设备工作年终总结

设备工作年终总结

在公司正确领导及有关部门的大力协作下,2009

年我车间设备工作在2008年的基础上上了一个新台

阶。如果说2008年我车间设备工作是为了运行正常而

努力的话,2009年设备工作重点如下:

一、设备运行过程的统计分析,技术改造的实施;

我车间设备运行从一月份至今,设备完好率较高,

基本上能满足生产需要,但还存在一些问题,我车间一一作了改进,具体有以下几项:

1、 我车间干燥窑引风机自投产以来一直不正常,更换了三

次叶轮,第一次叶轮被腐蚀严重,叶轮钢板直接被腐蚀

通,拆除后更换了第二个叶轮。该叶轮安装使用大约20

天后,就发现叶轮叶片在高速运转的过程中,整个叶片

全部变形,当时虽然叶片全部变形,但风机并没有振动,

所以就继续使用。当时也请生产技术部的人员到现场确

认了该情况。在后来的运转过程中,由于叶轮还受到了

严重的酸腐蚀,加上引风机叶片的强度不够,造成焊缝

开裂。引风机壳体开裂,二次破坏造成引风机主轴变形,

主轴弯曲达3mm。之后更换了第三个叶轮,第三个叶轮

运行68小时后。发现新叶轮已经变形严重,现场查看叶

轮上的12片叶片全部变形,如果继续使用,由于叶轮不

平衡将产生很大振动,导致轴承间隙过大,甚至造成主

轴的弯曲,所以我车间经和技术部沟通,将引风机叶轮

改为16#锰钢,在风机叶轮叶片之间加了加强筋。加强

了叶轮强度,直目前为止使用正常;

