节能改造方案

1、 过热器减温水是取自高加前给水,如和取自高加后给水相比,当取自高加前

给水的减温水量为主给水量的10%,则要增加约1.2g/kwh的煤耗。因本厂过

热器减温水量较小、更好改进,建议有机会尽快实施。

改造前:

改造后:

说明:①为避免在主给水管上开口,新加高加后的减温水管道可在旁路调门 前手动门前接口(买一个三通)

②一般希望在大负荷时用高加后给水,因本厂减温水量小,估计改后

一直可以用高加后给水。

2、 运行中高加后主给水门的旁路调门应100%全开,开后可减小主给水的阻力,

降低给水泵耗功(负荷越大,效益越好)。开后对安全无影响。国内开启旁调

运行的电厂占多数。

3、 本条老厂改进管理费用大,不宜改,但扩建新厂可采用:

因主给水可设逆止阀阻力要增加给水泵耗功,建议新厂设计作如下改进:

本厂一期系统:

本厂一期设计:

新设计:

说明:如有电泵一般小旁调门装电泵出口处,如无电泵,可装一台汽泵出口门处,如可以二台汽泵出口门处都装最好。

4、 #1机汽泵再循环检查有一台漏。因再循环漏后不好处理,建议可把再循环门的门前手动门改为电动门(最好是上进下出的截止阀,电机大一点)运行中电动的关闭。但接入自动开启逻辑:当给水泵流量小于Q+50t/h时,电动门先行开启,Q是再循环门的最小流量动作值。

5、据反映#7低加疏水不畅,观察现场有三个可能:

①调门位置高疏水入口远,过调门后的疏水汽化,二相运行后阻力大。 ②调门通径偏小(大负荷时疏水不畅,可能是)

③管道标高差大,水压不进去。

建议作如下改进:

改造前: 改造后:

和#8低加疏水入口接上,管道越短越好。 说明:①新加Ф76的旁路管在#7、8低加下部布置,过#7、8低加后马上向上

②新加管道和#8低加疏水入口的接口越低越好,施工时要拆开保温才焊接,因运行中负压,可以焊在焊口上。

③新加管道旁路门和#8号低加疏水入口越近越好,常开门。

6、查现场#7低加正常疏水侧,有二个就地温度测点,#7低加入口及#8低加出口温度,建议把这两个测点送到主控凝结水和低加画面上,测点有如下用: ①计算#7低加疏水端差

②用端差较#8低加水位

③计算#7、8低加抽气量(供热时)

④#7、8低加水温可以比较分析加热器内腔室是否短路。

7、反映#8低加疏水不畅,现#1机正常疏水不通,紧急疏水没开、管子热(估计急疏疏水门漏),但水位还能维持,建议:

①#8低加正常疏水门宜修好

②#8低加疏水系统作如下改进:

改造前:

改造后:

说明:

①疏水和凝汽器底部相接,原接口里有供疏水汽化用的钻孔短管,疏水进入后要汽化(可能是疏水不畅的主要原因)。汽化蒸汽进入凝汽器由循环水冷却,这样不仅热量全部损失,还耗用了循环水。

②疏水进入热井底部后,由于热井约1M水的静压10KPa,加上凝汽器内压力5KPa,热井底部压力15KPa,15KPa压力的饱和温度54℃,远大于#8低加疏水温度(约42℃),疏水变成不饱和水,平稳和凝结水混合,热量全部回收。

③#8低加紧急疏水没经疏冷段,温度比正常疏水温度还高约10℃,如疏水经紧急疏水,损失热量更多。

④和热井下部接口宜在热井底部内外都焊接,但里面管子不宜伸出太高,只要能焊接就可以。

改后不仅疏水不畅解决,疏水热量也全部回收,如改后疏水还不行,则有可

能疏水门太小,则还可以作如下改进:接一个Ф76的旁路管(旁路管和门的要求参考第5条#7低加改进)

