第四代篦冷机考察

调查报告

根据项目部领导的安排, 于2011年5月31日至6月9日, 由程海洋老总带领西北调研小组考察了六家水泥企业,对第四代篦冷机、辊压机终粉磨、原料立磨的使用情况进行重点调研,现把三种设备调研情况分别汇报如下:

一、第四代篦冷机:

宝鸡岐山凤凰水泥使用的是合肥院第四代篦冷机,篦床面积130.6㎡, 冷却风机, 总功率1730KW, 配大连生产的液压站, 三个90KW 高压泵,现场看, 使用效果好,正常情况下, 熟料温度控制50-60℃,篦冷机无漏料,但下部风室部位有积料. 四川芙蓉筠连水泥使用的是成都院成产的第四代篦冷机,篦床面积134㎡,配9台冷却风机,总功率1324KW; 采用南通南方液压站, 有8台55KW 高压泵,7用一备; 现场看, 不漏料; 但液压缸密封容易损坏, 高压管路有渗漏现象,拨料棒有磨损. 熟料破碎使用的是辊破,破窑皮正常,生产至今, 没有遇到过大球; 总体故障少,熟料破碎的粒度小, 但辊皮易磨损, 上半年整体更换一次, 更换方便.

二、辊压机终粉磨:

登封嵩基水泥使用的是成都利君生产的CLF,200*160辊压机, 产量360-420t/h, 使用8个月后,辊皮中间一字纹磨损, 厂家来人堆焊,4天完成, 下料咀易磨损, 使用两个月后用钢板堆焊,现场有多处补焊迹象;正常生产过程中, 震动小,; 产量高时, 主电机电流较大, 厂家分析是工艺设计有问题, 选粉效果不好, 回头料大. 功率配置:循环风机1800KW ;主电机:2

×1800KW 提升机2×90KW ;2×110KW 选粉机110KW, 总功率:5910KW; 生料电耗:14KWT/T. 铜川耀州满意水泥使用的也是成都利君生产的CLF,200*160辊压机, 产量450-500t/h;使用情况:①运行13个月,辊面进行一次堆焊,台产450-460t/h;②6月2号,厂家来人堆焊,成本约13万,辊面磨损20mm ,动定辊需焊接6天;原因是:11年元月份,配料改用硅石后,因为此物料易磨性差, 辊面磨损较快,使用约三个月,辊面磨损8-10mm ,动定辊间隙达50mm ,台产降到310-320t/h;③下料管磨损快,后改用耐磨陶瓷和阶梯衬板,4个月后检查,效果好;④两个辊面侧挡板易磨损,约一个月换一次. ⑤提升机曾出现大的故障,原因是大块石卡住,造成118个料斗全部变形损坏,更换。主机功率配置:循环风机1800KW ;主电机2×1800KW ;提升机2×110KW ;2×132KW 选粉机110KW , 总功率:5990KW; 生料电耗:11度/吨,入料水分小,入V 选温度150-160℃,生料温度70-80℃.

三、原料立磨:

宝鸡岐山凤凰水泥使用的是合肥院:HRM4800立磨,,配南高齿减速机; 原台产450t/h,

目前410t/h,设备,总体运行平稳,振值:1.6mm/s-1.8mm/s, 磨辊磨损小, 预测可再用一年

磨机喂料原先使用回转下料器, 后因粘土湿度大, 易粘结,改用两路翻板阀。系统无增湿塔,采用管道增湿降温, 目前未出现问题,主机功率配置:循环风机3800KW ;主电机3350KW

四川峨胜水泥使用的是合肥院HRM4800B 立磨,配南高齿减速机,产量400-420t/h,选粉机减速机采用卧式,轴承温度在80-90℃,偏高,限产运行;磨机振动在2mm/s之内,辊皮一年更换一次,管道出现磨损。主机功率:循环风机4000KW ;四平风机;主电机3800KW ,兰电电机;生料电耗:17-18度/吨;生料细度:18以内

四:意见和建议

通过这次考察,考察小组总体认为如下:

1、第四代篦冷机,各个厂使用情况良好,熟料冷却效果好,整机功率小,安装方便;缺点是液压站工作油压高,高压油管接头容易渗油,液压缸密封容易损坏,但更换方便。若选用,可考虑使用进口件和密封。拨料棒容易磨损,必须停产更换,但可以选用好的耐磨、耐温材质,延长使用周期。

2、辊压机终粉磨,各个厂家使用情况差别大,产量和辊皮磨损程度与生料原料的成分和工艺设计有很大关系;优点是整机功率较立磨小,操作方便,正常运行中振动小,生料电耗低;缺点:1、辊面磨损;2、辅助设备增加,管道增加,磨损快,日常维护量增大;3、V 选入口处易堵塞;4、工艺设计和整机配置对系统高效运行很重要。