2、 冲渣水泵是125UHB-ZK-120-50-G3型号的耐腐耐磨砂浆

泵,在使用中这三台水泵经常出现泵水量偏小,水压不

够,经过检查是水里所含的渣沫腐蚀磨损水泵动静环,

防砂K型圈,机械密封,叶轮,导致水泵动静环,防砂

K型圈,机械密封及叶轮损坏,造成水泵漏水。为此我

车间经常更换以上配件;但主要原因是这3台耐腐耐磨

砂浆泵高位于水位2米,造成泵水困难。车间经过研究,

将其中两台泵位臵向水平位臵下移了2米,重新布臵了

管路。经过试机,运行良好,所泵水量完全满足生产需

要。自7月30日投产至今,运行正常,更换备件的次数

由原来的每周一次至现在的基本上一月一次。节约了成

本,满足了工艺生产要求,降低了员工的劳动强度。

3、 冲渣天车楼梯的位臵在水池上面,冲渣天车停车时无法

将抓斗落到地面,抓斗长时间悬挂在空中,这样行车的

钢丝绳长时间负重,不但影响其寿命,并且存在安全隐

患,我车间有关人员经商讨,将楼梯的位臵改移,于2009

年4月份移位完毕,投入使用,现冲渣天车停车时抓斗

能落到地面。减少设备疲劳,延长了使用寿命。

4、

我车间冲渣流槽存在以下问题:由于所冲渣含铁量较

高,对溜槽底部磨损厉害,溜槽底部厚度25mm,溜

槽最容易发生地问题就是底部被渣磨穿;溜槽底部直

径200mm,而且呈“∨”形,有直径较大的渣时,

就卡在溜槽里面,经常需要操作人员清理,清理时一

方面存在安全隐患,一方面耽误生产。针对以上存在

的问题,我车间技术人员对冲渣溜槽做了改动。 将

冲渣流槽底部厚度加厚到50mm。由于底部加厚,溜

槽重量相应增加,为了节约成本,减轻重量,在考虑

了溜槽的实际工作需要后,将溜槽总高度由原来的

630mm减到500mm。将冲渣流槽厚底部“∨”形改

为“U”形。经过外加工,安装使用后,解决了存在

的问题。

5、 沉降仓的改造制作。2009年5月份2#回转窑沉降仓部

分塌陷,为了减少外包维修费用,早日正常生产,经

过有关人员商议,我车间自行设计、制作,用不锈钢

板重新做了回转窑沉降仓,加班加点、保证了制作任

务的按时完成、为公司节约了资金。2009年11月份1

#回转窑沉降仓部分塌陷,我车间用四天的时间按公司

的具体要求、重新做了回转窑沉降仓拱顶的制模。

6、 2009年4月10日为了维护料仓天车轨道,制作了

回转窑临时上料台,方便了天车轨道的维护,保

证了回转窑正常生产,也为回转窑以后的生产提

供了备用上料系统。

7、 为了节约用水,降低成本,将引风机轴承座冷却

水管道进行改造,将冷却水回收利用。大大减少

了水的消耗量。

8、 速度慢。而实际上

上料是利用桥式起重机吊钩秤配好料,拌匀后上到皮

带机,再运送到,要求,经车间有关人员研究后,将带运输机,改造完毕试机运行良好,现能满足上料要

求,而且和产的连续性。

二、设备的检查、检修、维护保养管理

我车间设备日常管理方面,通过设备操作人员每

班巡检,维修人员的每班巡检,点检人员的日常点检,发现设备存在的问题,及时正确的予以排出。为了整个车间设备正常稳定的运行,我车间配合生产任务的安排,做了有计划的检修维护,具体大范围检修维护安排如下:

1、2009年3月10日-3月15日对所有设备进行了

全面检修;

2、2009年7月10日-7月22日对所有设备进行了

全面检修;

车间对所有设备有计划检修82项,实际检修了82

项,完成率100/%;临时检修18项,实际检修了18项,完成率100/%计划大修2项,完成2项。完成率100/%;月平均检修率为3.988%。设备月平均完好率为:98.89%;设备月平均运转率为:86.8%。设备运转率完成目标是88%.但由于以下几个原因:1、干燥窑不是连续运转,系统待料停车时间较长;2、今年5、6月份回转窑大检修结束后,由于原料不够,待机时间较长;3、10月份由于2#回转窑引风机基础开裂,造成2#回转窑停机时间长。以上原因造成设备月平均运转率为:86.8%。

三、2009年进行设备实验1次:

为了减少氧化锌车间多膛炉耙齿消耗量,降低生产成

本,减少耙齿更换次数,降低员工劳动强度,技术部及氧化锌车间共同商议采用不同材质﹙ZGCr28﹑ Rt15﹚的耙齿进行试验。试验时间自2009年元月7日开始至2009年8月25日。通过实验过程的统计分析,现决定以后单层大铲齿采用铸钢耙齿,其它耙齿采用铸铁耙齿,以减少工人劳动量,降低成本。为以后氧化锌车间多膛炉选用备品备件提供了依据。

四、2009年设备事故的统计如下:

一般事故7次。具体情况如下:

1、2009年1月1日回转窑料仓天车吊耳断裂事故一

次;

2、2009年3月12日回转窑料仓天车抓斗坠落事故一

次;

3、2009年3月29日3#空压机主电机绕组烧毁事故

一次;

4、2009年3月31日4#皮带撕裂事故一次;

5、2009年9月8日2#引风机底座震裂事故一次;

6、2009年10月23日回转窑料仓天车电机烧毁事故

一次;

7、2009年12月7日2#回转窑托轮下轴承座开裂事

故一次;

2008年设备事故共计发生14件,相比较今年事故发生率降低了42%.