8、高低加疏水管子中的放气可以全部取消,饱和水无法放气。

9、现场#1机高低加紧急疏水管子和疏扩接口处不停的有轰鸣声,说明有疏水漏,需停机处理。但目前状况如漏的管子突然投入,则有可能造成管子强烈振动。建议作如下改进,改后就无声音了:

改造前:

改造后:

说明:①Ф32的管和热井放水门前接口

②#1、3高加紧急疏水门后手动门在垂直位置,新加放水管要加手动

门,但是常开门,只有疏水门后手动门关闭时才要关放水门。

③#2高加紧急疏水的放水可以不要阀门。

④其他低加及除氧器放水管改法同上,都可以接到Ф32管上。 ⑤另一侧的紧急疏水同样可用一个Ф32的管接热井放水门前。

10、因低加管子都是不锈钢制作,低加充氮防腐都可以取消。

11、#1机的轴加疏水可能水封还差一点,有可能影响主机真空。目前看水封管

系手动门好像没有全开(全开有可能影响真空),建议有停机机会改进。 改进前:

改进后:

说明:和凝汽器的接口改到7米标高处(要求略低于轴加中心线),也可以

先到7米再下引到和疏扩接口,如图:

12、#2机轴加疏水和凝汽器接口约8.3米,这对增加水封非常好。但超过轴加中

心线标高了。启动时凝汽器无真空时轴加要放水,否则轴加要满水。

13、中压主汽门门杆漏汽宜到四抽,现到疏扩可能不对(影响主机真空),请查

图纸或咨询上汽可改进。

14、轴封回汽管疏水现用疏水器疏到疏扩,如疏水器卡,则影响主机真空,且疏

水热量全部浪费。建议作如下改进。(现场看有位置可以改进)

改前:

改后:

说明:①三个疏水接到一根Ф45管上再和回汽管根部接口,注意保持坡度。 ②因原疏水器疏水可能影响主机真空,本条一定要改,改后还能回收

疏水热量。

③改后系统不能有阀门。

④原回汽管总门宜取消,阻力大,影响回汽效率。

⑤改后轴封送汽压力应重调整一次,可以尽量把轴封汽送足。

⑥A小机回汽疏水也接到Ф45管上,阀门常开。当A小机停运时(主

机运行)才要关闭。

15、轴封回气管道门杆漏气管上的放气都应取消,负压管道无法放汽;

16、轴封供汽减温器后疏水段的安全门可以改为水封疏水,改后无操作,也安全; 改造前:

改造后:

说明:

①疏水门为常开门;

②当需大量暖管疏水,可开排地沟门,暖管后关闭;

③疏水漏斗宜装在6.3m层平台上方,让运行人员看到滴水;

④水封下部防堵结构如图:水封下部可布置到凝泵坑内。

17、轴封供汽减温器前有7个疏水,操作复杂,也可改为同上一条的水封疏水,七个疏水都接在一个Ф45的母管(不要阀门),改后基本可无操作;

18、冷再蒸汽可经过辅汽再到轴封。冷再到轴封备源是重复的,可以取消,现在设计优化一般都已不设计这路备源;

19、#1机轴封供汽管上的放气可以取消;

20、主机高调门顺序阀运行时,高调门的开度各不一样(高调门后各导汽管压力也不一样),现#1、2高调门后导汽管疏水接在一起,#3、4、5、6高调门后疏水接在一起,到疏扩,运行中压力较高的导汽管中的蒸汽不停地疏到较低压力的导汽管中,这部分蒸汽没有作功就损失了一部分作功能力,降低了机组效率。商议做好改进准备,有停机机会就可以改进。

改进前:请阅读系统图09页本体疏水及轴封系统图

改进后:

说明:

①加阀门的导汽管宜是最后开启的调门后的导汽管疏水;

②原导汽管排汽(VV阀)可以取消,装到新加阀门处,现新设计一般没有VV阀,也无用。

③新加门和疏水门开、关同步; ④新加门应方便运行操作; ⑤施工时注意不要弄错管子。

21、反应机组缸胀不好,上汽机组要求三月打一次高温润滑脂,打时要把老油挤出来,据反映打油口给土建封堵了,请一定要恢复,汽缸膨胀不顺畅,顶紧轴承座,造成张口及中心度高,对安全运行很不好;

