牙膏车间、乳化车间工艺冷却水系统
改造方案
设备管理部 2015年05月11日
技术方案
一、依据:
1、项目概况:
1)项目位于3号楼日化生产车间,项目为牙膏车间、乳化车间工艺冷却水改造; 2)牙膏车间:
(1.)现状2台700kg/台的釜(牙膏),
计划后续再增设1台1500kg/台的釜(牙膏); 牙膏釜为夹套式反应釜;
(2.)牙膏釜物料为常温,搅拌产生大量热,需要工艺冷却水降温,以维持搅
拌过程中物料温度 ≤ 30℃;
(3.)原设计用自来水降温,冬季自来水温度 ≤9℃时能满足生产工艺要求,
其它季节时段均无法满足正常生产工序要求;
3)洗涤液区:
(1.)现状2台1100kg/台的釜(洗涤),
计划后续再增设1台2000kg/台的釜(洗涤); 洗涤液釜为夹套式反应釜;
(2.)洗涤液釜物料为常温,先用0.30MPa饱和蒸汽加热至85℃,静置后用冷
却水降温至38℃,生产工序要求降温时间为40min;
(3.)原设计用空调冷水降温,由于管路、冷量设计不足,造成无法满足生
产工序要求,目前几乎全年都在用自来水降温,辅以空调冷水;
4)洁面乳区:
(1.)现状2台300kg/台的釜(洁面乳)+ 2台200kg/台的釜(洁面乳)
洁面乳釜为夹套式反应釜;
(2.)洁面乳釜物料为常温,先用0.20MPa饱和蒸汽加热至85℃,静置后用
冷却水降温至35℃,生产工序要求降温时间为40min;
(3.)原设计用空调冷水降温,由于管路、冷量设计不足,造成无法满足生
产工序要求,目前几乎全年都在用自来水降温,辅以空调冷水;
5)园区冷源状况:
(1.)3#厂房空调冷水站房:
地下水源热泵机组:CL=977KW,目前夏季剩余热量20%;
(2.)5#厂房空调冷水站房:
水环式冷水机组:CL=842KW,目前夏季剩余热量50%; 2、目前生产工艺运行状况: 1)牙膏车间:
(1.)冬季:12月份~来年2月份的2个月时间段内用市政自来水降温满足生
产工艺要求,自来水温度约9℃,降温时间约40~60min;
(2.)其它季节时段用自来水(15℃~25℃)降温均满足不了生产要求;以自
来水温度22℃计,物料在搅拌约18min温度就会升至30℃;通22℃自来水降温大约需要12min;
2)洗涤液车间:
(1.)冬季:12月份~来年2月份的2个月时间段内用市政自来水降温满足生
产工艺要求,自来水温度约9℃,降温时间约70min;
(2.)其它季节时段用自来水(15℃~25℃)降温均满足不了生产要求;以自
来水温度22℃计,物料由85℃降至38℃,自来水降温大约需要2.80h;
3)洁面乳车间:
(1.)冬季:12月份~来年2月份的2个月时间段内用市政自来水降温满足生
产工艺要求,自来水温度约9℃,降温时间约60min;
(2.)其它季节时段用自来水(15℃~25℃)降温均满足不了生产要求;以自
来水温度22℃计,物料由85℃降至35℃,自来水降温大约需要2.30h;
二、工艺冷却水冷负荷计算:
1、烟台室外气象参数:
2、生产工艺冷负荷:
3、 园区3#站房、5#站房剩余冷量计算:
目前园区空调冷水机组剩余冷量满足牙膏釜、洗涤液釜、洁面乳釜工艺 冷负荷;
三、工艺冷却水改造设计方案:
1、改造目标:
1) 满足生产工艺设备要求,提高生产能力,提高产品质量; 2) 改造工程尽量节省,充分利用园区内现有冷源; 3) 改造后运行费用要最经济;