五、设备资料的进一步完善:

在2008年建立了一系列设备管理制度的基础上,

进一步健全备品备件图纸,完善各项设备资料,为设

备的整体运行健全基础工作。

六、我车间设备目前还存在以下问题:

1、 1#、2#回转窑第2档托轮经湖南亿利达公司堆焊、

打磨修复后,正常运行了3个月,近期出现焊接表面

脱落,整个表面凹凸不平,造成窑体晃动,减速机、

大齿圈,小齿磨损处于不正常状态,弹性底座晃动厉害的现象。现已和安装厂家亿利达公司联系处理,以求达到正常稳定运行状态。2009年12月7日10:00多2#回转窑二档托轮下轴承座开裂,造成2#回转窑停产,现在处理解决中。

2、 多膛炉现生产已接近两年,四、六、八层各有两个燃

烧器,根据同行业兄弟单位生产经验和我车间实际运

行状况,燃烧器最多使用周期为一年半,目前我车间

多膛炉六个燃烧器内部砌筑耐火材料烧毁严重,外壁

钢板烧红现象严重,无法正常使用,严重影响多膛炉

氧化锌品质,需全部重新制作修复。现已将3#、4#、5#、6#燃烧器拆除,并对耐火层用耐火浇注材料浇注

完工,并投入使用。

3、 氧化锌车间回转窑两台引风机无检修龙门吊,车间

平时检修、安装该设备非常困难,劳动强度大,工

作环境不安全,延误检修时间,严重影响公司生产

效益,为缩短检修时间,方便检修,需装检修龙门

吊。现已向公司做了汇报,等待来年安装。

4、 我车间三台单螺杆空气压缩机供两条回转窑窑头

鼓风、窑尾下料管气封、回转窑四组布袋箱脉冲阀、

多膛炉脉冲阀所用,在两台回转窑同时生产过程中

这三台空压机供风压力远不够生产需要,车间为确

保回转窑窑头的供风压力,不得不临时性关闭布袋

收尘器电磁阀压力,但这样的造作将造成布袋箱电

磁阀不能连续工作,布袋起不到正常的反吹作用积

灰严重,阻力增大气流不畅,布袋箱温度升高,严

重影响布袋使用寿命,增加回转窑引风量,损耗电

能,生产成本加大,回转窑内因风压不够造成反应

补充分,渣含锌将不下来,金属回收率降低,为提

高金属回收率、降低布袋消耗,现已计划在2010

年新增一台单螺杆空气压缩机。

5、 在原先设计过程中,氧化锌储仓三台氧化锌输送埋

刮板机,机头位于氧化锌储藏内,没有检修平台,

氧化锌储仓内温度可达600℃,在高温状态下刮板

机减速机、电机寿命大大减小,且检修难度很大,

安全无法保障,为确保设备的使用寿命,和保障检

修人员的操作安全,需制作设备检修平台。现已向

公司有关部门作了汇报,待将来处理。

2009年我车间党政工作主要以下几点:

1、 制定严密有效的工作制度。规章制度的制定除

上级规定的“三会、一课”制度,党费收缴制

度等以外,还建立了党支部廉政建设责任制;

2、 制定严密的工作计划,支部工作千头万绪,支

部一部一班人要有正确的有效的工作计划才

能取得优良地工作成绩。我支部根据本支部的

特点制订了详细的工作计划和实施办法。我支

部已全面完成2009年工作计划,并配合公司

党支部的工作,参加了野外拓展训练,提高了

党员的凝聚力。

3、 开展有效的科学发展观。拓展工作思路,工作

力求“实、活、新”。“实”就是工作要从实际

出发,实事求是,真抓实干不拘泥形式,不摆

花架子,不作表面文章;“活”就是开展教育

要形式多样,丰富多彩,寓教于乐;“新”就

是敢于创新,适应新形势,研究新的工作方法

和规律,增强工作的吸引力和感召力。

4、 加强与行政协作,把握全局,发挥战斗堡垒作

用,发挥党支部的组织保障作用,参与本单位

的发展规划,发展正式党员一名,预备党员6

名。

2009年我车间在公司领导的正确指导下,在有关部门的共同协助下,及车间全体员工的努力下,在保证安全生产的前提下做了大量的设备工作。我车间深深的感到在以后的设备管理工作中还需要更加细致,还要努力。虽说我车间今年在设备技术管理上做了大量工作,但离公司的要求还有一定的距离,所以在今后的设备管理方

