选煤厂技术管理

2011年创新创效概况

2011年以来,选煤厂全厂职工积极响应矿的号召,在群众性技术创新及个人自主技术创新活动中,紧紧围绕增强自主创新能力,推进“资源节约型、环境友好型”这一课题,根据原煤入洗特性,针对选煤厂工艺设备中的存在问题,在技术创新、管理制度创新等方面提出了合理理化建议,实施了创新创效改造工作,并取得了一定的绩效。

一、给料刮板机上设计安装了松料分料装置

由于180万吨/年选煤厂的原煤供应系统环节复杂、转载设备多、运输距离远,303原煤给料刮板机前未设置缓冲仓,不利于重介质旋流器发挥最佳分选效果,因此,只有保证原料煤均衡稳定给料的条件下,才能保证重介质旋流器的分选效果,实现180万吨/年选煤厂生产经济效益的最大化。根据XGZ1200刮板运输机的技术特征,在303给料刮板机箱体内适当的位置安装了三个可调节的松料分料装置,该装置可以根据原煤质量,调整所需的入洗量;同时由于入料原煤有报团现象,通过该装置可以破损煤泥团,箱体中的入洗原煤经过松散、润湿后,确保了均衡给料,通过该技术创新改造后,经过半年多的运行,180万吨/年选煤厂的重介质旋流器处理能力得到了提高,取得了数量效率93.38%,精煤灰分<10.5%,中小块混煤<30%,矸石带煤4.94%的选煤经济技术指标,实现了产品质量稳定,满足了用户需求。

二、改造了矸石介质回收系统

根据180万吨/年选煤厂原设计安装时,333矸石磁选机底流进入354磁选尾矿桶,脱介回收系统,磁尾桶中的合格介质液通过356介质泵将磁尾矿运输至317矸石振动筛,回收细粒矸石中的磁铁矿。但投产运行半年多的时间后,由于原煤煤质的变化,矸石量大,317矸石振动筛处于超负荷运行,透筛效果差,细粒矸石中的介质回收效果差,经过创新改造相关管道后,停开了356介质运输泵(Pe=15kW Ue=380V Ie= 31.4A),在介质回收效果相当的情况下,取得了节能降耗的效果。

三、管理制度创新改造

目前选煤厂的管理逐渐从粗线条管理向精细化发展,管理目标是

力求从影响分选效率、影响生产成本的各个环节挖掘潜力,以使生产成本最低、效益最高。对于恩洪煤矿45万吨/年选煤厂的工艺流程为重介→浮选→浓缩→压滤工艺,介质消耗量是衡量工艺水平和管理水平的重要指标,也是提高选煤经济效益的重要环节。因此,该厂通过从管理上、制度上进行创新,使2011年1~9月份的介质消耗在2010年1~9月份的基础上同期下降1.17㎏/t,降低了选煤成本,提高了经济效益。

1、做好市场调研工作,所进购的介质粉必须价低质高,杜绝以次充好,做到每车介质粉进行化验分析,要求磁性物含量在>95%以上,容重达到4.00克/升以上,水分<22%,<0.044mm的粒级含量>80%以上。

2、严格介质粉的验收、运输、储存、加介制度,将责任逐级落实到个人,并实行每月监督考核制度。

3、每周由生产副厂长组织有关人员检查磁选机的分选效果,及时调整磁偏角,使磁选机处于高水平工作状态,确保合理的滚筒间隙。

4、在脱介弧形筛入料端增加皮子,以减少水流速度,提高脱介效果。

5、在直线振动筛上根据物料的性质,在适当的位置上安装喷水管道,确保喷水压力、喷水浓度,更好的促进加重质颗粒与产品颗粒的分离,从而帮助加重质颗粒透筛。

6、保持悬浮液的固相浓度为15%~30%,分流量在30%左右,保持悬浮液粘度和分流量的相对稳定。

7、加强设备管理。磁选机入料管是否堵塞,振动筛喷水是否沿筛面连续全宽给入,弧形筛的动态积料效果,密度计和液位计的准确精度是否在误差范围内。

8、强化车间岗位培训制度。重点强化密度、磁选机、脱介筛、介质泵岗位的培训,要求岗位人员必须熟练掌握对介质回收、设备性能、操作方法、故障排除、介质特性等技术知识。

9、将每月介质消耗量与相关人员的收入挂钩,严格考核制度。

2011年创新创效概况

2011年以来,选煤厂全厂职工积极响应矿的号召,在群众性技术创新及个人自主技术创新活动中,紧紧围绕增强自主创新能力,推进“资源节约型、环境友好型”这一课题,根据原煤入洗特性,针对选煤厂工艺设备中的存在问题,在技术创新、管理制度创新等方面提出了合理理化建议,实施了创新创效改造工作,并取得了一定的绩效。