22、#1机#1、2瓦振动偏大(110μm左右),如振动较稳定,机组也能安全运行。如要振动下来有几个因素可以考虑: ①前箱的膨胀应自如;

②和上汽协商,是否可以考虑改变顺序阀高调门的开启顺序,一般先开上方进汽调门,振动好瓦温高,先开下方进汽调门,振动差,瓦温低。如果机组单阀运行时振动好,振动一般都和调阀开启顺序有关,上汽机组已有多台改变取的成效;

③如单阀时振动也同样,现启动升速过临界时振动也较大,可以考虑请西安热工院做一次平衡(高中压转子有三个地方可以加平衡),一般做一次就可做好。 23、轴加疏水水封前管道保温应拆掉,水温越低水封越可靠。温度越低,进凝汽器耗用循环水越少,保温弄反了,应让空气尽量冷却轴加疏水;

24、#1机负荷160MW,这时除氧器上水调门开度56%,没有能发挥变频最大节电效益,据了解这种工况,凝结水压力较低,怕主调门全开后凝结水压力更低,以下因素可能是主要考虑问题: ①减温水压力低;

②精处理压力不能低于0.8MPa; ③给水泵密封水;

当凝结水压力低时,一般对减温水无影响,机组启停时才大量需要减温水,别的电厂都不考虑;

精处理的树脂过去怕压力高压碎,现没有这个技术没问题了,别的厂凝结水压力

更低,也无问题;

给水泵密封水只要除氧器能上水,给水泵密封都可以,(凝结水管道压力肯定是大于给水泵卸荷水压力),为提高凝结水压力,可做以下工作: ①给水泵密封水接口从精处理后改接到精处理前;

②密封水滤网可以做或买一个装上,做到二运一备,减小滤网阻力,也可把滤网通流面积改大,减小阻力;

另外以下三项也可以降低对密封水压的要求:

①密封水进水调门的旁路门可以适当开一些,开后调门会自动关小,压力低时调门有开大的余地;

②适当的密封水量控制,流量过大,阻力大,对水压要求高;

③泵的低水压联动值别的厂都从1.2MPa改到0.6~0.8MPa,因除氧器滑压运行,低水压联动值大负荷时偏小,低负荷时偏大,只能当跳泵后水压低联动用。 25、当#1机负荷160MW时,主汽压力15.5MPa,这时高调门开度是0、0、100、0、25、100,说明高调门的余量很大,今后有机会在夏天最热满负荷时观察高调门的开度,如果第5个调门还没开足,则可以和上汽协商,先开启的几个调门可以把喷嘴叶片堵几片(请上汽计算),堵后有以下好处: ①每个全开高调门的阻力下降; ②能变压运行的负荷更低; ③滑压运行的工况主汽压力更高。

机组效率能上升一些,目前国内不少机组都在实施。

26、当凝结水主调门做了工作后能100%全开,以下工作还可以使凝泵变频更省电:

①凝结水主调门旁电动门也可以开启(开50%以上即可,全开会卡,关时也慢),以减小主调门阻力,但应接入旁路电动门关闭自动逻辑: 当a、除氧器水位高Ⅰ值; b、变频切工频;

c、变频泵跳闸,工频泵联起;

以上任一条满足:凝结水主调门迅速关小调水位;旁路电动门快速关闭。 ②轴加进出口门的旁路门取消,以减小系统阻力,现新的优化设计轴加都无进出

口门;

③#5、6低加的水侧小旁路改为大旁路,减小#6低加出口,#5低加入口两个阀门,减少系统阻力;

改进前:

改进后:

27、一次循环的循环水系统,宜装设水室真空泵,在单台循泵运行时,可以最大利用虹吸运行,节约循泵耗电又增大循环水流量。但水室真空泵的气水分离存在设计的十分复杂,致使运行不愿操作,宜使用以下系统,不必考虑气水分离,随便启动。