面还要更上一个新台阶

设备工作年终总结

在公司正确领导及有关部门的大力协作下,2009

年我车间设备工作在2008年的基础上上了一个新台

阶。如果说2008年我车间设备工作是为了运行正常而

努力的话,2009年设备工作重点如下:

一、设备运行过程的统计分析,技术改造的实施;

我车间设备运行从一月份至今,设备完好率较高,

基本上能满足生产需要,但还存在一些问题,我车间一一作了改进,具体有以下几项:

1、 我车间干燥窑引风机自投产以来一直不正常,更换了三

次叶轮,第一次叶轮被腐蚀严重,叶轮钢板直接被腐蚀

通,拆除后更换了第二个叶轮。该叶轮安装使用大约20

天后,就发现叶轮叶片在高速运转的过程中,整个叶片

全部变形,当时虽然叶片全部变形,但风机并没有振动,

所以就继续使用。当时也请生产技术部的人员到现场确

认了该情况。在后来的运转过程中,由于叶轮还受到了

严重的酸腐蚀,加上引风机叶片的强度不够,造成焊缝

开裂。引风机壳体开裂,二次破坏造成引风机主轴变形,

主轴弯曲达3mm。之后更换了第三个叶轮,第三个叶轮

运行68小时后。发现新叶轮已经变形严重,现场查看叶

轮上的12片叶片全部变形,如果继续使用,由于叶轮不

平衡将产生很大振动,导致轴承间隙过大,甚至造成主

轴的弯曲,所以我车间经和技术部沟通,将引风机叶轮

改为16#锰钢,在风机叶轮叶片之间加了加强筋。加强

了叶轮强度,直目前为止使用正常;