3、立磨,各家使用的效果都不错,技术比较成熟,系统简单可靠,辊皮和磨盘磨损快慢与原料配料有关;缺点是生料电耗偏高,单台设备大,维护技术含量高。

调查报告

根据项目部领导的安排, 于2011年5月31日至6月9日, 由程海洋老总带领西北调研小组考察了六家水泥企业,对第四代篦冷机、辊压机终粉磨、原料立磨的使用情况进行重点调研,现把三种设备调研情况分别汇报如下:

一、第四代篦冷机:

宝鸡岐山凤凰水泥使用的是合肥院第四代篦冷机,篦床面积130.6㎡, 冷却风机, 总功率1730KW, 配大连生产的液压站, 三个90KW 高压泵,现场看, 使用效果好,正常情况下, 熟料温度控制50-60℃,篦冷机无漏料,但下部风室部位有积料. 四川芙蓉筠连水泥使用的是成都院成产的第四代篦冷机,篦床面积134㎡,配9台冷却风机,总功率1324KW; 采用南通南方液压站, 有8台55KW 高压泵,7用一备; 现场看, 不漏料; 但液压缸密封容易损坏, 高压管路有渗漏现象,拨料棒有磨损. 熟料破碎使用的是辊破,破窑皮正常,生产至今, 没有遇到过大球; 总体故障少,熟料破碎的粒度小, 但辊皮易磨损, 上半年整体更换一次, 更换方便.

二、辊压机终粉磨:

登封嵩基水泥使用的是成都利君生产的CLF,200*160辊压机, 产量360-420t/h, 使用8个月后,辊皮中间一字纹磨损, 厂家来人堆焊,4天完成, 下料咀易磨损, 使用两个月后用钢板堆焊,现场有多处补焊迹象;正常生产过程中, 震动小,; 产量高时, 主电机电流较大, 厂家分析是工艺设计有问题, 选粉效果不好, 回头料大. 功率配置:循环风机1800KW ;主电机:2

×1800KW 提升机2×90KW ;2×110KW 选粉机110KW, 总功率:5910KW; 生料电耗:14KWT/T. 铜川耀州满意水泥使用的也是成都利君生产的CLF,200*160辊压机, 产量450-500t/h;使用情况:①运行13个月,辊面进行一次堆焊,台产450-460t/h;②6月2号,厂家来人堆焊,成本约13万,辊面磨损20mm ,动定辊需焊接6天;原因是:11年元月份,配料改用硅石后,因为此物料易磨性差, 辊面磨损较快,使用约三个月,辊面磨损8-10mm ,动定辊间隙达50mm ,台产降到310-320t/h;③下料管磨损快,后改用耐磨陶瓷和阶梯衬板,4个月后检查,效果好;④两个辊面侧挡板易磨损,约一个月换一次. ⑤提升机曾出现大的故障,原因是大块石卡住,造成118个料斗全部变形损坏,更换。主机功率配置:循环风机1800KW ;主电机2×1800KW ;提升机2×110KW ;2×132KW 选粉机110KW , 总功率:5990KW; 生料电耗:11度/吨,入料水分小,入V 选温度150-160℃,生料温度70-80℃.

三、原料立磨:

宝鸡岐山凤凰水泥使用的是合肥院:HRM4800立磨,,配南高齿减速机; 原台产450t/h,

目前410t/h,设备,总体运行平稳,振值:1.6mm/s-1.8mm/s, 磨辊磨损小, 预测可再用一年

磨机喂料原先使用回转下料器, 后因粘土湿度大, 易粘结,改用两路翻板阀。系统无增湿塔,采用管道增湿降温, 目前未出现问题,主机功率配置:循环风机3800KW ;主电机3350KW

四川峨胜水泥使用的是合肥院HRM4800B 立磨,配南高齿减速机,产量400-420t/h,选粉机减速机采用卧式,轴承温度在80-90℃,偏高,限产运行;磨机振动在2mm/s之内,辊皮一年更换一次,管道出现磨损。主机功率:循环风机4000KW ;四平风机;主电机3800KW ,兰电电机;生料电耗:17-18度/吨;生料细度:18以内

四:意见和建议

通过这次考察,考察小组总体认为如下:

1、第四代篦冷机,各个厂使用情况良好,熟料冷却效果好,整机功率小,安装方便;缺点是液压站工作油压高,高压油管接头容易渗油,液压缸密封容易损坏,但更换方便。若选用,可考虑使用进口件和密封。拨料棒容易磨损,必须停产更换,但可以选用好的耐磨、耐温材质,延长使用周期。

2、辊压机终粉磨,各个厂家使用情况差别大,产量和辊皮磨损程度与生料原料的成分和工艺设计有很大关系;优点是整机功率较立磨小,操作方便,正常运行中振动小,生料电耗低;缺点:1、辊面磨损;2、辅助设备增加,管道增加,磨损快,日常维护量增大;3、V 选入口处易堵塞;4、工艺设计和整机配置对系统高效运行很重要。

3、立磨,各家使用的效果都不错,技术比较成熟,系统简单可靠,辊皮和磨盘磨损快慢与原料配料有关;缺点是生料电耗偏高,单台设备大,维护技术含量高。


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