28、主油箱人孔现用压盖密封,一般都封不住,影响油箱负压,大修时可以改用法兰螺栓联接,现新机汽机厂一般都已改为法兰联接。

29、发电机内冷水泵扬程70m,为控制降低的母管压力,本厂是以总门节流为主,再配以再循环调节。这样的运行方式不仅不安全(泵运行推力大,及振动及

温度高),也耗电。建议可适当车削叶轮,把扬程降下来,改后不仅省电,泵运行更安全,具体改进工作可在机组停运后,把再循环关闭,总门全开再看母管压力上升值ΔH就是叶轮应车削后扬程降低值,车削公式如下:

D1D2H

1

2

12

D为内冷水泵叶轮直径; DHH

2

为车削后叶轮直径; 为叶轮现扬程; 为叶轮车削后扬程。

1

2

30、低旁前疏水可以改为预暖管形式,改后无漏点,也无操作无维护。 改前:

改后:

说明:

①新改管道的最低点应是和再热蒸汽疏水接口处; ②新改管道的保温规范同再热蒸汽; ③接口需用三通,注意焊接规范。

31、四段抽汽逆止阀可以取消一个,以减少系统阻力,略提高机组效率,进口机组都只有一个抽汽逆止阀,华润登封二期国内设计也只有一个逆止阀,不少电厂也自行取消。

32、蒸汽管道上的放空气门都可以取消,原基建打水压时放气用,现在没用了; 33、上汽机组冬天最低背压要求不小于3.5kPa,(排汽温度27℃),本厂循环水条件特好,冬天最冷的时候宜采取各种措施把背压保持在3.5kPa以上(排汽温度27℃以上)

34、开式水泵建议可增加一路旁路(管路同水泵入口管路),冬天可考虑停止开式泵,用旁路供水。目前没增加旁路时可考虑出入口门全开,泵不启动,走泵入口、出口供水(最好是机组启动时试用,不行马上启动开式泵)

35、给水泵卸荷水设计接法不对,有机会可改进

改造前:

改造后:

说明:①接口应接在前置泵入口之后

②管道不能有阀门,去了防止误操作,阀门使卸荷水阻力大,密封水压力也相应要高一些

③改后就无操作了,否则切泵要操作也很麻烦

1、 过热器减温水是取自高加前给水,如和取自高加后给水相比,当取自高加前

给水的减温水量为主给水量的10%,则要增加约1.2g/kwh的煤耗。因本厂过

热器减温水量较小、更好改进,建议有机会尽快实施。

改造前:

改造后:

说明:①为避免在主给水管上开口,新加高加后的减温水管道可在旁路调门 前手动门前接口(买一个三通)

②一般希望在大负荷时用高加后给水,因本厂减温水量小,估计改后

一直可以用高加后给水。

2、 运行中高加后主给水门的旁路调门应100%全开,开后可减小主给水的阻力,

降低给水泵耗功(负荷越大,效益越好)。开后对安全无影响。国内开启旁调

运行的电厂占多数。

3、 本条老厂改进管理费用大,不宜改,但扩建新厂可采用:

因主给水可设逆止阀阻力要增加给水泵耗功,建议新厂设计作如下改进:

本厂一期系统:

本厂一期设计:

新设计:

说明:如有电泵一般小旁调门装电泵出口处,如无电泵,可装一台汽泵出口门处,如可以二台汽泵出口门处都装最好。

4、 #1机汽泵再循环检查有一台漏。因再循环漏后不好处理,建议可把再循环门的门前手动门改为电动门(最好是上进下出的截止阀,电机大一点)运行中电动的关闭。但接入自动开启逻辑:当给水泵流量小于Q+50t/h时,电动门先行开启,Q是再循环门的最小流量动作值。

5、据反映#7低加疏水不畅,观察现场有三个可能:

①调门位置高疏水入口远,过调门后的疏水汽化,二相运行后阻力大。 ②调门通径偏小(大负荷时疏水不畅,可能是)