一、给料刮板机上设计安装了松料分料装置

由于180万吨/年选煤厂的原煤供应系统环节复杂、转载设备多、运输距离远,303原煤给料刮板机前未设置缓冲仓,不利于重介质旋流器发挥最佳分选效果,因此,只有保证原料煤均衡稳定给料的条件下,才能保证重介质旋流器的分选效果,实现180万吨/年选煤厂生产经济效益的最大化。根据XGZ1200刮板运输机的技术特征,在303给料刮板机箱体内适当的位置安装了三个可调节的松料分料装置,该装置可以根据原煤质量,调整所需的入洗量;同时由于入料原煤有报团现象,通过该装置可以破损煤泥团,箱体中的入洗原煤经过松散、润湿后,确保了均衡给料,通过该技术创新改造后,经过半年多的运行,180万吨/年选煤厂的重介质旋流器处理能力得到了提高,取得了数量效率93.38%,精煤灰分<10.5%,中小块混煤<30%,矸石带煤4.94%的选煤经济技术指标,实现了产品质量稳定,满足了用户需求。

二、改造了矸石介质回收系统

根据180万吨/年选煤厂原设计安装时,333矸石磁选机底流进入354磁选尾矿桶,脱介回收系统,磁尾桶中的合格介质液通过356介质泵将磁尾矿运输至317矸石振动筛,回收细粒矸石中的磁铁矿。但投产运行半年多的时间后,由于原煤煤质的变化,矸石量大,317矸石振动筛处于超负荷运行,透筛效果差,细粒矸石中的介质回收效果差,经过创新改造相关管道后,停开了356介质运输泵(Pe=15kW Ue=380V Ie= 31.4A),在介质回收效果相当的情况下,取得了节能降耗的效果。

三、管理制度创新改造

目前选煤厂的管理逐渐从粗线条管理向精细化发展,管理目标是

力求从影响分选效率、影响生产成本的各个环节挖掘潜力,以使生产成本最低、效益最高。对于恩洪煤矿45万吨/年选煤厂的工艺流程为重介→浮选→浓缩→压滤工艺,介质消耗量是衡量工艺水平和管理水平的重要指标,也是提高选煤经济效益的重要环节。因此,该厂通过从管理上、制度上进行创新,使2011年1~9月份的介质消耗在2010年1~9月份的基础上同期下降1.17㎏/t,降低了选煤成本,提高了经济效益。

1、做好市场调研工作,所进购的介质粉必须价低质高,杜绝以次充好,做到每车介质粉进行化验分析,要求磁性物含量在>95%以上,容重达到4.00克/升以上,水分<22%,<0.044mm的粒级含量>80%以上。

2、严格介质粉的验收、运输、储存、加介制度,将责任逐级落实到个人,并实行每月监督考核制度。

3、每周由生产副厂长组织有关人员检查磁选机的分选效果,及时调整磁偏角,使磁选机处于高水平工作状态,确保合理的滚筒间隙。

4、在脱介弧形筛入料端增加皮子,以减少水流速度,提高脱介效果。

5、在直线振动筛上根据物料的性质,在适当的位置上安装喷水管道,确保喷水压力、喷水浓度,更好的促进加重质颗粒与产品颗粒的分离,从而帮助加重质颗粒透筛。

6、保持悬浮液的固相浓度为15%~30%,分流量在30%左右,保持悬浮液粘度和分流量的相对稳定。

7、加强设备管理。磁选机入料管是否堵塞,振动筛喷水是否沿筛面连续全宽给入,弧形筛的动态积料效果,密度计和液位计的准确精度是否在误差范围内。

8、强化车间岗位培训制度。重点强化密度、磁选机、脱介筛、介质泵岗位的培训,要求岗位人员必须熟练掌握对介质回收、设备性能、操作方法、故障排除、介质特性等技术知识。

9、将每月介质消耗量与相关人员的收入挂钩,严格考核制度。


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