XX车间节能降耗方案
一、削减硅藻土滤渣
车间自3月7日处理硅藻土7.29吨,6月8日再次处理7.12吨,三个月时间,包括停车等因素在内,其中平均每月用硅藻土
1.56吨,剩余部分有5.56吨,除去其中催化剂残渣及少量杂质、水分等约1.5吨,则其余为增塑剂料液,约4吨,是硅藻土自身的2.6倍。
据此情况,车间调整处理工艺,由原来的每批加1包硅藻土改为首次排渣加用量仍为一包,则后续过程每批次使用半包,按照每月5000吨产量计算,则节省硅藻土用量0.4吨,按照硅藻土4950元/t计算,可以节省费用1980元/月,一年可节省23760元,此节约部分硅藻土含料液0.4吨/月×2.6倍=1.04吨/月,即:12.48吨/年,料液按照市场价15000元/t计算,则每年可节约增塑剂187200元,那么硅藻土和料液两项共计210960元/年。
二、污水外排水的利用
现污水处理运行正常,终极排水COD在90mg/L ,所处理水除小部分作为配水回收利用外,其它全部外排,此水完全可以作为循环利用。按调节池进水2m3/h,则每天外排水量48 m3,每年则有17280 m3。建议建一蓄水池,把污水处理外排水存储起来,用作绿化浇灌、冲洗地面及冲刷厕所之用,水费按2.5元/ m3计算,则每年可节约费用43200元。
三、调整粗酯泵开启时间:
延长开启P-1泵的时间,现阶段工艺操作为投料结束,升温至140度左右即开启P-1泵(粗酯泵,22KW),此泵在酯化阶段的主要作用打循环,搅拌更彻底,现阶段酯化釜的搅拌已无异常,变频可以正常调节,因此考虑延长开启P-1的时间,210度开启,可延长2.5小时,即每批料节约用电55度,每天按两批料计算节约110度电,每月按生产50批计算,节约用电5500度,1元/度,每月节约5500元,全年即节约60000元左右。
四、无离子水放清回收:
对无离子水放清进行回收再利用,在冲醇前期为了节能,把无离子水管路内的冷水进行放清,放清时间大约3分钟,流量为3m3/小时,即每批料要放清0.15 m3,2批/天,即0.3 m3,全年下来要100 m3左右,现阶段想把这部分水进行回收,回收至V-8进行储存,中和水洗阶段可参与水洗进行再利用,改造所需材料全部利旧,改造完毕后每年可节约300元左右。
2011年7月8日
XX车间节能降耗方案
一、削减硅藻土滤渣
车间自3月7日处理硅藻土7.29吨,6月8日再次处理7.12吨,三个月时间,包括停车等因素在内,其中平均每月用硅藻土
1.56吨,剩余部分有5.56吨,除去其中催化剂残渣及少量杂质、水分等约1.5吨,则其余为增塑剂料液,约4吨,是硅藻土自身的2.6倍。
据此情况,车间调整处理工艺,由原来的每批加1包硅藻土改为首次排渣加用量仍为一包,则后续过程每批次使用半包,按照每月5000吨产量计算,则节省硅藻土用量0.4吨,按照硅藻土4950元/t计算,可以节省费用1980元/月,一年可节省23760元,此节约部分硅藻土含料液0.4吨/月×2.6倍=1.04吨/月,即:12.48吨/年,料液按照市场价15000元/t计算,则每年可节约增塑剂187200元,那么硅藻土和料液两项共计210960元/年。
二、污水外排水的利用
现污水处理运行正常,终极排水COD在90mg/L ,所处理水除小部分作为配水回收利用外,其它全部外排,此水完全可以作为循环利用。按调节池进水2m3/h,则每天外排水量48 m3,每年则有17280 m3。建议建一蓄水池,把污水处理外排水存储起来,用作绿化浇灌、冲洗地面及冲刷厕所之用,水费按2.5元/ m3计算,则每年可节约费用43200元。
三、调整粗酯泵开启时间:
延长开启P-1泵的时间,现阶段工艺操作为投料结束,升温至140度左右即开启P-1泵(粗酯泵,22KW),此泵在酯化阶段的主要作用打循环,搅拌更彻底,现阶段酯化釜的搅拌已无异常,变频可以正常调节,因此考虑延长开启P-1的时间,210度开启,可延长2.5小时,即每批料节约用电55度,每天按两批料计算节约110度电,每月按生产50批计算,节约用电5500度,1元/度,每月节约5500元,全年即节约60000元左右。
四、无离子水放清回收:
对无离子水放清进行回收再利用,在冲醇前期为了节能,把无离子水管路内的冷水进行放清,放清时间大约3分钟,流量为3m3/小时,即每批料要放清0.15 m3,2批/天,即0.3 m3,全年下来要100 m3左右,现阶段想把这部分水进行回收,回收至V-8进行储存,中和水洗阶段可参与水洗进行再利用,改造所需材料全部利旧,改造完毕后每年可节约300元左右。
2011年7月8日