4) 改造后工艺冷却系统要运行可靠,后备能力强; 5) 尽量减少对正常的生产的影响;
2、改造设计方案:
1) 夏季工况:对3#、5#冷水站房改造,利用现有空调冷水机组的剩余冷量提供给
工艺冷却水系统;
冷水机组提供5℃/10℃的冷水,通过换热后提供7℃/14℃工艺冷却水;
2) 冬季工况: 不开冷水机组,利用冷却塔制冷水,满足工艺冷却系统的需求; 冷却塔制取5℃/8℃的冷水,通过换热后提供7℃/14℃工艺冷却水; 3) 改造涉及内容:
3#机房改造
5#机房冷却塔
4) 改造工艺流程:
运行模式:
夏季:3#机房热泵机组和5#机房冷水机组运行,同时制取空调冷水和工艺冷却水; 冬季:3#机房热泵机组运行,提供空调热水;5#机房冷水机组停止;
室外冷却塔运行,提供工艺冷却水,
过渡季:3#机房热泵机组(或5#机房冷水机组)运行,提供工艺冷却水;
四、改造优点:
1) 充分利用园区内现有冷源,提高现有冷源的运行效率; 2) 没有增加冷水机组,大大减少了初投资;
3) 本次改造几乎都是在原有系统上的改造,改造期间对原有系统的正常运行,几
乎没有影响;
4) 对于牙膏区、乳化区的工艺冷却水管路的改造,可以在不动原有系统的情况下,
原有系统正常运行,合理安排施工期,可大大减少对生产的影响;
5) 改造后将3#机房与5#机房形成并联模式,两个机房的系统互为备用,大大提
供制冷系统的运行稳定性和后备能力;
6) 冬季利用冷却塔供冷,利用天然冷源供冷,不开冷水机组,大大降低运行费用; 7) 冬季利用冷却塔供冷,改掉了原设计的利用自来水降温,大大节省了自来水的
浪费;
8) 改造后系统不用自来水降温,可大大节省自来水的浪费,按照现状的生产能力
每天可节省自来水的排放约17.6m3/天;
牙膏车间、乳化车间工艺冷却水系统
改造方案
设备管理部 2015年05月11日
技术方案
一、依据:
1、项目概况:
1)项目位于3号楼日化生产车间,项目为牙膏车间、乳化车间工艺冷却水改造; 2)牙膏车间:
(1.)现状2台700kg/台的釜(牙膏),
计划后续再增设1台1500kg/台的釜(牙膏); 牙膏釜为夹套式反应釜;
(2.)牙膏釜物料为常温,搅拌产生大量热,需要工艺冷却水降温,以维持搅
拌过程中物料温度 ≤ 30℃;
(3.)原设计用自来水降温,冬季自来水温度 ≤9℃时能满足生产工艺要求,
其它季节时段均无法满足正常生产工序要求;
3)洗涤液区:
(1.)现状2台1100kg/台的釜(洗涤),
计划后续再增设1台2000kg/台的釜(洗涤); 洗涤液釜为夹套式反应釜;
(2.)洗涤液釜物料为常温,先用0.30MPa饱和蒸汽加热至85℃,静置后用冷
却水降温至38℃,生产工序要求降温时间为40min;
(3.)原设计用空调冷水降温,由于管路、冷量设计不足,造成无法满足生
产工序要求,目前几乎全年都在用自来水降温,辅以空调冷水;
4)洁面乳区:
(1.)现状2台300kg/台的釜(洁面乳)+ 2台200kg/台的釜(洁面乳)
洁面乳釜为夹套式反应釜;
(2.)洁面乳釜物料为常温,先用0.20MPa饱和蒸汽加热至85℃,静置后用
冷却水降温至35℃,生产工序要求降温时间为40min;
(3.)原设计用空调冷水降温,由于管路、冷量设计不足,造成无法满足生
产工序要求,目前几乎全年都在用自来水降温,辅以空调冷水;
5)园区冷源状况:
(1.)3#厂房空调冷水站房:
地下水源热泵机组:CL=977KW,目前夏季剩余热量20%;