③管道标高差大,水压不进去。

建议作如下改进:

改造前: 改造后:

和#8低加疏水入口接上,管道越短越好。 说明:①新加Ф76的旁路管在#7、8低加下部布置,过#7、8低加后马上向上

②新加管道和#8低加疏水入口的接口越低越好,施工时要拆开保温才焊接,因运行中负压,可以焊在焊口上。

③新加管道旁路门和#8号低加疏水入口越近越好,常开门。

6、查现场#7低加正常疏水侧,有二个就地温度测点,#7低加入口及#8低加出口温度,建议把这两个测点送到主控凝结水和低加画面上,测点有如下用: ①计算#7低加疏水端差

②用端差较#8低加水位

③计算#7、8低加抽气量(供热时)

④#7、8低加水温可以比较分析加热器内腔室是否短路。

7、反映#8低加疏水不畅,现#1机正常疏水不通,紧急疏水没开、管子热(估计急疏疏水门漏),但水位还能维持,建议:

①#8低加正常疏水门宜修好

②#8低加疏水系统作如下改进:

改造前:

改造后:

说明:

①疏水和凝汽器底部相接,原接口里有供疏水汽化用的钻孔短管,疏水进入后要汽化(可能是疏水不畅的主要原因)。汽化蒸汽进入凝汽器由循环水冷却,这样不仅热量全部损失,还耗用了循环水。

②疏水进入热井底部后,由于热井约1M水的静压10KPa,加上凝汽器内压力5KPa,热井底部压力15KPa,15KPa压力的饱和温度54℃,远大于#8低加疏水温度(约42℃),疏水变成不饱和水,平稳和凝结水混合,热量全部回收。

③#8低加紧急疏水没经疏冷段,温度比正常疏水温度还高约10℃,如疏水经紧急疏水,损失热量更多。

④和热井下部接口宜在热井底部内外都焊接,但里面管子不宜伸出太高,只要能焊接就可以。

改后不仅疏水不畅解决,疏水热量也全部回收,如改后疏水还不行,则有可

能疏水门太小,则还可以作如下改进:接一个Ф76的旁路管(旁路管和门的要求参考第5条#7低加改进)

8、高低加疏水管子中的放气可以全部取消,饱和水无法放气。

9、现场#1机高低加紧急疏水管子和疏扩接口处不停的有轰鸣声,说明有疏水漏,需停机处理。但目前状况如漏的管子突然投入,则有可能造成管子强烈振动。建议作如下改进,改后就无声音了:

改造前:

改造后:

说明:①Ф32的管和热井放水门前接口

②#1、3高加紧急疏水门后手动门在垂直位置,新加放水管要加手动

门,但是常开门,只有疏水门后手动门关闭时才要关放水门。

③#2高加紧急疏水的放水可以不要阀门。

④其他低加及除氧器放水管改法同上,都可以接到Ф32管上。 ⑤另一侧的紧急疏水同样可用一个Ф32的管接热井放水门前。

10、因低加管子都是不锈钢制作,低加充氮防腐都可以取消。

11、#1机的轴加疏水可能水封还差一点,有可能影响主机真空。目前看水封管

系手动门好像没有全开(全开有可能影响真空),建议有停机机会改进。 改进前:

改进后:

说明:和凝汽器的接口改到7米标高处(要求略低于轴加中心线),也可以

先到7米再下引到和疏扩接口,如图:

12、#2机轴加疏水和凝汽器接口约8.3米,这对增加水封非常好。但超过轴加中

心线标高了。启动时凝汽器无真空时轴加要放水,否则轴加要满水。

13、中压主汽门门杆漏汽宜到四抽,现到疏扩可能不对(影响主机真空),请查

图纸或咨询上汽可改进。

14、轴封回汽管疏水现用疏水器疏到疏扩,如疏水器卡,则影响主机真空,且疏

水热量全部浪费。建议作如下改进。(现场看有位置可以改进)

改前:

改后:

说明:①三个疏水接到一根Ф45管上再和回汽管根部接口,注意保持坡度。 ②因原疏水器疏水可能影响主机真空,本条一定要改,改后还能回收

疏水热量。

③改后系统不能有阀门。

④原回汽管总门宜取消,阻力大,影响回汽效率。

⑤改后轴封送汽压力应重调整一次,可以尽量把轴封汽送足。

⑥A小机回汽疏水也接到Ф45管上,阀门常开。当A小机停运时(主

机运行)才要关闭。

15、轴封回气管道门杆漏气管上的放气都应取消,负压管道无法放汽;

16、轴封供汽减温器后疏水段的安全门可以改为水封疏水,改后无操作,也安全; 改造前:

改造后:

说明:

①疏水门为常开门;

②当需大量暖管疏水,可开排地沟门,暖管后关闭;

③疏水漏斗宜装在6.3m层平台上方,让运行人员看到滴水;

④水封下部防堵结构如图:水封下部可布置到凝泵坑内。

17、轴封供汽减温器前有7个疏水,操作复杂,也可改为同上一条的水封疏水,七个疏水都接在一个Ф45的母管(不要阀门),改后基本可无操作;

18、冷再蒸汽可经过辅汽再到轴封。冷再到轴封备源是重复的,可以取消,现在设计优化一般都已不设计这路备源;

19、#1机轴封供汽管上的放气可以取消;

20、主机高调门顺序阀运行时,高调门的开度各不一样(高调门后各导汽管压力也不一样),现#1、2高调门后导汽管疏水接在一起,#3、4、5、6高调门后疏水接在一起,到疏扩,运行中压力较高的导汽管中的蒸汽不停地疏到较低压力的导汽管中,这部分蒸汽没有作功就损失了一部分作功能力,降低了机组效率。商议做好改进准备,有停机机会就可以改进。

改进前:请阅读系统图09页本体疏水及轴封系统图

改进后:

说明:

①加阀门的导汽管宜是最后开启的调门后的导汽管疏水;

②原导汽管排汽(VV阀)可以取消,装到新加阀门处,现新设计一般没有VV阀,也无用。

③新加门和疏水门开、关同步; ④新加门应方便运行操作; ⑤施工时注意不要弄错管子。

21、反应机组缸胀不好,上汽机组要求三月打一次高温润滑脂,打时要把老油挤出来,据反映打油口给土建封堵了,请一定要恢复,汽缸膨胀不顺畅,顶紧轴承座,造成张口及中心度高,对安全运行很不好;

22、#1机#1、2瓦振动偏大(110μm左右),如振动较稳定,机组也能安全运行。如要振动下来有几个因素可以考虑: ①前箱的膨胀应自如;

②和上汽协商,是否可以考虑改变顺序阀高调门的开启顺序,一般先开上方进汽调门,振动好瓦温高,先开下方进汽调门,振动差,瓦温低。如果机组单阀运行时振动好,振动一般都和调阀开启顺序有关,上汽机组已有多台改变取的成效;

③如单阀时振动也同样,现启动升速过临界时振动也较大,可以考虑请西安热工院做一次平衡(高中压转子有三个地方可以加平衡),一般做一次就可做好。 23、轴加疏水水封前管道保温应拆掉,水温越低水封越可靠。温度越低,进凝汽器耗用循环水越少,保温弄反了,应让空气尽量冷却轴加疏水;

24、#1机负荷160MW,这时除氧器上水调门开度56%,没有能发挥变频最大节电效益,据了解这种工况,凝结水压力较低,怕主调门全开后凝结水压力更低,以下因素可能是主要考虑问题: ①减温水压力低;

②精处理压力不能低于0.8MPa; ③给水泵密封水;

当凝结水压力低时,一般对减温水无影响,机组启停时才大量需要减温水,别的电厂都不考虑;

精处理的树脂过去怕压力高压碎,现没有这个技术没问题了,别的厂凝结水压力

更低,也无问题;