2、 冲渣水泵是125UHB-ZK-120-50-G3型号的耐腐耐磨砂浆

泵,在使用中这三台水泵经常出现泵水量偏小,水压不

够,经过检查是水里所含的渣沫腐蚀磨损水泵动静环,

防砂K型圈,机械密封,叶轮,导致水泵动静环,防砂

K型圈,机械密封及叶轮损坏,造成水泵漏水。为此我

车间经常更换以上配件;但主要原因是这3台耐腐耐磨

砂浆泵高位于水位2米,造成泵水困难。车间经过研究,

将其中两台泵位臵向水平位臵下移了2米,重新布臵了

管路。经过试机,运行良好,所泵水量完全满足生产需

要。自7月30日投产至今,运行正常,更换备件的次数

由原来的每周一次至现在的基本上一月一次。节约了成

本,满足了工艺生产要求,降低了员工的劳动强度。

3、 冲渣天车楼梯的位臵在水池上面,冲渣天车停车时无法

将抓斗落到地面,抓斗长时间悬挂在空中,这样行车的

钢丝绳长时间负重,不但影响其寿命,并且存在安全隐

患,我车间有关人员经商讨,将楼梯的位臵改移,于2009

年4月份移位完毕,投入使用,现冲渣天车停车时抓斗

能落到地面。减少设备疲劳,延长了使用寿命。

4、

我车间冲渣流槽存在以下问题:由于所冲渣含铁量较

高,对溜槽底部磨损厉害,溜槽底部厚度25mm,溜

槽最容易发生地问题就是底部被渣磨穿;溜槽底部直

径200mm,而且呈“∨”形,有直径较大的渣时,

就卡在溜槽里面,经常需要操作人员清理,清理时一

方面存在安全隐患,一方面耽误生产。针对以上存在

的问题,我车间技术人员对冲渣溜槽做了改动。 将

冲渣流槽底部厚度加厚到50mm。由于底部加厚,溜

槽重量相应增加,为了节约成本,减轻重量,在考虑

了溜槽的实际工作需要后,将溜槽总高度由原来的

630mm减到500mm。将冲渣流槽厚底部“∨”形改

为“U”形。经过外加工,安装使用后,解决了存在

的问题。

5、 沉降仓的改造制作。2009年5月份2#回转窑沉降仓部

分塌陷,为了减少外包维修费用,早日正常生产,经

过有关人员商议,我车间自行设计、制作,用不锈钢

板重新做了回转窑沉降仓,加班加点、保证了制作任

务的按时完成、为公司节约了资金。2009年11月份1

#回转窑沉降仓部分塌陷,我车间用四天的时间按公司

的具体要求、重新做了回转窑沉降仓拱顶的制模。

6、 2009年4月10日为了维护料仓天车轨道,制作了

回转窑临时上料台,方便了天车轨道的维护,保

证了回转窑正常生产,也为回转窑以后的生产提

供了备用上料系统。

7、 为了节约用水,降低成本,将引风机轴承座冷却

水管道进行改造,将冷却水回收利用。大大减少

了水的消耗量。

8、 速度慢。而实际上

上料是利用桥式起重机吊钩秤配好料,拌匀后上到皮

带机,再运送到,要求,经车间有关人员研究后,将带运输机,改造完毕试机运行良好,现能满足上料要

求,而且和产的连续性。

二、设备的检查、检修、维护保养管理

我车间设备日常管理方面,通过设备操作人员每

班巡检,维修人员的每班巡检,点检人员的日常点检,发现设备存在的问题,及时正确的予以排出。为了整个车间设备正常稳定的运行,我车间配合生产任务的安排,做了有计划的检修维护,具体大范围检修维护安排如下:

1、2009年3月10日-3月15日对所有设备进行了

全面检修;

2、2009年7月10日-7月22日对所有设备进行了

全面检修;

车间对所有设备有计划检修82项,实际检修了82

项,完成率100/%;临时检修18项,实际检修了18项,完成率100/%计划大修2项,完成2项。完成率100/%;月平均检修率为3.988%。设备月平均完好率为:98.89%;设备月平均运转率为:86.8%。设备运转率完成目标是88%.但由于以下几个原因:1、干燥窑不是连续运转,系统待料停车时间较长;2、今年5、6月份回转窑大检修结束后,由于原料不够,待机时间较长;3、10月份由于2#回转窑引风机基础开裂,造成2#回转窑停机时间长。以上原因造成设备月平均运转率为:86.8%。

三、2009年进行设备实验1次:

为了减少氧化锌车间多膛炉耙齿消耗量,降低生产成

本,减少耙齿更换次数,降低员工劳动强度,技术部及氧化锌车间共同商议采用不同材质﹙ZGCr28﹑ Rt15﹚的耙齿进行试验。试验时间自2009年元月7日开始至2009年8月25日。通过实验过程的统计分析,现决定以后单层大铲齿采用铸钢耙齿,其它耙齿采用铸铁耙齿,以减少工人劳动量,降低成本。为以后氧化锌车间多膛炉选用备品备件提供了依据。

四、2009年设备事故的统计如下:

一般事故7次。具体情况如下:

1、2009年1月1日回转窑料仓天车吊耳断裂事故一

次;

2、2009年3月12日回转窑料仓天车抓斗坠落事故一

次;

3、2009年3月29日3#空压机主电机绕组烧毁事故

一次;

4、2009年3月31日4#皮带撕裂事故一次;

5、2009年9月8日2#引风机底座震裂事故一次;

6、2009年10月23日回转窑料仓天车电机烧毁事故

一次;

7、2009年12月7日2#回转窑托轮下轴承座开裂事

故一次;

2008年设备事故共计发生14件,相比较今年事故发生率降低了42%.