(2.)5#厂房空调冷水站房:
水环式冷水机组:CL=842KW,目前夏季剩余热量50%; 2、目前生产工艺运行状况: 1)牙膏车间:
(1.)冬季:12月份~来年2月份的2个月时间段内用市政自来水降温满足生
产工艺要求,自来水温度约9℃,降温时间约40~60min;
(2.)其它季节时段用自来水(15℃~25℃)降温均满足不了生产要求;以自
来水温度22℃计,物料在搅拌约18min温度就会升至30℃;通22℃自来水降温大约需要12min;
2)洗涤液车间:
(1.)冬季:12月份~来年2月份的2个月时间段内用市政自来水降温满足生
产工艺要求,自来水温度约9℃,降温时间约70min;
(2.)其它季节时段用自来水(15℃~25℃)降温均满足不了生产要求;以自
来水温度22℃计,物料由85℃降至38℃,自来水降温大约需要2.80h;
3)洁面乳车间:
(1.)冬季:12月份~来年2月份的2个月时间段内用市政自来水降温满足生
产工艺要求,自来水温度约9℃,降温时间约60min;
(2.)其它季节时段用自来水(15℃~25℃)降温均满足不了生产要求;以自
来水温度22℃计,物料由85℃降至35℃,自来水降温大约需要2.30h;
二、工艺冷却水冷负荷计算:
1、烟台室外气象参数:
2、生产工艺冷负荷:
3、 园区3#站房、5#站房剩余冷量计算:
目前园区空调冷水机组剩余冷量满足牙膏釜、洗涤液釜、洁面乳釜工艺 冷负荷;
三、工艺冷却水改造设计方案:
1、改造目标:
1) 满足生产工艺设备要求,提高生产能力,提高产品质量; 2) 改造工程尽量节省,充分利用园区内现有冷源; 3) 改造后运行费用要最经济;
4) 改造后工艺冷却系统要运行可靠,后备能力强; 5) 尽量减少对正常的生产的影响;
2、改造设计方案:
1) 夏季工况:对3#、5#冷水站房改造,利用现有空调冷水机组的剩余冷量提供给
工艺冷却水系统;
冷水机组提供5℃/10℃的冷水,通过换热后提供7℃/14℃工艺冷却水;
2) 冬季工况: 不开冷水机组,利用冷却塔制冷水,满足工艺冷却系统的需求; 冷却塔制取5℃/8℃的冷水,通过换热后提供7℃/14℃工艺冷却水; 3) 改造涉及内容:
3#机房改造
5#机房冷却塔
4) 改造工艺流程:
运行模式:
夏季:3#机房热泵机组和5#机房冷水机组运行,同时制取空调冷水和工艺冷却水; 冬季:3#机房热泵机组运行,提供空调热水;5#机房冷水机组停止;
室外冷却塔运行,提供工艺冷却水,
过渡季:3#机房热泵机组(或5#机房冷水机组)运行,提供工艺冷却水;
四、改造优点:
1) 充分利用园区内现有冷源,提高现有冷源的运行效率; 2) 没有增加冷水机组,大大减少了初投资;
3) 本次改造几乎都是在原有系统上的改造,改造期间对原有系统的正常运行,几
乎没有影响;
4) 对于牙膏区、乳化区的工艺冷却水管路的改造,可以在不动原有系统的情况下,
原有系统正常运行,合理安排施工期,可大大减少对生产的影响;
5) 改造后将3#机房与5#机房形成并联模式,两个机房的系统互为备用,大大提
供制冷系统的运行稳定性和后备能力;
6) 冬季利用冷却塔供冷,利用天然冷源供冷,不开冷水机组,大大降低运行费用; 7) 冬季利用冷却塔供冷,改掉了原设计的利用自来水降温,大大节省了自来水的
浪费;
8) 改造后系统不用自来水降温,可大大节省自来水的浪费,按照现状的生产能力
每天可节省自来水的排放约17.6m3/天;