给水泵密封水只要除氧器能上水,给水泵密封都可以,(凝结水管道压力肯定是大于给水泵卸荷水压力),为提高凝结水压力,可做以下工作: ①给水泵密封水接口从精处理后改接到精处理前;

②密封水滤网可以做或买一个装上,做到二运一备,减小滤网阻力,也可把滤网通流面积改大,减小阻力;

另外以下三项也可以降低对密封水压的要求:

①密封水进水调门的旁路门可以适当开一些,开后调门会自动关小,压力低时调门有开大的余地;

②适当的密封水量控制,流量过大,阻力大,对水压要求高;

③泵的低水压联动值别的厂都从1.2MPa改到0.6~0.8MPa,因除氧器滑压运行,低水压联动值大负荷时偏小,低负荷时偏大,只能当跳泵后水压低联动用。 25、当#1机负荷160MW时,主汽压力15.5MPa,这时高调门开度是0、0、100、0、25、100,说明高调门的余量很大,今后有机会在夏天最热满负荷时观察高调门的开度,如果第5个调门还没开足,则可以和上汽协商,先开启的几个调门可以把喷嘴叶片堵几片(请上汽计算),堵后有以下好处: ①每个全开高调门的阻力下降; ②能变压运行的负荷更低; ③滑压运行的工况主汽压力更高。

机组效率能上升一些,目前国内不少机组都在实施。

26、当凝结水主调门做了工作后能100%全开,以下工作还可以使凝泵变频更省电:

①凝结水主调门旁电动门也可以开启(开50%以上即可,全开会卡,关时也慢),以减小主调门阻力,但应接入旁路电动门关闭自动逻辑: 当a、除氧器水位高Ⅰ值; b、变频切工频;

c、变频泵跳闸,工频泵联起;

以上任一条满足:凝结水主调门迅速关小调水位;旁路电动门快速关闭。 ②轴加进出口门的旁路门取消,以减小系统阻力,现新的优化设计轴加都无进出

口门;

③#5、6低加的水侧小旁路改为大旁路,减小#6低加出口,#5低加入口两个阀门,减少系统阻力;

改进前:

改进后:

27、一次循环的循环水系统,宜装设水室真空泵,在单台循泵运行时,可以最大利用虹吸运行,节约循泵耗电又增大循环水流量。但水室真空泵的气水分离存在设计的十分复杂,致使运行不愿操作,宜使用以下系统,不必考虑气水分离,随便启动。

28、主油箱人孔现用压盖密封,一般都封不住,影响油箱负压,大修时可以改用法兰螺栓联接,现新机汽机厂一般都已改为法兰联接。

29、发电机内冷水泵扬程70m,为控制降低的母管压力,本厂是以总门节流为主,再配以再循环调节。这样的运行方式不仅不安全(泵运行推力大,及振动及

温度高),也耗电。建议可适当车削叶轮,把扬程降下来,改后不仅省电,泵运行更安全,具体改进工作可在机组停运后,把再循环关闭,总门全开再看母管压力上升值ΔH就是叶轮应车削后扬程降低值,车削公式如下:

D1D2H

1

2

12

D为内冷水泵叶轮直径; DHH

2

为车削后叶轮直径; 为叶轮现扬程; 为叶轮车削后扬程。

1

2

30、低旁前疏水可以改为预暖管形式,改后无漏点,也无操作无维护。 改前:

改后:

说明:

①新改管道的最低点应是和再热蒸汽疏水接口处; ②新改管道的保温规范同再热蒸汽; ③接口需用三通,注意焊接规范。

31、四段抽汽逆止阀可以取消一个,以减少系统阻力,略提高机组效率,进口机组都只有一个抽汽逆止阀,华润登封二期国内设计也只有一个逆止阀,不少电厂也自行取消。

32、蒸汽管道上的放空气门都可以取消,原基建打水压时放气用,现在没用了; 33、上汽机组冬天最低背压要求不小于3.5kPa,(排汽温度27℃),本厂循环水条件特好,冬天最冷的时候宜采取各种措施把背压保持在3.5kPa以上(排汽温度27℃以上)