五、设备资料的进一步完善:

在2008年建立了一系列设备管理制度的基础上,

进一步健全备品备件图纸,完善各项设备资料,为设

备的整体运行健全基础工作。

六、我车间设备目前还存在以下问题:

1、 1#、2#回转窑第2档托轮经湖南亿利达公司堆焊、

打磨修复后,正常运行了3个月,近期出现焊接表面

脱落,整个表面凹凸不平,造成窑体晃动,减速机、

大齿圈,小齿磨损处于不正常状态,弹性底座晃动厉害的现象。现已和安装厂家亿利达公司联系处理,以求达到正常稳定运行状态。2009年12月7日10:00多2#回转窑二档托轮下轴承座开裂,造成2#回转窑停产,现在处理解决中。

2、 多膛炉现生产已接近两年,四、六、八层各有两个燃

烧器,根据同行业兄弟单位生产经验和我车间实际运

行状况,燃烧器最多使用周期为一年半,目前我车间

多膛炉六个燃烧器内部砌筑耐火材料烧毁严重,外壁

钢板烧红现象严重,无法正常使用,严重影响多膛炉

氧化锌品质,需全部重新制作修复。现已将3#、4#、5#、6#燃烧器拆除,并对耐火层用耐火浇注材料浇注

完工,并投入使用。

3、 氧化锌车间回转窑两台引风机无检修龙门吊,车间

平时检修、安装该设备非常困难,劳动强度大,工

作环境不安全,延误检修时间,严重影响公司生产

效益,为缩短检修时间,方便检修,需装检修龙门

吊。现已向公司做了汇报,等待来年安装。

4、 我车间三台单螺杆空气压缩机供两条回转窑窑头

鼓风、窑尾下料管气封、回转窑四组布袋箱脉冲阀、

多膛炉脉冲阀所用,在两台回转窑同时生产过程中

这三台空压机供风压力远不够生产需要,车间为确

保回转窑窑头的供风压力,不得不临时性关闭布袋

收尘器电磁阀压力,但这样的造作将造成布袋箱电

磁阀不能连续工作,布袋起不到正常的反吹作用积

灰严重,阻力增大气流不畅,布袋箱温度升高,严

重影响布袋使用寿命,增加回转窑引风量,损耗电

能,生产成本加大,回转窑内因风压不够造成反应

补充分,渣含锌将不下来,金属回收率降低,为提

高金属回收率、降低布袋消耗,现已计划在2010

年新增一台单螺杆空气压缩机。

5、 在原先设计过程中,氧化锌储仓三台氧化锌输送埋

刮板机,机头位于氧化锌储藏内,没有检修平台,

氧化锌储仓内温度可达600℃,在高温状态下刮板

机减速机、电机寿命大大减小,且检修难度很大,

安全无法保障,为确保设备的使用寿命,和保障检

修人员的操作安全,需制作设备检修平台。现已向

公司有关部门作了汇报,待将来处理。

2009年我车间党政工作主要以下几点:

1、 制定严密有效的工作制度。规章制度的制定除

上级规定的“三会、一课”制度,党费收缴制

度等以外,还建立了党支部廉政建设责任制;

2、 制定严密的工作计划,支部工作千头万绪,支

部一部一班人要有正确的有效的工作计划才

能取得优良地工作成绩。我支部根据本支部的

特点制订了详细的工作计划和实施办法。我支

部已全面完成2009年工作计划,并配合公司

党支部的工作,参加了野外拓展训练,提高了

党员的凝聚力。

3、 开展有效的科学发展观。拓展工作思路,工作

力求“实、活、新”。“实”就是工作要从实际

出发,实事求是,真抓实干不拘泥形式,不摆

花架子,不作表面文章;“活”就是开展教育

要形式多样,丰富多彩,寓教于乐;“新”就

是敢于创新,适应新形势,研究新的工作方法

和规律,增强工作的吸引力和感召力。

4、 加强与行政协作,把握全局,发挥战斗堡垒作

用,发挥党支部的组织保障作用,参与本单位

的发展规划,发展正式党员一名,预备党员6

名。

2009年我车间在公司领导的正确指导下,在有关部门的共同协助下,及车间全体员工的努力下,在保证安全生产的前提下做了大量的设备工作。我车间深深的感到在以后的设备管理工作中还需要更加细致,还要努力。虽说我车间今年在设备技术管理上做了大量工作,但离公司的要求还有一定的距离,所以在今后的设备管理方

面还要更上一个新台阶


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