风量;风量指令与实际送风量的偏差经过RAFC块的PI运算输出,作为前馈信号引入引风控制系统,控制甲乙引风机偶合器勺管开度,从而控制炉膛负压。
2 测氧原理
如图2所示,在氧化锆管底的内外表面有两个铂电极,即参比电极和测量电极,分别带有两根铂引线,构成一个氧化锆测氧电池,即氧浓差电池。
该型探头主要由以下组件组成:氧化锆元件为探头的关键部件,以它为主体构成测氧
电池,包括氧化锆管及涂制在管底部的钼电极和电极引线,电极引线可将信号引出;加热
炉用于加热氧化锆管,使它恒定在设定温度(780±10℃)上;标气管用于接通标气,校准
探头;热电偶用于测量氧电池中的温度,接入变送器温控系统;接线板设有信号、热电偶
和加热炉三对接线柱,其它还有过滤器、安装法兰和探头外壳。
4 氧量变送器
原ZO-12(Q)型氧量变送器的原理图如图4所示,有两部分组成。
4.2温控部分
温控部分的作用是将探头中测氧电池的温度定在(780±10℃)范围内,由装在探头中的热电偶将池温信号ET输到温控电路,经过冷端补偿和断偶保护,再放大100倍后加到比例积分电路,并与池温设定电势3.24V比较,其比较结果送移相触发电路,产生可变周期的脉冲,以触发固态继电器,由于脉冲周期不同,所以,可控制固态继电器中可控硅的导通角,从而改变探头加热炉的加热功率,达到恒温的目的。
4.3前面板功能键
该变送器前面板功能键如图5所示,它设有七个功能键和一个本底调节,内容包括:四参数显示键:氧量——显示烟气含氧量,信号——显示探头信号,本底——显示本底电势,池温——显示探头氧化锆电池温度;上排三个键为独立操作键,互不影响,包括数显开关,两个量程转换(10%和
20%),自检内设标准信号代替探头信号,用于检验变送器的氧量转换部分是否正常;本底电势用于标气校验时,调试该电位器以校准本底电势的影响。
该变送器设有两个保护功能:断偶保护用于当热电偶断后,该线路部分将输入一个约34mV的假热偶信号,自动断开加热炉电源,保护探头以免烧坏;超温保护用于当温控系统出现故障而失控时,池温升至820℃,超温保护系统将控制电源恒定在820℃,避免探头烧坏。
5 在线标定:
氧化锆电池老化、积灰、SO2 和SO3 对电池的腐蚀等许多干扰因素的影响,运行过程中,仪器参数将发生逐渐变化,而给测量带来误差,电池老化表现在内阻升高和本底电势增大两个主要参数上。内阻大于800Ω或本底电势增大到(―25~―30)mV时,氧量显示出现跳动现象,响应迟缓。为了使测量准确,必须定期用标气进行校准。
先将标气流量调至500ml/min,然后取下探头上的标气入口堵头,将标气用导管接入标气入口,并密封好。 当标气通入约(3~5)min后,显示稳定,这时调变送器前面板上的本底调节电位器,直至氧气显示和标气值相等。
取下标气连接管,重新堵上标气入口,仪器校准完毕,按下本底键,即可读出记录该值。
[参考文献]
[1]管怡和,阮勇,周建莉.JJG535-88,氧化锆氧分析器[S].
[2]丁卫东.ZO系列氧化锆氧量分析器在黄台发电厂的使用及问题分析[J].山东电力技术,2001年增刊(热控专集):78-80,112.
[作者简介]侯典来(1963-),男,山东梁山人,汉族,1985年毕业于山东工业大学,学士学位,高级工程师,主要从事火电厂基建安装调试和生产检修工作,曾荣获山东省优秀质量管理工作者称号。 电厂运行技术交流网http://www.dcyx.com整理自网络