34、开式水泵建议可增加一路旁路(管路同水泵入口管路),冬天可考虑停止开式泵,用旁路供水。目前没增加旁路时可考虑出入口门全开,泵不启动,走泵入口、出口供水(最好是机组启动时试用,不行马上启动开式泵)

35、给水泵卸荷水设计接法不对,有机会可改进

改造前:

改造后:

说明:①接口应接在前置泵入口之后

②管道不能有阀门,去了防止误操作,阀门使卸荷水阻力大,密封水压力也相应要高一些

③改后就无操作了,否则切泵要操作也很麻烦


相关文章

  • 节能改造实施方案
  • XX单位(小区)住宅楼节能改造实施方案 按照国家.省市关于大力开展既有居住建筑节能改造工作的有关要求,我单位经过深入调查研究,广泛宣传发动,拟对XX位置的小区(住宅楼)进行节能改造,为保障改造工作的顺利进行,特制定如下实施方案: 一.XX小 ...查看


  • 酒店中央空调节能改造方案
  • 深圳市碳战军团投资技术有限公司 开平威尔逊酒店 中央空调节能改造方案 草稿完成日期:二〇一〇年六月十七日 文档编号: 开平威尔逊酒店中央空调节能改造方案1 作者: 卓毅 目录 第1章 中央空调系统概况.................... ...查看


  • 泵站与节能
  • 泵站与节能 水泵节能技术在我国已应用多年,其途径有两类,一是改进水泵结构, 这是水泵生产厂要研究的,目前我国的水泵制造技术在国际上不算落 后,大型水泵.低噪声的效率和功耗有的可以和进口水泵相抗衡.二 是提高控制水平,这是使用单位经常应用的, ...查看


  • 北京市既有建筑节能改造评估导则
  • 北京市既有建筑节能改造评估导则 北京市建设委员会 前言 本导则是根据北京市建设委员会的要求,由北京市建筑技术发展有限责任公司会同有关单位共同编制. 在编制过程中,编制组进行了深入广泛的调查研究,认真总结和吸收了本市既有建筑节能改造的成果和经 ...查看


  • 照明节能改造方案
  • 咸阳福满多食品有限公司 节 能 改 造 可 行 性 方 案 江苏高德莱照明科技有限公司 2011年11月 目 录 一.公司简介 „„„„„„„„„„„„„„„„ (3) 二.项目背景 „„„„„„„„„„„„„„„ (3) 三.企业能耗状况 ...查看


  • 绿色建筑行动方案_
  • Policy Release 发展改革委 住房城乡建设部 国务院办公厅关于转发发展改革委住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知 国办发[2013]1号 各省.自治区.直辖市人民政府,国务院各部委.各直属机构: 发展改革委.住房城乡建设部< ...查看


  • "十三五"重点项目-公司搬迁改造项目申请报告
  • "十三五"重点项目-公司搬迁改造 项目申请报告 编制单位: 根据国家发改委规定,凡是被纳入<政府核准的投资项目目录>项目投资申报时必须编写项目申请报告.项目申请报告是针对企业固定资产投资核准制而规定的一个文体 ...查看


  • 合同能源管理
  • 一.合同能源管理(EPC--Energy Performance Contracting)是一种新型的市场化节能机制.其实质就是以减少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能业务方式. 2,节能改造工程前期投入由节能公司支付,客户无需投入资金 ...查看


  • 重庆某酒店节能改造方案分析
  • [提要] 本文介绍重庆某酒店供热空调系统的改造方案,并对其节能改造效益进行分析,表明经改造后年节能率可达到27%以上,具有良好的经济和社会效益. 关键词:酒店:能耗:节能:改造 中图分类号:F27 文献标识码:A 收录日期:2014年7月2 ...查看


  • 锅炉节能改造解决方案
  • 锅炉节能改造解决方案 根据国务院2011年发布的<"十二五"节能减排综合性工作方案>, 到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%,同时,减排目标作为约束性指标纳入国民经济和社会发 ...查看


热门内容